伍海麗
(中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)湖南火電建設(shè)有限公司 湖南長(zhǎng)沙 410000)
淺談直吹式正壓制粉系統(tǒng)典型故障及對(duì)策
伍海麗
(中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)湖南火電建設(shè)有限公司 湖南長(zhǎng)沙 410000)
火力發(fā)電廠中制粉系統(tǒng)屬重要關(guān)鍵系統(tǒng),它運(yùn)行穩(wěn)定與否,直接關(guān)系到整個(gè)機(jī)組的安全穩(wěn)定,同時(shí)制粉系統(tǒng)運(yùn)行好壞對(duì)整個(gè)電廠的經(jīng)濟(jì)效益影響重大。本文通過(guò)國(guó)電湖南寶慶電廠2×660MW機(jī)組正壓直吹式制粉系統(tǒng)運(yùn)行一年來(lái),所遇到的典型故障分析以及維護(hù)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),給今后相同類型制粉系統(tǒng)檢修維護(hù)及技術(shù)培訓(xùn)提供經(jīng)驗(yàn)、資料。
正壓直吹式制粉系統(tǒng);BBD4062雙進(jìn)雙出鋼球磨煤機(jī);故障和處理對(duì)策
寶慶電廠2×660MW機(jī)組是由東方鍋爐廠生產(chǎn)的DG2070/25.4-II9型超臨界一次中間再熱自然循環(huán)鍋爐,每臺(tái)鍋爐配有6臺(tái)上重生產(chǎn)的BBD4062雙進(jìn)雙出低速鋼球磨煤機(jī),十二臺(tái)皮帶稱重給煤機(jī),對(duì)應(yīng)正壓一次風(fēng)直吹式制粉系統(tǒng),采用前后墻對(duì)沖燃燒方式燃燒器,該磨煤機(jī)轉(zhuǎn)速 16r/min,出力 60t/h,最大裝球量 99t,其中 φ30、φ40、φ50 直徑的鋼球各占1/3,每臺(tái)磨煤機(jī)配一套大小齒輪主傳動(dòng)系統(tǒng)、減速機(jī)、潤(rùn)滑油系統(tǒng)、密封裝置、大齒輪噴射潤(rùn)滑系統(tǒng)及加鋼球裝置。
自投產(chǎn)以來(lái),經(jīng)常由于運(yùn)行、維護(hù)等原因,導(dǎo)致制粉系統(tǒng)各種故障的發(fā)生,甚至被迫減負(fù)荷。典型的故障有:系統(tǒng)漏粉;分離器折向擋板堵塞;回粉管堵塞;給煤機(jī)清掃鏈條斷裂;嚴(yán)重影響機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。本文通過(guò)對(duì)上述典型故障的分析及改進(jìn)處理,有效地提高了制粉系統(tǒng)的穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性。
2.1 特點(diǎn)
雙進(jìn)雙出球磨機(jī)適用所有煤種,主要用在正壓直吹式制粉系統(tǒng)中。優(yōu)點(diǎn)是運(yùn)行參數(shù)自動(dòng)調(diào)節(jié),磨煤電耗較普通球磨機(jī)低8~10%,自動(dòng)控制水平高,連續(xù)運(yùn)行周期長(zhǎng),屬節(jié)能型高端技術(shù)產(chǎn)品;磨煤機(jī)進(jìn)口的螺旋輸送裝置可避免由于燃料水分過(guò)高而引起磨煤機(jī)進(jìn)口堵塞,增加了運(yùn)行的可靠性。缺點(diǎn)是設(shè)備相對(duì)復(fù)雜,價(jià)格貴,鋼材消耗量大,噪聲大,占據(jù)空間大。
2.2 結(jié)構(gòu)和工作原理
雙進(jìn)雙出鋼球磨煤機(jī)系統(tǒng)由入口管、原煤進(jìn)口管、煤粉出口管、螺旋輸送裝置、中心管、中空軸、主軸承、磨煤機(jī)筒體、鋼球、分離器、給煤機(jī)以及潤(rùn)滑、傳動(dòng)裝置等組成。給煤機(jī)將原煤從料斗內(nèi)卸下,原煤從給煤機(jī)的出口落入混料箱內(nèi),由旁路風(fēng)預(yù)干燥后通過(guò)絞龍送入磨煤機(jī)內(nèi);熱一次風(fēng)通過(guò)中空軸內(nèi)的中心管進(jìn)到磨煤機(jī)內(nèi),將煤干燥后,一次風(fēng)沿進(jìn)入磨煤機(jī)原煤的相反方向,通過(guò)中心管與中空軸之間的環(huán)形通道將煤粉帶出磨煤機(jī)。煤粉、一次風(fēng)與混料箱出來(lái)的旁路風(fēng)混合在一起,進(jìn)到磨煤機(jī)上部的雙錐型分離器內(nèi),經(jīng)過(guò)雙錐型分離器內(nèi)的可調(diào)折向擋板分離粗細(xì)煤粉,粗粒的煤粉靠重力作用通過(guò)回粉管落回到中空軸入口,與原煤混合在一起重新進(jìn)行研磨,細(xì)的煤粉以一次風(fēng)為媒介,從分離器出口輸送到燃燒器,然后噴進(jìn)鍋爐內(nèi)進(jìn)行燃燒。
3.1 制粉系統(tǒng)運(yùn)行中漏粉
故障描述及原因分析:制粉系統(tǒng)運(yùn)行中發(fā)生漏粉部位主要在磨機(jī)筒體螺栓、各連接法蘭、焊口、出口擋板處和出口一次風(fēng)彎管處。因長(zhǎng)期運(yùn)行,出口一次風(fēng)管受一次風(fēng)粉的沖刷,致管壁變薄,引起漏粉,尤其在彎管部位。雖然出口一次風(fēng)管彎管處有內(nèi)襯耐磨襯板,能起到一定作用,但其他部位管壁已經(jīng)變薄,尤其是吹掃風(fēng)管連接處、冷熱風(fēng)管道法蘭、焊口處,漏粉現(xiàn)象依然存在。由于漏粉造成磨煤機(jī)被迫停運(yùn)消缺,使制粉系統(tǒng)的運(yùn)行方式發(fā)生改變,增多了設(shè)備啟停頻次,對(duì)鍋爐的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行造成了一定影響。而且,由于制粉系統(tǒng)漏粉聚集在周圍的電纜橋架上,時(shí)間一長(zhǎng),高溫區(qū)煤粉自燃,易造成電纜著火導(dǎo)致重大火災(zāi)事故。
處理對(duì)策:①磨煤機(jī)運(yùn)行中要保持合適的一次風(fēng)量和風(fēng)壓。風(fēng)量較大,一次風(fēng)壓力較高,煤粉顆粒較粗,會(huì)加大對(duì)一次風(fēng)管的沖刷,同時(shí),風(fēng)量大、煤粉粗會(huì)使鍋爐不完全燃燒損失增大,效率下降。②檢修消除缺陷時(shí)要及時(shí)、徹底,不能是哪漏堵哪,對(duì)其它部位也要認(rèn)真檢查。更不能把使用耐火膠泥或厚漆進(jìn)行臨時(shí)處理的方法,當(dāng)做正確的消缺工藝,要盡量創(chuàng)造條件,使用挖補(bǔ)或更換的方法進(jìn)行徹底的處理。在嚴(yán)格執(zhí)行定修制度的同時(shí)要定期對(duì)磨煤機(jī)出口擋板和出口管道尤其是高空管道及附近的電纜槽箱等進(jìn)行檢查和清掃,減少發(fā)生火災(zāi)的幾率。
3.2 分離器堵塞
故障描述及原因分析:在正壓直吹式制粉系統(tǒng)中由于位置結(jié)構(gòu)等原因,大都無(wú)法安裝木塊、木屑分離器。因原煤中雜物較多,特別是混雜在煤中的編織袋、雜草和廢鐵絲等,在磨煤機(jī)中無(wú)法粉碎,由于一次風(fēng)流速帶動(dòng),雜質(zhì)不能進(jìn)入筒體,而直接掛在分離器的擋板上,使分離器內(nèi)錐體堵塞,甚至堵塞分配器格柵,嚴(yán)重時(shí)將整個(gè)分離器堵死,甚至發(fā)生自燃,導(dǎo)致磨煤機(jī)出力降低,現(xiàn)平均2d需進(jìn)行一次清掃;而有些雜物落在回粉管里,將回粉管堵塞,使分離器失去作用,甚至造成分離器煤粉直通的現(xiàn)象,嚴(yán)重影響機(jī)組的經(jīng)濟(jì)和安全運(yùn)行。
處理對(duì)策:針對(duì)以上問(wèn)題可采用下列方法:①?gòu)脑搭^入手,督促儲(chǔ)運(yùn)公司在煤倉(cāng)上煤前盡量清理煤中的編織袋、雜草和廢鐵絲等雜物,盡可能降低原煤的雜物量。②將分離器清理孔改造成快關(guān)門,減少開(kāi)啟人孔門需要的時(shí)間,降低勞動(dòng)強(qiáng)度。同時(shí)采用高溫石棉盤(pán)根,在拆卸20次左右后,及時(shí)更換清理孔墊子,這樣可以很好地解決清理后漏粉問(wèn)題?,F(xiàn)寶慶電廠的分離器人孔已將原來(lái)用螺絲固定的人孔門全部更換為快關(guān)門,只要擰開(kāi)一個(gè)固定螺桿即可打開(kāi)人孔門,大大縮短清理分離器所用的時(shí)間,降低了勞動(dòng)強(qiáng)度提高了勞動(dòng)效率。③解決回粉管經(jīng)常堵塞的問(wèn)題,可對(duì)回粉管進(jìn)行了改造:將現(xiàn)方形回粉管改為圓形回粉管并加大管徑,減小摩擦阻力。④對(duì)于最棘手的分離器折向擋板經(jīng)常堵塞的問(wèn)題,經(jīng)過(guò)分析,認(rèn)為現(xiàn)折向擋板密度過(guò)大,間隙過(guò)小,不適應(yīng)雜物太多的煤。為此,建議將分離器折向擋板由原來(lái)的15組、30格改造為15組15格,每?jī)筛袢サ?只切向擋板。同時(shí)為了保證分離器內(nèi)錐的氣流旋轉(zhuǎn)強(qiáng)度,將剩余擋板進(jìn)行加長(zhǎng),每只擋板由原來(lái)的310mm加長(zhǎng)為620mm,材質(zhì)和厚度不變。
3.3 給煤機(jī)清鏈條斷裂
故障描述及原因分析:寶慶電廠十二臺(tái)給煤機(jī)采用的全部是由上海新拓電力設(shè)備有限公司提供的CS2024型電子稱重帶式給煤機(jī)。運(yùn)行期間,曾多次出現(xiàn)清掃鏈條斷裂,導(dǎo)致給煤機(jī)停運(yùn),有時(shí)單臺(tái)給煤機(jī)下插板不能隔離導(dǎo)致只能停止磨煤機(jī)運(yùn)行處理,甚至影響負(fù)荷的嚴(yán)重后果?,F(xiàn)場(chǎng)觀察發(fā)現(xiàn),鏈條斷裂是給煤機(jī)筒體里基本上積滿煤粉。鏈條負(fù)荷過(guò)大導(dǎo)致斷裂。
處理對(duì)策:就多次更換清掃鏈條的情況發(fā)現(xiàn),鏈條斷裂多為磨煤機(jī)反粉導(dǎo)致鏈條負(fù)荷增大或大塊煤塊卡死鏈條,導(dǎo)致鏈條斷裂。①適當(dāng)提高給煤機(jī)密封風(fēng)壓,使磨煤機(jī)沒(méi)得煤粉不會(huì)反到給煤機(jī)上。(由于之前的蝶閥開(kāi)關(guān)位置不好確定,在停機(jī)檢修時(shí)將蝶閥全部更換成閘閥)。②關(guān)注煤倉(cāng)煤位,空倉(cāng)是及時(shí)關(guān)閉下插板,防止反粉,導(dǎo)致鏈條斷裂。③提高清掃鏈條材質(zhì),對(duì)破損的鏈條整條更換。④鏈條長(zhǎng)短調(diào)到適中,不宜太長(zhǎng)或太短。
由上可見(jiàn),制粉系統(tǒng)的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,直接影響著機(jī)組安全、穩(wěn)定運(yùn)行。同時(shí)制粉系統(tǒng)許多故障通過(guò)我們的努力完全可以避免,許多故障在出現(xiàn)的前期,可以通過(guò)有效地點(diǎn)檢、分析來(lái)及時(shí)發(fā)現(xiàn),并通過(guò)及時(shí)的定檢、有效地維護(hù)從而避免故障擴(kuò)大,保證鍋爐設(shè)備的安全、經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定運(yùn)行。
[1]容鑾恩.燃煤鍋爐機(jī)組.中國(guó)電力出版社,1998.
[2]龐亞軍.電廠鍋爐.中國(guó)電力出版社,2001.
TK223.2
A
1004-7344(2016)36-0245-01
2016-11-2