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      圓錐破碎機(jī)常見故障分析及解決方案

      2016-08-15 07:44:19強(qiáng)
      現(xiàn)代礦業(yè) 2016年7期
      關(guān)鍵詞:金安錐體襯板

      李 強(qiáng)

      (安徽金安礦業(yè)有限公司)

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      圓錐破碎機(jī)常見故障分析及解決方案

      李強(qiáng)

      (安徽金安礦業(yè)有限公司)

      摘要分析了H6800圓錐破碎機(jī)在安徽金安礦業(yè)有限公司使用過程中常見的銅套抱死、錐體裂紋、上下架體連接螺栓斷裂等故障產(chǎn)生的原因,并提出具體解決方案。及時(shí)查明破碎機(jī)損壞的原因,掌握損壞的規(guī)律,從設(shè)計(jì)、制造到使用、維護(hù)等各個(gè)環(huán)節(jié)采取相應(yīng)的措施,對(duì)減少零部件的損壞,延長(zhǎng)機(jī)器的使用壽命具有重要意義。

      關(guān)鍵詞圓錐破碎機(jī)故障案例分析解決方案

      隨著礦業(yè)的不斷發(fā)展,19世紀(jì)末20世紀(jì)初,誕生了用于物料粉碎的機(jī)械設(shè)備——圓錐破碎機(jī),其利用正倒立的兩個(gè)圓錐之間的間隙變化對(duì)物料進(jìn)行破碎。圓錐破碎機(jī)是礦山選廠大型設(shè)備之一,在選礦生產(chǎn)中起著至關(guān)重要的作用,決定了選礦系統(tǒng)的生產(chǎn)能力大小與生產(chǎn)率高低。如何降低設(shè)備故障率,延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命是每個(gè)從事破碎行業(yè)人員關(guān)心的問題。這就要求技術(shù)人員要充分了解設(shè)備的日常操作、維修等方面的相關(guān)專業(yè)知識(shí),能及時(shí)發(fā)現(xiàn)故障并能在較短時(shí)間內(nèi)解決問題。本文就安徽金安礦業(yè)有限公司山特維克H6800圓錐破碎機(jī)常見的幾種故障及其解決方案進(jìn)行了論述。

      1 破碎機(jī)銅套抱死

      安徽金安礦業(yè)有限公司H6800破碎機(jī)在運(yùn)行過程中出現(xiàn)了銅套抱死現(xiàn)象。查看當(dāng)天ASRi歷史記錄(圖1)發(fā)現(xiàn),當(dāng)天10時(shí)54分破碎機(jī)停機(jī),11時(shí)35分破碎機(jī)啟動(dòng),11時(shí)41分投料運(yùn)行,11時(shí)53分破碎機(jī)出現(xiàn)高功率主電機(jī)跳閘停機(jī)(ASRi系統(tǒng)也斷電)。潤(rùn)滑油溫度11時(shí)35分為24.5 ℃,11時(shí)53分為22.4 ℃,在此期間呈下降趨勢(shì)。從潤(rùn)滑油溫度曲線可以看出,在破碎機(jī)10時(shí)54分停機(jī)后,主潤(rùn)滑油泵也停止,潤(rùn)滑油溫開始下降。而在11時(shí)35分破碎機(jī)啟動(dòng)后,油溫沒有升高,反而繼續(xù)下降,可以斷定破碎機(jī)潤(rùn)滑系統(tǒng)沒有正常工作,造成銅套燒套抱死。

      圖1 自動(dòng)化OP顯示

      通過ASRi歷史記錄斷定,潤(rùn)滑系統(tǒng)沒有正常工作而啟動(dòng)破碎機(jī),原因是電氣系統(tǒng)出現(xiàn)了邏輯控制錯(cuò)誤。從現(xiàn)場(chǎng)電控柜的工況來看,存在著一定的安全隱患。電控柜安放在給料皮帶層中,電控柜門也沒有關(guān)閉,因破碎機(jī)系統(tǒng)工作時(shí)產(chǎn)生的粉塵量較大,影響了電氣元件的正常工作。為避免類似情況的再次發(fā)生,建議將電控柜安放在環(huán)境條件較好的地方,同時(shí)也要方便破碎機(jī)的操作。

      2 錐體產(chǎn)生裂紋

      過鐵、給料不均和大塊物料進(jìn)入造成破碎機(jī)動(dòng)錐受力不均,是造成動(dòng)錐錐體產(chǎn)生裂紋的主要原因。

      (1)過鐵損傷。從動(dòng)錐襯板及定錐襯板上可以看到許多明顯的過鐵痕跡(如圖2),經(jīng)過多次過鐵,造成錐體疲勞損傷。特別當(dāng)有較大的過鐵不能一次性排出時(shí),會(huì)出現(xiàn)過鐵與破碎機(jī)腔體多次擠壓后才能排出,甚至造成破碎機(jī)被卡死或三角帶燒損現(xiàn)象。

      圖2 破碎機(jī)動(dòng)錐襯板照片

      (2)沒有備用件。由于現(xiàn)場(chǎng)沒有備用的主軸和上架體,每次更換襯板時(shí),填料沒有到達(dá)足夠強(qiáng)度就投入使用,這樣就造成了破碎力直接作用在錐體上,容易造成錐體出現(xiàn)裂紋。

      (3)給料不夠理想,破碎機(jī)運(yùn)行壓力波動(dòng)大,最大壓力峰值超過7 MPa,錐體頻繁受到?jīng)_擊。從自動(dòng)化OP顯示可以看出(圖3)。造成給料不夠理想的原因包括:破碎機(jī)給料偏心,在破碎腔內(nèi)物料不能在四周充實(shí),造成破碎機(jī)錐體受力偏心;破碎機(jī)進(jìn)料中,大塊物料較多,通過現(xiàn)場(chǎng)觀察,給料中有較多300 mm大塊物料,大大超過了允許值;進(jìn)料粒度不均勻,當(dāng)有大塊物料時(shí),錐體自動(dòng)下降,小塊物料隨即下降,不僅影響了破碎效率,也將受力點(diǎn)由多方向平衡受力改變?yōu)閱畏较蚓植渴芰Α?/p>

      結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況,并與破碎機(jī)廠家進(jìn)行了技術(shù)交流,提出了如下解決方案:①在物料進(jìn)入破碎機(jī)之前加裝除鐵器及金屬探測(cè)儀,盡量避免破碎機(jī)過鐵現(xiàn)象的發(fā)生;②現(xiàn)場(chǎng)配備備用的上架體和動(dòng)錐總成,每次換襯板前可以提前將動(dòng)、定錐填料灌好,保證填料有足夠的保養(yǎng)時(shí)間;③將破碎機(jī)給料漏斗進(jìn)行改進(jìn),避免出現(xiàn)給料偏心,同時(shí)破碎機(jī)要保證擠滿給料;通過預(yù)先分級(jí),將破碎機(jī)的給料粒度控制在其設(shè)計(jì)范圍內(nèi)。上述解決方案實(shí)施后,現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)過程中基本未出現(xiàn)錐體產(chǎn)生裂紋的現(xiàn)象,效果較好。

      圖3 自動(dòng)化OP顯示器壓力曲線

      3 上下架體連接螺栓經(jīng)常性的斷裂

      破碎機(jī)在使用1到2年后都會(huì)不同程度的出現(xiàn)上下架體連接螺栓斷裂現(xiàn)象,且到后期,連接螺栓斷裂現(xiàn)象愈加頻繁。

      由于破碎機(jī)的鋼結(jié)構(gòu)機(jī)架與混凝土基礎(chǔ)是柔性連接(彈簧連接),基本不會(huì)將機(jī)體的振動(dòng)傳導(dǎo)到混凝土基礎(chǔ),上下機(jī)體間以錐面定位,使用20件M42的螺栓連接。由于上下機(jī)體長(zhǎng)期在振動(dòng)的作用下,容易出現(xiàn)磨損、點(diǎn)蝕現(xiàn)象,影響其定位精度,使連接螺栓受力情況發(fā)生了變化,除了承受原設(shè)計(jì)時(shí)考慮的拉力,還承受了剪切力,受力狀況復(fù)雜,因此易發(fā)生斷裂現(xiàn)象。

      根據(jù)上述情況,提出了如下的解決方案:①使用定扭矩扳手調(diào)整螺栓,使全部的連接螺栓受力均衡;②定期更換上下架體的連接螺栓;③定期檢查上下架體結(jié)合面的磨損、點(diǎn)蝕情況,當(dāng)超過規(guī)定值時(shí),及時(shí)對(duì)結(jié)合面進(jìn)行修復(fù)。解決方案實(shí)施后,上下架體連接螺栓再未出現(xiàn)經(jīng)常性或大量的斷裂現(xiàn)象,為生產(chǎn)的連續(xù)性提供了有效保證。

      4 結(jié) 語(yǔ)

      破碎機(jī)產(chǎn)生故障的原因包括使用、維修不當(dāng)造成的事故性損壞,以及零部件因磨損、腐蝕、疲勞等原因造成的自然損壞。前者通過提高管理水平是可以避免的,而后者雖不可避免,但如果能查明損壞的原因,掌握損壞的規(guī)律,從設(shè)計(jì)、制造到使用、維護(hù)等各個(gè)環(huán)節(jié)采取相應(yīng)的措施,就能大大減少零部件的損壞,延長(zhǎng)機(jī)器的使用壽命。

      (收稿日期2016-05-05)

      李強(qiáng)(1969—),男,副總經(jīng)理,工程師,237474 安徽省六安市。

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