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      解吸換熱器優(yōu)化小結(jié)

      2016-08-16 07:29:09龐偉玲郭存彪劉銳杰
      河南化工 2016年7期
      關(guān)鍵詞:碳銨廢液冷凝

      龐偉玲 , 郭存彪 , 高 冰 , 劉銳杰

      (河南心連心化肥有限公司 , 河南 新鄉(xiāng) 453731)

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      解吸換熱器優(yōu)化小結(jié)

      龐偉玲 , 郭存彪 , 高冰 , 劉銳杰

      (河南心連心化肥有限公司 , 河南 新鄉(xiāng)453731)

      主要介紹了尿素系統(tǒng)中水解和解吸的工藝流程。針對解吸換熱器碳銨液溫度低提出了改進(jìn)措施,通過對改造前后的工藝參數(shù)對比,說明該改造措施具有良好的效果。

      解吸換熱器 ; 改進(jìn)措施 ; 解析塔 ; 經(jīng)濟(jì)效益

      河南心連心化肥有限公司生產(chǎn)尿素采用CO2汽提法,尿素合成和汽提過程,主要在高壓圈中進(jìn)行。高壓圈包括四個設(shè)備,分別是:合成塔、汽提塔、高壓甲銨冷凝器、高壓洗滌器。開車以來,經(jīng)過不斷技術(shù)改造,系統(tǒng)產(chǎn)能不斷增加,目前尿素產(chǎn)量已經(jīng)突破100萬t。隨著系統(tǒng)的不斷運(yùn)行,在解吸和水解系統(tǒng)中,進(jìn)入解吸塔的碳銨液溫度不能滿足要求,在2015年5月份,公司對水解換熱器進(jìn)行了改造,在9月份投運(yùn)以來,取得了較好的效果。

      1 解吸和水解工藝

      從氨水槽來的工藝?yán)淠?又稱碳銨液)由解吸泵加壓后一路送往低壓分解回收作為吸收液,另一路送往解吸塔換熱器換熱后送到解吸塔上段,解吸出氨和CO2,解吸塔上段出液,經(jīng)水解塔給料泵加壓到2.0 MPa(絕),經(jīng)水解塔換熱器換熱后進(jìn)入水解塔上部,水解塔的下部通入從外界來的2.5 MPa(絕)蒸汽,使液體中所含的少量尿素水解成氨和CO2,氣相進(jìn)入解吸塔上段,液相經(jīng)水解換熱器后進(jìn)入解吸塔下段,從液相中解吸出來氨、CO2及蒸汽,在回流冷凝器中進(jìn)行冷凝吸收,冷凝液一部分作為回流液回流到解吸塔上段的頂部,以控制出塔氣相中的水量,另一部分冷凝液送到低壓甲銨冷凝器,解吸塔出液氨含量<30×10-6,廢液經(jīng)精制工藝凝液泵送至氣化界區(qū),部分內(nèi)部利用。

      其流程如圖1所示。

      圖1 解吸和水解工藝流程

      2 存在問題

      在解吸塔換熱器中,碳銨液與解吸塔底部出來的排放液(解吸廢液)進(jìn)行換熱,換熱后碳銨液溫度由59 ℃升至109 ℃、解吸廢液溫度由143 ℃降為80 ℃,換熱后的碳銨液進(jìn)入到解吸塔中進(jìn)行解吸,通過解吸降低排出液中含氨量,符合排放廢水的要求。隨著尿素負(fù)荷的不斷增加,平均班產(chǎn)尿素970 t,解吸量為42 m3/h,解吸用蒸汽13 t/h,超出設(shè)計(jì)負(fù)荷35 m3/h。碳銨液進(jìn)入解吸塔換熱器溫度低,導(dǎo)致解吸塔上段溫度低至112 ℃,解吸塔上段溫度低,解吸塔底部需要加入大量蒸汽加熱上段,將造成大量蒸汽損失,且導(dǎo)致進(jìn)入系統(tǒng)水量較多。另外,解吸塔底部出液溫度為143 ℃,解吸廢液出解吸換熱器溫度應(yīng)為80 ℃,排液溫度高造成熱量浪費(fèi)。

      3 改進(jìn)措施

      自投運(yùn)以來,兩臺解吸換熱器串聯(lián)使用,每臺換熱器面積168 m2,隨著系統(tǒng)產(chǎn)能增加,換熱器換熱效果已達(dá)不到要求,根據(jù)目前解吸流量需要再增加一臺解吸換熱器,該換熱器與原換熱器相同,可以將碳銨液出解吸換熱器溫度提升至所需要求。進(jìn)而有效提高解吸上段溫度,降低解吸蒸汽用量;減少進(jìn)入系統(tǒng)水量,保證系統(tǒng)水平衡。原換熱器長度7 m,換熱管尺寸Φ25 mm×2 mm,筒體DN800 mm、壁厚14 mm、長度6 m,其他參數(shù)如表1所示。

      表1 原換熱器相關(guān)參數(shù)

      4 改造前后對比

      4.1數(shù)據(jù)對比

      分別選取改造前后隨機(jī)搜集數(shù)據(jù)對比,具體如表2所示。

      表2 解吸換熱器優(yōu)化前后數(shù)據(jù)

      表3 新增解吸換熱器進(jìn)出液溫度    ℃

      4.2優(yōu)化總結(jié)

      4.2.1改造效果

      由以上數(shù)據(jù)可以看出,解吸塔解吸量約33.7 m3/h,進(jìn)解吸塔碳銨液溫度為99~102 ℃,解吸蒸汽用量約11.69 t/h。新增解吸換熱器后,進(jìn)解吸塔碳銨液溫度為106~108 ℃,溫度升高4~9 ℃。同等解吸負(fù)荷條件下,解吸蒸汽降低至10.24 t/h,節(jié)約蒸汽約1.45 t/h。由此可知,通過改造節(jié)約了蒸汽用量,降低了蒸汽消耗,從而減少進(jìn)入系統(tǒng)水量,保證系統(tǒng)水平衡,達(dá)到了預(yù)期效果。此外,還降低廢液出口溫度約15 ℃,將熱量進(jìn)一步充分利用。

      4.2.2經(jīng)濟(jì)效益

      年經(jīng)濟(jì)效益為節(jié)省蒸汽費(fèi)用減去因新增換熱器阻力增加電耗。①節(jié)約蒸汽費(fèi)用:蒸汽每天減少量34.8 t,每噸蒸汽價格按120元計(jì),年生產(chǎn)按300 d計(jì),每年節(jié)約成本125萬元。②電耗:解吸泵平均電流從57 A升至60 A,則每小時多消耗功率1 757.29 W。年耗電12 652.47 kW·h 。每度電按0.75元算,折合電費(fèi)9 489.35元。年經(jīng)濟(jì)效益124.3萬元。

      1003-3467(2016)07-0033-02

      2016-04-26

      龐偉玲(1990-),女,本科,從事化工設(shè)計(jì)與研發(fā)工作,電話:15936562023。

      TQ028.17

      B

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