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      合成氨裝置液氮洗低壓燃料氣管道凍堵的處理

      2016-07-02 02:33:24郭志強(qiáng)兗礦貴州開陽(yáng)化工有限公司貴州開陽(yáng)550306
      化工生產(chǎn)與技術(shù) 2016年1期
      關(guān)鍵詞:堵塞合成氨措施

      郭志強(qiáng)(兗礦貴州開陽(yáng)化工有限公司,貴州 開陽(yáng)550306)

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      合成氨裝置液氮洗低壓燃料氣管道凍堵的處理

      郭志強(qiáng)
      (兗礦貴州開陽(yáng)化工有限公司,貴州開陽(yáng)550306)

      摘要分析了造成合成氨裝置液氮洗低壓燃料氣管道凍堵的原因,即低壓燃料氣壓力控制閥優(yōu)化移位后未跟進(jìn)相應(yīng)操作措施、系統(tǒng)停車后工藝處理失當(dāng)、止回閥密封性變差。通過(guò)修改液氮洗停車方案、經(jīng)常拆檢止回閥等相應(yīng)處理措施,避免了類似事故的再次發(fā)生。

      關(guān)鍵詞合成氨;液氮洗;低壓燃料氣管道;堵塞;措施

      某500 t/a大型合成氨裝置,副產(chǎn)硫磺21 t/a。凈化系統(tǒng)包括變換、甲醇洗、液氮洗等,從甲醇洗來(lái)原料氣經(jīng)液氮洗液氮洗滌、配氮后,CO體積分?jǐn)?shù)≤3× 10-6,H2、N2體積比3:1精制氣送往合成系統(tǒng)。

      液氮洗低壓燃料氣來(lái)自氫氣分離器V4002,從分離器底部通過(guò)TV4039排出,其CO、H2、N2、CH4、Ar的體積分?jǐn)?shù)分別為19.92%、0.17%、78.08%、0.03%、1.81%,經(jīng)過(guò)2#原料氣冷卻器E4006、1#原料氣冷卻器E4005和高壓氮?dú)饫鋮s器E4004這3臺(tái)板式換熱器復(fù)熱至15℃后與氨吸收排放的含氨燃料氣合并一起送往氣化,為氣化熱烘爐提供燃料。

      在一次開車接氣過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)液氮洗接氣后長(zhǎng)時(shí)間不合格,冷量不足,且氮洗塔塔頂溫度持續(xù)上升。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)氫氣分離器V4002底部通過(guò)原料氣進(jìn)氮洗塔溫度調(diào)節(jié)閥TV4039排除的低壓燃料氣壓力一度達(dá)到0.6 MPa(設(shè)計(jì)為0.2 MPa),而經(jīng)過(guò)3臺(tái)板翅式換熱器后壓力顯示為0.1 MPa,形成約0.5 MPa的壓差,明顯高于正常壓差0.1 MPa,管道阻力大,堵塞現(xiàn)象明顯。

      液氮洗系統(tǒng)被迫停車、排液、復(fù)熱,再進(jìn)行降溫積液,接氣后運(yùn)行正常。

      1 原因分析

      1.1前期低壓燃料氣管道改造

      液氮洗裝置設(shè)計(jì)原本為用低壓燃料氣壓力自調(diào)閥PV4012控制低壓燃料氣閥前壓力,通過(guò)PV4012的低壓燃料氣一路被送往氣化裝置,一路連接火炬放空,見圖1。

      圖1 原設(shè)計(jì)低壓燃料氣壓力控制Fig 1 The original design of low pressure fuel gas pressure control

      由于氣化消耗量較低,約3 000 m3/h(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)),液氮洗實(shí)際產(chǎn)量13 000 m3/h,故大部分低壓燃料氣被放空。為保證燃料氣入氣化壓力,現(xiàn)場(chǎng)操作工需頻繁調(diào)節(jié)PV4012閥后手動(dòng)放空閥開度,該閥為DN450的手動(dòng)閘閥,開關(guān)極不方便。為解決該問(wèn)題,制定了優(yōu)化方案,即將PV4012自調(diào)閥移至放空管,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制送往氣化的低壓燃料氣壓力,見圖2。

      圖2 優(yōu)化后低壓燃料氣壓力控制Fig2 Theoptimizeddesignoflowpressurefuelgaspressurecontrol

      優(yōu)化方案在實(shí)際運(yùn)行中確實(shí)實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定去氣化低壓燃料氣壓力的作用,但卻沒有考慮到液氮洗冷箱內(nèi)低壓燃料氣管道保壓?jiǎn)栴},忽略了液氮洗停車泄壓存在串氣的隱患,且工藝改變后相應(yīng)操作沒有及時(shí)做出修改。

      一旦生產(chǎn)系統(tǒng)停車,操作工仍然按照以往操作方法關(guān)閉氫氣分離器V4002底部排液閥TV4039和低壓燃料氣壓力自調(diào)閥PV4012,這就導(dǎo)致管網(wǎng)內(nèi)燃料氣與與液氮洗冷箱低壓燃料氣管直接相通。1#原料氣冷卻器E4005與2#原料氣冷卻器E4006間操作溫度為-120℃,E4006與V4002間操作溫度溫度-190℃,NH3在E4005與TV4039管段直接凝固,凍堵冷箱內(nèi)低壓燃料氣管道,見圖3。造成正常開車后冷量不足,指標(biāo)長(zhǎng)時(shí)間不合格。

      圖3 液氮洗低壓燃料氣流程Fig 3 Process of liquid nitrogen wash the low pressure fuel gas

      1.2系統(tǒng)停車后工藝處理失當(dāng)

      系統(tǒng)檢修時(shí),液氮洗按照計(jì)劃停車、泄壓、排液,但由于時(shí)間不允許,無(wú)法按照預(yù)期進(jìn)行復(fù)熱,此時(shí)液氮洗處于常壓狀態(tài),低壓燃料氣去氣化手動(dòng)閥亦未關(guān)閉,如此致使低壓燃料氣管網(wǎng)含氨氣體倒串入冷箱致使板式換熱器和管道發(fā)生凍堵。

      按照一貫?zāi)J讲僮饕旱赐\嚕瑓s沒有充分考慮到PV4012改管后的隱患,也沒有認(rèn)真檢查低壓燃料氣管網(wǎng)具體連接情況,才導(dǎo)致該次事件的發(fā)生。

      1.3止回閥密封性變差

      低壓燃料氣主管道上的止回閥密封性變差,導(dǎo)致內(nèi)漏加劇,使含氨燃料氣從管網(wǎng)直接倒入冷箱。

      2 整改措施

      2.1修改液氮洗停車方案

      短期停車,保證氫氣分離器V4002液位,不排液,同時(shí)關(guān)閉低壓燃料氣壓力自調(diào)閥PV4012,低壓燃料氣系統(tǒng)保壓。當(dāng)?shù)蛪喝剂蠚庀到y(tǒng)壓力下降時(shí),通過(guò)稍開原料氣進(jìn)氮洗塔溫度調(diào)節(jié)閥TV4039釋放少量氣體保壓。

      長(zhǎng)期停車,現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)關(guān)閉去氣化手動(dòng)閥后,燃料氣系統(tǒng)才可以泄壓,排液后必須進(jìn)行復(fù)熱。

      2.2經(jīng)常拆檢止回閥

      遇到長(zhǎng)期停車機(jī)會(huì),拆檢止回閥,檢查修復(fù)密封面,防止泄漏或降低泄漏。止回閥密封性良好,為低壓燃料氣管線再增加一道安全鎖。

      3 結(jié)束語(yǔ)

      凍堵事故造成生產(chǎn)系統(tǒng)停車約50 h,影響合成氨產(chǎn)量約1 600 t(按氣化單爐計(jì)),損失嚴(yán)重。吸取教訓(xùn),舉一反三,嚴(yán)格排查可能造成液氮洗凍堵的任何可能性,修訂中、低壓氮?dú)夤芫W(wǎng)、循環(huán)氫氣管網(wǎng)操作規(guī)定及注意事項(xiàng),并對(duì)以后的技改方案嚴(yán)格論證、嚴(yán)格審批。自此,無(wú)論短期停車還是長(zhǎng)期停車,液氮洗系統(tǒng)均未再發(fā)生管道凍堵事故。

      中圖分類號(hào)TQ025.3

      文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼BDOI 10.3969/j.issn.1006-6829.2016.01.014

      收稿日期:2015-12-15

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