譚斌
(湖北省荊門石化聯(lián)合一車間 湖北荊門 448000)
常減壓裝置腐蝕應(yīng)對措施及策略
譚斌
(湖北省荊門石化聯(lián)合一車間 湖北荊門 448000)
在煉油廠常減壓設(shè)備中,設(shè)備的腐蝕和老化問題經(jīng)常出現(xiàn),很大程度影響了工序的效率與產(chǎn)品質(zhì)量,為進一步深入研究腐蝕影響因素和腐蝕原理,本文立足于原先防腐工藝方法的基礎(chǔ)之上,研究行業(yè)遙遙領(lǐng)先的設(shè)備生產(chǎn)工藝,對常減壓設(shè)備工作流程的某些環(huán)節(jié)和進程進行了生產(chǎn)工藝的優(yōu)化改進,保證常減壓設(shè)備的常態(tài)化作業(yè)、為保障設(shè)備長時間工作提供有價值的防腐蝕措施建議。
常減壓裝置;防腐工藝;腐蝕措施
1.1 酸性環(huán)境腐蝕機理
近年來,大部分進口原油中硫和酸的含量較高,在加工過程中,硫化物和環(huán)烷酸發(fā)生化學反應(yīng),產(chǎn)生具有酸性物質(zhì)的H2S和有機酸等腐蝕性物質(zhì),常減壓裝置設(shè)備管道長時間和這種腐蝕性的酸性物質(zhì)接觸,從而使得設(shè)備受到嚴重的腐蝕。更甚者,加熱爐灶內(nèi)H2S燃燒會生成含有SO2和SO3的高溫強酸氣體,這些高酸性氣體在常減壓設(shè)備底部遇到低溫會凝固,凝固后會與水蒸汽發(fā)生化學反應(yīng),進而生成強氧化性的腐蝕性酸。原油在一次加工循環(huán)中,會有硫化物出現(xiàn),硫化物一般的分布規(guī)律是:餾份越輕,硫含量越低;餾份越重,硫含量越高。原油中90%的硫都集中在占原油40~60%的常壓重油中,這些酸性環(huán)境對設(shè)備利用過程中產(chǎn)生很大的影響。
1.2 低溫部分腐蝕機理
設(shè)備遇到低溫部分的腐蝕主要屬于HCl-H2O型和HCl-H2S-H2O腐蝕。該部分的腐蝕過程在初餾塔、常壓塔和減壓塔的頂部,以及塔頂冷凝冷卻系統(tǒng)的空冷器、水冷器等有液態(tài)水存在的低溫部位。其中腐蝕物質(zhì)大部分在于pH值、Cl-以及H2S的成分濃度。其中Cl-是使得初餾塔、常壓塔頂部遭受腐蝕的最要害的物質(zhì),該因素很大程度上歸于原油中的氯鹽,如MgCl2和CaCl2在沸點以上發(fā)生水解,結(jié)合生成HCl。
H2S是腐蝕減壓塔頂部和冷凝冷卻系統(tǒng)的罪魁禍首。其中硫化物加熱以后分解形成酸性物質(zhì)H2S。在酸性氛圍下HCl溶于水生成腐蝕性鹽酸。該鹽酸的濃度,在某些條件下高達1~2%,達到很強的腐蝕性作用。同時,H2S的存在加劇設(shè)備的腐蝕性,達成惡性的腐蝕性循環(huán)。
低溫H2S腐蝕主要體現(xiàn)在均勻腐蝕以及濕H2S開裂腐蝕。濕H2S開裂應(yīng)力腐蝕包含氫鼓泡、氫致開裂、硫化物應(yīng)力腐蝕開裂和應(yīng)力導向氫致開裂。塔頂?shù)母g主要是H2S、H20、HCL等在一定條件下發(fā)生化學反應(yīng),進而對設(shè)備造成不可逆轉(zhuǎn)性的腐蝕。對設(shè)備進行常減壓裝置檢修,經(jīng)常發(fā)現(xiàn)減頂水冷凝器被嚴重腐蝕,減頂處有三級水冷凝器,級數(shù)最高者腐蝕得最為嚴重,以此類推其他級別的水冷凝器,可見腐蝕力度很強。
常減壓低溫部位的腐蝕主要是原油中所含的無機鹽水解造成的,與原油中是否含酸、含硫關(guān)系不大。研究表明:原油中含鹽量與設(shè)備的腐蝕速率基本成正比,如圖1所示。
圖1 腐蝕速率與含鹽量的關(guān)系
2.1 工藝防腐措施
工藝防腐就是做好“一脫四注”(或三注、二注),即破乳劑電脫鹽和塔頂注氨、注堿、注水、注緩蝕劑。由于注堿會增加原油中Na-的含量,所以現(xiàn)在工藝去除注堿流程,用注氨、注緩蝕劑來代替該流程?,F(xiàn)在設(shè)備工作中將注氨和緩蝕劑中和起來,進行適度合理的調(diào)配,如HZJ-9中和緩蝕劑,可以提高緩蝕效果,從而避免了配比不合適造成的缺陷;該流程中再進一步把中和緩蝕劑進行注水稀釋,從而可將“一脫四注”簡化為“一脫二注”或者“一脫一注”。
其中設(shè)備運行過程中,對原油進行脫鹽、脫水是有效減少設(shè)備低溫部位腐蝕的有效辦法,如果原油中鹽含量的濃度降低至5mg/L以下,同時配合中和劑、緩蝕劑、水等有效程序,可以有效控制塔頂冷凝水中的Fe+、CL-含量的濃度降低到1mg/L、20mg/L以下。中和劑是一種物美價廉物質(zhì)中很好的中和HCL和H2S,并且與氨元素結(jié)合,發(fā)生化學反應(yīng)生成無腐蝕的物質(zhì),該物質(zhì)大部分情況下以氨水的形式運轉(zhuǎn)。緩蝕劑是含有硫、氮、氧的活性劑,該活性劑極易吸附在金屬表面形成分子保護膜。
2.2 工藝防腐措施的升級
設(shè)備在工藝防腐的流程中,要遵循塔頂三注的原則,要用有機胺作為中和緩蝕劑,來減低腐蝕性程度。氨水的酸堿性值沒有中和緩蝕劑穩(wěn)定,因此使用中和劑來避免有機胺迅速進入初凝區(qū)并快速與冷凝的HCl進行化學反應(yīng),進而很大程度上降低腐蝕性。再者,HCl與H2S產(chǎn)生腐蝕的原因和條件都是有區(qū)別的,HCl的形成由電脫鹽殘留的鹽分中的物質(zhì)高溫水解而成,而H2S主要是由隱藏在原油中的硫醇、硫醚等非活性硫在高溫條件下生成的,因此大部分情況下,常壓塔塔頂?shù)腍2S含量要少于減壓塔,然而HCL的含量常壓塔塔頂比較多。原油中所含氯Mgcl2和Cacl2分解形成鹽,這些鹽遇到合適的環(huán)境水解生成HCL,該物質(zhì)極易揮發(fā),伴隨水蒸氣注入塔頂,當溫度下降到一定條件時候,該鹽分將大量溶解變成液體鹽酸,從而對設(shè)備的頂板各個設(shè)備和減壓塔真空操作系統(tǒng)等造成不可逆轉(zhuǎn)的強腐蝕。
2.3 材料與材質(zhì)的優(yōu)化升級
2.3.1 滲鋁和金屬涂層技術(shù)
對設(shè)備低溫部位的防腐蝕,雖然不可以改進材質(zhì)來減少腐蝕,但可以通過對碳鋼設(shè)備進行防腐蝕操作,例如:在冷凝器的冷凝管表面涂抹鋁或鍍鎳或磷的涂層來進行防腐。金屬材料滲入金屬鋁后,設(shè)備表面的微硬度會進一步加強,同時耐磨性能加固,當前領(lǐng)先的技術(shù)設(shè)備開始使用包裝滲鋁以及涂料感應(yīng)式滲鋁。采用這些技術(shù)可以對設(shè)備進行滲鋁,對設(shè)備防止硫腐蝕有很好的效果。現(xiàn)在國際領(lǐng)先的設(shè)備不僅僅有滲鋁技術(shù),其中滲鈦、多元素共滲技術(shù)也相繼開發(fā)出來,在設(shè)備防止硫腐蝕方面取得了可觀的成績。
2.3.2 材質(zhì)優(yōu)化升級
對設(shè)備的材質(zhì)升級,就是把常減壓設(shè)備及管道用更加耐腐蝕的材質(zhì)進行替換。經(jīng)過研究發(fā)現(xiàn),在金屬材料中摻入Cr,Ni,Mo等合金可以形成氧化物,從而形成一層保護膜,該保護膜阻止金屬離子的擴散,從而保護金屬不受進一步的腐蝕。利用好管道設(shè)備材質(zhì)升級技術(shù),可以很大程度提高設(shè)備的利用率,有效提高生產(chǎn)效率。
2.4 定期工藝參數(shù)檢測
設(shè)備的防腐過程中,對塔頂溫度、加熱爐出口溫度、側(cè)線抽出溫度、回流量、原油量等主要操作參數(shù),要嚴格控制與及時檢測,加強設(shè)備的保護力度和增強利用率。查看換熱器的使用、停用等周期規(guī)律,進一步提高設(shè)備操作的規(guī)范性,對換熱器泄漏或者氣阻現(xiàn)象及時處理。同時,使用在線腐蝕檢測儀,對常壓塔頂空冷器的腐蝕情況進行實時在線檢測,進而及時分析腐蝕規(guī)律,加強設(shè)備的保護措施。
3.1 原油性質(zhì)問題
荊門分公司原油主要以加工儀長管輸油(大部分為勝利原油,少量管輸進口原油)、海洋進江原油及今年以來的儀長管線原油(大部分為勝利原油,少量管輸進口原油)為主,荊門分公司另外還有江漢原油和南陽原油。近年來為了提高企業(yè)效益,加工高硫高酸原油的比例逐漸增大,原油中的硫含量、酸值也在逐年升高,如南陽原油2001年酸值為0.47mgKOH/g,2014 年達到 1.0mgKOH/g,2015 年達到 1.3mgKOH/g。此外,儀長管輸油和魯寧管輸油硫含量和酸值一直維持在一個較高的水平,兩者相比,硫含量基本持平,酸值略有上升,二次加工裝置的腐蝕主要是由原料中的硫引起的,從圖2中可以看出,二次加工裝置的原料中硫含量都不高,原料性質(zhì)相對較好。因此,搞好原油初加工裝置的防腐工作不但能保障自身裝置設(shè)備的安全運轉(zhuǎn)同時也為二次加工裝置提供合格的原料打下了堅實的基礎(chǔ)。
圖2 荊門分公司進裝置原料油性質(zhì)對比
3.2 高溫部位腐蝕與防腐
影響高溫部位腐蝕的因素很多,如溫度、活性硫的含量、介質(zhì)流速、材質(zhì)及環(huán)烷酸的含量等。在高溫部位腐蝕方面,存在以下問題:
(1)近些年來,我蒸餾一裝置在原油緊缺的情況下,不得不加工品種較差的原油,而導致裝置一些設(shè)備的腐蝕加速。如:減壓塔進料段部位筒體腐蝕減薄腐蝕;常壓塔進料接管法蘭焊道腐蝕穿孔;常壓塔頂空冷器的腐蝕等等;
(2)對選材的技術(shù)評價不夠仔細,特別是對工藝介質(zhì)物性及可能產(chǎn)生的問題估計不足,或選用材料的化學性能雖達到設(shè)計要求,但機械性能較差,以及設(shè)備構(gòu)件的腐蝕裕量偏小等問題;
(3)在設(shè)備監(jiān)控方面,存在著工藝管理與設(shè)備管理聯(lián)系和協(xié)調(diào)較少的問題;
(4)在過程監(jiān)控方法,有些工作不夠扎實,數(shù)據(jù)的準確性、可比性較差。
針對上述問題,建議采取以下措施:
4.1 原油性質(zhì)問題
(1)從源頭抓起,穩(wěn)定原油品種和混合比例,以穩(wěn)定進常減壓裝置原油的性質(zhì),避免原油性質(zhì)大幅波動。認真篩選適應(yīng)性好、破乳率高、注入劑量小的破乳劑,嚴格控制使用量。
(2)根據(jù)原油性質(zhì),將電脫鹽的操作溫度調(diào)整至130~140℃,并調(diào)整油水混合強度。
(3)保證電脫鹽注水的質(zhì)量。暫不能解決的可用蒸汽凝結(jié)水或其他低鹽水,并要充分利用反注。
(4)當間斷性加工性質(zhì)差別較大的原油時,要根據(jù)不同原油的性質(zhì)分別使用不同的破乳劑,選擇不同的操作條件,并形成制度,落實下去。
4.2 高溫部位腐蝕與防腐問題
(1)提高對裝置腐蝕嚴重性的認識,堅持“預防為主、防治結(jié)合、突出重點、綜合治理”的防腐方針。積極開展定點測厚、采樣分析等工作,增加測厚的密度和次數(shù)。
(2)盡可能的將還未升級的設(shè)備和管線全部升級,其材質(zhì)應(yīng)選用Cr5Mo等耐腐蝕的材料;如:減壓汽提塔整體更新,材質(zhì)升級;塔-2底至爐-2四路進料管線及換-27處二路換熱器聯(lián)合線至爐-1管線材質(zhì)升級、脫前原油換熱器管束及殼體材質(zhì)升級等。
(3)強化車間工藝、設(shè)備管理的融合性。
(4)在易腐蝕的重點部位安裝在線腐蝕監(jiān)測系統(tǒng),引進先進的監(jiān)、檢測設(shè)備儀器及技術(shù),以獲取更多能反應(yīng)裝置腐蝕情況的數(shù)據(jù),從而對裝置腐蝕進行預測,實現(xiàn)對腐蝕的控制,最終達到防患于未然。
將在線實時監(jiān)測系統(tǒng)嵌入到在常壓塔頂空冷中,便于通過及時觀察收集數(shù)據(jù),總結(jié)腐蝕規(guī)律、及時分析總結(jié)原因,進行定點有目標的采取防范措施;同時在線監(jiān)測塔頂水質(zhì)動態(tài),收集助劑的濃度,及時調(diào)整助劑用量,將塔頂Fe+的濃度控制在3mg/L以內(nèi),pH值則控制在6~9范圍內(nèi)。并且,使用高溫腐蝕探針,實時了解腐蝕狀態(tài),實時控制高溫防腐蝕劑的濃度和用量;定時定點檢測Fe+的濃度,并實時跟蹤收集原油中酸值和硫含量濃度大小,有助于后續(xù)調(diào)整工作,從而提高常減壓裝置的工作效率。
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TE986
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1004-7344(2016)08-0247-02
2016-3-1