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    A/O+A/O工藝在處理煤制油廢水方面的工藝及影響因素分析

    2016-10-10 08:29:50楊淑紅張福增
    地球 2016年5期
    關(guān)鍵詞:曝氣池煤制油pH值

    ■楊淑紅 張福增

    (陜西神木富油能源科技有限公司陜西榆林719319)

    A/O+A/O工藝在處理煤制油廢水方面的工藝及影響因素分析

    ■楊淑紅 張福增

    (陜西神木富油能源科技有限公司陜西榆林719319)

    煤制油廢水是一種很難處理的廢水,其成分復(fù)雜,本文簡要介紹了煤制油廢水的來源,我公司使用A/O+A/O工藝處理煤制油廢水的工藝流程及處理效率,并對運(yùn)行影響因素進(jìn)行了詳細(xì)的分析。

    焦化廢水處理 A/O+A/O工藝 影響因素

    0 引言

    隨著煤制油行業(yè)的快速發(fā)展,其所導(dǎo)致的水污染問題也逐漸引起廣泛關(guān)注,目前,大部分煤制油企業(yè)雖然都有自己的污水處理設(shè)施,但因其處理工藝落后或是設(shè)備運(yùn)行不佳等原因污水處理后都不能達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),由于煤制油廢水水量較大,且含有較高的COD、氨氮及硫化物、油類物質(zhì)、其酚含量也相對較高,若處理不達(dá)標(biāo)就排入河流,將對水環(huán)境造成較大污染。

    煤制油廢水水質(zhì)由于具有上述特點(diǎn),作為高濃度有毒廢水,如果單獨(dú)采用生物處理,其可生化性能極差,針對水質(zhì)特點(diǎn),某公司污水處理采用單獨(dú)的蒸氨裝置進(jìn)行預(yù)處理,后續(xù)工藝采取A2/O工藝,目前處理效果達(dá)到國家一級排放標(biāo)準(zhǔn)。

    1 該廠焦化廢水的來源、組成和水量

    該廠廢水主要有兩種:一是生產(chǎn)廢水,包括熱解、蒸氨廢水、含酚廢水、含油廢水、及各崗位地面沖洗水等;另一種是生活污水,生產(chǎn)廢水設(shè)計75 m3/h,生活污水7 m3/h,總計82 m3/h.

    為了降低部分污水中污染物的含量,使其盡可能滿足生化系統(tǒng)的進(jìn)水要求,現(xiàn)將大部分污水經(jīng)蒸氨后送入生化系統(tǒng)。蒸氨后污水中的COD通常在10000~25000㎎/L左右,NH3-N在100~250㎎/L左右,硫化物在10~30㎎/L,揮發(fā)酚:1000~2500㎎/L。

    1.1 最終出水水質(zhì)見下表

    項目 指標(biāo)pH 6 – 9 COD (mg/L) 40~100色度 60~100氨氮(mg/L) 0硫化物(mg/L) 0

    1.2 運(yùn)行影響因素分析

    溫度:溫度對硝化反應(yīng)有較大影響,通常硝化細(xì)菌和反硝化細(xì)菌適宜生長的溫度范圍是25~35℃,低于25℃或高于35℃都生物生長都有影響,該系統(tǒng)冬季運(yùn)行采用蒸汽加熱的方法來控制廢水溫度。

    PH值:硝化反應(yīng)的最佳PH值為8.0~8.4之間,通過投加NaOH來調(diào)節(jié)曝氣池的PH值,大多數(shù)單位也通過投加Na2CO3來調(diào)節(jié)。尤其是厭氧產(chǎn)甲烷菌對PH值最為敏感,其PH值適宜范圍為6.8~7.2,過高或過低都會對其產(chǎn)生影響。該廠系統(tǒng)上游工段在試車過程中運(yùn)行不穩(wěn)定,經(jīng)常造成生化系統(tǒng)PH波動太大,后大部分廢水經(jīng)蒸氨后來水較為穩(wěn)定。

    溶解氧(DO):生物在講解廢水中的有機(jī)物過程中需要消耗一定量的溶解氧量,系統(tǒng)調(diào)試結(jié)果表明曝氣池溶解氧量控制在2~6㎎/L為宜。因硝化菌屬專性好養(yǎng)菌,以氧化氨氮或亞硝酸鹽來獲取能量,溶解氧的高低直接影響硝化菌的生長與活性。該廠之前因風(fēng)機(jī)風(fēng)量和風(fēng)壓不夠,導(dǎo)致硝化速率下降,后改換大風(fēng)機(jī),系統(tǒng)處理效率明顯提高。

    營養(yǎng)物質(zhì):微生物的生長需要足夠的營養(yǎng)物質(zhì),好氧池的C:N:P通??刂圃?00:5:1。而焦化廢水磷源嚴(yán)重缺乏,所以每天需給曝氣池補(bǔ)加一定量的磷,以供給微生物正常生長的需要。該廠投加的K2HPO4按上式比例每天需加。

    有毒物質(zhì):有毒有害物質(zhì)對微生物的生長起抑制作用,故一定要控制好有毒有害物質(zhì)的濃度,實踐表明硫化物對該系統(tǒng)的影響較大,當(dāng)進(jìn)水硫化物濃度>100㎎/L時,污泥活性受到抑制,處理效率變差,且A2/O+A/O工藝受沖擊后恢復(fù)較為緩慢,故一定要控制好有毒有害物質(zhì)的濃度。

    進(jìn)水水質(zhì)水量:在運(yùn)行實踐中發(fā)現(xiàn)A/O+A/O工藝抗沖擊負(fù)荷能力較差,所以必須嚴(yán)格控制進(jìn)水水質(zhì),一旦進(jìn)水COD濃度>2500㎎/L,NH3-N>300㎎/L,曝氣池泡沫將增大,出水水質(zhì)變差,由之前的出水COD從40~100㎎/L增加到200~300㎎/L,NH3-N由零增加到20~60㎎/L。所以進(jìn)水一定要平穩(wěn),不可忽高忽低,波動太大將影響系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

    2 結(jié)語

    該廠焦化廢水處理投入運(yùn)行兩年多,出水水質(zhì)達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)的一級標(biāo)準(zhǔn)。曾有段時間系統(tǒng)運(yùn)行良好,達(dá)到了陜西省黃河流域排放標(biāo)準(zhǔn)(COD<60㎎/L,NH3-N<12㎎/L)到目前為止,除了色度偶爾達(dá)到80倍外,其他指標(biāo)全部合格,實踐運(yùn)行表明:A/O+A/O工藝處理煤制油廢水效果較好,特別是對氨氮和COD有較高的去除效率,同時控制進(jìn)水水質(zhì)在焦化廢水處理中起關(guān)鍵作用,因A/O+A/O工藝抗沖擊能力較差,故事故池的調(diào)節(jié)作用不可忽視,對于高濃度的廢水可先進(jìn)入事故池,稀釋后在進(jìn)入調(diào)節(jié)池。該工藝與傳統(tǒng)的活性污泥法比,可大幅度的去除廢水中的氨氮和COD,使之達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn)。

    [1]諸林,潘億勇.含油廢水處理技術(shù)進(jìn)展 [J].上海環(huán)境科學(xué),1997,16(8):38-41.

    [2]韓洪軍.含油廢水電解氣浮的理論和試驗 [J].環(huán)境工程,2000,11(6):7-10.

    [3]李國鼎,閻鴻炳.石油石化工業(yè)廢水治理 [M].北京:中國環(huán)境科學(xué)出版社,1992,12.

    DF467[文獻(xiàn)碼]B

    1000-405X(2016)-5-416-1

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