摘 要:文章對某燃機試車過程中控制系統(tǒng)的一般故障進行了描述、分析,并給出了故障的排除方法。
關鍵詞:燃氣輪機;試車故障;全權限
引言
某燃氣輪機是我國自主研發(fā)設計的新型燃機,由于其采用了全權限電子調節(jié)控制器并且不再留有機械控制系統(tǒng)做備份,因此該燃機對控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性有著極為嚴格的要求;為滿足市場需求而全新設計的可調引射調節(jié)控制裝置,能在燃機中、低工況下大幅降低其排氣溫度,對燃機輸出功率、耗油量等參數的影響較小,處于國際先進水平。該型燃機融合了多種新材料、新技術、新工藝,是我國目前自主研發(fā)、制造的燃機中十分先進的一種。通過文章可對某燃氣輪機控制系統(tǒng)的一般故障及排除方法有直觀、深入的了解。
1 起動故障
1.1 起動電機不帶轉
按下起動按鈕后,起動機只轉動了較小的角度后幾乎不動,1秒后燃機控制系統(tǒng)便報起動機故障,起動中止。
該故障經反復試驗研究,最終確定其主要問題在于信號干擾。通電時由于需要帶動高壓轉子轉動,而低轉速下起動電機控制方案為保持輸出功率不變,故通電后起動機轉動較小角度后幾乎不動屬于正?,F象,只需一定時間便能快速轉動起來。1秒報故的現象,經反復測量,發(fā)現起動機轉動極慢時起動機電壓沖壓較大,起動電機的控制回路不能完全屏蔽沖壓帶來的干擾信號,該干擾信號進入反饋電路,燃機控制器誤判此信號為“起動失敗”,認為燃機已經起動失敗,報出故障并中止起動。
由于電壓沖壓持續(xù)的時間較短,因此選定了一種較為簡單的排故方案,即燃機控制系統(tǒng)在延遲一段時間后(1秒左右)再開始對起動是否成功做判斷,由燃機控制器廠商更改控制參數。經過多次起動驗證,此故障未再出現。
1.2 燃機控制器間斷性判定起動電機不能起動
該故障較為特殊,其發(fā)生的時機并不固定,故障現象如下:給燃機控制器通電后,按下“起動檢查”按鈕,控制器對多個控制回路進行檢查并通過,允許燃機進行起動,但多次起動之后重新檢查時,控制器報出起動機不能起動的信號,不允許燃機起動。
經反復排查,發(fā)現其主要問題在起動電機控制器的電源線路上。為了保障燃機起動的安全可靠,設計人員為起動電機控制器設計了380V交流電源(主電源)和24V直流電源(備份電源),控制器進行燃機起動前的各項回路檢查時,會檢查24V直流電源的一個反饋信號,該信號為直流電源的電壓值,測量該電壓值發(fā)現,檢查通過時,該值剛好高于控制模塊設定的下限值,檢查不通過時,該值略微低于控制模塊設定的下限值。排查線路,發(fā)現某段線路的阻值異常,為其他線路的(3-4)倍,拆下線路仔細檢查,發(fā)現該線路某處被反復折疊過。由于其阻值異常且不穩(wěn)定,導致控制器接收到的反饋信號剛好處于“通過”與“不通過”的分界線上。更換該段線路后,故障排除。經多次試車驗證,故障未再出現。
1.3 離合器斷裂
起動電機帶轉時,輸出功率突變?yōu)?,約400毫秒后輸出功率恢復,并在起動過程中反復出現,導致連接起動電機和燃機轉子的離合器因受到反復沖擊而斷裂。
測量發(fā)現,功率為0時,起動電機輸入端的電流值也為0,故障鎖定在為起動電機提供電流的電機控制器上。
監(jiān)測電機控制器,當故障出現時,發(fā)現電機控制器內部觸發(fā)故障保護模式,并快速消失,然而監(jiān)控的各項參數條件均符合控制器使用要求。分解電機控制器,對各個電路模塊逐項檢查,發(fā)現控制器內部存在溫度保護模塊,其工作機理為當控制器內部溫度達到100℃時,禁止控制器工作,當控制器內部溫度低于100℃時,允許控制器工作;測試該模塊,發(fā)現已失效。
分析認為,該模塊的設計不合理,即便為防止電機控制器內部溫度過高而禁止其正常工作,也不應在斷開電流后短時間內恢復電流輸出,對棘爪離合器造成多次脈沖式沖擊,最終導致離合器斷裂,嚴重影響燃機的運行安全。取消電機控制器內的溫度保護模塊后進行數百次起動試驗,故障未復現。
2 轉速擺動
2.1 轉速呈正弦波動并有發(fā)散趨勢
燃機在慢車狀態(tài)下各項參數較為穩(wěn)定,在提高燃機高壓轉子轉速(Nh)、低壓轉子轉速(Nl)的情況下,這兩個轉速均呈現出正弦波動的情況,且轉速曲線有發(fā)散趨勢,其他參數也出現擺動,燃機轉速無法提高。
由于在慢車以上工況時,控制系統(tǒng)采取先對Nl轉速比例、積分,計算出內環(huán)的Nh給定轉速并進行閉環(huán)控制的雙閉環(huán)模式,這兩個轉速的波動對各自都有影響,因此僅從轉速曲線上不能判定是哪個轉速首先波動引發(fā)的。由于該波動的周期性十分明顯,可判斷出該故障的原因并不在于燃機本身或臺架線路,而是在于控制算法上,極有可能是燃機控制器PID參數的選取不合適。經多次調整Nh閉環(huán)系數、Nl閉環(huán)系數等參數后,燃機在各工況下的轉速波動值最終達到設計要求。分析認為,雖然控制器PID參數完成了實際工作長試考核,但臺架試車時,采用水力測功機對該燃機的輸出功率進行測量和吸收,水力測功機的供水系統(tǒng)對燃機功率輸出軸(低壓轉子帶動)的影響,與該燃機實際使用時的負載影響不一致;同時,水力測功機轉子的轉動特性與實際負載的轉動特性差異較大,導致了同一套控制參數在不同的負載下,燃機穩(wěn)定特性不一致。因此實際使用和臺架試車時應配合使用兩套不同的燃機控制參數。某試車臺架采用調整后的控制參數后,進行多次試車驗證,轉速波動故障未再出現。
2.2 低壓轉子轉速的給定值始終大于反饋值
燃機在慢車狀態(tài)各項參數較為穩(wěn)定,提高燃機運行工況后發(fā)現,燃機的低壓轉子轉速給定值始終大于其反饋值(即實測值),改變給定值,發(fā)現在過渡態(tài)時反饋值得跟隨性較好,進入穩(wěn)態(tài)后低壓轉子轉速給定值始終大于其反饋值。
首先判斷為該故障的原因出在燃機控制器參數的設置上,但是多次調整控制器PID參數后,情況沒有得到有效改善。分析認為,如果控制器對燃機所處的狀態(tài)判定出現錯誤的話,可能會引發(fā)此故障。經過多次半物理實驗模擬后發(fā)現,控制參數中的“負載補償系數”設置過低時,會出現該現象。
控制器在判斷燃機是否處于過渡態(tài)時,通過負載補償系數換算出一個邊界電流值,再通過該值與一個采集周期內負載狀態(tài)信號反饋電流差值相比較,后者大時,便認為燃機處于過渡態(tài),而后采用過渡態(tài)供油曲線對燃機狀態(tài)進行控制。計算后發(fā)現,由于負載補償系數較低,一個采集周期內負載狀態(tài)信號反饋電流差值超過0.03毫安時便大于邊界值,而負載狀態(tài)信號傳感器輸出電流精度僅為±0.02毫安。顯然該值設置偏低,導致穩(wěn)態(tài)時控制系統(tǒng)誤判燃機狀態(tài),最終出現了上述故障。而將該值設置偏低的原因是為了使燃機對負載狀態(tài)的改變更加“敏感”,加快燃機狀態(tài)與負載狀態(tài)的跟隨性。在不影響燃機狀態(tài)跟隨性的條件下適當加大該參數,故障現象消失。某試車臺架財通調整過的負載補償系數后,進行了多次試車驗證,故障未復現。
3 結束語
由于我國燃機控制器采用全權限控制器的時間較短,設計、使用、維護經驗較少,在批產后的臺架試車、實際使用和維護過程中會逐漸暴露一些沒有遇到過的問題。文章通過對某燃機控制系統(tǒng)一般故障現象的描述、排故思路的梳理以及工作原理的分析,給出了簡潔有效的排故方法和思路,對設計人員具有一定的啟發(fā)作用,對燃機的使用和維護人員處理故障時有一定的引導和借鑒作用,也完善了該燃機的故障樹。
參考文獻
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作者簡介:陳紅強(1989-),男,江西南昌人,主要從事研究燃氣輪機地面試車工作。