• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    復(fù)合排水采氣在蘇10區(qū)塊應(yīng)用探究

    2016-09-20 08:39:20汪泳吉陳欣毅喬軍委
    石油化工應(yīng)用 2016年5期
    關(guān)鍵詞:攜液氣舉排液

    汪泳吉,王 勝,陳欣毅,李 洋,喬軍委

    (中國石油長慶油田分公司第四采氣廠,內(nèi)蒙古烏審旗 017300)

    復(fù)合排水采氣在蘇10區(qū)塊應(yīng)用探究

    汪泳吉,王勝,陳欣毅,李洋,喬軍委

    (中國石油長慶油田分公司第四采氣廠,內(nèi)蒙古烏審旗017300)

    蘇10區(qū)塊目前主要排水采氣工藝為泡沫排水采氣和氮氣/壓縮機氣舉,同時結(jié)合蘇10區(qū)塊自身地面工藝特點,創(chuàng)新對部分氣井開展降低井口壓力排液措施。由于該區(qū)塊是典型的三低氣田,采取單一的排水采氣工藝無法使氣井持續(xù)攜液,連續(xù)穩(wěn)產(chǎn)。本文通過對蘇10區(qū)塊常用的三種排水采氣措施進行分析對比,在結(jié)合各類排水采氣優(yōu)點的基礎(chǔ)上,提出了復(fù)合排水采氣的組合方式,從理論上分析了可行性,并開展現(xiàn)場試驗,效果顯著。

    排水采氣;復(fù)合;降低井口壓力

    蘇10區(qū)塊地處蘇里格氣田北部,屬于典型的“三低氣田”,于2006年進行開發(fā),截至2016年3月31日,擁有集氣站3座,壓縮機12臺,生產(chǎn)氣井451口,閥室9座,日產(chǎn)井口天然氣185×104m3。目前蘇10區(qū)塊常年均啟動壓縮機進行生產(chǎn),井口至站間系統(tǒng)壓力在0.4 MPa~0.5 MPa范圍內(nèi)。

    隨著開發(fā)時間的延長,蘇10區(qū)塊積液井越來越多,達286口,占總井?dāng)?shù)的63.4%,精細化管理難度較大,穩(wěn)產(chǎn)面臨挑戰(zhàn)[1-3]。此類井在生產(chǎn)過程中需采取排水采氣工藝措施才可持續(xù)生產(chǎn)(見表1)。

    表1 蘇10區(qū)塊生產(chǎn)規(guī)模表

    表2 蘇10區(qū)塊氮氣、壓縮機氣舉選井條件表

    1 各類排水采氣簡介及復(fù)合設(shè)計

    1.1適用于蘇10區(qū)塊的排水采氣工藝

    蘇10區(qū)塊目前主要排水采氣工藝為泡沫排水采氣和氮氣氣舉。另外,結(jié)合蘇10區(qū)塊自身地面工藝特點,創(chuàng)新對部分氣井開展降低井口壓力排液措施。

    1.1.1泡沫排水采氣通過在井筒中加入泡排劑或泡排棒等表面活性劑,在氣流攪動下形成具有一定穩(wěn)定性的泡沫,降低帶液流體的相對密度,進而降低臨界攜液流量,提升氣井?dāng)y液能力。

    由于蘇10區(qū)塊為低壓氣井,因此有效泡沫排水采氣臨界攜液流速為:

    與臨界攜液流速相對應(yīng)的臨界攜液流量為:

    根據(jù)蘇10區(qū)塊實際情況,取表面張力為0.06 N/m,井口壓力為0.5 MPa,油管內(nèi)徑為62 mm,偏差因子為0.93,溫度為295 K。經(jīng)計算,泡排后的氣井臨界攜液流量為2 164 m3/d,即在蘇10區(qū)塊對日產(chǎn)0.22×104m3以上的積液井采取泡沫排水采氣工藝能取得一定的效果。

    1.1.2氮氣、壓縮機氣舉通過將氮氣或外部天然氣注入井筒,降低井筒液柱密度,同時利用外部氣體的攜液能力把管柱內(nèi)液體通過油管帶出井筒,達到降低管柱內(nèi)液柱壓力的目的,使積液停產(chǎn)井恢復(fù)產(chǎn)能。

    蘇10區(qū)塊適用于氮氣、壓縮機氣舉的氣井條件(見表2)。

    1.1.3降低井口壓力排液蘇10區(qū)塊部分氣井生產(chǎn)流程為直接進站生產(chǎn)(見圖1),通過將此類井生產(chǎn)流程在站內(nèi)放空,導(dǎo)致此類井生產(chǎn)攜液過程中井口壓力大大降低,進而降低臨界攜液流量,提升氣井?dāng)y液能力。

    圖1 蘇10區(qū)塊單井直接進站流程圖

    根據(jù)蘇10區(qū)塊實際情況,正常生產(chǎn)的氣井臨界攜液流速為:

    正常生產(chǎn)的氣井臨界攜液流量為4 298 m3/d。當(dāng)開展降低井口壓力攜液生產(chǎn)時,井口壓力由0.5 MPa降低至0.1 MPa,由公式可得,開展降低井口壓力攜液生產(chǎn)后的臨界攜液流量為860 m3/d,即在蘇10區(qū)塊,對部分直接進站生產(chǎn)的氣井開展降低井口壓力攜液生產(chǎn)時,當(dāng)氣井日產(chǎn)為0.09×104m3以上能取得一定的效果。該方法特別適用于無法開展氣舉的單井(如油套不連通、節(jié)流器生產(chǎn)等)。

    1.2復(fù)合排水采氣設(shè)計

    蘇10區(qū)塊屬于典型的蘇里格三低氣田,采用單一的排水采氣方式無法達到最佳的排液效果并保證產(chǎn)液井的連續(xù)排液生產(chǎn)。因此,對于采用了單種工藝效果不明顯的氣井,可結(jié)合各類排水采氣優(yōu)點,采取多種排水采氣復(fù)合排液的辦法,將氣井成功復(fù)產(chǎn)并保證連續(xù)穩(wěn)產(chǎn)。

    1.2.1各類排水采氣優(yōu)缺點對比根據(jù)各種排水采氣措施在蘇10區(qū)塊的應(yīng)用效果,做出對比(見表3)。

    表3 蘇10區(qū)塊各類排水采氣措施對比表

    1.2.2復(fù)合排水采氣設(shè)計開展復(fù)合排水采氣時應(yīng)有以下原則:(1)措施氣井應(yīng)同時滿足各類排水采氣工藝要求;(2)各類排水采氣工藝同時開展時應(yīng)互相彌補單獨工藝的缺點,將復(fù)合效果最大化;(3)開展復(fù)合排水采氣后的回報應(yīng)大于成本。根據(jù)以上原則,得出復(fù)合式排水采氣方式(見表4)。

    2 現(xiàn)場應(yīng)用效果評價

    2.1復(fù)合I型應(yīng)用效果

    蘇10-53-33于2006年9月投產(chǎn),目前無阻生產(chǎn),生產(chǎn)流程為直接進蘇10-1站。該井在生產(chǎn)過程中緩慢積液,單純采取泡沫排水采氣措施效果不佳(見圖2上),平均日產(chǎn)僅為0.01×104m3,后期幾乎無產(chǎn)能。2014 年5月16日,對該井開展氮氣氣舉(見圖2中),該井平均日產(chǎn)達到2.91×104m3,但隨著生產(chǎn)時間的延長,該井平均日產(chǎn)逐漸由于緩慢積液降至0。

    2014年9月11日,在對該井再次開展氮氣氣舉前,在井筒中投入泡排棒6根,并在氮氣氣舉過程中將該井進站生產(chǎn)流程導(dǎo)為放空流程,即整體開展復(fù)合I型排水采氣措施(見圖2下),措施結(jié)束后,該井平均日產(chǎn)達到3.62×104m3,后期輔以泡沫排水措施(2天/次,1 次3根),該井平均日產(chǎn)穩(wěn)定在0.46×104m3,復(fù)產(chǎn)成功。

    表4 蘇10區(qū)塊復(fù)合排水采氣可行性分析表

    圖2 蘇10-53-33采氣曲線圖

    2.2復(fù)合II型應(yīng)用效果

    蘇10-34-24于2006年10月投產(chǎn),目前無阻生產(chǎn)。該井在生產(chǎn)過程中緩慢積液,單純采取泡沫排水采氣措施效果不佳(見圖3上),平均日產(chǎn)為0.34×104m3。2014年4月15日,對該井開展氮氣氣舉(見圖3中),該井平均日產(chǎn)達到1.48×104m3,但隨著生產(chǎn)時間的延長,該井平均日產(chǎn)逐漸由于緩慢積液降至0。

    2014年6月30日,在對該井再次開展氮氣氣舉前,在井筒中投入泡排棒6根,即整體開展復(fù)合II型排水采氣措施(見圖3下),措施結(jié)束后,該井平均日產(chǎn)達到3.39×104m3,后期輔以泡沫排水措施(2天/次,1次3根),該井平均日產(chǎn)穩(wěn)定在0.65×104m3,效果明顯。

    2.3復(fù)合III型應(yīng)用效果

    蘇10-31-48H于2009年6月投產(chǎn),由于采用裸眼封隔器,該井油套不連通。2014年3月5日,該井由于水淹嚴(yán)重停產(chǎn)。由于該井無法采用氮氣/壓縮機氣舉工藝,因此嘗試泡沫排水采氣(見圖4上)及降低井口壓力排液(見圖4中),但效果仍然較差,復(fù)產(chǎn)失敗。

    2014年11月9日,對該井井筒內(nèi)投入泡排棒6根,2 h以后將該井進站生產(chǎn)流程導(dǎo)為放空流程,即開展復(fù)合III型排水采氣措施(見圖4下),該井平均日產(chǎn)隨即達到2.95×104m3,后期輔以泡沫排水措施(3天/次,1次3根),該井平均日產(chǎn)穩(wěn)定在0.95×104m3,復(fù)產(chǎn)成功。

    圖4 蘇10-31-48H采氣曲線圖

    3 結(jié)論及建議

    (1)單一的排水采氣措施不能保證使蘇10區(qū)塊等典型三低氣田氣井持續(xù)攜液,連續(xù)穩(wěn)產(chǎn)。

    (2)蘇10區(qū)塊日產(chǎn)為0.09×104m3以上直接進站生產(chǎn)的氣井,開展降低井口壓力攜液生產(chǎn)時,能取得一定的效果,該方法特別適用于無法開展氣舉的單井(如油套不連通、節(jié)流器生產(chǎn)等)。

    (3)復(fù)合排水采氣工藝能夠使各類單一的排水采氣工藝進行互補,對于采用了單種工藝效果不明顯的氣井,可結(jié)合各類排水采氣優(yōu)點,采取多種排水采氣復(fù)合排液的辦法,將氣井成功復(fù)產(chǎn)并保證連續(xù)穩(wěn)產(chǎn)。

    (4)針對蘇10區(qū)塊進閥室的氣井,由于未直接進站,出于安全及環(huán)保的考慮,無法開展降低井口壓力排液,建議對蘇10區(qū)塊9座閥室進行技改,增加閃蒸分液罐,升級放空火炬,使其可以開展降低井口壓力排液工藝措施。

    [1] 李世倫.天然氣工程[M].北京:石油工業(yè)出版社,2008.

    [2] 楊川東.采氣工程[M].北京:石油工業(yè)出版社,1997.

    [3] 趙明,等.蘇里格氣田東區(qū)組合式排水采氣應(yīng)用淺析[J].石油化工應(yīng)用,2014,33(11):43-46.

    TE377

    A

    1673-5285(2016)05-0056-05

    10.3969/j.issn.1673-5285.2016.05.015

    2016-04-07

    汪泳吉,男(1989-),助理工程師,現(xiàn)主要從事天然氣開發(fā)工作。

    猜你喜歡
    攜液氣舉排液
    同井場氣舉工藝技術(shù)在靖邊氣田的應(yīng)用
    云南化工(2021年10期)2021-12-21 07:33:48
    水平井組合管柱排水采氣研究及應(yīng)用:以鄂北D氣田為例
    渤海S油田氣舉故障診斷及解決對策
    海洋石油(2021年3期)2021-11-05 07:42:24
    涪陵頁巖氣田柱塞氣舉工藝研究與應(yīng)用
    徐深氣田氣井臨界攜液影響因素研究
    特種油氣藏(2019年3期)2019-07-26 09:36:46
    絮凝菌處理頁巖氣壓裂返排液的響應(yīng)面優(yōu)化
    民用飛機輔助動力裝置艙排液裝置設(shè)計方法研究
    排液法測物體重力
    排液采氣技術(shù)在凝析氣田開發(fā)中的應(yīng)用
    化工管理(2015年5期)2015-12-22 08:25:16
    氣井多液滴攜液模型實驗研究
    斷塊油氣田(2014年6期)2014-03-11 15:33:59
    黑河市| 从江县| 安吉县| 遵义市| 汤阴县| 临泽县| 石楼县| 成都市| 双柏县| 垣曲县| 沐川县| 枞阳县| 大邑县| 沂南县| 孝义市| 师宗县| 阿尔山市| 永仁县| 镇宁| 淳安县| 平邑县| 浮山县| 福建省| 舟山市| 亳州市| 南昌市| 房山区| 阜城县| 萨迦县| 泾川县| 合川市| 汉中市| 阿荣旗| 洛宁县| 平罗县| 锦屏县| 灵武市| 临江市| 惠东县| 铜梁县| 石景山区|