閆高程,齊心,任婷,劉石
(華北電力大學(xué) 能源動(dòng)力與機(jī)械工程學(xué)院, 北京 102206)
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高溫氧氣發(fā)生器的煤粉點(diǎn)火特性研究
閆高程,齊心,任婷,劉石
(華北電力大學(xué) 能源動(dòng)力與機(jī)械工程學(xué)院, 北京 102206)
摘要:針對(duì)劣質(zhì)煤電站鍋爐在冷態(tài)啟動(dòng)過(guò)程中燃油消耗量大的問(wèn)題,提出了一種高溫氧氣直接點(diǎn)火技術(shù),可用少量燃油將氧氣加熱至1 480 ℃的高溫狀態(tài),然后用高溫氧氣直接點(diǎn)燃煤粉氣流。本文采用熱態(tài)點(diǎn)火實(shí)驗(yàn)的研究方法證明了該方法的有效性。研究了高溫氧氣發(fā)生器的性能特點(diǎn),總結(jié)出優(yōu)化運(yùn)行參數(shù),驗(yàn)證了穩(wěn)燃氧氣流量最佳值應(yīng)取40 (N·m3)/h;然后,研究了高溫氧氣發(fā)生器在山西晉中貧煤煤粉氣流中的點(diǎn)火特性,實(shí)驗(yàn)結(jié)果證明:貧煤煤粉氣流的最高火焰溫度達(dá)到1 160 ℃,火焰長(zhǎng)度超過(guò)6 m,證明了高溫氧氣點(diǎn)火技術(shù)是可行的。
關(guān)鍵詞:劣質(zhì)煤點(diǎn)火;煤粉燃燒;高溫氧氣;電站鍋爐;富氧燃燒;節(jié)能
網(wǎng)絡(luò)出版地址:http://www.cnki.net/kcms/detail/23.1390.u.20160127.1137.032.html
大型電站燃煤鍋爐在冷態(tài)點(diǎn)火啟動(dòng)和低負(fù)荷穩(wěn)燃過(guò)程中要消耗大量的燃油,我國(guó)600 MW的發(fā)電機(jī)組平均年耗油量為451.62噸/臺(tái),電力工業(yè)耗油量已經(jīng)達(dá)到1 600萬(wàn)噸/年[1],因此各類節(jié)油點(diǎn)火技術(shù)得到了日益廣泛的重視和研究。
目前,主要的節(jié)油技術(shù)有3類:等離子點(diǎn)火技術(shù)[2-4]、微油點(diǎn)火技術(shù)[5]和微油-富氧點(diǎn)火技術(shù)[6-8]。這3種技術(shù)在煙煤和褐煤機(jī)組取得了良好的節(jié)油效果,但對(duì)于燃用劣質(zhì)煤的鍋爐,仍然存在煤粉燃燼率差和節(jié)油率低等問(wèn)題。
研究表明,劣質(zhì)煤在富氧氛圍下的著火溫度下降約50 ℃,燃盡溫度下降約150 ℃[9],煤粉的最大燃燒失重率增加一倍[10],綜合燃燒指數(shù)增加近5倍[11]。因此,基于劣質(zhì)煤在富氧氛圍下燃燒特性的明顯改善,本文提出了高溫氧氣直接點(diǎn)火技術(shù)。該技術(shù)的原理是在特定的高溫氧氣發(fā)生器內(nèi)用極少量燃油將常溫氧氣加熱至高溫狀態(tài)(本文的實(shí)驗(yàn)中氧氣溫度最高達(dá)到了1 480 ℃),然后再將高溫氧氣送入到特殊設(shè)計(jì)的煤粉點(diǎn)火燃燒器中,直接點(diǎn)燃劣質(zhì)煤煤粉氣流。
與常規(guī)微油-富氧點(diǎn)火技術(shù)相比,高溫氧氣點(diǎn)火技術(shù)的特點(diǎn)是氧氣不僅是助燃劑,而且作為高溫?zé)嵩粗苯狱c(diǎn)燃煤粉,充分發(fā)揮了富氧燃燒的優(yōu)勢(shì)。
1高溫氧氣發(fā)生器原理
高溫氧氣發(fā)生器的原理如圖1所示:燃油經(jīng)噴嘴霧化后噴射到燃油穩(wěn)燃室內(nèi),與穩(wěn)燃氧噴嘴送入的氧氣充分混合,在電打火裝置的作用下,形成穩(wěn)定持續(xù)的油火焰;同時(shí)大量的熱載體氧氣以切向旋流方式噴入到氧氣加熱室中,形成強(qiáng)旋流流場(chǎng),與油火焰強(qiáng)烈混合,其中少部分氧氣用于補(bǔ)充燃油燃燼所需的氧量,剩余氧氣則吸收燃油燃燒釋放出的熱量,溫度急劇升高,形成高溫氧氣。實(shí)物如圖2所示。
圖1 高溫氧氣發(fā)生器結(jié)構(gòu)原理Fig.1 Schematic diagram of the high-temperature oxygen generator
圖2 高溫氧氣發(fā)生器實(shí)物Fig.2 The high-temperature oxygen generator
2高溫氧氣發(fā)生器實(shí)驗(yàn)臺(tái)
高溫氧氣發(fā)生器的實(shí)驗(yàn)臺(tái)由燃油系統(tǒng)、供氧系統(tǒng)、高壓風(fēng)系統(tǒng)、壁溫監(jiān)測(cè)系統(tǒng)和高溫氧氣發(fā)生器組成,如圖3所示。其中:燃油壓力2.5 MPa,燃油流量為20~80 kg/h可調(diào);氧氣壓力為0.2~0.3 MPa,流量為200~1 000 (N·m3)/h;高壓風(fēng)壓力為2 000 Pa;壁溫監(jiān)測(cè)用鉑銠——鉑銠熱電偶,最高測(cè)量溫度可達(dá)1 600 ℃。
圖3 高溫氧氣發(fā)生器實(shí)驗(yàn)臺(tái)系統(tǒng)Fig.3 Experiment system of the high-temperature oxygen generator
3高溫氧氣發(fā)生器的實(shí)驗(yàn)研究
影響高溫氧氣發(fā)生器著火性能的主要因素是穩(wěn)燃氧氣流量Q1和熱載體氧氣流量Q2,因此在本實(shí)驗(yàn)中對(duì)這兩個(gè)參數(shù)分別進(jìn)行了重點(diǎn)研究。
3.1穩(wěn)燃氧氣流量實(shí)驗(yàn)
在初期的實(shí)驗(yàn)方案中,沒有設(shè)計(jì)穩(wěn)燃氧氣,只有熱載體氧氣,但在實(shí)驗(yàn)中出現(xiàn)了火焰脫火、油滴徑向飛濺等問(wèn)題,這個(gè)現(xiàn)象與文獻(xiàn)[12]的研究結(jié)果基本相同。后期增設(shè)穩(wěn)燃氧氣后,解決了上述問(wèn)題,因此穩(wěn)燃氧氣的主要作用是將燃油持續(xù)引燃,形成穩(wěn)定的著火源,并提供油滴蒸發(fā)汽化所需的熱量。
本實(shí)驗(yàn)的目的是確定穩(wěn)燃氧氣流量的最佳值,研究方法是將熱載體氧氣關(guān)閉,然后調(diào)整穩(wěn)燃氧氣的流量Q1,分析油燃燒火焰、著火距離(指燃油著火點(diǎn)和油槍噴嘴之間的距離)和穩(wěn)燃室壁面溫度等主要指標(biāo)。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)如表1所示。
表1 最佳穩(wěn)燃氧氣流量實(shí)驗(yàn)
實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象如下所述:
工況1:火焰較持續(xù),但著火推遲,著火點(diǎn)不穩(wěn)定,周期性前后移動(dòng),火焰呈現(xiàn)為暗黃色,如圖4所示。
工況2:能夠形成持續(xù)的火焰,但火焰的穩(wěn)定性較差,如圖5所示。
工況3:火焰持續(xù)穩(wěn)定,剛性進(jìn)一步增大,火焰顏色明亮,呈現(xiàn)為黃色,如圖6所示。
工況4:火焰持續(xù)穩(wěn)定,呈現(xiàn)為金黃色,燃油在噴嘴處就開始強(qiáng)烈燃燒,最終燒損了燃油噴嘴,如圖7所示。
通過(guò)對(duì)上述4個(gè)實(shí)驗(yàn)的比較和分析,可以發(fā)現(xiàn):當(dāng)穩(wěn)燃氧氣流量Q1=40 (N·m3)/h時(shí),燃油火焰穩(wěn)定,著火距離適當(dāng),穩(wěn)燃室的壁面溫度處于材質(zhì)允許的范圍之內(nèi),所以本實(shí)驗(yàn)的穩(wěn)燃氧氣流量最佳值應(yīng)取Q1=40 (N·m3)/h。
圖4 Q1=20 (N·m3)/h 圖5 Q1=30 (N·m3)/h Fig.4 Q1=20 (N·m3)/h Fig.5 Q1=30 (N·m3)/h
圖6 Q1=40 (N·m3)/h 圖7 燒損的油槍噴嘴 Fig.6 Q1=40 (N·m3)/h Fig.7 The overfire oil gun nozzle
3.2熱載體氧氣流量實(shí)驗(yàn)
高溫氧氣的溫度和流量是影響煤粉點(diǎn)火效果的關(guān)鍵參數(shù)。因此,非常有必要通過(guò)實(shí)驗(yàn)研究,確定不同工況下氧氣流量和氧氣溫度的對(duì)應(yīng)關(guān)系。
實(shí)驗(yàn)用氧氣加熱室材料為0Cr25Ni20Si2,該類型材質(zhì)的工作溫度為1 100 ℃~1 200 ℃。考慮到本實(shí)驗(yàn)的工作介質(zhì)是高溫氧氣,氧化性極強(qiáng),將壁面溫度的允許上限定為800 ℃。
在實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn),霧化良好的燃油在純氧氛圍下燃燒強(qiáng)度非常高,燃油在極短距離內(nèi)瞬間燃盡,人眼無(wú)法直接觀察到燃油火焰,只能觀察到劇烈抖動(dòng)的無(wú)色氣流熱浪。但CCD攝像機(jī)記錄下的實(shí)驗(yàn)畫面,利用灰度的差異能夠識(shí)別出高溫區(qū)范圍,但卻不能識(shí)別出不同工況的溫度差別。本文選取了工況8給出的高溫氧氣發(fā)生器火焰如圖8所示。
實(shí)驗(yàn)的具體數(shù)據(jù)如表2所示。在本實(shí)驗(yàn)中,我們發(fā)現(xiàn):
1)載體氧氣的流量和溫度之間是互為反比的關(guān)系:“流量小,溫度高”、“流量大,溫度低”。這個(gè)實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象與理論分析結(jié)果相同。
2)隨著氧氣溫度的升高,加熱室的壁面溫度也同步升高,根據(jù)表2的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)和材質(zhì)允許的安全使用溫度,我們發(fā)現(xiàn):本實(shí)驗(yàn)中氧氣的最小安全流量為Q2=300 (N·m3)/h。
圖8 工況8的高溫氧氣發(fā)生器火焰Fig.8 Flame of the high-temperture oxygen generator under working condition 8
序號(hào)Q2/((N·m3)·h-1)氧氣加熱后的溫度/℃氧氣加熱室壁面溫度/℃安全性分析工況5600843425安全工況6500992493安全工況74001168579安全工況83001480757安全工況9200 壁溫超過(guò)800℃, 實(shí)驗(yàn)停止。 超溫
4貧煤煤粉氣流點(diǎn)火實(shí)驗(yàn)
4.1高溫氧氣點(diǎn)火燃燒器原理
本文以東方鍋爐廠600 MW機(jī)組配套的直流燃燒器為實(shí)驗(yàn)?zāi)P?結(jié)構(gòu)如圖9所示),進(jìn)行了1∶1熱態(tài)點(diǎn)火實(shí)驗(yàn)研究。該燃燒器的特點(diǎn)是:高溫氧氣發(fā)生器與點(diǎn)火燃燒器為同軸心布置,可以防止高溫氧氣與燃燒器壁面直接接觸而發(fā)生燒損;煤粉濃淡分離環(huán)的出口側(cè)采用了流線型設(shè)計(jì),能夠防止局部回流,同時(shí)在分離環(huán)上設(shè)計(jì)有減阻孔。
圖9 高溫氧氣點(diǎn)火燃燒器結(jié)構(gòu)示意圖Fig.9 The high-temperature oxygen ignition burner
燃燒器本體采用了“煤粉分級(jí)燃燒,能量逐級(jí)放大”的原理,首先用高溫氧氣將一級(jí)濃相煤粉引燃,然后利用濃相煤粉燃燒放出的熱量再引燃淡相煤粉,實(shí)現(xiàn)用最小的點(diǎn)火熱功率將煤粉分級(jí)全部引燃的目的;在燃燒器的出口處安裝有波浪形穩(wěn)燃齒,達(dá)到強(qiáng)化換熱的目的。
4.2高溫氧氣煤粉點(diǎn)火實(shí)驗(yàn)臺(tái)系統(tǒng)
煤粉點(diǎn)火實(shí)驗(yàn)臺(tái)如圖10所示,由一次風(fēng)粉系統(tǒng)、微油系統(tǒng)、供氧系統(tǒng)、燃燒系統(tǒng)、輔助系統(tǒng)和溫度測(cè)量系統(tǒng)組成。對(duì)煤粉火焰溫度的測(cè)量,采用安裝在燃燒室側(cè)墻上的4個(gè)火焰溫度測(cè)孔處的鉑銠——鉑銠熱電偶進(jìn)行,最高測(cè)量溫度可達(dá)1 600 ℃。
注:1.煤粉倉(cāng);2.給粉機(jī);3.計(jì)算機(jī);4.電控柜;5.防爆門;6.除塵噴淋裝置;7.一次風(fēng)機(jī);8.風(fēng)量調(diào)節(jié)檔板;9.風(fēng)速測(cè)點(diǎn);10.高溫氧氣發(fā)生器;11.壁溫?zé)犭娕?12.煙囪;13.油過(guò)濾器;14.儲(chǔ)油罐;15.油泵;16.高溫氧氣點(diǎn)火燃燒器;17.火焰溫度測(cè)孔1;18.火焰溫度測(cè)孔2; 19.火焰溫度測(cè)孔3; 20.火焰溫度測(cè)孔4; 21.火焰溫度測(cè)孔5; 22.檢修人孔; 23.氧氣流量計(jì);24.氧氣瓶;25.燃燒室;26.引風(fēng)機(jī);27.高壓助燃風(fēng)機(jī);28.排水地溝圖10 高溫氧氣煤粉點(diǎn)火實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)Fig.10 The high-temperature oxygen ignition system
4.3實(shí)驗(yàn)煤質(zhì)
實(shí)驗(yàn)煤種是山西晉中貧煤,收到基低位發(fā)熱量為20 970 kJ/kg,收到基揮發(fā)份為12.92%,收到基灰份為31.22%,收到基水份為7.4%,煤粉細(xì)度(R90)為13%。
4.4實(shí)驗(yàn)參數(shù)及工況
實(shí)驗(yàn)風(fēng)速v=25 m/s,實(shí)驗(yàn)風(fēng)溫T=25 ℃,給粉量M=5 t/h,穩(wěn)燃氧氣流量Q1=40 (N·m3)/h,高壓風(fēng)壓力P=2 500 Pa。
為了便于比較不同高溫氧氣溫度和流量下的煤粉著火效果,將高溫氧氣發(fā)生器點(diǎn)火實(shí)驗(yàn)的工況5~工況8均進(jìn)行了煤粉點(diǎn)火實(shí)驗(yàn)工況。
4.5貧煤煤粉氣流的點(diǎn)火實(shí)驗(yàn)
貧煤煤粉氣流的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)如圖11和表3所示。
圖11 貧煤的煤粉氣流火焰溫度Fig.11 Flame temperature of the pulverized meagre coal stream
工況5工況6工況7工況8最高火焰溫度/℃810103311601153最高溫度火焰位置噴口測(cè)孔1測(cè)孔2測(cè)孔1火焰長(zhǎng)度/m24.566火焰穩(wěn)定性脈動(dòng)、閃爍比較穩(wěn)定,有煤粉黑綹非常穩(wěn)定,排煙較黑非常穩(wěn)定,排煙由黑轉(zhuǎn)青火焰顏色深紅色橘紅色金橘色金橘色
各個(gè)工況的著火情況分析如下:
工況5:該工況下煤粉能夠被點(diǎn)燃,但著火不穩(wěn)定,這是由于高溫氧氣的溫度只有850 ℃,與煤粉氣流所需的著火溫度之間的溫差相對(duì)較小,導(dǎo)致濃相煤粉氣流的加熱速率較慢,只有與高溫氧氣直接混合的少量的濃相煤粉能夠被點(diǎn)燃,這部分煤粉釋放出的熱量不足以引燃其他煤粉,導(dǎo)致反應(yīng)鏈斷裂,著火失敗。
工況6:與工況5相比,工況6的氧氣溫度升高了約140 ℃,而氧氣流量下降了100 (N·m3)/h,但煤粉氣流的著火情況較工況5出現(xiàn)了一定的好轉(zhuǎn),說(shuō)明在該工況下,氧氣溫度對(duì)著火效果的影響占據(jù)主要地位。但是煤粉火焰主要集中在燃燒器的中心區(qū)域,而燃燒器噴口的四周存在一定量的煤粉黑綹,說(shuō)明位于中心區(qū)域的濃相煤粉火焰溫度較低,不能引燃淡相煤粉,表明該工況的點(diǎn)火能量不足。
工況7:煤粉的著火情況出現(xiàn)了明顯改善,最高溫度達(dá)到了1 160 ℃,火焰長(zhǎng)度達(dá)到6 m,說(shuō)明此工況下提高氧氣溫度仍是改善煤粉氣流著火效果的主要原因。存在的問(wèn)題是尾部排煙仍較黑。但根據(jù)鍋爐啟動(dòng)經(jīng)驗(yàn),此工況已經(jīng)基本滿足了鍋爐冷態(tài)點(diǎn)火的需要。
工況8:氧氣溫度比工況7升高了約312 ℃,而氧氣流量下降了100 (N·m3)/h 。煤粉氣流的著火情況與工況7相比,略有改善,表現(xiàn)在尾部排煙由黑轉(zhuǎn)青,說(shuō)明在該工況下,氧氣溫度和氧氣流量對(duì)著火效果的影響程度基本相當(dāng),已經(jīng)不能通過(guò)提高氧氣溫度的方法來(lái)獲得更好的點(diǎn)火效果。
上述實(shí)驗(yàn)證明當(dāng)氧氣溫度較高時(shí)(工況7和工況8),貧煤煤粉氣流的最高火焰溫度達(dá)到1 160 ℃,火焰長(zhǎng)度超過(guò)6 m,說(shuō)明高溫氧氣能夠直接穩(wěn)定點(diǎn)燃貧煤煤粉氣流,驗(yàn)證了本方法是可行的。
5結(jié)論
本文采用熱態(tài)點(diǎn)火實(shí)驗(yàn)的方法完成了高溫氧氣點(diǎn)火技術(shù)的實(shí)驗(yàn)研究,主要的研究發(fā)現(xiàn)可總結(jié)為:
1)高溫氧氣發(fā)生器的實(shí)驗(yàn)證明了該發(fā)生器能夠安全、可靠地獲得最高1 480 ℃的高溫氧氣。
2)高溫氧氣發(fā)生器的最佳穩(wěn)燃氧氣流量Q1=40(N·m3)/h;如果Q1過(guò)小,容易造成燃油著火不穩(wěn)定,如果Q1過(guò)大,則容易燒損油槍噴嘴;
3)當(dāng)氧氣溫度較低時(shí),“小流量,高溫度”工況的煤粉點(diǎn)火效果要好于“大流量,低溫度”的工況,說(shuō)明氧氣溫度對(duì)煤粉的著火效果占據(jù)主導(dǎo)地位;但隨著氧氣溫度的升高,差異逐漸縮小,在氧氣溫度較高的工況,氧氣溫度和氧氣流量逐漸處于同等重要的位置,已經(jīng)不能通過(guò)提高氧氣溫度來(lái)改善煤粉的著火效果。
4)當(dāng)氧氣溫度達(dá)到或超過(guò)1 168 ℃時(shí),能夠穩(wěn)定點(diǎn)燃貧煤煤粉氣流,證明了高溫氧氣點(diǎn)火技術(shù)是可行性。
在貧煤煤粉氣流點(diǎn)火成功的基礎(chǔ)之上,下一步將開展高溫氧氣對(duì)無(wú)煙煤煤粉氣流的點(diǎn)火實(shí)驗(yàn)研究。
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收稿日期:2015-06-02.
基金項(xiàng)目:高等學(xué)校學(xué)科創(chuàng)新引智計(jì)劃(B13009);中央高?;究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金項(xiàng)目(2015XS89,13XS08).
作者簡(jiǎn)介:閆高程(1977-), 男, 工程師, 博士. 通信作者:閆高程, E-mail: yangaochengbox@163.com.
doi:10.11990/jheu.201506006
中圖分類號(hào):TK 223.23
文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A
文章編號(hào):1006-7043(2016)04-0568-05
Ignition characteristics of pulverized coal flows for a high temperature oxygen generator
YAN Gaocheng, QI Xin, REN Ting, LIU Shi
(College of Energy Power and Mechanical Engineering, North China Electronic Power University, Beijing 102206, China)
Abstract:Cold start-up of boilers in inferior coal-based thermal power plants consume a large amount of fuel oil. In this paper, a direct ignition technology using high-temperature oxygen is proposed. In the proposed ignition technology, oxygen is heated to a maximum temperature of 1 480°C using a very small amount of fuel oil, and then the high temperature oxygen is used to directly ignite flows of pulverized inferior coal. The performance of the high-temperature oxygen generator was evaluated, and optimized operation parameters were determined. The optimum oxygen flow for stabilizing combustion is 40 (N·m3)/h. The ignition performance of the high temperature oxygen generator for a meager pulverized coal flow in Jinzhong, Shanxi province, was experimentally studied. The results show that the flame temperature of the pulverized coal flow can peak at 1 160°C with a flame length greater than 6 m, which proves that the proposed ignition technology is feasible.
Keywords:inferior coal ignition; pulverized coal combustion; high temperature oxygen; power station boiler; oxygen-rich combustion; energy conservation
網(wǎng)絡(luò)出版日期:2016-01-27.