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      山東金嶺鐵礦粗碎系統(tǒng)改造

      2016-08-15 07:44:26張海旺
      現(xiàn)代礦業(yè) 2016年7期
      關(guān)鍵詞:選礦廠皮帶機(jī)工藝流程

      張海旺

      (山東金嶺礦業(yè)選礦廠)

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      山東金嶺鐵礦粗碎系統(tǒng)改造

      張海旺

      (山東金嶺礦業(yè)選礦廠)

      摘要介紹了山東金嶺礦業(yè)選礦廠粗碎系統(tǒng)升級(jí)改造方案及設(shè)計(jì)要點(diǎn),并對(duì)改造過(guò)程中遇到的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了優(yōu)化,改造后,系統(tǒng)效率提高了30%,可增加經(jīng)濟(jì)效益262.96萬(wàn)元/a,達(dá)到了減員增效、降低成本、增加企業(yè)效益的目的,為同類型礦山破碎系統(tǒng)的升級(jí)改造提供了借鑒。

      關(guān)鍵詞粗碎系統(tǒng)改造降本增效

      山東金嶺礦業(yè)股份有限公司選礦廠粗碎系統(tǒng)是在老的破碎系統(tǒng)基礎(chǔ)上逐步改造而來(lái)的,一直以來(lái)采取的只是小改小革模式,許多問(wèn)題無(wú)法從根本上解決,工藝系統(tǒng)存在著環(huán)節(jié)多、崗位設(shè)置多、工藝流程長(zhǎng)等問(wèn)題,給企業(yè)日常的生產(chǎn)、設(shè)備的維修和成本的控制帶來(lái)了許多問(wèn)題,嚴(yán)重影響了系統(tǒng)生產(chǎn)效率的提高。

      1 原工藝流程

      山東金嶺鐵礦原破碎系統(tǒng)工藝流程如圖1所示。

      圖1 原破碎系統(tǒng)工藝流程①—ZB1 800 mm×8 000 mm板式給礦機(jī);②—PEJ900 mm ×1 200 mm顎式破碎機(jī);③—53 m皮帶機(jī);④—13 m皮帶機(jī); ⑤—25.8 m皮帶機(jī);⑥—74 m皮帶機(jī)

      原粗碎系統(tǒng)工藝環(huán)節(jié)多,礦石要經(jīng)過(guò)很長(zhǎng)的運(yùn)行線路和皮帶機(jī),而且礦石被提升至13 m皮帶機(jī)后進(jìn)入中間倉(cāng),又從中間倉(cāng)下落到25.8 m皮帶機(jī)上,再由74 m皮帶機(jī)提升到預(yù)先篩分振動(dòng)篩,造成了動(dòng)力浪費(fèi);另外礦倉(cāng)容積偏小,有效容積大約在400 t,選礦廠日破碎礦石量達(dá)到7 300 t,礦倉(cāng)的容積不能滿足生產(chǎn)要求,產(chǎn)生了較大的倒礦量,增加了設(shè)備、動(dòng)力的消耗,提高了生產(chǎn)成本。

      2 流程改造設(shè)計(jì)

      為從根本上解決破碎工藝流程復(fù)雜,礦倉(cāng)容積偏小、倒礦頻繁的問(wèn)題,擬新建一套破碎系統(tǒng),以簡(jiǎn)化流程,降低成本,提高勞動(dòng)生產(chǎn)率,提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。改進(jìn)后流程仍使用74 m皮帶機(jī),但皮帶機(jī)需延伸20 m,實(shí)現(xiàn)與原流程的有效對(duì)接。

      (1)礦倉(cāng)擴(kuò)容。新建礦倉(cāng)設(shè)計(jì)有效容積為470 m3,可存放約1 200 t礦石。

      (2)流程縮短。取消中間儲(chǔ)礦倉(cāng)、中間卸礦、中間給礦3個(gè)工藝環(huán)節(jié),取消中間若干皮帶機(jī)連接,采用皮帶機(jī)將粗碎機(jī)下料口直接與振動(dòng)篩連接,縮短了礦石的運(yùn)行距離,同時(shí)礦石的運(yùn)行線路是由低位依次到高位,解決了礦石由高位又回到低位引起的動(dòng)力浪費(fèi)。流程更加精簡(jiǎn),崗位布置更加合理。

      (3)效率提高。采用新型CT3254高效顎式破碎機(jī)及ZB1 800 mm×11 000 mm重型板式給礦機(jī),破碎機(jī)給礦更加均勻,破碎機(jī)處理能力大大提高,CT3254破碎機(jī)破碎比大,處理量可達(dá)到460 t/h以上,排礦口寬度可通過(guò)先進(jìn)的液壓無(wú)極方式在70~180 mm之間靈活調(diào)節(jié),破碎效率大幅提高。

      設(shè)計(jì)改進(jìn)后粗碎系統(tǒng)工藝流程如圖2所示。

      3 設(shè)計(jì)中存在的問(wèn)題及解決措施

      (1)為保證礦倉(cāng)卸料,料倉(cāng)底部?jī)A斜角度原設(shè)計(jì)為45°,而根據(jù)選礦廠多年使用經(jīng)驗(yàn),改為55°更為實(shí)用。

      圖2 新設(shè)計(jì)破碎工藝系統(tǒng)①—ZB1 800 mm×11 000 mm板式給礦機(jī);②—CT3254顎式破碎機(jī); ③—粗碎皮帶機(jī);④—94 m皮帶機(jī)(74 m皮帶機(jī)延長(zhǎng)后)

      (2)料倉(cāng)卸料地面以上混凝土墻北面高為0.7 m,其余三面高均為1 m,設(shè)計(jì)路面硬化后,其余三面高度在600 mm,高度過(guò)高,為保證汽車卸貨,改進(jìn)為200~300 mm。

      (3)板式給礦機(jī)尾部與墻壁設(shè)計(jì)間距為500 mm,為保證日常巡檢以及安全需要,應(yīng)預(yù)留足夠的空間,至少保證1 m以上。

      (4)安裝顎式破碎機(jī)的平面空間狹小,尤其是破碎機(jī)齒板吊裝及檢修空間不足,將預(yù)留檢修空間由3 m擴(kuò)大至5 m,方便設(shè)備的日常維護(hù)和檢修。

      2015年9月—2016年1月,根據(jù)修改后的設(shè)計(jì),選礦廠完成了粗碎系統(tǒng)升級(jí)改造。

      4 改造效果

      (1)礦倉(cāng)得到有效擴(kuò)容。實(shí)際測(cè)算,礦倉(cāng)有效容積達(dá)到1 100 t,可及時(shí)發(fā)現(xiàn)礦石中的大塊和雜物,每年可減少外翻礦石和倒礦量15.4萬(wàn) t,生產(chǎn)組織更加順暢。

      (2)流程得到大幅優(yōu)化。工藝流程環(huán)節(jié)減少了3個(gè),流程更加精簡(jiǎn),崗位布置更加合理,大大縮短了礦石的運(yùn)行距離,杜絕了動(dòng)力的浪費(fèi)。

      (3)設(shè)備配置更加合理。根據(jù)處理量進(jìn)行系統(tǒng)整體設(shè)備選型及配置,滿足了生產(chǎn)需求,系統(tǒng)裝機(jī)功率降低了31 kW,系統(tǒng)運(yùn)行效率進(jìn)一步提升,材料及用電成本降低了0.516元/t,達(dá)到了3.135元/t。

      (4)系統(tǒng)效率大幅提高。采用新型高效設(shè)備,給礦更加均勻,處理能力大幅提高,可根據(jù)給礦粒度對(duì)排礦口隨時(shí)進(jìn)行調(diào)節(jié),靈活方便。通過(guò)調(diào)整排礦口,選礦廠將后續(xù)流程巖石破碎系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化,巖石破碎系統(tǒng)只保留皮帶運(yùn)輸,停用巖石破碎機(jī)(功率110 kW),該機(jī)改作大漏斗使用,經(jīng)過(guò)取樣論證,廢石甩出率及品位符合工藝要求,整個(gè)破碎系統(tǒng)效率提高了30%。

      (5)減員增效。系統(tǒng)改造后,流程得到大幅優(yōu)化,有人值守的工作崗位也減少了3個(gè),按照每個(gè)崗位三班工作制減少人員9人,提高了碎礦系統(tǒng)勞動(dòng)生產(chǎn)率。

      5 經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算

      按倒礦成本2.5元/t計(jì)算,年可節(jié)約倒礦費(fèi)用:(2.5元/t)×(15.4萬(wàn)t/a)=38.5萬(wàn)元/a。

      按年生產(chǎn)粉礦185萬(wàn)t,可節(jié)約材料及用電費(fèi)用:(0.516元/t)×(185萬(wàn)t/a)=95.46萬(wàn)元/a。

      按用工成本人均10萬(wàn)元/a計(jì)算,可降低企業(yè)用工成本:9×10萬(wàn)元/a=90萬(wàn)元/a。

      此外,停用巖石破碎系統(tǒng),據(jù)統(tǒng)計(jì)年節(jié)電及材料費(fèi)用可創(chuàng)造效益39萬(wàn)元。

      粗碎系統(tǒng)改造后共可多創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益262.96萬(wàn)元/a。

      (收稿日期2016-05-05)

      張海旺(1983—),男,科長(zhǎng),副主任工程師,工程師,255080 山東省淄博市。

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