張云華
【摘要】在建筑電氣安裝工程中,電氣配電箱的安裝工程量非常大,配電箱預(yù)留洞口施工質(zhì)量好壞是直接影響安裝工程的關(guān)鍵過程,結(jié)合自身工作經(jīng)驗,針對建筑施工的配電箱預(yù)留洞口出現(xiàn)的問題進(jìn)行了探索,以期指導(dǎo)實際施工中高效率的應(yīng)用。
【關(guān)鍵詞】提高;配電箱預(yù)留洞口;合格率
一、前言:
在建筑電氣安裝工程中,電氣配電箱的安裝工程量非常大 ,配電箱預(yù)留洞口施工質(zhì)量好壞是直接影響安裝工程的關(guān)鍵過程,如出現(xiàn)質(zhì)量缺陷,將給主體質(zhì)量造成很大的隱患,容易造成返工、修補(bǔ)、增加施工難度。為保證工程進(jìn)度,減少成本投入,要求我們必須提高配電箱預(yù)留洞口施工合格率,并在主體結(jié)構(gòu)期間提前施工,減輕工程后期電氣施工負(fù)擔(dān)。
二、目前存在的問題及原因分析:
2.1舉例說明:某綜合樓工程,地下一層、地上九層,總建筑面積10836.95M2,填充墻內(nèi)配電箱共計185臺,主體結(jié)構(gòu)施工時預(yù)留的配電箱洞,在安裝配電箱體時存在預(yù)埋位置不準(zhǔn)確,箱體安裝后補(bǔ)縫質(zhì)量等相關(guān)問題影響著觀感質(zhì)量。為此,結(jié)合自身工作經(jīng)驗,針對建筑施工的配電箱預(yù)留洞口問題進(jìn)行了探索,以期指導(dǎo)實際施工中高效率的應(yīng)用。
2.2根據(jù)我們以往的施工經(jīng)驗,對本工程正在進(jìn)行配電箱預(yù)埋施工質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計,出現(xiàn)質(zhì)量缺陷的項目有:
從以上分析可以看出:影響配電箱預(yù)埋質(zhì)量的主要原因是配電箱的預(yù)埋深度出現(xiàn)偏差,成為影響安裝質(zhì)量的主要環(huán)節(jié)。
2.3本文主要就配電箱預(yù)埋深度進(jìn)行原因分析,根據(jù)PDCA循環(huán)原理,我們項目部從人、機(jī)、料、法、環(huán)、測六個方面進(jìn)行仔細(xì)的分析研究,配電箱深度達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求的原因有以下幾點
2.3.1人:
2.3.1.1交底沒有針對性:沒有詳細(xì)的施工方法交底,針對性不強(qiáng)。
2.3.1.2跟蹤檢查不到位:
2.3.2機(jī):機(jī)械不到位:
2.3.3料:進(jìn)場材料監(jiān)督不夠:箱殼厚度達(dá)不到要求
2.3.4法:
2.3.4.1箱盒未加后支撐:由虛焊現(xiàn)象,箱體后側(cè)未進(jìn)行加固
2.3.4.2工序錯位:土建施工的工作面完全完成后開始安裝箱殼
2.3.5環(huán):協(xié)調(diào)不到位,成品保護(hù)措施不力:與土建溝通不到位
2.3.6測:測量放線不準(zhǔn)確:采用單一的水平管放線,由于視覺差,相同高度高差不一。
針對以上原因,我們通過現(xiàn)場的實際分析,判斷出主要原因是2.3.1人的問題和2.3.6測量的問題。
三、針對主要問題采取的具體措施:
3.1針對人的問題
3.1.1針對“技術(shù)交底沒有針對性”的原因
我們采取的措施是:重新制定技術(shù)交底,完善分項工程施工方案,并就此技術(shù)交底及施工方案召開了全體人員施工交底會,使每一位操作人員了解施工方案、施工工藝要求及質(zhì)量目標(biāo),并組織操作人員到現(xiàn)場參加學(xué)習(xí),現(xiàn)場講解操作要點,進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo),從而提高了操作人員的質(zhì)量意識和操作技能。
3.1.2針對“跟蹤檢查不到位”的原因
我們采取的措施是:質(zhì)量員應(yīng)加強(qiáng)施工過程中的質(zhì)量控制,認(rèn)真落實班組自檢、互檢,并負(fù)責(zé)全過程跟蹤全數(shù)檢查。認(rèn)真做好檢查記錄,技術(shù)負(fù)責(zé)人、技術(shù)員跟班抽查,對不符合品要及時發(fā)現(xiàn),并要求施工班組及時整改,保證質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。
3.2針對“測量放線不準(zhǔn)確”的原因
我們采取的措施是:改進(jìn)測量標(biāo)準(zhǔn),改變利用水平管及線繩相結(jié)合的測量方法,利用高精度水準(zhǔn)測量儀進(jìn)行測量,施工員跟班監(jiān)督控制,嚴(yán)禁從地面直接向上測量尺寸,注意控制箱殼面與砼剪力墻面的間距值,測量誤差減到最低點。
效果:測量值誤差小,高低偏差不大于2MM,箱口距所在墻面深度不大于3MM,90%緊貼墻面,觀感良好。
四、效果:
我們對配電箱預(yù)留洞口檢查,共抽查120個點,結(jié)果如下:
通過這個工程精細(xì)管理及細(xì)心施工,使安裝工程質(zhì)量得到了很大的提高,一次預(yù)埋成型也減少了二次預(yù)埋及修補(bǔ)。我們對本項目185臺配電箱二次預(yù)埋成本進(jìn)行了核算,每臺配電箱較一次預(yù)埋多花成本38元,按此推算,本工程節(jié)約成本(以前施工的同類項目合格率為76%,現(xiàn)在經(jīng)過采取相關(guān)措施后調(diào)高為96%):
185個x38元/個*(96%-76%)=1406元
縮短采購時間12天 12天*10000元/天=12000元
節(jié)約人工15個 15個*200元/個=3000元
合計:1406元+12000元+3000元=16406元。
結(jié)論:
提高配電箱預(yù)留洞口施工合格率,這樣不但加快了工程進(jìn)度,提升了觀感度,提高了安裝工程質(zhì)量,也大大節(jié)約了工程成本。在以后的施工中,我們單位其他項目上也積極的進(jìn)行了應(yīng)用,而且我們將此作為公司內(nèi)部作業(yè)指導(dǎo)書在單位大力推廣。
參考文獻(xiàn):
[1]GB50300-2001《建筑電氣工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》.
[2]GB50303-2002《建筑電氣工程施工工藝標(biāo)準(zhǔn)》.