劉偉
摘 要:提出了普利斯二代乙氧基化裝置擴(kuò)能改造設(shè)計(jì)方案,裝置生產(chǎn)能力由5.2萬(wàn)t/a提高到7.5萬(wàn)t/a,綜合能耗由51.3 kg Eo/t降至43.6 kg Eo/t,節(jié)約費(fèi)用85.51元/t。
關(guān) 鍵 詞:普利斯二代;乙氧基化;擴(kuò)能
中圖分類(lèi)號(hào):TQ 052 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: A 文章編號(hào): 1671-0460(2016)04-0794-02
Abstract: Enlarging capacity design project of PressⅡ ethoxylation device was mentioned, device production capacity was increased from 52 kt/a to 75 kt/a, synthesized power consumption was decreased from 51.3 kg Eo/t to 43.6 kg Eo/t.
Key words: PressⅡ; Ethoxylation; Enlarging capacity
意大利普利斯(Press)公司(現(xiàn)歸屬美國(guó)SD公司)的循環(huán)噴霧反應(yīng)器是國(guó)內(nèi)外較為流行的乙氧基化反應(yīng)器之一,該技術(shù)經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展歷程,反應(yīng)器形式已經(jīng)從一臺(tái)橫臥(PressⅠ)、兩臺(tái)斜臥(PressⅡ)、一臺(tái)斜臥一臺(tái)立式(PressⅢ)、一臺(tái)立式(PressⅣ)、一臺(tái)立式一個(gè)文氏噴嘴(PressⅤ)等五個(gè)階段。在處理能力、品種多樣化、產(chǎn)品質(zhì)量等方面逐步提高。撫順石化公司合成洗滌劑廠乙氧基化裝置是1992年引進(jìn)的Press二代技術(shù),為增強(qiáng)現(xiàn)有裝置的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,進(jìn)行PressⅡ技術(shù)擴(kuò)能改造設(shè)計(jì)研究[1,2]。
1 PressⅡ技術(shù)現(xiàn)狀
PressⅡ技術(shù)工藝流程簡(jiǎn)圖見(jiàn)圖1。
1 反應(yīng)器SA-101; 2 接受器SA-102; 3 原料預(yù)熱器E-106; 4 反應(yīng)回路換熱器E-101; 5 冷卻器E-102; 6 加熱器E-103; 7 中和釜SA-104; 8 中和冷卻器E-107
圖1 PressⅡ工藝流程
Fig.1 Process of PressⅡ
原料經(jīng)原料預(yù)熱器進(jìn)入反應(yīng)系統(tǒng),催化劑(45% NaOH水溶液)加入量0.3%,升溫、真空脫水、N2置換,然后加入環(huán)氧乙烷,反應(yīng)物料經(jīng)循環(huán)泵在反應(yīng)回路換熱器中與導(dǎo)熱油換熱,導(dǎo)熱油通過(guò)冷卻器或加熱器進(jìn)行冷卻或加熱,反應(yīng)期間,反應(yīng)壓力保持在0.2~0.5 MPa,反應(yīng)溫度保持在120~180 ℃,反應(yīng)結(jié)束后老化10 min,送中和釜。
由此可見(jiàn),乙氧基化反應(yīng)是單批次反應(yīng),裝置處理能力與單批次反應(yīng)時(shí)間息息相關(guān)。PressⅡ技術(shù)反應(yīng)系統(tǒng)各操作工序所需時(shí)間見(jiàn)表1。
由表1可知,生產(chǎn)AEO2的反應(yīng)時(shí)間為207 min,其中加催化劑、脫水、分析和預(yù)熱到反應(yīng)溫度需70 min,占33.8%;生產(chǎn)AEO9的反應(yīng)時(shí)間為258 min,其中加催化劑、脫水、分析和預(yù)熱到反應(yīng)溫度需70 min,占27.1%。
撫順石化公司合成洗滌劑廠乙氧基化裝置的批次生產(chǎn)能力為25 t,按開(kāi)工8 000 h計(jì)算,設(shè)計(jì)能力為5.2萬(wàn)t/a,其中AEO9 2.4萬(wàn)t,AEO2 2.8萬(wàn)t。
2 擴(kuò)能設(shè)計(jì)方案
若將加催化劑、脫水、分析和預(yù)熱到反應(yīng)溫度工序與反應(yīng)系統(tǒng)分離,增加預(yù)處理單元,則可以提高反應(yīng)器的利用率,減少批次反應(yīng)時(shí)間,從而達(dá)到擴(kuò)能的目的,生產(chǎn)AEO2的反應(yīng)時(shí)間可縮短為137 min;生產(chǎn)AEO9的反應(yīng)時(shí)間可縮短為188 min,對(duì)撫順石化公司合成洗滌劑廠乙氧基化裝置而言,其設(shè)計(jì)能力將達(dá)到7.5萬(wàn)t/a,其中AEO9 3.5萬(wàn)t,AEO2 4萬(wàn)t。
PressⅡ技術(shù)擴(kuò)能改造設(shè)計(jì)方案見(jiàn)圖2。
新增1臺(tái)預(yù)處理器,利舊原料預(yù)熱器,建立一個(gè)原料預(yù)處理循環(huán)系統(tǒng),原料、催化劑入預(yù)處理器,升溫、真空脫水、N2置換,預(yù)處理器中物料溫度和水份達(dá)到規(guī)定要求后,將物料送入反應(yīng)單元。
新增預(yù)處理器的設(shè)計(jì)壓力為-0.1~0.35 MPa,設(shè)計(jì)溫度為200 ℃,封頭為橢圓形封頭,內(nèi)徑為Ф3 000 mm,切線(xiàn)長(zhǎng)為4 000 mm,總高度(長(zhǎng)度)為6 000 mm,壁厚為10 mm,金屬總重為6.5 t,容器類(lèi)別為一類(lèi)。正常操作工況:操作壓力為-0.1~0.30 MPa,操作溫度為60~180 ℃,介質(zhì)為醇類(lèi)介質(zhì)。由于產(chǎn)品質(zhì)量要求,設(shè)備材料選用S31608。詳見(jiàn)表2。
1 反應(yīng)器SA-101; 2 接受器SA-102; 3 預(yù)處理加熱器E-106; 4 反應(yīng)回路換熱器E-101; 5 冷卻器E-102; 6 加熱器E-103; 7 中和釜SA-104; 8 中和冷卻器E-107; 9 預(yù)處理器SA-105
3 擴(kuò)能改造效果
通過(guò)增加預(yù)處理系統(tǒng)對(duì)裝置進(jìn)行擴(kuò)能改造,裝置能耗將大大降低,裝置改造前后能耗計(jì)算見(jiàn)表3、4。
由表3、4可知,改造后裝置能耗可以從51.3 kg Eo/t降至43.6 kg Eo/t,減少7.7 kg Eo/t。
新鮮水按2.26元/t計(jì)算,循環(huán)水按5.63元/t計(jì)算,1.0 MPa蒸汽按187.2元/t計(jì)算,電按0.63元/度計(jì)算,儀表風(fēng)按0.15元/標(biāo)立計(jì)算,氮?dú)獍?.16元/標(biāo)立計(jì)算,PressⅡ技術(shù)擴(kuò)能改造后每噸產(chǎn)品公用工程的成本將由343.12元/t降至257.61元/t,可節(jié)約85.51元/t。
4 結(jié) 論
綜上所述,對(duì)撫順石化公司合成洗滌劑廠PressⅡ乙氧基化裝置而言,通過(guò)增加預(yù)處理系統(tǒng)可以提高設(shè)計(jì)能力2.3萬(wàn)t/a,達(dá)到7.5萬(wàn)t/a,其中AEO9 3.5萬(wàn)t,AEO2 4萬(wàn)t。改造后裝置能耗將從51.3 kg Eo/t降至43.6 kg Eo/t,減少7.7 kg Eo/t,節(jié)約費(fèi)用85.51元/噸。所以,應(yīng)在市場(chǎng)允許的條件下,加快PressⅡ乙氧基化裝置擴(kuò)能改造的步伐。
參考文獻(xiàn):
[1]秦勇.淺談我國(guó)乙氧基化生產(chǎn)工藝的發(fā)展趨勢(shì)[J].日用化學(xué)品科學(xué),2014(11):1-6.
[2]徐志陽(yáng).乙氧基化裝置的工藝評(píng)述[C].中國(guó)洗滌用品行業(yè)年會(huì),2013:97-101.