汪泳吉,王 勝,陳欣毅,李 洋,喬軍委
(中國石油長慶油田分公司第四采氣廠,內(nèi)蒙古烏審旗 017300)
復(fù)合排水采氣在蘇10區(qū)塊應(yīng)用探究
汪泳吉,王勝,陳欣毅,李洋,喬軍委
(中國石油長慶油田分公司第四采氣廠,內(nèi)蒙古烏審旗017300)
蘇10區(qū)塊目前主要排水采氣工藝為泡沫排水采氣和氮氣/壓縮機氣舉,同時結(jié)合蘇10區(qū)塊自身地面工藝特點,創(chuàng)新對部分氣井開展降低井口壓力排液措施。由于該區(qū)塊是典型的三低氣田,采取單一的排水采氣工藝無法使氣井持續(xù)攜液,連續(xù)穩(wěn)產(chǎn)。本文通過對蘇10區(qū)塊常用的三種排水采氣措施進行分析對比,在結(jié)合各類排水采氣優(yōu)點的基礎(chǔ)上,提出了復(fù)合排水采氣的組合方式,從理論上分析了可行性,并開展現(xiàn)場試驗,效果顯著。
排水采氣;復(fù)合;降低井口壓力
蘇10區(qū)塊地處蘇里格氣田北部,屬于典型的“三低氣田”,于2006年進行開發(fā),截至2016年3月31日,擁有集氣站3座,壓縮機12臺,生產(chǎn)氣井451口,閥室9座,日產(chǎn)井口天然氣185×104m3。目前蘇10區(qū)塊常年均啟動壓縮機進行生產(chǎn),井口至站間系統(tǒng)壓力在0.4 MPa~0.5 MPa范圍內(nèi)。
隨著開發(fā)時間的延長,蘇10區(qū)塊積液井越來越多,達286口,占總井?dāng)?shù)的63.4%,精細化管理難度較大,穩(wěn)產(chǎn)面臨挑戰(zhàn)[1-3]。此類井在生產(chǎn)過程中需采取排水采氣工藝措施才可持續(xù)生產(chǎn)(見表1)。
表1 蘇10區(qū)塊生產(chǎn)規(guī)模表
表2 蘇10區(qū)塊氮氣、壓縮機氣舉選井條件表
1.1適用于蘇10區(qū)塊的排水采氣工藝
蘇10區(qū)塊目前主要排水采氣工藝為泡沫排水采氣和氮氣氣舉。另外,結(jié)合蘇10區(qū)塊自身地面工藝特點,創(chuàng)新對部分氣井開展降低井口壓力排液措施。
1.1.1泡沫排水采氣通過在井筒中加入泡排劑或泡排棒等表面活性劑,在氣流攪動下形成具有一定穩(wěn)定性的泡沫,降低帶液流體的相對密度,進而降低臨界攜液流量,提升氣井?dāng)y液能力。
由于蘇10區(qū)塊為低壓氣井,因此有效泡沫排水采氣臨界攜液流速為:
與臨界攜液流速相對應(yīng)的臨界攜液流量為:
根據(jù)蘇10區(qū)塊實際情況,取表面張力為0.06 N/m,井口壓力為0.5 MPa,油管內(nèi)徑為62 mm,偏差因子為0.93,溫度為295 K。經(jīng)計算,泡排后的氣井臨界攜液流量為2 164 m3/d,即在蘇10區(qū)塊對日產(chǎn)0.22×104m3以上的積液井采取泡沫排水采氣工藝能取得一定的效果。
1.1.2氮氣、壓縮機氣舉通過將氮氣或外部天然氣注入井筒,降低井筒液柱密度,同時利用外部氣體的攜液能力把管柱內(nèi)液體通過油管帶出井筒,達到降低管柱內(nèi)液柱壓力的目的,使積液停產(chǎn)井恢復(fù)產(chǎn)能。
蘇10區(qū)塊適用于氮氣、壓縮機氣舉的氣井條件(見表2)。
1.1.3降低井口壓力排液蘇10區(qū)塊部分氣井生產(chǎn)流程為直接進站生產(chǎn)(見圖1),通過將此類井生產(chǎn)流程在站內(nèi)放空,導(dǎo)致此類井生產(chǎn)攜液過程中井口壓力大大降低,進而降低臨界攜液流量,提升氣井?dāng)y液能力。
圖1 蘇10區(qū)塊單井直接進站流程圖
根據(jù)蘇10區(qū)塊實際情況,正常生產(chǎn)的氣井臨界攜液流速為:
正常生產(chǎn)的氣井臨界攜液流量為4 298 m3/d。當(dāng)開展降低井口壓力攜液生產(chǎn)時,井口壓力由0.5 MPa降低至0.1 MPa,由公式可得,開展降低井口壓力攜液生產(chǎn)后的臨界攜液流量為860 m3/d,即在蘇10區(qū)塊,對部分直接進站生產(chǎn)的氣井開展降低井口壓力攜液生產(chǎn)時,當(dāng)氣井日產(chǎn)為0.09×104m3以上能取得一定的效果。該方法特別適用于無法開展氣舉的單井(如油套不連通、節(jié)流器生產(chǎn)等)。
1.2復(fù)合排水采氣設(shè)計
蘇10區(qū)塊屬于典型的蘇里格三低氣田,采用單一的排水采氣方式無法達到最佳的排液效果并保證產(chǎn)液井的連續(xù)排液生產(chǎn)。因此,對于采用了單種工藝效果不明顯的氣井,可結(jié)合各類排水采氣優(yōu)點,采取多種排水采氣復(fù)合排液的辦法,將氣井成功復(fù)產(chǎn)并保證連續(xù)穩(wěn)產(chǎn)。
1.2.1各類排水采氣優(yōu)缺點對比根據(jù)各種排水采氣措施在蘇10區(qū)塊的應(yīng)用效果,做出對比(見表3)。
表3 蘇10區(qū)塊各類排水采氣措施對比表
1.2.2復(fù)合排水采氣設(shè)計開展復(fù)合排水采氣時應(yīng)有以下原則:(1)措施氣井應(yīng)同時滿足各類排水采氣工藝要求;(2)各類排水采氣工藝同時開展時應(yīng)互相彌補單獨工藝的缺點,將復(fù)合效果最大化;(3)開展復(fù)合排水采氣后的回報應(yīng)大于成本。根據(jù)以上原則,得出復(fù)合式排水采氣方式(見表4)。
2.1復(fù)合I型應(yīng)用效果
蘇10-53-33于2006年9月投產(chǎn),目前無阻生產(chǎn),生產(chǎn)流程為直接進蘇10-1站。該井在生產(chǎn)過程中緩慢積液,單純采取泡沫排水采氣措施效果不佳(見圖2上),平均日產(chǎn)僅為0.01×104m3,后期幾乎無產(chǎn)能。2014 年5月16日,對該井開展氮氣氣舉(見圖2中),該井平均日產(chǎn)達到2.91×104m3,但隨著生產(chǎn)時間的延長,該井平均日產(chǎn)逐漸由于緩慢積液降至0。
2014年9月11日,在對該井再次開展氮氣氣舉前,在井筒中投入泡排棒6根,并在氮氣氣舉過程中將該井進站生產(chǎn)流程導(dǎo)為放空流程,即整體開展復(fù)合I型排水采氣措施(見圖2下),措施結(jié)束后,該井平均日產(chǎn)達到3.62×104m3,后期輔以泡沫排水措施(2天/次,1 次3根),該井平均日產(chǎn)穩(wěn)定在0.46×104m3,復(fù)產(chǎn)成功。
表4 蘇10區(qū)塊復(fù)合排水采氣可行性分析表
圖2 蘇10-53-33采氣曲線圖
2.2復(fù)合II型應(yīng)用效果
蘇10-34-24于2006年10月投產(chǎn),目前無阻生產(chǎn)。該井在生產(chǎn)過程中緩慢積液,單純采取泡沫排水采氣措施效果不佳(見圖3上),平均日產(chǎn)為0.34×104m3。2014年4月15日,對該井開展氮氣氣舉(見圖3中),該井平均日產(chǎn)達到1.48×104m3,但隨著生產(chǎn)時間的延長,該井平均日產(chǎn)逐漸由于緩慢積液降至0。
2014年6月30日,在對該井再次開展氮氣氣舉前,在井筒中投入泡排棒6根,即整體開展復(fù)合II型排水采氣措施(見圖3下),措施結(jié)束后,該井平均日產(chǎn)達到3.39×104m3,后期輔以泡沫排水措施(2天/次,1次3根),該井平均日產(chǎn)穩(wěn)定在0.65×104m3,效果明顯。
2.3復(fù)合III型應(yīng)用效果
蘇10-31-48H于2009年6月投產(chǎn),由于采用裸眼封隔器,該井油套不連通。2014年3月5日,該井由于水淹嚴(yán)重停產(chǎn)。由于該井無法采用氮氣/壓縮機氣舉工藝,因此嘗試泡沫排水采氣(見圖4上)及降低井口壓力排液(見圖4中),但效果仍然較差,復(fù)產(chǎn)失敗。
2014年11月9日,對該井井筒內(nèi)投入泡排棒6根,2 h以后將該井進站生產(chǎn)流程導(dǎo)為放空流程,即開展復(fù)合III型排水采氣措施(見圖4下),該井平均日產(chǎn)隨即達到2.95×104m3,后期輔以泡沫排水措施(3天/次,1次3根),該井平均日產(chǎn)穩(wěn)定在0.95×104m3,復(fù)產(chǎn)成功。
圖4 蘇10-31-48H采氣曲線圖
(1)單一的排水采氣措施不能保證使蘇10區(qū)塊等典型三低氣田氣井持續(xù)攜液,連續(xù)穩(wěn)產(chǎn)。
(2)蘇10區(qū)塊日產(chǎn)為0.09×104m3以上直接進站生產(chǎn)的氣井,開展降低井口壓力攜液生產(chǎn)時,能取得一定的效果,該方法特別適用于無法開展氣舉的單井(如油套不連通、節(jié)流器生產(chǎn)等)。
(3)復(fù)合排水采氣工藝能夠使各類單一的排水采氣工藝進行互補,對于采用了單種工藝效果不明顯的氣井,可結(jié)合各類排水采氣優(yōu)點,采取多種排水采氣復(fù)合排液的辦法,將氣井成功復(fù)產(chǎn)并保證連續(xù)穩(wěn)產(chǎn)。
(4)針對蘇10區(qū)塊進閥室的氣井,由于未直接進站,出于安全及環(huán)保的考慮,無法開展降低井口壓力排液,建議對蘇10區(qū)塊9座閥室進行技改,增加閃蒸分液罐,升級放空火炬,使其可以開展降低井口壓力排液工藝措施。
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TE377
A
1673-5285(2016)05-0056-05
10.3969/j.issn.1673-5285.2016.05.015
2016-04-07
汪泳吉,男(1989-),助理工程師,現(xiàn)主要從事天然氣開發(fā)工作。