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      高鎂石灰石生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)熟料的實踐

      2016-08-11 07:08:18秦全錄張仲明
      新世紀水泥導報 2016年4期
      關(guān)鍵詞:結(jié)皮石灰石熟料

      秦全錄 張仲明

      青海水泥股份有限公司,青海 西寧 810006

      高鎂石灰石生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)熟料的實踐

      秦全錄 張仲明

      青海水泥股份有限公司,青海 西寧 810006

      采用高鎂石灰石時,熟料配方采用高硅率、低鐵、中飽和系數(shù)配料方案,才能達到優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的目的。實踐證明,當高鎂石灰石中的MgO含量在3.0%~3.5%時,熟料率值控制在 KH:0.89~0.91,SM:2.7~2.8,IM:1.6~1.7,煅燒出的熟料fCaO在0.8%~1.4%,熟料3 d和28 d抗壓強度分別達到27~29 MPa 和55~57 MPa ;窯尾煙室結(jié)皮、熟料大塊、黃心夾生料等現(xiàn)象基本消除。

      高鎂石灰石 熟料 液相量 夾生料 結(jié)皮

      0 引言

      公司現(xiàn)有4 600 t/d預分解窯熟料生產(chǎn)線是青海鹽湖海納化工PVC一體化項目配套建設(shè)的利廢設(shè)施,建設(shè)過程引進EPC管理模式,2011年6月建成投產(chǎn),當年達標達產(chǎn)。該生產(chǎn)線所需的石灰石來自距離廠區(qū)21 km的門旦峽石灰石礦山,石灰石中MgO含量偏高,在3.0%~4.3%。為順利組織生產(chǎn),公司投產(chǎn)初期就開始對高MgO石灰石煅燒水泥熟料進行研究。在生產(chǎn)過程中,公司技術(shù)人員對生料配料、工藝操作等方面進行調(diào)整、分析,通過不斷探索,利用高鎂石灰石生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)熟料取得了良好的效果。本文對我公司利用高鎂石灰石生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)熟料的生產(chǎn)實踐進行介紹。

      1 初期生產(chǎn)方案

      投產(chǎn)初期硅質(zhì)原料為就近開采的紅黏土,Al2O3含量高達13.5%左右,SiO2含量僅為51.93%。由于Al2O3含量較高,配料時熟料Al2O3含量時常超標,配料達不到目標值要求(SM2.7),紅黏土配料的熟料硅酸率僅為2.3。原料化學成分如表1。

      表1 原料化學成分表 %

      在生產(chǎn)過程中,這三種原料的配料方案導致熟料MgO在3.0%以上,且熟料硅酸率為2.3,硅酸率低,導致生產(chǎn)中出現(xiàn)一系列問題:窯尾煙室結(jié)皮嚴重,煙室負壓從200 Pa變至350 Pa,每班至少清理煙室結(jié)皮三次以上,熟料出料塊大,黃心夾生現(xiàn)象嚴重,游離鈣明顯上升,熟料燒失量大幅增高,給生產(chǎn)控制和熟料質(zhì)量造成了嚴重的影響。煅燒出的熟料全分析見表2。

      2 方案優(yōu)化及實施

      2.1 紅黏土、白黏土配料

      采用離廠區(qū)不遠的白黏土和現(xiàn)有的紅黏土1:1搭配使用,原料成分見表3。

      原料配料方案中增加白黏土后,熟料fCaO合格率由原67%提高到現(xiàn)在的74%,熟料燒失量從原來的1.3%降低到現(xiàn)在的0.5%,熟料飽和比合格率從原來的66%提高到現(xiàn)在75%,熟料大塊、夾生料、煙室結(jié)皮明顯減少,熟料28 d強度從51.0 MPa提高到現(xiàn)在53.4 MPa。熟料全分析數(shù)據(jù)如表4。

      2.2 硅石、紅黏土配料

      由于硅石資源不足及考慮硅石易磨性不好,且對磨輥磨損較快,采用3%硅石搭配紅黏土使用,通過一個月的生產(chǎn)實踐,效果比白、紅黏土搭配還要好。硅石搭配后,與前兩者相比,出磨生料質(zhì)量合格率明顯上升,具體出磨生料質(zhì)量見表5。

      表2 熟料全分析

      表3 各校正原料化學成分表 %

      表4 熟料全分析表

      表5 不同配料方案的出磨生料質(zhì)量 %

      采用硅石、紅黏土配料后,熟料質(zhì)量及工藝操作上都發(fā)生了明顯的變化:煙室結(jié)皮基本上消除,熟料塊大、黃心已全部消除,熟料質(zhì)量無波動,熟料飽和比合格率由單純的紅黏土合格率66%提高到85%以上,燒失量從1.3%降到0.4%以下,熟料28 d強度比紅黏土配料提高4.2 MPa,比紅白黏土搭配配料提高了3.3 MPa,熟料全分析數(shù)據(jù)如表6。

      表6 熟料全分析表

      3 分析及結(jié)論

      生產(chǎn)原料中適量的MgO有助于熟料燒成[1],這主要是由于MgO使熟料液相出現(xiàn)的溫度降低,并作為助熔劑增加總的液相含量,促進物料的浸潤及物相反應。因此,在制定配料方案時,要考慮高鎂石灰石中MgO對液相總量的影響。生產(chǎn)中可把MgO的作用等視為Fe2O3,在制定配料方案時應提高SM和 IM來抵消高鎂石灰石中MgO的危害,即減少Fe2O3含量,由此抵消MgO使液相量增加和降低液相黏度的不利影響。采用高鎂石灰石時,熟料配方采用高硅率、低鐵、中飽和系數(shù)配料方案,才能達到優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的目的。

      根據(jù)我公司生產(chǎn)數(shù)據(jù),當高鎂石灰石中的MgO含量在3.0%~3.5%時,熟料率值控制在 KH:0.89~0.91,SM:2.7~2.8,IM:1.6~1.7,煅燒出的熟料fCaO在0.8%~1.4%,熟料3 d和28 d抗壓強度分別達到27~29 MPa 和55~57 MPa ;窯尾煙室結(jié)皮、熟料大塊、黃心夾生料等現(xiàn)象基本消除。

      [1] 沈威,黃文熙,閔盤榮.水泥工藝學[M]. 武漢: 武漢理工大學出版社,1991.

      TQ172.41

      B

      1008-0473(2016)04-0038-03 DOI編碼:10.16008/j.cnki.1008-0473.2016.04.008

      2016-05-27)

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