張平棟
摘 要: 某公司為了提高生產(chǎn)效率,設(shè)計(jì)一臺組合機(jī)床以代替普通機(jī)床進(jìn)行零件加工。該組合機(jī)床采用液壓系統(tǒng)進(jìn)行控制,在工作過程中發(fā)現(xiàn)液壓泵經(jīng)常異響,且液壓缸工作一段時間后出現(xiàn)漏油現(xiàn)象,嚴(yán)重影響機(jī)床使用。針對此現(xiàn)象,通過對機(jī)床工作原理及液壓系統(tǒng)的工作原理分析,找出問題的根源,有效解決這一問題。
關(guān)鍵詞: 液壓系統(tǒng) 壓力控制 蓄能器
1.引言
組合機(jī)床因其自動化程度高,加工效率高,廣泛應(yīng)用在現(xiàn)代制造業(yè)中。而組合機(jī)床的液壓控制系統(tǒng)則是一臺組合機(jī)床的關(guān)鍵部分,其工作質(zhì)量高低將直接影響機(jī)床工作性能好壞。某公司生產(chǎn)的專用組合機(jī)床在工作過程中經(jīng)常出現(xiàn)油缸漏油、執(zhí)行動作不同步等故障,嚴(yán)重影響該組合機(jī)床的工作效率,必須對該組合機(jī)床的液壓系統(tǒng)進(jìn)行維修。
2.組合機(jī)床液壓系統(tǒng)工作原理分析
圖1為組合機(jī)床液壓系統(tǒng)原理圖,該液壓系統(tǒng)由三組疊加閥組成,分別控制三個立式滑臺,由于立式滑臺有重量,分別配以兩個平衡油缸作為立式滑臺的配重,液壓動力是由變量葉片泵分別供應(yīng)配重系統(tǒng)和驅(qū)動立式滑臺上下的動力。
三組油缸的工作過程是:A組是由葉片泵提供的壓力經(jīng)減壓閥→單向閥→油缸;B組分為兩部分,一部分是由變量葉片泵提供壓力經(jīng)減壓閥→電磁閥→液控單向閥→節(jié)流閥→二工位立式滑臺的主油缸。另一部分是由A組減壓閥調(diào)定的壓力→B組液控單向閥→二工位平衡油缸。C組也是由兩部分組成:一部分是由葉片泵提供的壓力→減壓閥→電磁閥→液控單向閥→節(jié)流閥→三工位立式滑臺主油缸。另一部分是由經(jīng)A組減壓閥調(diào)定的壓力→C組液控單向閥→三工位配重油缸。
由圖1可以看出三組平衡油缸的壓力是由A組減壓閥調(diào)定的,而使平衡油缸壓力保持平穩(wěn)是由安全閥D維持的。
3.組合機(jī)床液壓系統(tǒng)的主要問題及改進(jìn)措施
3.1組合機(jī)床液壓系統(tǒng)的主要問題
由圖1可以看出,三個立式滑臺的配重油缸的壓力保持平穩(wěn),是由安全閥D維持的:A組滑臺下降時,使平衡油缸下腔的壓力增大,從而使安全閥D溢流口打開,使之泄壓,由安全閥D設(shè)定的壓力保持平穩(wěn)。B滑臺下降時,使驅(qū)動滑臺的主油缸上腔壓力增大使平衡油缸的下腔壓力同時增大。當(dāng)達(dá)到液控單向閥設(shè)定壓力時,液控單向閥打開,經(jīng)D安全閥使之泄壓??梢?,也是由安全閥D設(shè)定的壓力保持平衡的。C滑臺同樣如此:下降時,使驅(qū)動滑臺的主油缸上腔壓力增大,同時平衡油缸的下腔壓力增大,當(dāng)達(dá)到某一值時,液控單向閥打開,經(jīng)安全閥D泄壓保持壓力的平穩(wěn)。實(shí)際生產(chǎn)過程中,三個滑臺上下運(yùn)動是同時的,導(dǎo)致安全閥的泄壓不能及時完成,平衡油缸的壓力忽高忽低,A組滑臺的驅(qū)動系統(tǒng)經(jīng)常出現(xiàn)故障,B和C滑臺的驅(qū)動油缸密封件易損壞,三個滑臺的下降位置定位不準(zhǔn)。實(shí)際生產(chǎn)過程中,A組滑臺下降的位置定位要求較高而平衡油缸的壓力不穩(wěn),導(dǎo)致A組滑臺下降位置的準(zhǔn)確度達(dá)不到生產(chǎn)的工藝要求,且配重液壓系統(tǒng)和驅(qū)動滑臺上下的液壓壓力是由一個變量葉片泵提供的。當(dāng)安全閥D泄壓時,導(dǎo)致泵的負(fù)荷加大,從而使泵經(jīng)常出現(xiàn)故障。
3.2改進(jìn)措施
把安全閥D改成由蓄能器替代。因?yàn)樾钅芷饔休o助動力源、保壓、補(bǔ)充泄漏、緩和沖擊、吸收壓力脈動的作用。由于A滑臺下降位置準(zhǔn)確度要求較高(定位準(zhǔn)確度要求較高),把A滑臺平衡油缸的下腔口安裝一個單向順序閥,如圖2所示。由于實(shí)際生產(chǎn)過程中,三個滑臺要求同時動作,改進(jìn)后,平衡油缸的壓力非常平穩(wěn),即使有波動也由蓄能器吸收,從而使三個滑臺下降位置定位準(zhǔn)確。在A滑臺的平衡油缸上加了一個單向順序閥,保證加工時滑臺下降位置定位更加準(zhǔn)確,變量葉片泵的故障率和密封件損壞的故障率大大降低。
4.結(jié)語
該液壓系統(tǒng)的改進(jìn)充分考慮了平衡回路的特點(diǎn),利用蓄能器和單向順序閥固有的作用,保證了工件的加工精度,縮短了加工工件的時間,從而大大提高了生產(chǎn)效率。該液壓系統(tǒng)改進(jìn)后經(jīng)安裝調(diào)試,成功地完成了試制,經(jīng)過一年多生產(chǎn)檢驗(yàn),證明這個方案切實(shí)可行。
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