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      水電機組AGC單機直控方式應(yīng)用研究

      2016-07-06 06:39:27黃志力
      關(guān)鍵詞:全廠單機磨損

      黃志力

      摘 要:新豐江電廠自動發(fā)電控制(AGC)自投入運行以來,水電機組其啟動、調(diào)節(jié)迅速,是當(dāng)時廣東電網(wǎng)調(diào)頻調(diào)峰主力廠,對穩(wěn)定電網(wǎng)頻率、電壓起了良好作用,有效提高廣東電網(wǎng)的電能質(zhì)量。但是,因為主要擔(dān)任調(diào)頻調(diào)峰任務(wù),需要水電機組的負(fù)荷的頻繁調(diào)節(jié)以及長時間旋轉(zhuǎn)備用運行,從而使得電氣設(shè)備和輔助設(shè)備的磨損以及機組耗水率都大幅增加,不但影響水電機組長期經(jīng)濟(jì)、安全運行,而且也使機組檢修成本大幅增加。

      關(guān)鍵詞:自動發(fā)電控制;水電機組

      中圖分類號:TV734.4 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1006-8937(2016)18-0097-01

      1 全廠AGC負(fù)荷控制模式(給定全廠總功率方式)

      帶來的問題

      1.1 在AGC運行調(diào)節(jié)范圍內(nèi),多臺機組長時間帶部分負(fù) 荷運行

      經(jīng)統(tǒng)計,機組調(diào)峰調(diào)頻時間一般在工廠上下班前后出現(xiàn)高峰,為了減少機組啟停及快速調(diào)節(jié)負(fù)荷,機組在負(fù)荷低于40 MW的低負(fù)荷區(qū)運行時間長,四臺機組旋轉(zhuǎn)備用運行時間占運行時間的四分之三,導(dǎo)致單位電能耗水率增大。

      1.2 負(fù)荷調(diào)節(jié)幅度大,調(diào)節(jié)速率大,常常使機組穿越或處 于振動區(qū)內(nèi)運行

      機組并網(wǎng)后從額定負(fù)荷至空載,從空載至額定負(fù)荷的調(diào)節(jié)時間較多,從有功曲線統(tǒng)計,平均每天調(diào)節(jié)約180次/日,調(diào)節(jié)次數(shù)最多可達(dá)250次/日,大幅度調(diào)節(jié)(從20 MW到300 MW)占三分之一,最大調(diào)節(jié)速率約50 MW/min。另外,我廠機組AGC運行調(diào)節(jié)范圍為0~30 MW和50~85 MW ,由于調(diào)節(jié)死區(qū)的存在,在上調(diào)節(jié)時,機組經(jīng)常帶45 MW負(fù)荷運行,調(diào)節(jié)死區(qū)導(dǎo)致下調(diào)節(jié)時,機組經(jīng)常帶35 MW負(fù)荷運行,即進(jìn)入振動區(qū)。經(jīng)統(tǒng)計,一天內(nèi),機組穿越振東區(qū)少則151次,多則250次,在振東區(qū)時間從32~61.5 min之多。

      頻繁調(diào)節(jié)、穿越振東區(qū)及在振東區(qū)運行導(dǎo)致:①水輪機接力器密封磨損損壞,漏油頻繁。②調(diào)速環(huán)抗磨塊磨損嚴(yán)重,在日常的維護(hù)中,結(jié)合機組的低谷消缺機會,給抗磨塊加注潤滑油,增加了設(shè)備的維護(hù)工作量。③導(dǎo)水機構(gòu)半圓鍵竄起、錯位頻繁,雙連臂銷釘轉(zhuǎn)動、下沉。④導(dǎo)水葉套筒密封盤根磨損損壞,漏水嚴(yán)重,導(dǎo)水葉套筒密封圈過度磨損后斷裂,造成大量漏水。一次小修更換了14只套筒L型密封圈。換下來的L型密封圈已磨穿、撕裂、掉塊。⑤頻繁調(diào)節(jié),導(dǎo)致水輪葉片汽蝕嚴(yán)重,并產(chǎn)生裂紋。⑥頻繁調(diào)節(jié),導(dǎo)致基礎(chǔ)環(huán)空蝕嚴(yán)重,經(jīng)常要灌漿。

      1.3 負(fù)荷頻繁調(diào)節(jié),輔助設(shè)備運行壓力增大

      由于機組負(fù)荷不斷地變化,機組的壓油泵由原來帶固定負(fù)荷一天啟動5次增加到啟動95次。由于接力器動作頻繁,密封磨損塊,漏油量增大,導(dǎo)致漏油泵啟動次數(shù)也大幅增加。

      經(jīng)以上統(tǒng)計分析, AGC功能投運后,過于頻繁的負(fù)荷調(diào)節(jié),使水輪機接力器、導(dǎo)水機構(gòu)相關(guān)部件故障增加,出現(xiàn)漏水、漏油、漏氣現(xiàn)象嚴(yán)重,尾水管、基礎(chǔ)環(huán)、轉(zhuǎn)輪汽蝕嚴(yán)重,轉(zhuǎn)輪葉片發(fā)生裂紋明顯高于以往幾年。使得檢修成本大幅增加。

      2 單機AGC負(fù)荷控制模式

      在進(jìn)行了AGC方式下對機組運行的綜合影響分析后,提出采用單機AGC直控方式,采用這種方式可以從調(diào)度側(cè)解決機組過于頻繁開啟、調(diào)節(jié)和在45%以下長期運行的問題。

      2.1 增加單機AGC負(fù)荷控制模式設(shè)計原則及控制示意圖

      原有全廠AGC功能必須保留,保證隨時可進(jìn)行切換,以免在單機AGC負(fù)荷調(diào)度故障的時可切換到全廠AGC模式,增加AGC可靠性;調(diào)度中心與電廠計算機監(jiān)控系統(tǒng)保持原有104、101通訊方式,增加模式切換及安全校核策略:機組不可調(diào)(具體包括機組非發(fā)電態(tài)或調(diào)速器非自動方式,或有功PID調(diào)節(jié)未投入),退單機AGC;機組LCU故障(具體包括LCU與主機通訊中斷或機組有功測量源故障),退單機組AGC。

      在保證使原有調(diào)度通信系統(tǒng)不發(fā)生變化前提下,要符合南方電網(wǎng)《中國南方電網(wǎng)自動發(fā)電控制(AGC)調(diào)度管理規(guī)程》要求;單機AGC負(fù)荷控制模式控制策略必須滿足調(diào)度系統(tǒng)《中國南方電網(wǎng)自動發(fā)電控制AGC技術(shù)規(guī)范》、《廣東電網(wǎng)自動發(fā)電控制運行管理規(guī)定》相關(guān)要求和規(guī)定,系統(tǒng)實時維護(hù)和軟硬件調(diào)整不影響現(xiàn)有設(shè)備的正常運行工作,該系統(tǒng)處理速度及與現(xiàn)有設(shè)備通信速率等綜合處理實時響應(yīng)時間不影響電網(wǎng)對AGC調(diào)節(jié)響應(yīng)要求;單機AGC負(fù)荷控制模式須性能穩(wěn)定可靠,必須滿足電力二次安全防護(hù)規(guī)定。

      單機負(fù)荷控制模式指調(diào)度對每臺(共四臺)機組單獨下發(fā)負(fù)荷值進(jìn)行控制,相當(dāng)于將新豐江的四臺機組等效于四個電廠進(jìn)行負(fù)荷設(shè)置,如圖1所示。

      為使單機AGC控制得到實現(xiàn),電廠側(cè)需修改AGC接口程序、通信程序、AGC運行監(jiān)視畫面,修改PQ調(diào)節(jié)程序,以實現(xiàn)單機直控的閉環(huán)調(diào)節(jié),如圖2所示。

      3 單機AGC直控方式應(yīng)用情況

      根據(jù)新豐江廠這幾年全年機組運行情況統(tǒng)計情況表及各季度運行情況統(tǒng)計表,總結(jié)如下:

      ①新豐江廠四臺機組運行于50 MW以上的時間占總運行時間的92%以上,即該區(qū)間全廠出力在200 MW以上。

      ②新豐江廠四臺機組全年運行于30~50 MW振動區(qū)的時間較短,單機全年不超96 h,基本屬于加減負(fù)荷過程的穿越時間。

      ③新豐江廠四臺機組全年單機低負(fù)荷區(qū)運行時間不超過179 h,滿足水輪機行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的單機年度低負(fù)荷區(qū)(0~ 30 MW)運行時間低于500 h的要求。

      ④新豐江廠機組全年及各季度運行于低負(fù)荷及振動區(qū)的時間較短,90%以上時間運行于高負(fù)荷區(qū),能滿足新豐江廠機組安全運行要求。

      4 結(jié) 語

      自2013年第二季度新豐江廠單機AGC控制模式投運以來,新豐江廠機組運行工況明顯改善。同時,新豐江廠全年單機低負(fù)荷區(qū)運行時間不超過179 h,滿足水輪機行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,單臺機組年度低負(fù)荷區(qū)(0~30 MW)運行時間低于500 h的要求。

      參考文獻(xiàn):

      [1] 王偉.AGC在水電廠運行中的優(yōu)化和應(yīng)用研究[D].南寧:廣西大學(xué),2014.

      [2] 劉昌全.水電廠機組AGC運行影響分析及控制對策[J].通訊世界,2015,(10).

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