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      三聚氰胺急冷塔出液管線堵塞問(wèn)題的處理

      2016-07-02 02:33:25李金利馮曉華張建超河南能源集團(tuán)中原大化公司河南濮陽(yáng)457004
      化工生產(chǎn)與技術(shù) 2016年1期
      關(guān)鍵詞:堵塞三聚氰胺措施

      李金利,馮曉華,張建超(河南能源集團(tuán)中原大化公司,河南 濮陽(yáng) 457004)

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      三聚氰胺急冷塔出液管線堵塞問(wèn)題的處理

      李金利,馮曉華,張建超
      (河南能源集團(tuán)中原大化公司,河南濮陽(yáng)457004)

      摘要從急冷塔液位控制閥的日常維護(hù)和安裝設(shè)計(jì)缺陷、急冷塔底部和出液管線的伴熱效果、急冷水組分的變化、稀釋水量等方面分析了三聚氰胺裝置急冷塔出液管線堵塞的原因。根據(jù)造成急冷塔出液管線堵塞的不同原因,采取維護(hù)急冷塔液位調(diào)節(jié)閥操作穩(wěn)定、急冷塔各項(xiàng)操作參數(shù)保持正常等相應(yīng)的措施,進(jìn)行了急冷塔液位控制閥閥頭改造、吹掃蒸汽管線改造、急冷塔底部和出液管線加伴熱改造、流量計(jì)改型等多項(xiàng)技改,三聚氰胺裝置由以前因急冷塔出液管線堵塞而最多的1個(gè)月減負(fù)荷13次,現(xiàn)在可以連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行120 d以上,效果良好。

      關(guān)鍵詞急冷塔;出液管線;堵塞;三聚氰胺;措施

      某公司2000年投產(chǎn)的高壓法三聚氰胺裝置,將尿素溶液提濃加壓后,與加熱過(guò)的氨混合進(jìn)入三聚氰胺反應(yīng)器,在反應(yīng)器內(nèi)尿素直接轉(zhuǎn)化為三聚氰胺,從反應(yīng)器出來(lái)的物料減壓至2.5 MPa進(jìn)入急冷塔。在急冷塔內(nèi)將絕大部分的氨和二氧化碳閃蒸出來(lái),以甲銨的形式送出另作處理;從急冷塔底部出來(lái)的三聚氰胺溶液被送到汽提塔內(nèi)將殘余的氨和二氧化碳徹底汽提出來(lái),然后經(jīng)過(guò)縮聚物分解、脫出固體雜質(zhì)和吸附脫色后,結(jié)晶、離心分離、干燥得到三聚氰胺產(chǎn)品。

      該裝置自投產(chǎn)以來(lái)運(yùn)行基本穩(wěn)定,但也存在影響裝置穩(wěn)定運(yùn)行的因素。近幾年,急冷塔出液管線時(shí)常出現(xiàn)堵塞,系統(tǒng)被迫減負(fù)荷,甚至停車處理,影響了裝置高負(fù)荷長(zhǎng)周期安全穩(wěn)定運(yùn)行,增加了三聚氰胺的生產(chǎn)成本。

      1 工藝流程

      如圖1,由三聚氰胺反應(yīng)器出來(lái)的壓力8.0 MPa、溫度380℃的三聚氰胺汽液混合物進(jìn)入急冷塔下部,14個(gè)急冷水的噴嘴保證均勻地將水噴灑在塔壁上,避免急冷塔任何部位超溫。急冷塔的液位任何時(shí)候都控制在反應(yīng)器進(jìn)料口的上方,避免高溫物料直接噴在塔壁上,避免造成腐蝕。

      為了進(jìn)一步降低腐蝕的危險(xiǎn)性,在生產(chǎn)過(guò)程中同時(shí)加入微量的鈍化空氣以在設(shè)備內(nèi)表面形成鈍化膜,保護(hù)設(shè)備。在塔的頂部設(shè)置3塊篩板式塔盤(pán),用溫度較低的急冷水進(jìn)一步精餾,避免三聚氰胺進(jìn)入氣相。進(jìn)入急冷塔的2股稀釋水,1股進(jìn)入急冷塔底部的渦流破碎器上部的環(huán)形管,再由環(huán)形管線上的小孔噴出;另1股直接加入到急冷塔出液管線內(nèi)。由急冷塔底部出來(lái)的三聚氰胺溶液經(jīng)急冷塔液位控制閥LV31177進(jìn)入氨-二氧化碳汽提塔中。

      圖1 急冷塔流程Fig 1 Process of quench tower

      急冷塔的作用是把三聚氰胺反應(yīng)器出來(lái)的高溫物料快速冷卻、稀釋溶解,制成水溶液。在有機(jī)物生成過(guò)程中,為防止生成產(chǎn)品在原條件過(guò)多地發(fā)生深度反應(yīng),通過(guò)減壓加入大量的水冷卻吸收,使產(chǎn)品迅速遠(yuǎn)離原來(lái)的生成條件,減少副反應(yīng)產(chǎn)物的生成量,這樣的一個(gè)過(guò)程稱為急冷。急冷同時(shí)也是一個(gè)溶解的過(guò)程,為了使反應(yīng)器內(nèi)生成的三聚氰胺能形成溶液以便在后續(xù)工段提純,避免深度反應(yīng)的進(jìn)行,選擇了急冷這種形式來(lái)進(jìn)行快速吸收溶解。溶液中三聚氰胺質(zhì)量分?jǐn)?shù)w與溫度的關(guān)系見(jiàn)表1。

      表1 三聚氰胺含量與溫度的關(guān)系Tab 1 Relationship of melamine content and temperature

      從節(jié)能的角度出發(fā),急冷塔底部控制三聚氰胺的含量越高,后系統(tǒng)所需要處理的溶液量越低,綜合能耗就會(huì)降低。但溶液三聚氰胺的含量越高,對(duì)應(yīng)的飽和溫度越高,為防止出現(xiàn)結(jié)晶,相應(yīng)操作溫度也要提高,而溶液中存在大量的氨和二氧化碳,隨著操作溫度的提高,對(duì)設(shè)備材質(zhì)的腐蝕就會(huì)加劇。另外,低溫度下可以較好地避免設(shè)備的腐蝕,但太低的溫度會(huì)增加氣體的溶解性從而增加了二氧化碳汽提塔的負(fù)荷,同時(shí)在較低溫度下必須控制較低的溶液含量,就需要加入大量急冷水,后系統(tǒng)能耗就會(huì)大幅度的增加。綜合考慮急冷塔操作條件:底部三聚氰胺的質(zhì)量分?jǐn)?shù)控制在10%左右,塔底部操作溫度控制在160~165℃,操作壓力2.4~2.6 MPa。

      急冷塔塔高13.755 m,底部直徑1.5 m,塔身直徑0.85 m,容積10.3 m3,殼體材質(zhì)為尿素級(jí)316L不銹鋼,底部?jī)?nèi)襯25-22-2。

      2管線堵塞現(xiàn)象及原因分析

      2.1液位控制閥問(wèn)題

      1)控制閥LV31177的定位器松動(dòng)或脫開(kāi),調(diào)節(jié)失靈,在2015年出現(xiàn)2次,主控室顯示閥位全開(kāi),現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際閥位是0,導(dǎo)致急冷塔出液管線堵塞,致使裝置各減負(fù)荷3 h,影響產(chǎn)量8 t。

      2)控制閥LV31177閥體保溫的低壓蒸汽未投用,或蒸汽冷凝液疏水器不好用,保溫效果不好,三聚氰胺溶液在閥頭處結(jié)晶卡澀,導(dǎo)致液相管線不暢或堵塞。

      3)急冷塔的操作壓力是2.5 MPa,當(dāng)控制閥LV31177填料處的吹掃蒸汽壓力低,長(zhǎng)時(shí)間加不進(jìn)去時(shí),三聚氰胺溶液就會(huì)在填料處結(jié)晶,2014年出現(xiàn)10多次。

      4)控制閥LV31177是氣開(kāi)閥,冬季如果儀表風(fēng)管網(wǎng)帶水結(jié)冰,堵塞儀表風(fēng)管線,導(dǎo)致控制閥門的儀表風(fēng)壓力達(dá)不到要求,而LV31177主控顯示全開(kāi),實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)LV31177關(guān)閉,此故障曾出現(xiàn)2次。

      5)曾有2次控制閥LV31177閥桿和閥頭處斷裂,閥頭脫落故障。其中一次是裝置滿負(fù)荷運(yùn)行,由此停車2 d,減少三聚氰胺產(chǎn)量100 t,多消耗蒸汽500 t、電40 MWh;另1次是裝置未投料,但由此推遲投料12 h,多消耗蒸汽120 t、電10 MWh等。

      6)控制閥LV31177與設(shè)備的安裝位置設(shè)計(jì)不合理,導(dǎo)致出現(xiàn)故障關(guān)閉后無(wú)法開(kāi)啟。

      2.2急冷塔內(nèi)件脫落

      三聚氰胺裝置運(yùn)行已經(jīng)16年,急冷塔內(nèi)件多,在汽液混合物的沖擊下,急冷塔內(nèi)件容易松動(dòng)脫落。曾在控制閥LV31177內(nèi)發(fā)現(xiàn)有螺母、小噴嘴、大噴嘴等,導(dǎo)致出液管線不暢或堵塞,裝置被迫減負(fù)荷處理。這是導(dǎo)致急冷塔出液管線堵塞的一個(gè)主要原因。

      2.3出液管線的伴熱效果差

      急冷塔底部無(wú)伴熱管,管線伴熱蒸汽壓力低、保溫層薄,伴熱效果不好,多次出現(xiàn)急冷塔底部和出液管線溫度低情況,導(dǎo)致三聚氰胺溶液在急冷塔底部和出液管線內(nèi)結(jié)壁逐漸增厚,脫落的結(jié)晶塊堵塞管線。

      2.4急冷水問(wèn)題

      進(jìn)入急冷塔的急冷水組分變化,閥門開(kāi)度不變的情況下,實(shí)際急冷水量少,溶液三聚氰胺含量升高,結(jié)晶點(diǎn)升高,在急冷塔出液管線內(nèi)結(jié)晶,這是近幾年導(dǎo)致結(jié)晶塊堵塞管線的又一個(gè)主要原因。

      進(jìn)入急冷塔的稀釋水量少,或進(jìn)入急冷塔出液管線的稀釋水量少或稀釋水管線堵,導(dǎo)致溶液三聚氰胺含量升高,結(jié)晶點(diǎn)升高,在急冷塔出液管線內(nèi)結(jié)晶,結(jié)晶塊堵塞管線。該故障出現(xiàn)過(guò)3次,因此引起的裝置減負(fù)荷,嚴(yán)重的1次導(dǎo)致裝置減負(fù)荷12 h,影響產(chǎn)量15 t。

      3 避免堵塞措施

      3.1液位控制閥

      針對(duì)2.1節(jié)所述控制閥LV31177的各項(xiàng)問(wèn)題,采取相應(yīng)措施。

      1)派人到現(xiàn)場(chǎng)檢查,切換自控至手動(dòng),手動(dòng)開(kāi)關(guān)閥門,以此檢查定位器是否有問(wèn)題。如控制閥LV31177長(zhǎng)時(shí)間卡澀或不動(dòng)作,裝置要減負(fù)荷處理,定期手動(dòng)開(kāi)關(guān)LV31177,以避免急冷塔漫液。

      2)操作人員定期到現(xiàn)場(chǎng)檢查控制閥LV31177閥體保溫蒸汽的投用情況,檢查蒸汽冷凝液疏水器是否好用,檢查閥體和管線的保溫情況。

      3)原設(shè)計(jì)高壓蒸汽壓力是3.6 MPa。實(shí)際使用的蒸汽壓力低且不穩(wěn)定,導(dǎo)致控制閥LV31177填料處的吹掃蒸汽管線時(shí)常因蒸汽壓力低堵塞。為此進(jìn)行了技改,采用5.2 MPa的蒸汽作為控制閥LV31177的填料吹掃蒸汽。投用后,吹掃蒸汽管線不再出現(xiàn)堵塞問(wèn)題。

      4)針對(duì)儀表風(fēng)帶水問(wèn)題,檢查儀表空壓機(jī)空氣出口管線上的水氣分離器的排水閥工作正常,檢查儀表空壓機(jī)的干燥器切換是否正常,檢查干燥器內(nèi)的分子篩是否粉化;定期做儀表風(fēng)露點(diǎn);冬季保持儀表風(fēng)儲(chǔ)罐底部的排放閥有一定開(kāi)度,排除凝結(jié)水。采取這些措施后,不同去出現(xiàn)此項(xiàng)故障。

      5)控制閥LV31177運(yùn)行工況為高差壓,閥芯與導(dǎo)向套設(shè)計(jì)存在間隙(受三胺料漿介質(zhì)的限制),同時(shí)結(jié)合當(dāng)時(shí)的運(yùn)行工況,閥芯存在高頻振動(dòng),致使閥桿與閥頭連接處金屬疲勞斷裂。對(duì)此采取措施:閥桿與閥頭交接處改為弧形過(guò)度,避免此處應(yīng)力集中;穩(wěn)定急冷塔和氨-二氧化碳汽提塔的操作壓力,在前系統(tǒng)負(fù)荷不變的情況下,保持系統(tǒng)水平衡穩(wěn)定,避免壓力、流量波動(dòng)對(duì)LV31177的沖擊;在確保有吹掃蒸汽進(jìn)入LV31177填料內(nèi)的情況下,盡量減小吹掃蒸汽加入量;在鍋爐蒸汽穩(wěn)定的情況下,盡量用鍋爐蒸汽作為吹掃蒸汽,比尿素裝置的蒸汽容易控制。一旦確認(rèn)LV31177閥頭脫落,就要立即把三聚氰胺反應(yīng)器斷料,停濃縮系統(tǒng),反應(yīng)器斷料帶氨運(yùn)行。LV31177工藝交出儀表拆閥檢修。為了防止LV31177的閥桿和閥頭再次斷開(kāi)情況的發(fā)生,用整根316L棒材加工整體閥芯。

      6)控制閥LV31177與氨-二氧化碳汽提塔呈45°斜角插入,三聚氰胺溶液是從LV31177側(cè)面進(jìn)入,當(dāng)閥頭脫落后,直接掉入閥座內(nèi),三聚氰胺溶液把閥頭壓死在閥座內(nèi),導(dǎo)致瞬間斷料,沒(méi)有回旋余地。將控制閥LV31177有現(xiàn)在的側(cè)進(jìn)下出改為下進(jìn)側(cè)出(見(jiàn)圖2),如閥頭脫落,閥頭會(huì)水平躺在閥座內(nèi),三聚氰胺溶液可以從閥頭與閥座的環(huán)隙進(jìn)入氨-二氧化碳汽提塔,不至于瞬間斷料,有回旋余地。經(jīng)過(guò)改造后,加上對(duì)工藝參數(shù)的調(diào)整和操作人員的精心維護(hù),目前運(yùn)行穩(wěn)定。

      圖2 控制閥LV31177安裝方式的改進(jìn)Fig 2 Improvement of installation of control valve LV31177

      3.2急冷塔內(nèi)件脫落的處理

      1)在每次計(jì)劃?rùn)z修時(shí),都要對(duì)急冷塔內(nèi)部構(gòu)件進(jìn)行檢查、緊固,查找缺失的內(nèi)件,發(fā)現(xiàn)有脫落的,如螺母、“U”型卡、大小噴嘴等,要及時(shí)回裝。

      2)提高檢修質(zhì)量,加強(qiáng)檢修后的檢查,防止內(nèi)件缺失。

      3)檢修后及時(shí)清理急冷塔底部雜物,倒沖洗急冷塔出液管線,避免內(nèi)件等雜物遺留在出液管線內(nèi)。

      3.3提高出液管線的伴熱效果

      在急冷塔底部增加蒸汽盤(pán)管,出液管線外加3根均勻分布的中壓蒸汽伴熱管線,原伴熱管線保留,這樣,就不受蒸汽壓力降低影響。而且即使某組伴熱管出現(xiàn)漏點(diǎn)又可以隨時(shí)切出消漏,不影響伴熱效果。該項(xiàng)措施技改在2015年12月實(shí)施后投用以來(lái),急冷塔底部和出液管線的溫度都已達(dá)標(biāo),效果良好。

      3.4急冷水問(wèn)題

      要求操作人員嚴(yán)格控制急冷水量達(dá)標(biāo),在前系統(tǒng)滿負(fù)荷生產(chǎn)時(shí),不能隨便減少急冷水量,并多頻率小幅度的調(diào)整急冷水量,避免急冷水因組分變化導(dǎo)致的實(shí)際急冷水量減少,三聚氰胺含量升高;定期分析急冷塔出液管線內(nèi)三聚氰胺含量。2015年12月對(duì)急冷水流量計(jì)進(jìn)行了改型,使急冷水量的指示更加穩(wěn)定,方便了對(duì)實(shí)際急冷水的判斷。

      進(jìn)入急冷塔的2股稀釋水要均勻分配,可通過(guò)稀釋水泵出口壓力、稀釋水加熱器蒸汽控制閥開(kāi)度等互相印證稀釋水量,還可到現(xiàn)場(chǎng)檢查閥門開(kāi)度,觸摸稀釋水管線等,判斷稀釋水量的多少和是否堵塞,以保證稀釋水量正常。

      4 結(jié)束語(yǔ)

      根據(jù)多年來(lái)的操作經(jīng)驗(yàn),及對(duì)急冷塔出液管線堵塞的原因分析,采取了相應(yīng)措施。進(jìn)行了急冷塔液位控制閥閥頭改造、吹掃蒸汽管線改造、急冷塔底部和出液管線加伴熱改造、流量計(jì)改型等多項(xiàng)技改后,又從操作上維護(hù)急冷塔液位調(diào)節(jié)閥運(yùn)行穩(wěn)定,確保急冷塔溫度、壓力、急冷水量等各項(xiàng)操作參數(shù)保持正常。三聚氰胺裝置以前因急冷塔出液管線堵塞最多的1個(gè)月減負(fù)荷13次,而現(xiàn)在可以連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行120 d以上,效果良好。

      經(jīng)驗(yàn)交流

      經(jīng)驗(yàn)交流

      中圖分類號(hào)TQ254.3

      文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼BDOI 10.3969/j.issn.1006-6829.2016.01.015

      收稿日期:2015-12-18;修回日期:2015-12-28

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