• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

      SCADA系統(tǒng)和Aprol上位監(jiān)控組態(tài)軟件在凈水廠中的應(yīng)用

      2016-11-12 05:44:14袁可
      自動(dòng)化博覽 2016年3期
      關(guān)鍵詞:凈水廠控制站水閥

      袁可

      (西安全方科技發(fā)展有限責(zé)任公司,陜西 西安 710065)

      SCADA系統(tǒng)和Aprol上位監(jiān)控組態(tài)軟件在凈水廠中的應(yīng)用

      袁可

      (西安全方科技發(fā)展有限責(zé)任公司,陜西 西安 710065)

      1 引言

      榆林市王圪堵水庫(kù)供水工程為榆橫煤化學(xué)工業(yè)園區(qū)工業(yè)用水提供供水水源,凈水廠規(guī)模為40萬(wàn)m3/d。凈水廠凈化工藝流程如圖1所示。

      原水通過(guò)重力自流進(jìn)入配水井,然后依次是細(xì)柵格、孔板式混合裝置、小孔眼網(wǎng)格反應(yīng)池、小間距斜板沉淀池、均質(zhì)濾料濾池、清水池、送水泵房。凈水廠處理的污水經(jīng)過(guò)回流調(diào)節(jié)池、污泥調(diào)節(jié)池、污泥濃縮池、污泥脫水間依次進(jìn)行處理,泥水通過(guò)PAM加藥裝置加藥至脫水機(jī)進(jìn)行脫水得到泥餅和處理水,泥餅被外運(yùn)。

      根據(jù)凈水廠凈化工藝流程特點(diǎn)和對(duì)控制系統(tǒng)功能的要求,和凈水廠的具體情況,最終決定采用貝加萊工業(yè)自動(dòng)化的基于PCC的SCADA系統(tǒng)和Aprol上位監(jiān)控組態(tài)軟件。

      圖1 凈水廠凈化工藝流程圖

      2 系統(tǒng)構(gòu)成(如圖2所示)

      本凈水廠自動(dòng)化監(jiān)控系統(tǒng)由三層網(wǎng)絡(luò)組成,包括中控室管理站、現(xiàn)場(chǎng)過(guò)程控制站、系統(tǒng)儀表檢測(cè)。

      中控室管理站包括:配置二套實(shí)時(shí)服務(wù)器、一套WEB服務(wù)器、兩套監(jiān)控計(jì)算機(jī)(操作員站)、一套工程師站、一套DLP數(shù)字投影屏及用于與現(xiàn)場(chǎng)PLC控制站相連的光纖網(wǎng)通訊接口適配器、報(bào)表打印機(jī)和事故報(bào)警打印機(jī)、不間斷電源(UPS)、網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)、防火墻、各種上位機(jī)組態(tài)軟件和數(shù)據(jù)庫(kù)軟件。

      工業(yè)控制網(wǎng)采用環(huán)型結(jié)構(gòu),以光纖作為傳輸介質(zhì),保證網(wǎng)絡(luò)的可靠性、安全性。

      現(xiàn)場(chǎng)過(guò)程控制站包括:3個(gè)現(xiàn)場(chǎng)PLC控制站(PLC1~PLC3)。PLC1控制站為變電站及送水泵房控制站,帶3個(gè)現(xiàn)場(chǎng)控制子站(PLC1_1~PLC1_3)。PLC2控制站為濾站控制站,帶24個(gè)濾池現(xiàn)場(chǎng)控制子站(PLC2_1~PLC2_24)。 PLC3控制站為污泥處理控制站,包括脫水機(jī)系統(tǒng)配套帶來(lái)的兩套第三方控制單元?,F(xiàn)場(chǎng)PLC控制站通過(guò)工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)以標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)總線與中央監(jiān)控計(jì)算機(jī)進(jìn)行連接。

      系統(tǒng)儀表檢測(cè)包括:對(duì)凈水廠工藝環(huán)節(jié)的水質(zhì)、水量等進(jìn)行在線實(shí)時(shí)檢測(cè)的儀表,如流量計(jì)、pH計(jì)、濁度計(jì)、游動(dòng)電流儀、超聲波液位計(jì)、水頭損失儀、壓力變送器等。

      儀表采集的信號(hào)傳輸給PLC控制站,PLC控制站按照預(yù)編制的程序,實(shí)現(xiàn)設(shè)備間的聯(lián)動(dòng)邏輯控制,根據(jù)工藝要求實(shí)現(xiàn)設(shè)備的過(guò)程控制和反饋控制。并且中控室計(jì)算機(jī)通過(guò)控制網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程控制現(xiàn)場(chǎng)重要設(shè)備或機(jī)組的開、關(guān)、停和運(yùn)行參數(shù)設(shè)定,監(jiān)測(cè)設(shè)備及儀表的運(yùn)行工況和運(yùn)行參數(shù)。

      圖2 系統(tǒng)構(gòu)成示意圖

      2.1 控制系統(tǒng)硬件

      PLC控制系統(tǒng)由現(xiàn)場(chǎng)PLC控制站、控制子站、觸摸屏、工業(yè)以太網(wǎng)等組成,考慮近遠(yuǎn)期的結(jié)合,因此選用模塊化結(jié)構(gòu)的PLC,預(yù)留遠(yuǎn)期增加設(shè)備所需的I/O模塊位置,新增構(gòu)筑物則能重新設(shè)置控制子站,掛接在同一工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)控制局域網(wǎng)上。PLC控制器支持工業(yè)以太網(wǎng)(100M/1000Mbps),網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)為光纖環(huán)網(wǎng)。

      PLC控制系統(tǒng)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳輸至服務(wù)器,以便管理終端實(shí)時(shí)瀏覽生產(chǎn)運(yùn)行情況。

      2.2 控制系統(tǒng)功能及控制方式

      2.2.1 控制系統(tǒng)功能

      (1)按控制程序?qū)λ牴に嚩蝺?nèi)的工藝過(guò)程、電氣設(shè)備進(jìn)行控制,同時(shí)采集工藝參數(shù),電氣參數(shù)及電氣設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)。

      (2)通過(guò)工業(yè)總線與中央控制室的監(jiān)控管理系統(tǒng)進(jìn)行通信。向監(jiān)控管理系統(tǒng)傳送數(shù)據(jù),并接受監(jiān)控管理系統(tǒng)發(fā)出的開停機(jī)命令。

      (3)在操作屏上顯示所轄工段的工藝流程圖、工藝參數(shù)、電氣參數(shù)、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)。通過(guò)HMI設(shè)定工藝參數(shù),控制電氣設(shè)備。

      (4)采集主要工藝參數(shù):液位差、液位、流量、工藝管道壓力、pH、濁度等。

      (5)與帶有通信接口的控制柜進(jìn)行通信,采集電氣設(shè)備運(yùn)行狀態(tài),向控制設(shè)備發(fā)送開停機(jī)命令。

      2.2.2 控制方式

      凈水廠自動(dòng)控制系統(tǒng)控制方式采用現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)控制、遠(yuǎn)程遙控、自動(dòng)控制的三種控制模式。

      (1)現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)控制模式:設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)控制箱或電氣柜上的“手動(dòng)/自動(dòng)”開關(guān)選擇“手動(dòng)”方式時(shí),通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)控制箱或MCC控制柜上的按鈕實(shí)現(xiàn)對(duì)設(shè)備的啟/停、開/關(guān)操作。

      (2)遠(yuǎn)程遙控控制模式:即遠(yuǎn)程手動(dòng)控制方式?,F(xiàn)場(chǎng)控制箱或MCC控制柜上的“手動(dòng)/自動(dòng)”開關(guān)選擇“自動(dòng)”方式時(shí),操作人員通過(guò)操作面板或中控系統(tǒng)操作站的監(jiān)控畫面用鼠標(biāo)器或鍵盤選擇“遙控”方式并對(duì)設(shè)備進(jìn)行啟/停、開/關(guān)操作。

      (3)自動(dòng)控制模式:現(xiàn)場(chǎng)控制箱或MCC控制柜上的“手動(dòng)/自動(dòng)”開關(guān)選擇“自動(dòng)”方式,且上位機(jī)控制模式界面的“遙控/自動(dòng)”設(shè)定為“自動(dòng)”方式時(shí),設(shè)備的運(yùn)行完全由各PLC根據(jù)凈水廠的工況及生產(chǎn)要求自動(dòng)完成對(duì)設(shè)備的運(yùn)行或開/關(guān)控制,而不需要人工干預(yù)。

      控制方式設(shè)計(jì)為:現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)控制優(yōu)先,在此基礎(chǔ)上,設(shè)置遠(yuǎn)程遙控和自動(dòng)控制??刂萍?jí)別由高到低為:現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)控制、遠(yuǎn)程遙控控制、自動(dòng)控制。由于手動(dòng)干預(yù)是操作人員的專有權(quán)利,所以過(guò)程連鎖在此模式下無(wú)效;而自動(dòng)控制模式下,安全連鎖是有效的,并限制操作的可能性,防止非正常狀態(tài)下運(yùn)行。離工藝過(guò)程越近的控制層具有更高的優(yōu)先權(quán)。

      2.3 控制系統(tǒng)軟件

      PLC控制站應(yīng)用軟件在貝加萊工業(yè)自動(dòng)化PLC編程軟件平臺(tái)Automation Studio上進(jìn)行開發(fā)。主要根據(jù)凈水廠工藝控制要求,將工藝語(yǔ)言的要求根據(jù)實(shí)際情況編寫為PLC可以執(zhí)行的編程語(yǔ)言,也就是PLC控制站應(yīng)用軟件,PLC根據(jù)預(yù)先編制好的應(yīng)用軟件對(duì)電氣設(shè)備進(jìn)行啟/??刂啤⒋?jí)控制、反饋控制等,使得凈水廠處理水到達(dá)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

      2.3.1 PLC1控制站應(yīng)用軟件

      PLC1控制站包括的工藝體有格柵配水間、絮凝沉淀間、加藥間、清水池、送水泵房、變電站及回流調(diào)節(jié)池。

      (1)格柵控制采用液位模式+時(shí)間模式

      細(xì)格柵超聲波液位差計(jì)測(cè)量細(xì)格柵前后的液位差值H,當(dāng)H大于設(shè)定的控制參數(shù)“啟動(dòng)液位差”設(shè)定值時(shí),將先啟動(dòng)螺旋輸送機(jī),再過(guò)10秒后啟動(dòng)細(xì)格柵,當(dāng)H小于設(shè)定的控制參數(shù)“停止液位差”設(shè)定值時(shí)將先停止細(xì)格柵,再過(guò)60秒后停止螺旋輸送機(jī)。(液位模式)

      細(xì)格柵在運(yùn)行完設(shè)定的“運(yùn)行時(shí)間”后停止,在設(shè)定的“停止時(shí)間”后啟動(dòng),運(yùn)行完設(shè)定的“運(yùn)行時(shí)間”后再次停止,如此循環(huán)。螺旋輸送機(jī)和細(xì)格柵機(jī)的啟動(dòng)停止順序和液位模式一樣。

      液位模式+時(shí)間模式:為兩種模式的疊加,一般情況下,格柵按照時(shí)間模式工作,當(dāng)液位達(dá)到“啟動(dòng)液位差”設(shè)定值時(shí),如果格柵機(jī)在停止?fàn)顟B(tài)則啟動(dòng)格柵機(jī)。

      (2)絮凝沉淀池加藥間采用閉環(huán)模式

      原水通過(guò)進(jìn)水配水井及進(jìn)水總流量計(jì),根據(jù)進(jìn)水總流量的流量大小配比加藥量的比例系數(shù),并且初步計(jì)算加藥量,同時(shí)因?yàn)檫M(jìn)水的濁度影響一定加藥量,以流量計(jì)算加藥量為主,以進(jìn)水前饋濁度加藥量為輔。原水和藥液經(jīng)過(guò)孔板式凈水混合裝置充分混合后,在絮凝池產(chǎn)生電導(dǎo)的絮凝物,游動(dòng)電流儀對(duì)絮凝池的絮凝物進(jìn)行監(jiān)測(cè)并且將數(shù)據(jù)同絮凝度設(shè)定進(jìn)行比較,二者偏差的部分通過(guò)控制器計(jì)算后進(jìn)行相應(yīng)的加藥調(diào)節(jié)控制。同樣,當(dāng)絮凝池的水進(jìn)入沉淀池經(jīng)過(guò)沉淀后,在沉淀池的出口安裝的濁度儀對(duì)出水進(jìn)行濁度監(jiān)測(cè),并將反饋值和預(yù)期出水濁度的設(shè)定值進(jìn)行比較,二者偏差部分通過(guò)控制器計(jì)算后進(jìn)行相應(yīng)的加藥調(diào)節(jié)控制,從而使得原水通過(guò)加藥、絮凝、沉淀工藝,使沉淀出水達(dá)到預(yù)期效果。此模型進(jìn)行了流量比例配比、絮凝度濁度二級(jí)串行反饋控制,使加藥量達(dá)到最好的狀態(tài),節(jié)約了成本。示意圖如圖3所示。

      圖3 絮凝沉淀池加藥間閉環(huán)模式示意圖

      (3)送水泵房采用閉環(huán)模式

      濾池處理的水進(jìn)入清水池,清水池連通吸水井,液位計(jì)用來(lái)測(cè)量并且顯示清水池和吸水井的實(shí)時(shí)液位,并且通過(guò)PLC將液位信號(hào)傳送至中控室計(jì)算機(jī)上,便于操作員觀察和監(jiān)控清水池吸水井的水位工況。吸水井的清水通過(guò)加壓泵送至用戶。在加壓泵的管道上安裝有壓力變送器及超聲波流量計(jì),通過(guò)管道的壓力變送器進(jìn)行恒壓供水,保證用戶端的用水量。

      2.3.2 PLC2控制站應(yīng)用軟件

      PLC2控制站包括的工藝體有反沖洗鼓風(fēng)機(jī)及反沖洗泵房、24個(gè)單濾站等,PLC2控制站帶24個(gè)濾池現(xiàn)場(chǎng)控制單元(PLC2_1~PLC2_24)。

      一個(gè)單池濾站的PLC控制站應(yīng)用軟件,根據(jù)工藝要求分為兩個(gè)階段,正常過(guò)濾階段和反沖洗階段。

      (1)正常過(guò)濾階段(如圖4所示)

      圖4 正常過(guò)濾階段示意圖

      從沉淀池出來(lái)的水進(jìn)入濾池進(jìn)行過(guò)濾。濾池正常工作時(shí),工作過(guò)程始終保持恒水位過(guò)濾。過(guò)濾恒水頭由可調(diào)節(jié)出水閥開度進(jìn)行控制。濾池水位測(cè)量值與水位設(shè)定值比較后控制濾池出水閥的開度,使濾池在恒水位條件工作。濾池的正常過(guò)濾操作可通過(guò)在中央集中控制室上位機(jī)進(jìn)行,也可通過(guò)PLC2現(xiàn)場(chǎng)控制子站人機(jī)界面進(jìn)行濾池的操作和相關(guān)參數(shù)的設(shè)定。

      (2)反沖洗階段

      需要反沖洗的條件有兩種,一種人工強(qiáng)制反沖洗,一種當(dāng)設(shè)定恒水位過(guò)濾時(shí),濾池的水位和濁度已經(jīng)超過(guò)了正常過(guò)濾的液位設(shè)定值或者濁度設(shè)定值,就需要自動(dòng)進(jìn)行反沖洗。流程圖如圖5所示。

      圖5 反沖洗階段流程圖

      ? 第一種人工強(qiáng)制反沖洗:可通過(guò)上位機(jī)或者PLC2的現(xiàn)場(chǎng)控制子站人機(jī)界面進(jìn)行操作。

      ? 第二種自動(dòng)反沖洗:當(dāng)濾池中的液位計(jì)監(jiān)測(cè)到恒水位已經(jīng)超過(guò)正常過(guò)濾水位最大值,或者濾池中水的濁度已經(jīng)超過(guò)正常的濁度最大值,單濾池進(jìn)入自動(dòng)反沖洗階段。先關(guān)進(jìn)水閥,全開出水閥,待濾池水位下降到設(shè)定值時(shí),開啟進(jìn)水閥,關(guān)閉出水閥,開排水閘板,啟動(dòng)鼓風(fēng)機(jī),開啟氣沖洗閥氣沖到設(shè)定時(shí)間,開水沖洗水泵,氣、水混合沖洗,到達(dá)設(shè)定值后關(guān)閉氣沖閥,停鼓風(fēng)機(jī),開排氣閥,排掉水分配槽內(nèi)的空氣,經(jīng)過(guò)一個(gè)設(shè)定時(shí)間后關(guān)沖洗水閥,停反洗水泵,待水位降到設(shè)定值后,關(guān)排水閘板,開進(jìn)水閥,清水出水閥由水位信號(hào)控制,水位到達(dá)設(shè)定值后,開始恒水位過(guò)濾,反沖洗過(guò)程結(jié)束。在反沖洗過(guò)程中的任何一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)了設(shè)備故障或者沖洗步序失敗,故障報(bào)警退出反沖洗狀態(tài)。

      反沖洗過(guò)程中的每一個(gè)周期、氣洗時(shí)間、氣水洗時(shí)間、水洗時(shí)間均可以由操作人員根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況在中控室上位機(jī)或現(xiàn)場(chǎng)操作終端進(jìn)行設(shè)定和更改。

      2.3.3 PLC3控制站應(yīng)用軟件

      PLC3控制站包括的工藝體為脫水機(jī)房、儲(chǔ)泥池、排泥泵池、濃縮池、污泥調(diào)節(jié)池。

      PLC3控制站應(yīng)用軟件主要內(nèi)容是泥水流入污泥調(diào)節(jié)池,再?gòu)奈勰嗾{(diào)節(jié)池流入污泥濃縮池,污泥濃縮池的上清液自流至回流調(diào)節(jié)池,均質(zhì)濾料濾池反沖水流入回流調(diào)節(jié)池,回流調(diào)節(jié)池的清水用泵打入配水井進(jìn)行重復(fù)利用。污泥濃縮池的污泥被污泥泵打入脫水機(jī)進(jìn)行加藥PAM脫水。

      3 上位監(jiān)控組態(tài)軟件

      本系統(tǒng)上位監(jiān)控組態(tài)軟件采用貝加萊工業(yè)自動(dòng)化公司的APROL過(guò)程控制系統(tǒng),貝加萊工業(yè)自動(dòng)化的APROL系統(tǒng)是一個(gè)基于LINUX系統(tǒng)平臺(tái),高集成、一體化、模塊化,具有現(xiàn)代理念的過(guò)程控制系統(tǒng)。

      APROL系統(tǒng)程序可分為用戶級(jí)程序和后臺(tái)程序。用戶級(jí)程序主要是把參數(shù)輸入框、按鈕及其它控件組合在一起完成數(shù)據(jù)的輸入及觸發(fā)動(dòng)作。 通常后臺(tái)程序,或者無(wú)交互后臺(tái)程序,并不向屏幕輸出任何信息,后臺(tái)程序在啟動(dòng)后只負(fù)責(zé)固定的任務(wù),即從配置文件讀取數(shù)據(jù)。

      設(shè)計(jì)系統(tǒng)服務(wù)是負(fù)責(zé)過(guò)程控制系統(tǒng)的配置及控制等級(jí),同時(shí)它還控制系統(tǒng)任務(wù)的分配。

      ? 運(yùn)行系統(tǒng)(RUNTIME)是基于開發(fā)系統(tǒng)的數(shù)據(jù),它是過(guò)程控制系統(tǒng)的“心臟”。 在設(shè)計(jì)系統(tǒng)中配置了系統(tǒng)所要監(jiān)視、收集和分配的過(guò)程數(shù)據(jù)。

      ? 操作員系統(tǒng)則是人機(jī)交互的接口。此程序可以監(jiān)視一個(gè)或者多個(gè)操作員站的運(yùn)行,并且通過(guò)鼠標(biāo)、鍵盤或者觸摸屏等外設(shè)操作。操作員站的數(shù)量是受以太網(wǎng)拓?fù)湎拗频摹?/p>

      ? 開發(fā)系統(tǒng)、運(yùn)行系統(tǒng)和操作員系統(tǒng)聯(lián)合構(gòu)成了APROL系統(tǒng)。

      以上的三個(gè)系統(tǒng)可以單獨(dú)安裝,或者全部安裝在同一臺(tái)計(jì)算機(jī)中。

      監(jiān)控畫面組織與結(jié)構(gòu),如圖6所示。

      4 結(jié)語(yǔ)

      本系統(tǒng)在該凈水廠已安全穩(wěn)定運(yùn)行多年,并獲得一致好評(píng),運(yùn)行結(jié)果表明貝加萊工業(yè)自動(dòng)化基于PCC的SCADA系統(tǒng)和Aprol上位監(jiān)控組態(tài)軟件能充分滿足水廠對(duì)控制系統(tǒng)的要求,對(duì)凈水廠的安全運(yùn)行、提高供水質(zhì)量、節(jié)能降耗、優(yōu)化管理等方面起到了至關(guān)重要的作用。

      [1] 貝加萊工業(yè)自動(dòng)化(上海)有限公司. BR X20選型手冊(cè)[Z].

      [2] 齊蓉. 可編程計(jì)算機(jī)控制器原理及應(yīng)用[M]. 西安: 西北工業(yè)大學(xué)出版社, 2002.

      [3] 葛敏輝. 現(xiàn)代水處理企業(yè)綜合自動(dòng)化方案[J]. 工業(yè)儀表與自動(dòng)化裝置, 2000 ( 2 ) : 30 – 32.

      [4] 貝加萊工業(yè)自動(dòng)化(中國(guó))有限公司. APROL控制器配置及INA[Z].

      [5] 貝加萊工業(yè)自動(dòng)化(中國(guó))有限公司. APROL參數(shù)管理及配方[Z].

      [6] 貝加萊工業(yè)自動(dòng)化(中國(guó))有限公司. APROL操作員管理[Z].

      SCADA System and the APROL Monitor Configuration Software in the Water Treatment Plant

      本文通過(guò)分析凈水廠對(duì)控制系統(tǒng)的功能要求,介紹了貝加萊工業(yè)自動(dòng)化的基于PCC的SCADA系統(tǒng)和Aprol上位監(jiān)控組態(tài)軟件在凈水廠的成功應(yīng)用。

      凈水廠;貝加萊工業(yè)自動(dòng)化;PCC;APROL

      By analyzing the function requirements of control system in water treatment plant, this paper introduces the successful applications of the B&R industrial automation based on SCADA system and the APROL monitor configuration software in the water treatment plant.

      Water plant; B&R Industrial Automation; PCC; Aprol

      B

      1003-0492(2016)03-0090-05

      TP31

      袁可(1985-),男,陜西寶雞人,電氣工程師,本科,現(xiàn)就職于西安全方科技發(fā)展有限責(zé)任公司技術(shù)部,從事水利、市政行業(yè)的電氣自動(dòng)化設(shè)計(jì)、開發(fā)及自動(dòng)化系統(tǒng)集成工作和研究。

      猜你喜歡
      凈水廠控制站水閥
      凈水廠V型濾池運(yùn)行優(yōu)化分析
      化工管理(2022年14期)2022-12-02 11:44:26
      破壞凈水廠
      法國(guó)水師兵營(yíng)舊址 曾作為法國(guó)在長(zhǎng)江上游的控制站
      開閥放水嘍
      ECS-100系統(tǒng)控制站硬件配置及使用
      關(guān)于凈水廠機(jī)電設(shè)備安裝過(guò)程的質(zhì)量控制與管理
      四川水泥(2018年11期)2018-03-28 07:03:56
      恒溫混水閥在燃?xì)鉄崴飨到y(tǒng)中應(yīng)用的實(shí)驗(yàn)研究
      上海煤氣(2018年6期)2018-03-07 01:03:24
      美國(guó)無(wú)人機(jī)地面控制站的改進(jìn)與發(fā)展
      中俄界河黑龍江主要控制站設(shè)計(jì)通航水位研究
      清遠(yuǎn)抽水蓄能電站上水庫(kù)事故檢修閘門充水閥設(shè)計(jì)探討
      文安县| 新邵县| 从化市| 和田市| 通城县| 通山县| 扎鲁特旗| 澎湖县| 廊坊市| 城固县| 天长市| 且末县| 德阳市| 府谷县| 万载县| 鄂托克旗| 百色市| 阜城县| 平乡县| 桐梓县| 清苑县| 高唐县| 安多县| 报价| 罗江县| 内乡县| 黄平县| 新营市| 大连市| 林州市| 科尔| 大兴区| 霍林郭勒市| 崇左市| 琼海市| 岳阳县| 罗田县| 奉新县| 乌鲁木齐县| 土默特左旗| 蚌埠市|