譚克亮 潘曉明 陳慶海
(1.濟南鋼城礦業(yè)有限公司;2.山東乾舜礦冶科技有限公司;3.山東鋼鐵集團國際貿(mào)易有限公司)
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全尾砂膠結(jié)充填工藝技術(shù)改造與應(yīng)用
譚克亮1潘曉明2陳慶海3
(1.濟南鋼城礦業(yè)有限公司;2.山東乾舜礦冶科技有限公司;3.山東鋼鐵集團國際貿(mào)易有限公司)
摘要隨著濟南鋼城礦業(yè)有限公司井下大帷幕一部礦房出礦量逐漸減少,新開采礦體賦存較淺,充填倍線增大,為能實現(xiàn)自流,需降低充填漿體濃度,以致充填體后期強度下降明顯。為此,進行了充填系統(tǒng)改造:①改進尾礦給料系統(tǒng),實現(xiàn)了均勻給料;②采用鏈條式攪拌機和雙葉輪強力攪拌機取代雙軸攪拌和高速攪拌,提高了充填料的濃度和質(zhì)量;③完善計量和控制系統(tǒng)。充填系統(tǒng)工藝改造后,充填體的質(zhì)量提高,減少了頂柱和間柱礦量損失,提高了礦山回采率,延長了礦山服務(wù)年限。
關(guān)鍵詞膠結(jié)充填立式攪拌膠結(jié)劑充填體強度
濟南鋼城礦業(yè)有限公司充填系統(tǒng)于1994年投資建設(shè),總投資3 100余萬元。建成了全尾砂膠結(jié)充填系統(tǒng)和高爐水渣細磨系統(tǒng),實現(xiàn)了選礦不設(shè)尾礦庫的綠色選礦目標。工藝流程見圖1。
圖1 改造之前的工藝流程
隨著井下大帷幕一部礦房出礦量逐漸減少,二部礦房和礦柱出礦逐漸增多,新開采礦體賦存較淺,充填倍線增大,為能實現(xiàn)自流,需降低充填漿體濃度,以致充填體后期強度下降明顯。在對尾砂、膠結(jié)劑、制漿工藝和井下封堵濾水工序進行全面分析的基礎(chǔ)上,得出充填體強度較低的原因:①壓濾后的尾砂含泥、含水仍較多,黏性較大,很容易結(jié)塊而不易散開;②尾砂中細粒級含量較多,因大量細顆粒的存在,使得尾砂比表面積大,吸水率大,對于充填體料漿濃度的提高比較困難;③充填膠結(jié)劑選擇不恰當,原采用水泥為膠結(jié)劑,水泥適合于粗粒級砂漿的固結(jié),而現(xiàn)場尾砂中含泥量較多,用水泥為固結(jié)劑,不利于充填體強度的提高;④現(xiàn)有充填制漿生產(chǎn)系統(tǒng)控制技術(shù)落后,不能有效控制充填體的濃度。
2.1尾砂給料系統(tǒng)
充填采用的尾砂是選礦生產(chǎn)尾礦。選礦生產(chǎn)尾礦濃縮后黏接成塊狀、黏性很強的固狀物?,F(xiàn)場采用漏斗和振動給料機給料,黏成塊狀的尾砂一堆、一堆間隔落在膠帶輸送機上,造成給料不均勻(圖2(a))。而尾砂和水泥混合后的物料在雙軸攪拌機只經(jīng)過很短時間的攪拌即被送到高速攪拌機進行攪拌。攪拌時間過短,大部分的尾砂還未散開即被輸送到高速攪拌機,無法與水泥充分混合,僅起到了水化攪拌作用,導致采空區(qū)的充填體長時間不能凝固。
為此,將原振動給料機給料改造成雙螺旋給料機和調(diào)速皮帶秤給料,經(jīng)板式壓濾機壓成塊狀的黏性尾砂給入雙螺旋給料機,雙螺旋給料機排料能較均勻地在膠帶輸送機上落料,增設(shè)調(diào)速皮帶秤實現(xiàn)了在攪拌前尾砂給料的連續(xù)性和均勻性(圖2(b))。
圖2 給料系統(tǒng)輸送情況
2.2攪拌系統(tǒng)改造
原尾砂攪拌采用雙軸攪拌機一級攪拌。壓濾后的尾砂,通過振動給料機和膠帶輸送機送到雙軸攪拌機,在雙軸攪拌機內(nèi)與水泥、水按照一定的比例混合并攪拌后,輸送到高速攪拌機進行水化攪拌,然后由充填管輸送到采空區(qū)進行充填。尾砂經(jīng)壓濾以后,易結(jié)成較大的黏濕塊,不易散開,且雙軸攪拌機攪拌時間過短,會造成大塊的尾砂還未散開即被輸送到下一個工序,與水泥的混合不充分。
為此,選用鏈條式攪拌機和雙葉輪強力攪拌機兩級攪拌。第一級鏈條式攪拌機攪拌葉片主要由鏈條組成,攪拌桶中間布有篩網(wǎng),打散的尾砂可以通過篩網(wǎng)到攪拌桶下部進行進一步攪拌,未被打散的尾砂留在篩網(wǎng)上面,繼續(xù)由攪拌鏈條打散,從而保證濾網(wǎng)下的充填料中不含塊狀尾砂。第二級雙葉輪強力攪拌機攪拌能力強,能使尾砂與膠結(jié)劑充分、均勻接觸,攪拌效果好,提高了充填料的濃度和質(zhì)量。解決了因攪拌不充分、充填料中含有大量塊狀尾砂,導致的充填管道易堵塞、充填料漿濃度低、充填體強度低等問題。
2.3計量、控制系統(tǒng)改造
各充填料的配比和濃度是影響充填體質(zhì)量的重要因素。只有對尾礦、膠結(jié)劑和水等的計量準確,才能保證充填料配比和礦漿濃度的穩(wěn)定合理。改造前,充填尾砂和水泥量分別由電子皮帶秤和智能螺旋秤進行計量,尾砂和水泥配比手動進行調(diào)節(jié)。充填用水量沒有計量設(shè)備,水量的大小靠操作人員經(jīng)驗估計,造成充填料漿的配比和濃度誤差非常大。使得充填體濃度和灰砂比達不到技術(shù)要求,強度很低。
為此,在尾砂漏斗下,安裝了調(diào)速皮帶秤,用以控制和計量尾砂的輸送量。在水泥料倉下安裝了調(diào)速螺旋輸送機和恒速螺旋秤,用以控制和計量水泥的用量。在水管上安裝了電磁流量計和電動控制閥,用以計量和控制造漿所需水量。在充填管道上安裝了礦漿濃度計和流量計,用以計量充填料漿的濃度和充填量。并將所有流量計和輸出都連接到工
控機上進行運算。工控機根據(jù)接收到的信息,計算出實際的灰砂比,并通過電動閥以及變頻器等控制裝置來調(diào)節(jié)尾砂、水泥以及充填水量的大小,保證充填料漿的質(zhì)量。
最終的充填工藝流程見圖3。
圖3 改造之后的工藝流程
項目改造完成后共充填井下采空區(qū)8個,充填量累計11.5萬m3,充填料漿濃度穩(wěn)定在50%左右,提高了近10個百分點。改造后充填系統(tǒng)的改進效果明顯,主要體現(xiàn)在以下幾點:①將原來的尾礦振動給料機給料改造成調(diào)速皮帶秤和雙螺旋給料機給料,實現(xiàn)了均勻給料;②采用鏈條式攪拌機和雙葉輪強力攪拌機取代雙軸攪拌和高速攪拌,能使尾砂與膠結(jié)劑充分接觸,攪拌效果好,提高了充填料的濃度和質(zhì)量,解決了因攪拌不充分、充填料中含有大量塊狀尾砂,導致充填管道易堵塞、充填料漿濃度低、充填體強度低等問題;③完善了計量和控制系統(tǒng),所有流量計和輸出都連接到工控機上進行運算,實現(xiàn)了智能化控制,保證了充填料漿的質(zhì)量。
充填系統(tǒng)工藝改造后,充填體的質(zhì)量提高,經(jīng)優(yōu)化Ⅱ#礦體采礦工藝,取消了頂柱,減少了頂柱和間柱礦量損失,回采率可提高10%以上。按照Ⅱ#礦體200萬t儲量,可多回采礦石20萬t,延長Ⅱ#礦體有效開采時間2 a。
(收稿日期2016-05-05)
譚克亮(1981—),男,工程師, 250101 山東省濟南市歷城區(qū)礦源路9號。
·實用技術(shù)·