劉洪軍
(大慶鉆探工程公司機(jī)械修理廠金屬部件分廠,黑龍江大慶163413)
淺談鉆機(jī)局部問題改進(jìn)
劉洪軍*
(大慶鉆探工程公司機(jī)械修理廠金屬部件分廠,黑龍江大慶163413)
由于傳統(tǒng)市場(chǎng)格局的變化和來自國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的壓力,給石油機(jī)械開發(fā)和設(shè)計(jì)創(chuàng)新工作帶來了挑戰(zhàn)和機(jī)遇。①個(gè)性化和多樣化:由于各油田各地區(qū)情況不同,用戶使用習(xí)慣、文化水平的差異,要求設(shè)計(jì)的鉆機(jī)具有鮮明的特點(diǎn)和適用性,以適應(yīng)不同地域、不同用戶的要求。②模塊化設(shè)計(jì):由于油氣田鉆井周期越來越短,搬家次數(shù)在迅速增加,相應(yīng)費(fèi)用也將上升,這就要求鉆機(jī)向裝卸快捷的模塊組合型發(fā)展。③符合安全、環(huán)保的要求:鉆井作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境差、噪音高,對(duì)人體健康極為不利,因此要把健康、安全、環(huán)保的觀念充分融入鉆機(jī)總體方案中,體現(xiàn)在總體設(shè)計(jì)、加工制造的每個(gè)環(huán)節(jié)上,體現(xiàn)在鉆機(jī)的每個(gè)部件上。要從設(shè)計(jì)和制造質(zhì)量上徹底解決漏油問題,以滿足日益增長(zhǎng)的環(huán)保要求,完善緊急狀態(tài)下的現(xiàn)場(chǎng)逃生裝置。④要有良好的可靠性:可靠性是指鉆機(jī)使用壽命長(zhǎng)、經(jīng)久耐用、操作安全可靠、維護(hù)簡(jiǎn)便。
鉆機(jī)局部;改進(jìn);細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)
因滾筒排繩不暢所導(dǎo)致亂繩、跳繩問題,長(zhǎng)期以來絞車滾筒纏繩亂繩、跳繩的問題一直困擾著鉆機(jī)使用者和設(shè)計(jì)者,在實(shí)習(xí)過程中,由于見到的鉆機(jī)種類型較多,所以對(duì)這方面有了一些自己的看法和觀點(diǎn),在這里將其擺出來。
(1)滾筒導(dǎo)繩部分:在滾筒部位的區(qū)別,經(jīng)過在井隊(duì)實(shí)際觀察情況,得出幾種不同類型滾筒槽體的區(qū)別,其中,美國(guó)IDECO的E2100型鉆機(jī)絞車滾筒槽體為4片對(duì)焊,在側(cè)板開槽進(jìn)行導(dǎo)繩;蘭石國(guó)民ZJ32L與羅馬尼亞F320-4DHG滾筒結(jié)構(gòu)一樣,均為側(cè)板開槽型;側(cè)板開槽導(dǎo)繩均是直接加工而成,精度質(zhì)量得到了有效的保證;而我們使用的大多數(shù)導(dǎo)繩塊是用手工打磨最終加工出來的,因而導(dǎo)繩塊的尺寸精度、質(zhì)量都無法保證,使我們的導(dǎo)繩作用不理想,每次在滾筒上起始纏繩時(shí)都要用榔頭等工具進(jìn)行敲打引導(dǎo),使鋼絲繩的壽命也受到一定的影響。
(2)排繩器部分:快繩快速移動(dòng)時(shí)所產(chǎn)生的力,可以簡(jiǎn)化成水平方向上左右、前后2種主要的作用力。由以上可知大多排繩器可以抵消大部分快繩迅速移動(dòng)時(shí)產(chǎn)生的水平、前后2種力;而我們2015年5月20日前大多的排繩器由于彈簧的作用有限,而且實(shí)際使用中不可能將彈簧的張力調(diào)節(jié)的恰如其分,因而達(dá)不到設(shè)計(jì)中的使用標(biāo)準(zhǔn)。所以,我們的排繩引導(dǎo)整體效果遠(yuǎn)不如其他國(guó)外公司的穩(wěn)定。
滾筒問題實(shí)例:2013年11月,鉆井一公司一套ZJ70D20絞車出現(xiàn)了較為嚴(yán)重的亂繩問題。通過對(duì)事故絞車的觀察得知:絞車在掛合Ⅰ檔低速時(shí),滾筒產(chǎn)生在第二層左邊側(cè)板處出現(xiàn)跳繩現(xiàn)象,當(dāng)纏至第二層第9~15圈時(shí)又出現(xiàn)了一次跳繩,留下了25mm寬的縫隙,到纏繩至第三圈時(shí)就出現(xiàn)了夾繩現(xiàn)象;當(dāng)滾筒掛合至Ⅰ檔高速時(shí),亂繩現(xiàn)象就更為嚴(yán)重,絞車Ⅱ檔無法使用。由前述可知纏繩發(fā)生:該滾筒的亂繩、跳繩現(xiàn)象主要是由于設(shè)計(jì)、加工方面的原因,而非單單是由滾筒高速引起的。通過對(duì)問題滾筒的現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪可知:擋塊基本符合設(shè)計(jì)要求,但滾筒左側(cè)緊貼側(cè)板處直槽寬度約為32.5mm,此處繩槽中無鋼絲繩壓痕,鋼絲繩在此處就高出15~20mm左右,故而在此處出現(xiàn)跳繩。處理過程及效果:現(xiàn)場(chǎng)對(duì)側(cè)板進(jìn)行修磨,將此處側(cè)板磨6mm深,1m左右長(zhǎng)度的繩槽,并對(duì)繩窩處進(jìn)行了打磨,處理后再次試驗(yàn)時(shí),無論Ⅰ、Ⅱ檔高低速直至第五層第一圈才有跳繩現(xiàn)象,其余排繩均很整齊正常,由于此時(shí)已接近游吊系統(tǒng)極限位置,故而可以認(rèn)為此問題基本解決。
綜上所述,針對(duì)滾筒亂繩、纏繩問題,有以下幾點(diǎn)認(rèn)識(shí):
①滾筒加工最好采用整體加工法,而且不要再用導(dǎo)繩塊,而應(yīng)該為在側(cè)板中開槽引導(dǎo)快繩的纏繩,同時(shí)在加工滾筒側(cè)板時(shí),應(yīng)事先鑄好與繩窩對(duì)稱的配重塊,做靜平衡時(shí),采用鉆空減重法,不用加配重塊法;②排繩器的設(shè)計(jì)上應(yīng)重點(diǎn)做好水平方向上縱向(即前后)力的抵消工作,或加鋼絲繩抵效力、或改進(jìn)彈簧的使用。③抓好生產(chǎn)質(zhì)量問題,盡量避免出現(xiàn)像上例中所出現(xiàn)的加工質(zhì)量問題,避免因加工而引起的連鎖質(zhì)量隱患。鉆機(jī)漏油問題的進(jìn)一步優(yōu)化解決建議,在這里,鉆機(jī)漏油,主要指的是絞車、變速箱及機(jī)械傳動(dòng)的并車箱漏油問題。雖然經(jīng)過公司各級(jí)設(shè)計(jì)人員和現(xiàn)場(chǎng)施工技術(shù)人員的共同努力,漏油問題已得到了一定的控制和改善,但是漏油問題并未得到真正的全面解決,時(shí)不時(shí)還發(fā)生絞車漏油問題。我個(gè)人認(rèn)為,我們防治漏油的思想方向存在一定的偏差,過去以堵為主,忽視了疏導(dǎo)的重要性。以我在大慶油田鉆井二公司實(shí)習(xí)時(shí)所在井隊(duì)所用羅馬尼亞F-320-4DHG型鉆機(jī)絞車、蘭石國(guó)民公司的ZJ32L中的JC32L絞車及美國(guó)E-2100型鉆機(jī)絞車為例。兩型絞車在各個(gè)觀察窗、蓋板、聯(lián)接部位均有防漏及回油裝置,不僅在堵漏的同時(shí)還積極引導(dǎo)流油迅速有效地回流到油箱中,而且E-2100型絞車與動(dòng)力機(jī)組聯(lián)接部位的螺栓在三面僅僅各只有3枚,轉(zhuǎn)盤傳動(dòng)箱連接處螺栓也只共有7枚。這些國(guó)外或其他公司所設(shè)計(jì)的治漏措施要比我們的設(shè)備好得多,我公司的設(shè)備防漏,無非就是加密封墊、抹密封膠,這些措施,初期效果明顯,一旦經(jīng)過油田實(shí)際惡劣工況的檢驗(yàn)就漏形必出。再者,針對(duì)各種軸頭滲、漏油,也應(yīng)進(jìn)一步完善其回油渠道,并且要經(jīng)過進(jìn)一步縝密的計(jì)算、試驗(yàn),來取得最佳的油槽尺寸。
隨著液壓技術(shù)的不斷發(fā)展和新產(chǎn)品的不斷涌現(xiàn),現(xiàn)在我公司所用各種液壓系統(tǒng)的設(shè)計(jì)也越來越完善和美觀。但過分追求外觀,會(huì)給使用帶來一定的困難。這些問題主要表現(xiàn)在以下3個(gè)方面。
(1)外形過于緊湊小巧。有些液壓站把電機(jī)、油路板、集成塊、冷卻器、過濾器、蓄能器、儀表、連接管路、電控箱等部分全部集中在油箱下,使得油箱被立體包圍,元件、管件立體交錯(cuò),出油管要么是沿箱壁順勢(shì)而下,要么是齊刷刷穿墻而出直奔執(zhí)行器,其構(gòu)思可謂精巧。然而,這樣一來就給用戶帶來了諸多不便。
首先,維修困難。由于過于緊湊,許多地方?jīng)]有足夠的扳手空間及人體活動(dòng)空間,給維修保養(yǎng)帶來困難,甚至影響生產(chǎn)效率。
其次,用戶不易判斷各部分間的連接關(guān)系,給故障的判斷處理帶來困難。
另外,過于緊湊使設(shè)備的振動(dòng)加大。振動(dòng)不僅會(huì)影響設(shè)備的工作性能,而且會(huì)使各接頭處松動(dòng)而引起泄漏,甚至發(fā)生危險(xiǎn)。同時(shí),過分的堆積也會(huì)使設(shè)備的剛性受到影響。
(2)直角彎曲過多及變徑過于簡(jiǎn)單。因受空間狹小的限制,為了能將兩部分連接起來,直角彎曲就不可避免地多了起來。彎管機(jī)及熱煨法也就得不到使用,取而代之的是直角彎或自制彎頭(圖1)。有時(shí)為了將兩連接尺寸不一致的元件連接起來,連接管件就需要變徑。同樣,由于受空間的限制,有些變徑就顯得過于簡(jiǎn)單(圖2)。過于簡(jiǎn)單的變徑會(huì)直接影響油液的流動(dòng)狀態(tài),使油液由層流急劇轉(zhuǎn)化為紊流狀態(tài),產(chǎn)生大的液壓沖擊,引起振動(dòng)及壓力波動(dòng),同時(shí)還會(huì)引起局部高溫。過多的直角彎曲及簡(jiǎn)單變徑不僅會(huì)產(chǎn)生較大的壓力損失,增加功耗,而且會(huì)使油溫上升,加速油液的老化,影響元件的工作性能及使用壽命。這樣不僅增加了用戶的成本,而且影響了正常的生產(chǎn)。
圖1 直角彎曲
圖2 變徑連接
(3)顏色統(tǒng)一。有些液壓站的吸油及回油管、壓力油管、加工件、油箱及液壓件等都涂成了統(tǒng)一的顏色,這樣用戶就不大容易分清各部分的工作性質(zhì)及哪些區(qū)域?yàn)槲kU(xiǎn)區(qū),給用戶的使用帶來不便。應(yīng)該根據(jù)不同的使用和功能,用不同的顏色來區(qū)分,以利于用戶的使用、檢修、維護(hù)工作。
(4)關(guān)于大、小鼠洞位置的設(shè)定。大鼠洞主要是在鉆井鉆進(jìn)過程中存放方鉆桿,小鼠洞主要是在鉆井鉆進(jìn)過程中接單根時(shí)存放單根(此為不用TDS頂驅(qū)、風(fēng)動(dòng)上、卸扣設(shè)備時(shí)的情況)。因此可知在正常鉆井鉆進(jìn)過程中,大、小鼠洞起著重要的作用。我公司生產(chǎn)鉆機(jī)中大、小鼠洞與井口位置關(guān)系。其中,3000m鉆機(jī)中L1=1050mm,L2=900~1100mm,L3=1400~1550mm;5000m鉆機(jī)中L1=1190~1200mm,L2=795~1100mm,L3=2020~2160mm;7000m鉆機(jī)中 L1=1200mm,L2= 800~1100mm,L3=2200~2400mm;另,水龍頭和方鉆桿總長(zhǎng)300m約為15000mm,5000m約為16000mm,7000m約為17500mm。由此可知為保證風(fēng)動(dòng)上、卸扣器的正常使用小鼠洞應(yīng)后傾角約3.94°~4.1°,同時(shí)在鉆臺(tái)面以下的空間中應(yīng)以小鼠洞中心為軸直徑在300mm內(nèi)在其向后傾4.1°時(shí),立根臺(tái)周圍不應(yīng)有任何阻礙。在這里,有的鉆機(jī)在立根臺(tái)的布置上與我公司的產(chǎn)品有所不同,其在小鼠洞正前方、鉆臺(tái)大門后方不合立根臺(tái)一體設(shè)計(jì),而是自己自成一體,這樣也就在鉆臺(tái)下方空出一塊空間,以供小鼠洞的后傾要求。對(duì)于大鼠洞的位置,應(yīng)處于當(dāng)水龍頭、方鉆桿放入大鼠洞后,既不影響立根的排放,也不影響無司鉆控制房時(shí)司鉆的視線(即不影響司鉆、鉆工觀察指重表、立管壓力表等設(shè)備),同時(shí)還要有利于鉆工的操作。也就是說,大鼠洞中心也要向左后方(即大鼠洞中心與井口中心連線向井口方向)傾斜,其中3000m鉆機(jī)約為6.82°~7°,5000m鉆機(jī)約為7.81°~8.22°,7000m鉆機(jī)約為7.69°~8.68°,同時(shí)相應(yīng)的在鉆臺(tái)面以下的空間中應(yīng)以大鼠洞中心為軸直徑在400mm內(nèi)在其向后傾相應(yīng)角度時(shí),周圍不應(yīng)有任何阻礙;同時(shí)大鼠洞在延伸到鉆臺(tái)面以上后,向前其與立根盒的直線距離要大于水龍頭的最大外徑,向后以不擋住司鉆、鉆工觀察立管壓力表、指重表的視線為宜。
(5)各型鉆機(jī)氣控系統(tǒng)中的布置。在同一類型的鉆機(jī)中,氣控系統(tǒng)中各種管線的排布、走向,都應(yīng)一致、整齊、易于修理更換。切不可出現(xiàn)同一型號(hào)的鉆機(jī),卻沒有任何兩套走線、布置一樣的情況,這樣做不僅規(guī)范、美觀,而且也利于油田客戶的修理、維護(hù)、保養(yǎng)等日常工作。最好將主氣管線,閥件的進(jìn)氣管線、出氣管線、控制氣管線等,用不同的顏色指明,更加利于辨別、維護(hù)等工作。另外,在同一套鉆機(jī)中,各種接氣銘牌上的名稱都應(yīng)保持一致,切不可在司鉆控制房中是一種叫法、在絞車上是一種叫法、在動(dòng)力機(jī)組上又是另一種叫法,這樣做讓使用者難以適應(yīng),只能是機(jī)械式的死記,一旦在接法上出現(xiàn)問題,后果則不堪設(shè)想。
(6)細(xì)小處產(chǎn)品質(zhì)量的控制。在鉆井公司實(shí)習(xí)、工作過程中,通過對(duì)各種型號(hào)的鉆機(jī)進(jìn)行的觀察,可以發(fā)現(xiàn)。以羅馬尼亞F320為例,使用過二十多年的鉆機(jī),其鉆臺(tái)面上鋪臺(tái)與鋪臺(tái)之間的間隙大小基本一樣,而且均能保持在5mm以內(nèi);而反觀我們的鉆機(jī),在井場(chǎng)試驗(yàn)時(shí),基本上沒有幾臺(tái)鉆機(jī)的鋪臺(tái)是一次到位(這一、兩年),不少鋪臺(tái)之間的縫隙在15~20mm之間徘徊,雖經(jīng)過多次整改后會(huì)有較大改觀,但是這仍說明我們?cè)诩?xì)節(jié)方面的重視程度仍然很不夠。再者,以美國(guó)E2100型絞車為例,E2100絞車上面的一些觀察口蓋(如氣胎離合器上的觀察口),非常容易打開,而且安裝時(shí)也很方便,反觀我們的絞車上的觀察口,直接用螺絲上緊時(shí)難開、難上,用斜鐵搭扣把又上不緊,一有振動(dòng)就會(huì)松動(dòng)乃至脫落。再者,在我們所用50D、70D系列鉆機(jī)中,動(dòng)力機(jī)組后邊、儲(chǔ)氣罐上邊的鋪臺(tái)只有左右兩邊分別與左右上船有聯(lián)接,其余部位沒有聯(lián)接或支撐,導(dǎo)致中間懸空,由于此鋪臺(tái)較長(zhǎng),幾乎每臺(tái)鉆機(jī)上的這塊鋪臺(tái)都是中間低、兩邊高,且當(dāng)設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)振動(dòng)比較明顯,這時(shí)人走在上邊也有較大晃動(dòng),建議在絞車(動(dòng)力機(jī)組)底座上配焊支撐,起到加強(qiáng)作用,減小高度差、降低振動(dòng)幅度,符合要求。
在今天,技術(shù)含量日趨同質(zhì)化的石油機(jī)械行業(yè)中,我們需要不斷的創(chuàng)新,不斷的深入實(shí)踐,真正地找到在實(shí)際工作中的優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn),把先進(jìn)的技術(shù)與實(shí)際工作結(jié)合起來,研發(fā)出更有效,更實(shí)用的產(chǎn)品。
P634
A
1004-5716(2016)05-0053-03
2015-05-14
2015-05-20
劉洪軍(1984-),男(漢族),遼寧昌圖人,助理工程師,現(xiàn)從事鉆機(jī)修理技術(shù)工作。