熊榮清
(湖南省岳陽市中石化長(zhǎng)嶺分公司調(diào)度處,湖南岳陽 414012)
渣油加氫摻煉催化重柴,實(shí)現(xiàn)降柴改質(zhì),延長(zhǎng)渣油加氫運(yùn)行周期
熊榮清
(湖南省岳陽市中石化長(zhǎng)嶺分公司調(diào)度處,湖南岳陽 414012)
催化柴油十六烷值低,密度大,是生產(chǎn)車柴最不理想組分,因此作為減產(chǎn)柴油的首選;采用柴油回?zé)挷皇橐环N見效快、改造小的降低柴油產(chǎn)量的方法,在眾多的柴油回?zé)挿桨钢?,長(zhǎng)嶺分公司采用了利用渣油加氫,摻煉比催化柴油稍重的催化一中油,達(dá)到了降低催柴,增產(chǎn)液態(tài)烴、汽油的目的,同時(shí)改善了渣油加氫的操作條件,延長(zhǎng)了裝置開工周期。
渣油加氫 催化一中油 摻煉 降低柴油
隨著家庭汽車的普及,汽油消費(fèi)量大幅增加,相對(duì)于使用柴油的重型機(jī)械車、施工車、公交車,增量遠(yuǎn)不如汽車增長(zhǎng)速度快,部分公交車改用清潔天然氣原料,柴油耗量進(jìn)一步減少,造成市場(chǎng)需求柴汽比下降,煉廠柴油出現(xiàn)富余,各大煉廠出現(xiàn)柴油銷售配置不足等現(xiàn)象,如何降低煉廠柴油產(chǎn)量,特別是普柴產(chǎn)量,是各大煉廠急需解決的問題。
目前煉廠柴油一般有直餾柴油、加氫裂化柴油、催化柴油、焦化柴油和少量渣油加氫柴油,這些除加氫柴油外的其它柴油均需經(jīng)加氫精制后再調(diào)合出廠,其中催化柴油是質(zhì)量最差的一種柴油,其十六烷值低,密度大,含硫高,難以滿足出廠指標(biāo)要求,需調(diào)入高十六烷值柴油和添加劑,才能生產(chǎn)合格普柴和車柴,如何降低這部分柴油產(chǎn)量,是解決柴油過剩,提高柴油品質(zhì)的關(guān)鍵。
催化柴油產(chǎn)量大,一般可采用的改善方法有:加氫改質(zhì)工藝(MHUG、MPHG技術(shù)等)、加氫轉(zhuǎn)化工藝,加氫處理-催化裂化工藝[1],還有加氫精制也可適當(dāng)改善產(chǎn)品性質(zhì),但幅度有限。
中國(guó)石化長(zhǎng)嶺分公司(以下簡(jiǎn)稱長(zhǎng)嶺分公司)通過分析討論,采取將催化分餾塔第一中段回流(以下簡(jiǎn)稱催化一中油、相當(dāng)于重柴)進(jìn)入渣油加氫裝置進(jìn)行摻煉,然后和加氫重油一起進(jìn)催化裂化作原料裂解,生產(chǎn)高辛烷值汽油、液化氣等產(chǎn)品,取得較好效果,達(dá)到了降低催化柴油的目的,同時(shí)一中油摻入渣油加氫做原料,降低了渣油加氫原料的粘度,降低了原料中金屬雜質(zhì)、膠質(zhì)、瀝青質(zhì)比例,對(duì)降低渣油加氫反應(yīng)床層壓降、降低反應(yīng)苛刻度起到了積極作用,延長(zhǎng)了裝置運(yùn)行周期。
中國(guó)石化長(zhǎng)嶺分公司(以下簡(jiǎn)稱長(zhǎng)嶺分公司)渣油加氫裝置是由洛陽石化工程公司設(shè)計(jì),天津四公司建設(shè)安裝,以脫硫、脫氮、脫金屬及降低油品殘?zhí)紴槟康牡拇呋项A(yù)處理裝置,裝置于2011年5月建成中交,同年8月投產(chǎn)。
該裝置以勝利管輸:阿曼(4:6)混合原油的減壓渣油、直餾重蠟、焦化蠟油為原料,使用中石化科研院開發(fā)的固定床RHT系列催化劑,產(chǎn)品作為兩套重油催化的原料,設(shè)計(jì)負(fù)荷1.7Mt/a,年開工時(shí)數(shù)8000小時(shí),是一套單系列渣油加氫裝置[2]。
長(zhǎng)嶺分公司3#催化裂化裝置是由洛陽石化工程公司設(shè)計(jì),使用中石化科研院開發(fā)的MIP技術(shù),2010年11月首次開工,2014大檢修升級(jí)改造為MIP-DCR技術(shù),2014年5月投入運(yùn)行,設(shè)計(jì)負(fù)荷2.8Mt/ a,年開工時(shí)數(shù)8400小時(shí),三年一修[3]。
表1 煉廠各裝置柴油性質(zhì)表(參考長(zhǎng)嶺分公司數(shù)據(jù))
表2 3#催化柴油和一中油性質(zhì)對(duì)比
表3 1#催化柴油部分自回?zé)?,未摻煉一中油時(shí)主要產(chǎn)品收率
隨著市場(chǎng)對(duì)柴油需求的減少,煉廠柴油出現(xiàn)富余,特別是普通柴油需求大幅減少,為了多產(chǎn)車柴,少產(chǎn)普柴,首先要對(duì)目前煉廠柴油的來源品質(zhì)分析,一般來說,煉廠柴油有直餾柴油、加氫裂化柴油、催化柴油、焦化柴油和少量渣油加氫柴油等,通過加氫、調(diào)合生產(chǎn)合格產(chǎn)品,這些柴油組分的性質(zhì)見表1。
由表1可知,催化柴油是性質(zhì)最差的柴油,其十六烷值低,密度大,是生產(chǎn)車柴最不理想組分,因此作為減產(chǎn)柴油的首選,而在目前不增加新裝置的情況下,柴油回?zé)挷皇橐环N改造小、見效快的降低柴油產(chǎn)量的方法。
長(zhǎng)嶺分公司通過各種柴油回?zé)挿椒▽?duì)比后,決定利用渣油加氫能力,回?zé)挷糠种刭|(zhì)催化柴油,經(jīng)加氫后的柴油再進(jìn)催化進(jìn)行反應(yīng)裂解,達(dá)到降低柴油產(chǎn)量提高柴油質(zhì)量的目的。
5.1 摻煉催化柴油過程
首先為了減少對(duì)生產(chǎn)的影響,決定在2015年4月大檢修停工前,提前10天進(jìn)行了摻柴油試驗(yàn),在2015 年3月25日以后,將3#催化柴油引進(jìn)渣油加氫做進(jìn)料,控制摻煉量先是5t/h,并逐步提高到10t/ h,后來由于柴油較輕,對(duì)渣油加氫進(jìn)料泵造成影響(原料溫度高汽化),振動(dòng)大,并偶有抽空現(xiàn)象,且冷高分空冷器超負(fù)荷出現(xiàn)出口溫度偏高,試驗(yàn)因摻煉量提高有限且不安全,暫停試驗(yàn)。
3#催化柴油性質(zhì)和一中油性質(zhì)對(duì)比見表2。
渣油加氫原料溫度一般控制在260~270℃左右,柴油270℃含量占50%,但一中油270℃含量卻在10%以內(nèi),所以對(duì)油品汽化的影響要小得多,這對(duì)提高摻煉量提高有很大作用。
5.2 摻煉催化一中油過程
2015年大檢修后5月開工,決定進(jìn)行摻煉催化一中回流油的試驗(yàn),由于一中油比柴油稍重,減輕了輕質(zhì)柴油對(duì)渣油加氫裝置的影響。
2015年5月12日渣油加氫開工后,經(jīng)過一段時(shí)間的調(diào)整,操作穩(wěn)定后,自5月25日開始,進(jìn)行了摻煉3#催化第一中段回流油(以下簡(jiǎn)稱催化一中油)的試驗(yàn),摻煉過程如下:5月25日15:00時(shí)開始投用一中油至渣油加氫裝置,初始量5t/h,操作穩(wěn)定一段時(shí)間后,從26日~28日,以每天一中油流量提高5t/h的速度,提至20t/h,摻煉量以不影響渣油加氫操作為前提,由于各方面限制的原因,一段時(shí)間沒有再往上提。
以下列出在其它條件基本相同,1#催化回?zé)挷糠肿援a(chǎn)柴油的情況下,渣油加氫摻煉一中油和不摻煉一中油的情況對(duì)比,由于摻入渣油加氫的一中油通過加氫重油進(jìn)入兩套催化做原料,對(duì)兩套催化產(chǎn)品分布均產(chǎn)生影響,所以計(jì)算收率需要兩套催化合并計(jì)算,才能看出效果。即收率以兩套催化產(chǎn)品比兩套催化總加工量之和。見表3和表4。
表4 1#催化柴油部分自回?zé)?,摻煉一中油時(shí)主要產(chǎn)品收率
表5 摻入催化一中油對(duì)渣油加氫原料的影響
表6 3#催化柴油部分自回?zé)挘?#催化回?zé)挼头钟?,未摻煉一中油時(shí)主要產(chǎn)品收率
表7 3#催化柴油部分自回?zé)挘?#催化回?zé)挼头钟停瑩綗捯恢杏蜁r(shí)主要產(chǎn)品收率
表8 摻煉催化一中油前后,催化柴油比重、十六烷指數(shù)變化
由表3、表4比較可知:摻煉一中油量約20.5噸/時(shí)(對(duì)占催化總加工量比例為20.5*24/9101=5.41%)后,液化氣+汽油對(duì)總催化原收率增加3.42%,催化柴油對(duì)總催化原料收率減少2.14%,油漿+生焦收率減少1.22%。
5.3 全廠低負(fù)荷條件下,渣油加氫摻煉一中油的效果比較
進(jìn)入2016年,形式更加嚴(yán)峻,原油加工量進(jìn)一步降低,全廠負(fù)荷降低后,渣油加氫降低了摻煉比,渣油加氫原料得以改善,摻入一中油后,進(jìn)一步改善了原料質(zhì)量,各種油品性質(zhì)見表5。
以下列出在其它條件基本相同,3#催化回?zé)挷糠肿陨聿裼停?#催化回?zé)捁潭〝?shù)量的120萬加氫低分油的情況下,渣油加氫摻煉一中油和不摻煉一中油的情況對(duì)比(因渣油加氫空冷改造,2016年3月27日~3月29日,停止回?zé)挻呋恢杏停?,同樣催化裝置主要產(chǎn)品收率以兩套催化合并計(jì)算。
收率以兩套催化產(chǎn)品比兩套催化總加工量之和。見表6、表7。
由表6、表7比較可知:摻煉一中油量約23.3噸/時(shí)(對(duì)催化總原料占比為23.3*24/8419.2=6.64%)后,液化氣+汽油對(duì)總催化原料收率增加4.20%,催化柴油對(duì)總催化原料收率減少3.09 %,油漿+生焦收率減少1.23 %。
5.4 渣油加氫摻煉催化一中油對(duì)催化裝置及渣油加氫裝置及所產(chǎn)柴油的影響
(1)對(duì)3#催化的影響:催化裂化重餾份油(這里為催化一中油)含有大量稠環(huán)芳烴,是催化裂化的非理想原料,進(jìn)自己本裝置自身回?zé)掚y以裂化,生焦大,產(chǎn)品分布差,但摻入渣油加氫裝置,不僅可以作為低粘度稀釋油,改善渣油加氫運(yùn)行效果,而且加氫后的稠環(huán)芳烴可以起著供氫劑的作用,促進(jìn)大分子的瀝青質(zhì)和膠質(zhì)進(jìn)行加氫轉(zhuǎn)化反應(yīng),在高溫、高壓條件下加氫,油品中稠環(huán)芳烴具有強(qiáng)的反應(yīng)性能,極易在催化劑活性中心發(fā)生飽和反應(yīng),生成部分芳環(huán)加氫飽和的環(huán)烷并芳烴,成為較好的催化原料[4],加氫后的油品再回到催化裂化進(jìn)行裂解,得到更多我們需要的目的產(chǎn)品,減少了焦炭、干氣的產(chǎn)生。
一中油的抽出,直接減少了部分柴油(見一中油分析)和部分回?zé)捰停鼈兘?jīng)加氫后進(jìn)催化裂化反應(yīng)生成液態(tài)烴、汽油、柴油等產(chǎn)品,所以摻煉一中油對(duì)催化裂化影響是:多產(chǎn)了液態(tài)烴、汽油等目標(biāo)產(chǎn)品,減少了催化柴油產(chǎn)量(由表3、表4對(duì)比可以說明),也減少了生焦,柴油比重稍有變輕,十六烷指數(shù)有所降低,但幅度很小。(見表8)
(2)對(duì)渣油加氫裝置的影響:由于催化一中油富含稠環(huán)芳烴和多環(huán)芳烴,比重大、十六烷值低等特點(diǎn),摻入渣油加氫裝置后,渣油加氫柴油品質(zhì)變差,耗氫增加,但改善了渣油加氫原料油的流動(dòng)性,降低了反應(yīng)苛刻度等,具體分析如下:
首先,渣油加氫摻入一中油前后,渣油加氫柴油密度升高,變化情況見圖1。
摻入一中油降低了渣油加氫柴油十六烷值,有時(shí)為降低柴油產(chǎn)量而壓干點(diǎn)也降低了柴油十六烷指數(shù),所以渣油加氫的柴油十六烷值下降(見圖2),十六烷指數(shù)也下降(見圖3)。
渣油加氫摻入一中油后,原料硫含量略微降低,但原料粘度降低,改善了反應(yīng)-接觸性能,柴油硫含量因此降低。摻入一中油前后柴油硫含量變化情況見圖4。
對(duì)柴油產(chǎn)量的影響:加上為了減少柴油總量,在渣油加氫分餾部分,抽出柴油實(shí)行窄餾份控制,根據(jù)產(chǎn)量需要,通過柴油干點(diǎn)調(diào)節(jié)柴油抽出,柴油干點(diǎn)一般控制為325~355℃,所以一中油的摻煉對(duì)渣油加氫柴油產(chǎn)量影響不大,實(shí)際上,柴油中的重餾份壓入加氫重油輸送到催化做原料。
對(duì)渣油加氫耗氫的影響,由于催化一中油不飽和烴多,進(jìn)入渣油加氫后,增加裝置氫耗, 2015年3月27日停止摻煉催化一中油后,渣油加氫耗氫減少約6 KM3/h,見圖5,按減少23噸/時(shí)一中油計(jì)算,催化一中油耗氫261Nm3/噸油。
表9 渣油加氫原料中油品性質(zhì)變化情況
對(duì)渣油加氫原料性質(zhì)的影響:催化一中油富含稠環(huán)芳烴、多環(huán)芳烴等組份,粘度低、殘?zhí)康偷龋图託鋼饺胍恢杏秃?,降低了原料油的粘度和殘?zhí)迹淖兞嗽闲再|(zhì),降低殘?zhí)季徒档土朔磻?yīng)苛刻度,降低粘度就減少了壓降,通過減少油品在催化劑上的滯留時(shí)間,減少了催化劑結(jié)焦,改善了油品在床層的分布等,有利于延長(zhǎng)裝置運(yùn)行周期;渣油加氫原料性質(zhì)、催化一中油性質(zhì)、摻煉一中油后的混合原料的性質(zhì)見表9。
總之,摻煉催化一中油,對(duì)渣油加氫柴油品質(zhì),產(chǎn)生不利的影響,但柴油產(chǎn)量小,不構(gòu)成大的影響,有時(shí)為減少柴油產(chǎn)量,還會(huì)全部送催化回?zé)捝a(chǎn)液態(tài)烴、汽油,所以,總體對(duì)裝置運(yùn)行產(chǎn)生正面影響,延長(zhǎng)了運(yùn)行周期。
(1)由于一中油中含有部分柴油,輕組分依然會(huì)對(duì)進(jìn)料泵振動(dòng)和可能的汽化引起抽空產(chǎn)生影響,因而限制了摻煉量的進(jìn)一步提高,特別是夏天氣溫高時(shí),輕組分對(duì)冷高分入口空冷冷后溫度受到限制,有時(shí)還需要降量。
(2)在原料泵等總負(fù)荷限制條件下,摻煉一中油制約了處理量的提高,摻煉一中油需同時(shí)需要減少減三線進(jìn)料量。
(3)摻煉一中油,耗氫會(huì)增加,由于催化產(chǎn)品中含不飽和烴多,加氫反應(yīng)中耗氫增加,需注意增壓機(jī)負(fù)荷在調(diào)節(jié)范圍內(nèi)。
(1)要注意冷低分溫度,注意摻煉比例對(duì)原料泵運(yùn)行情況影響,防止抽空。
(2)催化一中油進(jìn)渣油加氫回?zé)捄?,再進(jìn)催化進(jìn)行反應(yīng),如果是一對(duì)一的裝置,則形成閉路循環(huán),對(duì)處理效果會(huì)有影響,最好形成開路,渣油加氫后路有兩套或多套催化裝置。
中石化長(zhǎng)嶺分公司利用渣油加氫裝置摻煉催化裝置重質(zhì)柴油(催化一中油)在渣油加氫高壓高溫條件下,對(duì)催化重質(zhì)柴油進(jìn)行加氫后,作為催化原料進(jìn)兩套催化反應(yīng),能顯著減少柴油產(chǎn)量,增加液態(tài)烴+汽油目的產(chǎn)品。
在目前不增加新裝置的條件下,渣油加氫摻煉催化一中油是一種行之有效的降低普通柴油產(chǎn)量,增產(chǎn)車柴的一種方法,同時(shí)降低了渣油加氫苛刻度,和改善了油品的流動(dòng)性,使催化劑壽命得以延長(zhǎng),從而延長(zhǎng)了催化劑壽命及裝置生產(chǎn)周期。
[1]張海源.提高催化裂化柴油十六烷值技術(shù)探討及應(yīng)用[J].當(dāng)代化工,2016.45(2)∶412-415.
[2]長(zhǎng)嶺分公司170萬噸/年渣油加氫技術(shù)操作規(guī)程[S].
[3]長(zhǎng)嶺分公司280萬噸/年催化裂化技術(shù)操作規(guī)程[S].
[4]劉鐵斌,耿新國(guó),等.渣油加氫與催化裂化深度聯(lián)合工藝技術(shù)研究[J].當(dāng)代化工,2012.41(6)∶582-585.