李長江 趙蘇平 閆偉
摘要:在安裝試車階段,潤滑油的潔凈度將直接影響機組試運轉(zhuǎn)效果,是造成試車階段故障的主要原因之一。一般通過對油系統(tǒng)進行沖洗,能使?jié)櫥拖到y(tǒng)內(nèi)部的潔凈度全部合格。由于油系統(tǒng)沖洗時存在很多不固定因素,往往導(dǎo)致油系統(tǒng)沖洗時間過長,造成沖洗效果差。文章就此問題進行了原因分析,并對處理措施做了論述。
關(guān)鍵詞:潤滑油系統(tǒng);油質(zhì);油洗路線;試車階段;天然氣壓縮機 文獻標識碼:A
中圖分類號:TE622 文章編號:1009-2374(2016)22-0154-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.22.076
1 設(shè)備情況簡介
我廠于2015年10月對甲烷化裝置區(qū)內(nèi)的天然氣壓縮機進行了油洗工作。該設(shè)備的主要功能是:利用蒸汽透平驅(qū)動的離心式壓縮機將2.14MPa(g)的天然氣經(jīng)兩段壓縮后升壓至10.1MPa(g)送往伊寧首站,經(jīng)由西氣東輸三線工程直接送達用戶。
天然氣壓縮機(2BCH608/A)為日本日立公司制造,屬垂直剖分式筒形壓縮機。壓縮機主要由定子(內(nèi)殼體、外殼體、隔板、導(dǎo)葉、擴壓器、梳齒密封、封頭法蘭等)、轉(zhuǎn)子(轉(zhuǎn)子軸、葉輪、軸套、平衡鼓、推力盤、鎖緊螺母等)及徑向軸承、推力軸承、干氣密封等組成。壓縮機的附機系統(tǒng)包括干氣密封系統(tǒng)、潤滑油系統(tǒng)、電儀控制系統(tǒng)。驅(qū)動機采用杭氣生產(chǎn)的HNK32/45型蒸汽汽輪機,主要由前支座(前座架和前軸承座)、后支座(后座架和后軸承座)、危急保安裝置、手動盤車裝置、液壓盤車裝置、汽缸(外缸、排汽缸、前汽封、后汽封、高壓級導(dǎo)葉持環(huán)、低壓級導(dǎo)葉持環(huán)和中間汽封)、轉(zhuǎn)子(整鍛軸、危急遮斷器、動葉環(huán)、低壓動葉環(huán)、盤車棘輪、聯(lián)軸器)、調(diào)節(jié)汽閥、速關(guān)閥等組成。其主要性能參數(shù)見表1:
2 設(shè)備試車情況
我廠于2015年10月中旬開始對設(shè)備進行油洗工作,但是油質(zhì)一直達不到規(guī)定的要求,在每次檢查時,在濾網(wǎng)中都能發(fā)現(xiàn)大量的顆粒雜質(zhì)。潤滑油在天然氣壓縮機運行過程中,主要起到潤滑、冷卻、調(diào)速以及為盤車機構(gòu)提供動力的作用,若油質(zhì)不合格,會使轉(zhuǎn)子的軸頸磨傷,軸瓦鎢金部分磨損,出現(xiàn)卡澀現(xiàn)象,從而直接影響到機組運行的穩(wěn)定性與可靠性,這也嚴重影響到公司的總體試車進度,故對此問題展開了深入的研究。
3 原因分析及處理
3.1 原因分析
3.1.1 設(shè)備制造及安裝質(zhì)量方面。油系統(tǒng)設(shè)備及管道在廠家制造過程中,由于不重視或工作人員的疏忽,在油系統(tǒng)設(shè)備及管道內(nèi)殘留一些鐵屑、油漆、型砂等雜物,同時在機組的安裝期間沒有把好質(zhì)量關(guān),主油箱內(nèi)部及管道清理不徹底、油冷器清洗時防護措施未到位等原因,都會造成油系統(tǒng)出現(xiàn)灰塵、銹渣、焊渣、棉毛纖維、焊皮等雜物。
3.1.2 酸性不合格。冷油器的材質(zhì)以及放空總管均為碳鋼材質(zhì),加之由于設(shè)備長期閑置,空氣中水分、酸性氣體不可避免的進入設(shè)備內(nèi)部,加速了設(shè)備的腐蝕程度。在檢查過程中,在濾網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)了大量的鐵銹。
3.1.3 油洗路線選擇不合理。油洗前期,為圖省事,直接用一塑料軟管在控制油管路與油箱之間橋接構(gòu)成循環(huán)回路,如此控制油管路、潤滑油管路以及回油總管均沒有得到清洗。重要的是塑料暖管的布置還有一定的斜度,導(dǎo)致一旦停潤滑油泵時,附著在濾網(wǎng)上的雜質(zhì)會隨著潤滑油在重力作用下回流,根本沒達到油洗的目的。
3.2 處理措施
綜上所述,我們對本設(shè)備做了以下改進措施:
3.2.1 重新清洗油站。停潤滑油泵并抽走油箱內(nèi)及管路中所有存油,并派人進入油箱及油冷器內(nèi)部檢查,用面團將附著在器壁上的內(nèi)部灰塵、鐵銹清理干凈。清洗完畢后一定要用潔凈的壓縮空氣,進行吹掃處理,以防止灰塵和水汽等雜質(zhì)進入。
注意:切記不能使用純棉布來拉擦管道內(nèi)壁以及進入設(shè)備內(nèi)部的人員要做好防范措施,以免棉布、皮毛等滯留在器壁上,造成新的污染源。
3.2.2 重新進行化學(xué)清洗,具體步驟如表2所示:
3.2.3 重新選擇油洗路線。最開始的油洗路線是油站→潤滑油泵→換熱器→過濾器→控制油管路回到油站,經(jīng)過前面的論述,已證明此油洗路線不甚合理。為了和清洗裝置連成回路,對整套油路系統(tǒng)進行了認真分析,最終選定最簡潔的流程方案,即由潤滑油供油管路作為清洗的上油循環(huán)管線,在各機組潤滑油和汽輪機控制油供油管路之間橋接構(gòu)成循環(huán)回路,利用回油總管
回油。
3.2.4 分階段選擇濾網(wǎng)大小。在回油總管與油箱法蘭連接處先加設(shè)100目的不銹鋼濾網(wǎng),沖洗48小時且在濾網(wǎng)上沒有明顯的顆粒后,更換200目的濾網(wǎng)繼續(xù)進行沖洗。在沖洗過程中,每隔一段時間就用木錘沿器壁敲擊,加速管壁黏附物迅速脫落。并每8小時拆檢1次,觀察濾網(wǎng)上顆粒雜質(zhì)和纖維沉積情況,以判斷沖洗的質(zhì)量與進度。
3.2.5 為提高沖洗效果,縮短沖洗時間,除加大沖洗油量外,還應(yīng)使油溫冷、熱交替變化,溫度與時間關(guān)系如圖2所示:
以8小時為一個循環(huán)周期,期間低溫約為25℃,高溫約為75℃,油加熱時一定要注意:溫度不超過80℃,以免油變質(zhì)。在油升溫時所有與有接觸的管路都應(yīng)熱起來,如其中有的管路仍是冷的應(yīng)查明原因并予以排除。沖洗過程中對管道,尤其是焊口部位,不時用木槌敲擊,以便雜質(zhì)易于脫落。
4 結(jié)語
本文針對油洗長時間不合格的原因進行了分析,并提出了改進措施和建議。經(jīng)過以上措施的落實,不到一周時間,濾網(wǎng)上的顆粒雜質(zhì)和纖維沉積有了明顯的減少,每平方厘米可見軟雜質(zhì)顆粒不超過三點,無任何硬質(zhì)顆粒,達到了油系統(tǒng)循環(huán)沖洗合格的設(shè)計標準。
為了實現(xiàn)天然氣壓縮機長時間安全運行的目標,個人建議:(1)在油箱底部等雜質(zhì)易積存的地方加裝強力磁棒組,用以吸附油中的金屬雜質(zhì);(2)增加導(dǎo)淋,設(shè)備定期排污。
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