蔣維慎
(廣西綠城水務(wù)股份有限公司)
自動控制技術(shù)在河南水廠30萬t氣水反沖濾池的應(yīng)用
蔣維慎
(廣西綠城水務(wù)股份有限公司)
本文總結(jié)了自動控制技術(shù)在河南水廠改造擴建的氣水反沖濾池使用經(jīng)驗,并提出控制參數(shù)設(shè)定經(jīng)驗值及在使用中遇到問題和解決途徑。
氣水反沖濾池;PLC;現(xiàn)場控制站;儀表
河南水廠改擴建工程于2013年開始動工,2015年8月過濾能力為30萬t的氣水反沖濾池投入使用。該濾池共有14格子濾池,均采用自動控制模式運行,因此自動控制技術(shù)在濾池自動運行上的順利應(yīng)用尤為重要。
1.1 氣水反沖濾池及反沖洗站工藝總述
濾池自動控制系統(tǒng)在此工藝流程中需要實現(xiàn)自動控制調(diào)節(jié)濾速和完成自動反沖洗及參數(shù)采集顯示的功能。濾池子站與反沖泵房主站通過以太網(wǎng)進行通信,主站主要用來控制鼓風(fēng)機、反沖泵空壓機及其他設(shè)備,子站主要用來監(jiān)控各濾池的運行狀態(tài),控制濾池水位,判斷是否需要反沖洗。
1.2 工藝過程
原水經(jīng)過沉淀后成為待濾水進入配水總渠-單格進水閘門-V形槽-石英砂濾層-礫石承托層-長柄濾頭-單格集水渠-清水出水閥(可調(diào))出水穩(wěn)流井-清水總渠-出水總渠進入清水池,濾池采用恒水位等速過濾運行方式,每格濾池設(shè)有液位計采集液位,用以對各濾格清水閥開啟度進行控制,使濾池水位保持相對恒定。當(dāng)濾池運行一段時間后,隨著濾出懸浮物在濾層間堆積,濾料水阻力逐漸增大,此時雖然濾后水濁度不會發(fā)生大的變化,但如果不及時反沖洗,水阻力也會增大,造成過濾水氣阻,出水水質(zhì)變差,濾料污染,濾速下降,因此必需要對濾池進行反沖洗。在進行反沖洗時,首先打開濾池的氣洗閥,啟動兩臺鼓風(fēng)機(其中一臺為工頻運行,一臺為變頻運行),對濾池進行氣沖洗;氣沖洗完成后,啟動兩臺水泵(其中一臺為工頻運行,一臺為變頻運行),對濾池進行氣水聯(lián)合沖洗;最后關(guān)閉兩臺鼓風(fēng)機,僅開啟兩臺水泵對濾池進行水沖洗。反沖洗水配水由濾后水匯集到吸水井,自DN600反沖洗管進入濾池水渠,通過出水管道將水流從下往上均勻分布通過濾池。氣水反沖濾池濾料上部設(shè)有排水槽,反沖洗水經(jīng)過排水槽排水。濾池反沖完成后關(guān)閉氣沖閥、反沖閥、排水閥,打開初濾閥排放初濾水,打開余氣閥排氣,結(jié)束排放初濾水后,恢復(fù)運行。
2.1 子站變量
濾池共有14個濾格,每個濾格均采用一個I/O子站對各個閥門、參數(shù)進行控制調(diào)節(jié),共14個子站,每個子站配有一臺觸摸屏,觸摸屏功能:模擬顯示各濾格的工作狀況及反沖洗的狀態(tài),顯示設(shè)備報警狀況,顯示工藝參數(shù),各儀表參數(shù)等,每個子站均可獨立實現(xiàn)本格濾池檢測、調(diào)節(jié)、反沖洗控制功能。子站檢測和控制參數(shù)有:
模擬量:濾池液位,水頭損失,清水閥開度,清水閥設(shè)定值。
離散量:進水閥,排水閥,氣沖閥,水沖閥,排氣閥,初濾閥。
子站可顯示狀態(tài):通信狀態(tài),故障復(fù)位,強制沖洗,過濾時間。
2.2 控制回路部分
氣水反沖濾池正常過濾控制和反沖洗控制兩大控制模塊,濾池14個濾格子站共用一個PLC來控制反沖洗水泵和鼓風(fēng)機等設(shè)備,稱為公共PLC放置反沖泵房。遠程I/O子站通過光纖入接入反沖泵房公共PLC,通過以太網(wǎng)協(xié)議進行通訊。在公共PLC站可實現(xiàn)1-7,8-14號或者1-14號濾池一次性反沖洗工作,同時可以顯示濾池子站所有參數(shù),鼓風(fēng)機、反沖泵運行參數(shù)并可以完成每個參數(shù)修改設(shè)定。
2.3 子站接入的儀表
子站接入儀表有絮凝沉淀池濁度儀,濾后水濁度儀,濾后水余氯儀,清水池水位等儀表,以上儀表的4~20mA信號直接線到1號濾池子站,通過隔離器與其他子站通訊。
濾池控制模式分為兩部分:①濾池正常工作時檢測、控制模式;②濾池反沖洗時控制模式。
3.1 濾池正常工作時的控制過程
濾池正常過濾工作時,由各濾格的PLC控制進水閥打開,在自動過濾狀態(tài)下進水閥全開,由于濾池正常過濾時要求水位恒定,而在進水閥全開時,必須調(diào)節(jié)清水閥的開度調(diào)節(jié)濾速以維持水位恒定。當(dāng)濾格的PLC在接收到來自濾池液位計的4~20mA模擬信號,經(jīng)過PID(閉環(huán)控制)運算后,可以確定出清水閥的開啟度,從而由各濾格PLC輸出4~20mA模擬量信號對各濾格清水閥開啟度進行控制,使濾池水位保持相對恒定。而在手動控制狀態(tài)下清水閥開度可調(diào),不受濾池液位的干擾。
3.2 濾池正常工作時的系統(tǒng)警報設(shè)置
子站在濾池工作時隨時監(jiān)控濾池參數(shù),同時也可以對接入儀表參數(shù)進行顯示報警,如清水池液位過高、濾后水濁度接近警示值。清水池液位過高根據(jù)溢流口標(biāo)高計算設(shè)定為3.85m,濾后水濁度報警設(shè)定為:0.8NTU,鼓風(fēng)機、反沖泵在運行啟動時出現(xiàn)故障也會報警。當(dāng)報警啟動后,子站畫面顯示報警并觸發(fā)鈴聲提示值班人員處理。
濾池的反沖洗控制可分為兩部分:反沖洗啟動控制和反沖洗過程控制。
4.1 反沖洗啟動設(shè)定有四個條件
(1)過濾周期:根據(jù)工藝要求,在計算機或觸摸屏上設(shè)定最大過濾時間48h,濾池開始過濾時,各濾格PLC開時計時,并將實際過濾時間與設(shè)定的時間進行比較,若實際過濾時間大于設(shè)定的時間,則濾格PLC向公共PLC發(fā)出沖洗請求信號。
(2)水頭損失值:在觸摸屏或中控室計算機上設(shè)定最大水頭損失值。當(dāng)濾池過濾時,壓差計連續(xù)測得該格濾池的水頭損失值,PLC將該值與設(shè)定值進行比較,若該值大于或等于設(shè)定值,則濾格PLC向公共ULC發(fā)出反沖洗請求,目前強制反沖洗的水頭損失設(shè)為3.2m。
(3)濾后水濁度超標(biāo),根據(jù)國家衛(wèi)生飲用水規(guī)范要求及廠內(nèi)質(zhì)量管理體系要求,出廠水和濾后水濁度不能超過1NTU,因此我們將濾后水濁度設(shè)定為0.8NTU即可進行1-14號池強制反沖洗。
(4)人工請求沖洗:由人工通過上位機或主站公共PLC,子站觸摸屏上的強制反沖洗功能鍵來下達反沖洗指令。
當(dāng)四個條件滿足一個時,反沖洗工作啟動。
4.2 氣水反沖濾池反沖洗過程控制方式
采用“氣沖洗4min——氣-水混合沖洗6min——水沖洗4min”的沖洗方式,這個沖洗時間能有效控制反沖洗水量,又能保證反沖洗質(zhì)量,確保濾后水水質(zhì)。
(1)反沖洗控制過程
反沖洗的控制過程如圖1。
圖1
(2)當(dāng)反沖洗啟動時,濾格子站PLC發(fā)出指令,進水閥門關(guān)閉,停止待濾水進水,清水閥打開至80%,待50s后濾池水位落下,反沖洗排水閥打開,同時關(guān)閉濾池的清水閥,開啟氣沖閥。
(3)PLC總站先后開啟兩臺鼓風(fēng)機,其中一臺是變頻控制,運行頻率設(shè)定為40Hz,壓縮空氣進入濾池底部空間,開始氣沖洗,沖洗時間可設(shè)定為4min。
(4)氣沖4min后,公共PLC控制兩臺反沖水泵啟動運行,其中一臺是變頻控制,運行頻率設(shè)定為40Hz,濾格子站PLC控制水沖閥打開,對濾池進行氣水混合沖洗。時間約6min。6min后關(guān)閉鼓風(fēng)機及氣沖閥,開啟排氣閥,排除配氣系統(tǒng)積氣后,關(guān)閉排氣閥。打開下一個待反沖濾池的氣閥進入下一個濾池沖洗程序。
(5)單獨進行水沖洗,兩臺沖反沖洗水泵保持開啟狀態(tài),將濾床內(nèi)的空氣和泥水排走,以免造成氣阻。水沖洗時間約4min,關(guān)閉反沖洗閥和排水閥。
(6)打開待濾水進水閥門,為確保濾后水質(zhì)打開初濾水閥門20s進行排水后關(guān)閉,當(dāng)濾池水位回升至適當(dāng)高度時在計算機或觸摸屏上設(shè)定一高度值,(目前設(shè)定是0.5m)由液位計檢測實際高度,當(dāng)兩者相等時再打開濾后水出水閥,結(jié)束反沖洗過程。
4.3 反沖洗泵和鼓風(fēng)機的控制
采用軟啟動控制和變頻控制,軟啟動可與公共沖洗PLC通過MODBUS通訊可以讀取鼓風(fēng)機電流等相關(guān)參數(shù),自動控制時,由PLC根據(jù)工藝過程輸出信號控制啟動和停止。反沖洗泵、鼓風(fēng)機采取兩用一備的方式,其中其中優(yōu)先啟動變頻機組,當(dāng)一臺設(shè)備有故障自動跳轉(zhuǎn)另一臺設(shè)備運行。
5.1 增加上位機對濾池進行控制
氣水反沖濾池投入運行后,值班人需要值守舊制水系統(tǒng),對新濾池運行檢查只能定時巡檢,不能時時監(jiān)控到濾池運行狀態(tài),在濾池反沖洗時還必需有值班人員前往監(jiān)控以防反沖洗程序出現(xiàn)錯誤得不到及時處理。為了能實現(xiàn)對濾池參數(shù)的觀察和運行控制,我廠要求廠家另外做子程序?qū)⒎礇_泵房的公共PLC控制主站通過以太網(wǎng)跟調(diào)度上位機通訊。上位機可以完成工藝的動態(tài)顯示,時時檢測到濾池運行情況。值班人員在調(diào)度值班室能觀察到濾池的運行情況,并進行反沖洗的遠程控制,有效地降低操作人員勞動強度并提高濾池的生產(chǎn)效率。
5.2 反沖過程修改
原反沖過程設(shè)計如下:運行一臺鼓風(fēng)機單獨氣洗2min,氣水同時反沖洗運行兩臺鼓風(fēng)機和一臺水泵4min,清水漂洗運行兩臺反沖泵6min。原設(shè)計的時間不合理,不能確保濾池持續(xù)進行反沖洗且現(xiàn)場觀察發(fā)現(xiàn)氣沖的時間和強度不夠,而水清洗4min后清洗效果已經(jīng)很好,清水反沖時間長造成浪費。經(jīng)過多次試驗將沖洗程序改為運行兩臺鼓風(fēng)機單獨氣洗4min,運行兩臺鼓風(fēng)機兩臺水泵氣水同時反沖洗6min,運行兩臺反沖泵清水漂洗4min。為了避免跑沙將變頻機組頻率設(shè)定為40Hz,經(jīng)過測試反沖強度為 4.6L/m2·s,達到設(shè)計要求的 4.6~5.0L/m2·s。
5.3 反沖模式控制優(yōu)化
(1)原來主站PLC設(shè)計僅能一次性控制1~14號濾池清洗,對水廠一次性廠用水損耗過大,清水池水位下降很快,不利于水位調(diào)節(jié)和生產(chǎn)。經(jīng)過修改,主站PLC可以控制1~7號,8~14號,1~14號樓濾池清洗。
(2)按照設(shè)計,反沖開始時,濾格內(nèi)的清水將被排走,造成浪費。我們將反沖程序改為反沖開始后關(guān)閉進水閥后,將清水閥開度增大到80%,時間設(shè)計為50s,濾格的水過濾后進入清水池,不造成浪費。根據(jù)這樣計算,每天可以節(jié)約約670m3的沉淀水,每月可以節(jié)約大約2萬m3的沉淀水,有一定的經(jīng)濟效益。
(3)初濾水的排放。原設(shè)計初濾水排放只有10s,初段的濾后水濁度接近0.8NTU,不利于水質(zhì)控制,將初濾水排放設(shè)計為20s,初段的濾后水濁度接近0.4NTU,有利于水質(zhì)控制。
(1)目前測試,濾格的濾速大都為7.25m/h左右,達不到設(shè)計濾速7.75m/h,但是在PLC總站、上位機無法通過設(shè)定液位高度來調(diào)節(jié)濾速,希望在下一步工作中得到優(yōu)化。
(2)變頻的鼓風(fēng)機、反沖泵設(shè)備還不能在上位機完成調(diào)速設(shè)定,濾池反沖進程時間沒有在上位機上顯示,不能明確反沖洗進行了多長時間。
(3)反沖洗時間的設(shè)定要等距,否則反沖洗不能連續(xù)進行。如:氣沖洗和水沖洗時間要相同,氣水混合沖洗時間可調(diào)。
TP273
A
1004-7344(2016)07-0237-02
2016-2-18