葛會冰 李其雄 王波
(山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 255086)
一種冷凍干燥機制冷板層電阻焊接頭強度研究
葛會冰 李其雄 王波
(山東新華醫(yī)療器械股份有限公司 255086)
冷凍干燥機是生物制藥行業(yè)的核心裝備之一,而制冷板層則是冷凍干燥機的核心部件,對制冷效果具有決定性影響。但在使用過程中,其疲勞破壞一直是困擾業(yè)界的主要問題。通過試驗得知影響疲勞破壞的主要因素是板層面板與連接件間的阻焊焊點大小與焊點噴濺程度。本文通過對影響熔核大小及噴濺的各種因素進行分析,設(shè)計一系列改進方案,并通過試驗進行了驗證,最終保證產(chǎn)品可靠性。
冷凍干燥機;疲勞破壞;凸焊;熔核;噴濺;強度
1.1 板層結(jié)構(gòu)構(gòu)成
凍干機板層主要由上下面板、導(dǎo)流管、上下左右封邊等構(gòu)件組成的組焊結(jié)構(gòu),材料為耐蝕性良好的316L。板層內(nèi)部通以冷卻介質(zhì)進行制冷。板層的面板與導(dǎo)流方鋼管的焊接采用儲能式電阻凸焊的焊接形式。
我廠采用的板層外觀圖如圖1所示。
圖1 板層結(jié)構(gòu)示意圖
1.2 板層工作狀態(tài)
板層在工作過程中要經(jīng)過制冷、加熱,真空、加壓等循環(huán)過程。主要的兩種工作條件組合是:
(1)工件溫度T=80℃、內(nèi)部壓力2.0kg、外部真空。
(2)工件溫度T=-55℃、內(nèi)部壓力2.0kg、外部真空。
1.3 板層主要失效形式
板層在使用過程中,主要失效形式是阻焊焊點斷裂、工件起鼓導(dǎo)致功能喪失。
2.1 破壞板層焊接接頭熔核大小試驗
經(jīng)過對發(fā)生破壞的10塊板層進行統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)所有的破壞點均發(fā)生在B面,為此,首先對A、B面的熔核大小進行了初步腐蝕試驗。
2.1.1 試驗過程
(1)將線切割的板層進行除油,清水沖洗后壓縮氣吹干。(2)用百葉片打磨板層電阻焊區(qū)域,修磨至無線切割條紋。
(3)用羊毛輪將打磨區(qū)域磨光成鏡面。
(4)用丙酮清洗干凈。
(5)配制硫酸銅腐蝕液待用。
(6)用膠頭滴管將腐蝕液滴到磨光區(qū)域,3~5min后用清水沖洗干凈,觀察表面狀態(tài)。
2.1.2 試驗結(jié)果
通過實驗觀察,板層線切割兩側(cè)均有點焊熔合形成,但是熔合區(qū)域大小不一,結(jié)果統(tǒng)計見表1。
結(jié)論:B面由于施工條件惡劣,導(dǎo)致焊點大小僅有A面的1/3。雖然工件加工后能通過3.5kg的耐壓試驗,卻無法滿足使用過程中的持久強度要求。因此本文的主要工作就是提高B面的焊點大小,以滿足使用要求。
2.2 改善試驗及措施
點焊時產(chǎn)生的熱量由下式?jīng)Q定:
表1 腐蝕試驗結(jié)果
式中:Q-產(chǎn)生的熱量(J);I-電流(A);R-電阻(Ω);t-焊接時間(S)。
2.2.1 提高焊接電流
采用的阻焊設(shè)備由獨立4臺電源供電,采用的第一個辦法是提高焊接電流,將一次焊接2個點改為一次焊接1個點。
試驗結(jié)果:
(1)超聲檢測顯示(圖2)等效直徑增加,大小平均增加到4.6mm,但發(fā)生嚴(yán)重噴濺,影響焊接質(zhì)量。
圖2 增大電流后超聲檢測焊點情況示意圖
(2)單個焊點的拉力破壞試驗顯示結(jié)果與不增加電流相當(dāng),約為5.1kN,見表2。
表2 增加電流后的破壞力列表
2.2.2 提高電極壓力
因為不銹鋼的導(dǎo)熱性僅有碳鋼的1/3,熱量容易聚集,在電極壓力不足的情況下,容易產(chǎn)生噴濺。經(jīng)過對焊接參數(shù)的檢測(見圖3),發(fā)現(xiàn)焊接過程壓力降低較為劇烈,而回升則過于緩慢,規(guī)范較軟。而不銹鋼焊接應(yīng)為硬規(guī)范,為此應(yīng)加大對規(guī)范的調(diào)整。
(1)選用大規(guī)格氣缸,增加電極壓力。
(2)增加電極剛性。
試驗結(jié)果:
因破壞力對結(jié)果有直接關(guān)系,僅進行破壞力試驗。
通過試驗結(jié)果可見,增加電極壓力后,試驗結(jié)果得到明顯改善,破壞力加倍達到11.1kN,見表3。
2.2.3 增加凸點尺寸
圖3 焊接過程參數(shù)曲線
表3 增加電極壓力的破壞力列表
剖切斷面腐蝕結(jié)果顯示,增加電機壓力,雖然加大了破壞力,但仍發(fā)生噴濺,熱量仍然過于聚集。為進一步減少熔核噴濺情況,增加凸點尺寸,減小電流密度。
測試結(jié)果:
通過以上改善,取得了良好的結(jié)果,超聲檢測顯示,焊點噴濺情況大幅改善,熔核直徑成倍增加。
(1)超聲顯示的熔核情況,見圖4。
(2)破壞力得到成倍提高,見表4。
為了判斷板層改善后的效果,根據(jù)ASME-Ⅷ-Ⅰ的要求,需進行4倍工作壓力的壓力試驗,不得出現(xiàn)明顯的變形與異常響聲。試驗結(jié)果顯示完全達到要求。
圖4 改善后的超聲檢測結(jié)果
表4 增加電極壓力的破壞力列表
以上實踐表明,電阻凸焊技術(shù)用于凍干機板層的加工是可行的,只要對影響焊接質(zhì)量的因素焊接電流、焊接時間、電極壓力、凸點尺寸詳細(xì)進行分析實驗,嚴(yán)格控制加工過程,就能有效避免焊接缺陷,達到設(shè)計規(guī)定的強度,得到令人滿意的效果。
[1]趙熹華,主編.壓力焊.北京:機械工業(yè)出版社,1989.
[2]馮友仁.電阻焊的質(zhì)量控制.現(xiàn)代制造,2008.
[3]李占斌.超聲波探傷在壓力容器焊接質(zhì)量控制中的應(yīng)用.河南科技,2009.
[4]《鋼制壓力容器》(GB150-1998)[S].
[5]ASME.-Code,Section Ⅷ division I[M].New York:The American Society of MechanicalEngineers,2007.
TB657
A
1004-7344(2016)17-0196-02
2016-5-16