唐韓英
(1.瓦斯災(zāi)害監(jiān)控與應(yīng)急技術(shù)國家重點實驗室;2.中煤科工集團重慶研究院有限公司)
?
綜放面開切眼綜合防滅火技術(shù)實踐*
唐韓英1,2
(1.瓦斯災(zāi)害監(jiān)控與應(yīng)急技術(shù)國家重點實驗室;2.中煤科工集團重慶研究院有限公司)
摘要簡要介紹了白土窯煤礦1101綜放工作面開切眼的基本情況,針對開切眼煤自然發(fā)火情況,制定了以灌注凝膠為主、噴漿為輔的綜合防滅火技術(shù)措施,并對治理效果進行了評價分析。結(jié)果表明,采用綜合防滅火技術(shù)措施處理后,氣體濃度和溫度顯著降低,有效防止了開切眼煤自燃,為類似條件的開切眼煤自燃防治提供了參考。
關(guān)鍵詞綜放開切眼綜合防滅火技術(shù)
綜采放頂煤開采技術(shù)因其高產(chǎn)、高效、掘進率低、生產(chǎn)成本低、經(jīng)濟效益高的特點,在厚煤層及特厚煤層開采中應(yīng)用較為普遍。然而,綜放工作面開切眼斷面較大,支架等設(shè)備安全時間較長,頂煤較厚,掘進和支護過程中頂煤破碎較為嚴重,煤自燃的危險性也明顯增加。為保證綜放工作面的安全生產(chǎn),確保井下作業(yè)人員和設(shè)備的安全,白土窯煤礦開展針對綜放面開切眼期間的綜合防滅火技術(shù)研究很有必要。
白土窯煤礦1101工作面為綜放工作面,開切眼采用爆破落煤方式,掘進導(dǎo)硐、錨網(wǎng)索支護。掘進期間巷道周圍應(yīng)力重新分布,多次出現(xiàn)煤炮現(xiàn)象;切眼擴刷期間,再次造成應(yīng)力重新分布,加劇了對巷道圍巖完整性的破壞[1-2]。液壓支架安裝期間,工作面安裝到切眼上端頭53#~54#支架上部時,由于拆除原支護單體,造成上方冒落,現(xiàn)場排查發(fā)現(xiàn),綜放支架上部多處發(fā)生冒頂:①下隅角附近冒落空洞長約12 m,且發(fā)生離層;②37#~38#支架上部發(fā)生冒落;③50#支架至回風(fēng)隅角位置冒落,形成較大空洞。使用手持式測溫槍測量50#~54#支架頂部煤體表面溫度為27.6 ℃,CO濃度100×10-6以上。
綜合分析后認為,氣體和溫度異常主要是由于:B1煤層為易自燃煤層,最短自然發(fā)火期僅為31 d,且開切眼斷面大,受礦壓影響易壓裂破碎,存在漏風(fēng)供氧;綜采設(shè)備安裝時,供風(fēng)量小,風(fēng)流溫度較高;安裝時間較長,開切眼的松散煤體氧化升溫時間長,有充分的蓄熱條件,煤體溫度較高,因而切眼附近采空區(qū)易發(fā)生自燃火災(zāi)。針對1101工作面開切眼的實際情況,利用礦井現(xiàn)有防滅火系統(tǒng)及設(shè)備,采用以灌注凝膠為主、噴漿為輔的綜合防滅火技術(shù)措施[3]。
2.1加強監(jiān)測
利用礦井現(xiàn)有的監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng),通過施工鉆孔或預(yù)埋保護鋼管,并鋪設(shè)取氣束管及測溫元件,對支架上部頂煤及采空區(qū)氣溫、氣體組分和濃度進行監(jiān)測并記錄。
2.2灌注凝膠
開切眼掘進和安裝支架期間,受地應(yīng)力和機械振動的綜合影響,頂煤破碎較為嚴重,裂隙較為發(fā)育,采用灌注凝膠工藝,對破碎煤體進行覆蓋并充填裂隙,減少向破碎煤體漏風(fēng),隔絕煤與氧氣接觸,預(yù)防頂煤氧化自燃[4]。
2.2.1鉆孔施工
設(shè)計施工鉆孔,終孔位置距煤層頂板約1 m,53#支架冒落處,孔間距、鉆孔角度、具體位置和數(shù)量視現(xiàn)場情況而定。1#~52#架每隔5個支架打一組眼,斜長8 m以上,與水平面成30°~65°夾角,共計施工鉆孔38個,鉆孔總進尺約173 m。鉆孔參數(shù)見表1。
2.2.2灌注凝膠工藝
鉆孔施工后下套管,利用注膠設(shè)備,向支架上部區(qū)域灌注凝膠,注膠工藝見圖1。
由于頂煤破碎較為嚴重,為保證注膠效果,防止凝膠大量流失,采用“少量多次”、“邊施工鉆孔邊注膠”的原則,先后5次注凝膠,共計灌注凝膠21.25 t[5]。
表1 鉆孔參數(shù)
圖1 注膠工藝示意
2.3噴漿
根據(jù)開切眼現(xiàn)場情況,將噴漿處理區(qū)域劃分為兩部分。
(1)支架間及支架后部。為防止凝膠通過裂隙從支架頂部泄漏,先噴漿、再注膠施工,之后再噴漿處理,經(jīng)現(xiàn)場勘察檢驗,噴漿處理區(qū)域漏膠很少,噴漿效果較好。
(2)高冒區(qū)及巷道。由于浮煤已基本冒落,高冒區(qū)鉆孔施工及注膠難度較高,因此,采用噴漿處理。同時,對距離開切眼50m范圍內(nèi)的進、回風(fēng)巷段進行噴漿處理,處理區(qū)域包括巷道兩幫及巷頂,防止巷道內(nèi)松散煤體自燃。
2.4效果分析
對開切眼區(qū)域監(jiān)測,監(jiān)測頻率為3班/d、3次/班,并做好記錄,整理、分析監(jiān)測數(shù)據(jù),結(jié)果如表2所示。
表2 氣體含量及溫度監(jiān)測數(shù)據(jù)
從表2可以看出,煤體表面最高溫度為28 ℃,正常煤壁溫度為8~9 ℃。采取措施處理后,監(jiān)測區(qū)域內(nèi)未檢測到CO和CH4,煤體溫度逐漸下降至正常溫度并基本穩(wěn)定,說明采用綜合防滅火技術(shù)措施治理開切眼煤自燃效果顯著。
采取措施后,煤體溫度總體呈下降趨勢,并基本穩(wěn)定在10 ℃以下,綜合防滅火措施效果顯著。
針對白土窯煤礦1101綜放面開切眼自然發(fā)火的情況,采用灌注凝膠為主、噴漿為輔的綜合防滅火技術(shù)措施治理后,未檢測到CO和CH4,煤體表面溫度逐漸下降,從最高28 ℃降至10 ℃以下并基本穩(wěn)定,說明綜合防滅火技術(shù)措施可有效防止開切眼煤自燃。
參考文獻
[1]鄧軍,徐精彩,王洪權(quán),等.新型復(fù)合膠體防滅火技術(shù)及應(yīng)用[J].煤礦安全,2001(12):42-44.
[2]陳俊,吳康華,徐俊.急傾斜工作面綜合防滅火技術(shù)研究與實踐[J].礦業(yè)安全與環(huán)保,2013(4):98-101.
[3]徐精彩.煤自燃危險區(qū)域判定理論[M].北京:煤炭工業(yè)出版社,2001.
[4]韓云龍.厚煤層綜采放頂煤工作面防滅火技術(shù)的探討[J].礦業(yè)安全與環(huán)保,2002(4):33-34.
[5]高明中.急傾斜煤層開采巖移基本規(guī)律的模型試驗[J].巖石力學(xué)與工程學(xué)報,2004(3):441-445.
(收稿日期2016-04-26)
*國家安全監(jiān)管總局破解安全生產(chǎn)難題科技攻關(guān)項目(編號:2015PJNT01);中國煤炭科工集團有限公司科技創(chuàng)新基金項目(編號:2013ZD002)。
唐韓英(1984—),女,助理研究員,碩士,400037 重慶市沙坪壩區(qū)上橋三村55號。