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      三代篦冷機升級為步進式篦冷機的實踐

      2016-08-11 07:08:15陳學勇孫志鵬吳永哲
      新世紀水泥導報 2016年4期
      關鍵詞:風室冷機熟料

      陳學勇 胡 龍 孫志鵬 吳永哲

      中材裝備集團有限公司,天津 300400

      三代篦冷機升級為步進式篦冷機的實踐

      陳學勇 胡 龍 孫志鵬 吳永哲

      中材裝備集團有限公司,天津 300400

      陜西某3 800 t/d熟料生產(chǎn)線,采用第三代篦冷機。在整體保留上、下殼體的基礎上,將三代篦床更換為第四代篦冷機篦床。改造中,對篦冷機改造相關的液壓驅動、潤滑系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、熟料破碎機、風機、土建支撐等進行了優(yōu)化升級。在盡可能利用現(xiàn)有設備的情況下,本著節(jié)約投資的原則,提供篦冷機的升級解決方案。

      篦冷機 技術改造 步進式 破碎機 風機

      0 引言

      陜西某3 800 t/d熟料生產(chǎn)線,采用HCFC-3600第三代篦冷機,設計產(chǎn)量3 600 t/d,最大產(chǎn)量3 800 t/d。2009年投產(chǎn)以來,經(jīng)常出現(xiàn)篦冷機漏料、固定梁和充氣梁進灰、風室漏風、供風不均等問題。問題不斷暴露,導致窯的年運轉率下降,熟料燒成成本增加,熟料的市場競爭力逐漸下降。為了提高篦冷機的機械性能和工藝性能,我們綜合考慮了幾種方案,最終保留篦冷機上、下殼體,將篦床整體更換為第四代篦冷機篦床,篦冷機相關的其它部分,盡可能利用原有部件或者在原部件基礎上進行升級改造。為了交流改造經(jīng)驗,本文對此工作進行總結。

      1 改造前存在的問題

      (1)漏料。尤其是灰斗和滑板兩側的側板處,漏料非常嚴重,高溫紅料漏在風室內(nèi),引起活動梁和活動框架變形,導致篦板運行過程中掉落,造成停機。

      (2)維修費高。側板、滑板、篦板使用壽命短,更換頻繁,約6~12月更換一次。

      (3)固定梁和充氣梁容易進灰,造成篦縫堵塞后,篦板失效。

      (4)風室漏風(串風)。各風室間漏風串風嚴重,風室壓力過大時會造成相鄰風室的風機反吹,風機磨損大、振動嚴重、故障率高。

      (5)風室供風不均,篦床細料側存在紅河,熟料溫度高,約160~180 ℃。

      目前篦冷機的各項主要運行參數(shù)見表1。

      表1 改造前篦冷機主要運行參數(shù)

      2 改造目標與思路

      2.1 改造目標

      (1)提高機械性能。包括提高篦床運行的穩(wěn)定性和可靠性,從而提高窯的年運轉率;增加易損件壽命,減少備品備件的更換量,延長更換時間。

      (2)提高工藝參數(shù)。包括二、三次風溫的提高,從而提高篦冷機熱回收效率,降低燒成系統(tǒng)煤耗;提高冷卻風的利用率,降低冷卻風機電耗。

      (3)提高產(chǎn)量,降低熟料溫度。

      本項目改造后技術指標如下:熟料產(chǎn)量3 800 t/d;篦板壽命由6~12個月提高到3年,凹凸密封質保壽命2年,輥圈質保壽命4年;二次風溫1 100 ℃以上,三次風溫900 ℃以上,熱回收效率大幅提高;熟料溫度65 ℃+環(huán)境溫度。

      2.2 改造思路

      結合現(xiàn)場篦冷機的實際運行情況和業(yè)主需求:改造后主要提高篦冷機的機械性能和工藝性能,從而降低熟料燒成成本。綜合考慮各種方案,最終保留原篦冷機上、下殼體,將篦床整體更換為第四代篦冷機篦床,篦冷機相關的其它部分,盡可能利用原有部件或者在原部件基礎上進行升級改造。

      該方案的優(yōu)勢在于:節(jié)約了殼體的制造和安裝成本;節(jié)約了重新制作澆注料和把釘?shù)某杀?;?jié)約了新篦床的土建支撐費用;減少了改造工期和停窯時間。

      3 改造選型

      篦冷機改造是一個系統(tǒng)的工程,除篦床機械部分外,還包含液壓驅動、潤滑系統(tǒng)、熟料破碎機、風機、電氣系統(tǒng)、土建支撐和工藝非標等部分。為降低改造成本,盡可能保留原部件,或者對原部件進行局部改造,以滿足新篦床的運行需求。

      3.1 篦床部分

      原三代篦冷機如圖1所示,圖中灰色部分為原篦冷機殼體,予以保留,彩色部分是原篦床,拆除。原篦床分兩段,兩段篦床之間高差250 mm,篦床寬3 600 mm。

      圖1 改造前三代篦冷機布置圖

      改造后,如圖2所示。綠色部分為新篦床示意圖。第四代篦冷機篦床為一個整體,水平布置。以原來一段篦床的高度為基準,布置新篦床,原一、二段之間250 mm的高差用鋼結構底框架支撐。

      四代機采用模塊化設計,每個模塊寬400 mm,因此,新篦床共9列,寬3 600 m,與原篦床寬度相同。篦床兩側與下殼體之間用側密封連接過渡。改造后篦床產(chǎn)量3 800 t/d,新篦床面積88.2 m2,單位面積負荷為43.08 t/(d·m2),滿足產(chǎn)量需求。同時將錘式破碎機改為尾置輥式破碎機。

      圖2 改造后第四代篦冷機篦床布置圖

      3.2 液壓驅動

      新篦床驅動原理:篦床共分9列,列與列之間相互獨立運行,從油泵出來的高壓油經(jīng)多路比例換向閥后,流往各列的液壓缸,驅動篦床運動。油泵共4臺,3用1備,電機55 kW,多路比例閥共3組,每組3個回路,驅動9列篦床。

      改造原則,從節(jié)約成本的角度考慮,充分利用現(xiàn)有元器件。經(jīng)現(xiàn)場調(diào)研,原液壓站3臺電機,55 kW,3臺PVH98的柱塞泵,予以保留,同時保留3臺電機對應的電力驅動系統(tǒng),僅新增1臺電機和泵;保留原液壓循環(huán)、冷卻、電加熱系統(tǒng)等油箱組件,包括油箱、電加熱器、循環(huán)泵和冷卻器等;更換全部油缸以及管路系統(tǒng);新增3組比例換向閥。

      為減少現(xiàn)場施工時間,避免失誤,新增液壓部分包含1臺電機和泵、比例閥、回路中的各種單向閥、壓力表等,在制造廠整體制作為新液壓站,預留出3臺電機和泵的安裝空間,成套發(fā)至現(xiàn)場安裝,保留的原3臺電機最后與原有油箱連接。

      3.3 潤滑系統(tǒng)

      與原篦冷機相同,新篦冷機也采用干油潤滑。干油集中潤滑系統(tǒng)由雙線式潤滑泵DRB、加油泵DJB、分配器、管路及配套控制箱組成。保留原潤滑站的電機、泵、油筒及電控箱,僅更換新的潤滑油管路,在終端新增多路雙線分配器,最終分別供向新篦冷機軸承。

      3.3 風機

      四代篦冷機的篦床運行原理、風室劃分規(guī)則與三代機不同,對每臺風機的風壓風量要求也不相同。本著節(jié)約投資的原則,通過風機的前后位置調(diào)整,在滿足冷卻風要求的前提下,盡可能利用原有風機。

      原三代機風機(共12臺,見表2)將參數(shù)與四代機的供風需求相匹配。經(jīng)核算,改造后新篦冷機共9臺常規(guī)風機,原7臺風機繼續(xù)使用,新購2臺風機(見表3)。原5臺風機不再使用,為避免廢棄,選擇其中2臺作為1、2風室的備用風機,僅在正常風機偶爾故障時,使用備用風機(見表4),避免篦板受高溫熱熟料侵蝕。

      表2 原三代機風機參數(shù)表

      表3 新四代機配風表

      表4 備用風機表

      3.4 輥式破碎機

      相比于錘破的沖擊式破碎,輥破為擠壓式破碎,具有運動轉速低、運行平穩(wěn)、輥圈壽命長、裝機功率低等一系列優(yōu)點。錘破電機110 kW,輥破共4根輥軸,4臺11 kW,裝機功率比錘破少66 kW。故本項目改造時,將錘破更換為尾置輥式破碎機。

      3.5 電氣

      弱電:包含液壓、潤滑油站的自動控制柜。保留原控制柜,僅更換控制柜內(nèi)的部分元器件,如多路比例閥的放大板等,同時增加1臺新增電機的控制回路,以滿足新液壓站控制需求。

      強電:改造前后電機及功率變化見表5。

      新增兩臺風機的軟啟動柜和一面MCC柜,以及一臺55 kW和四臺11 kW電機的控制柜。拆除窯頭電力室原三室和原五室風機配電柜,放置新增的風室4與風室5風機軟啟柜,新增的風室4與風室5的風機軟啟柜與原MCC柜并柜;拆除窯頭電力室原六室風機配電柜,放置新增MCC柜,包含液壓油泵電機和輥破電機電源,新增MCC柜與原MCC柜并柜。

      窯頭配電室現(xiàn)有兩臺1 250 kVA的變壓器,兩段進線通過母聯(lián)柜連接。目前兩變壓器負荷率均為50%左右,經(jīng)核算新增負荷與改造減去的負荷,配電室變壓器容量滿足改造要求。

      3.6 土建基礎

      篦床部分的土建支撐不變,節(jié)約了大量的土建改造成本,縮短了改造工期。由于三代機和四代機的篦床支撐位置不同,新篦床立柱與現(xiàn)篦床底框架無法直接連接,改造時重新制作鋼結構框架,作為過渡框架,下方與原三代機框架連接,上方與四代機篦床立柱連接。過渡框架停窯之間制作完成,停窯后可直接安裝,縮短停窯時間。

      重新制作尾置輥破和新增風機的土建基礎。

      表5 改造前后電機變化表

      3.7 澆注料

      原上殼體保留,大部分澆注料予以保留,僅以下兩處澆注料需拆除后重新制作:將原馬蹄口處澆注料拆除后,更換新下料斜坡,重新制作新馬蹄口澆注料;篦床兩側矮墻:為方便新篦床安裝,上殼體兩側矮墻處,約500 mm高澆注料拆除,新篦床安裝完成后,予以修復。

      3.8 工藝非標

      新增兩臺風機的非標風道;兩臺備用風機重新布置風管;重新制作下料溜子,用于尾置輥破處的下料。原冷卻機進料口、三次風口、廢氣口及樓梯平臺等全部保留。

      3.9 改造前后對比

      改造后,篦冷機的機械性能、運轉率、工藝參數(shù)等大幅提高,達到改造預期效果。改造前后主要參數(shù)對比見表6。

      表6 改造前后技術參數(shù)對比表

      5 結束語

      結合業(yè)主需求,采用合理的改造方案,最大限度利用現(xiàn)有設備,對現(xiàn)有篦冷機升級改造。合理的施工安排,精準安裝,33天完成全部改造施工。在整體投資最小、停窯最短的情況下,改造后,篦冷機的機械性能、運轉率、工藝參數(shù)等大幅提高,達到改造預期效果。

      本項目僅改造篦冷機,未涉及原料的預均化和粉磨等改造,入窯生料波動大,不利于燒成系統(tǒng)穩(wěn)定。后續(xù)通過改造原料系統(tǒng),燒成系統(tǒng)穩(wěn)定后,篦冷機仍有進一步的提產(chǎn)空間,可提高到3 900~4 000 t/d,進一步降低系統(tǒng)熱耗。

      TQ172.622.4

      B

      1008-0473(2016)04-0034-04 DOI編碼:10.16008/j.cnki.1008-0473.2016.04.007

      2016-05-10)

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