管昱華
(中鐵二局集團新運工程有限公司,四川成都 610031)
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大噸位預制箱梁早期裂紋成因及防治措施
管昱華
(中鐵二局集團新運工程有限公司,四川成都 610031)
摘要:大噸位整孔預制箱梁由于體量龐大及水泥用量高等特點易產(chǎn)生早期裂紋,影響箱梁的力學性能及耐久性能。文中依托某高速公路項目實際工程,分析了預制箱梁不同種類早期裂紋的產(chǎn)生原因,并結(jié)合施工經(jīng)驗,分別從砼工藝、鋼筋保護層厚度控制、預張拉前后模板工藝及砼養(yǎng)護工藝和預應力張拉工藝調(diào)整等方面進行優(yōu)化改進,提出整改措施,預防大噸位預制箱梁早期裂紋的產(chǎn)生。
關(guān)鍵詞:橋梁;大噸位預制箱梁;早期裂紋;防治措施
近年來,中國高速公路事業(yè)發(fā)展迅速,施工技術(shù)及質(zhì)量標準不斷提高。大噸位預應力砼整孔預制箱梁以其結(jié)構(gòu)剛度大、整體性好、工程質(zhì)量可靠及快速施工等特點,在高速公路建設中得到較廣泛應用。但由于大噸位整孔預制箱梁體量龐大、水泥用量高等特點導致砼早期產(chǎn)生裂紋,影響箱梁的力學性能及耐久性能,進而影響橋梁的安全運營。因此,如何采取合理有效的措施預防早期裂紋的產(chǎn)生,消除安全隱患,保證橋梁施工的安全可靠顯得尤為重要。
某高速公路工程全程高架,除部分采用現(xiàn)澆整體箱梁外,大部分采用工廠化分幅集中預制箱梁。箱梁采用C50砼,其典型35 m預制箱梁外形尺寸如圖1所示,箱梁重約800 t。
圖1 預制箱梁外形尺寸(單位:cm)
該預制箱梁預應力施工分為預張拉、初張拉及終張拉3個階段,預應力鋼束布置如圖2所示,張拉方案如表1所示。
該工程首制2片箱梁在內(nèi)模脫出后內(nèi)箱均發(fā)現(xiàn)裂紋:第一片內(nèi)箱頂板至腹板豎向裂紋4處、長懸臂翼板下斜向裂紋2處(如圖3~5所示),第二片內(nèi)箱頂板至腹板豎向裂紋9處、長懸臂翼板下斜向裂紋1處、不規(guī)則裂紋1處(如圖4~8所示)。下面結(jié)合以往施工經(jīng)驗及相關(guān)理論分析箱梁裂紋的成因。
圖2 預應力鋼束布置(單位:cm)
表1 預應力鋼束張拉方案
圖3 第一片箱梁長懸臂側(cè)腹板裂紋位置示意圖(單位:cm)
圖4 第一片箱梁短懸臂側(cè)腹板裂紋位置示意圖(單位:cm)
2.1內(nèi)箱頂板至腹板豎向裂紋的產(chǎn)生原因
(1)砼配合比。對2片箱梁腹板主要3個斷面(T40、T60、T110)水化熱溫度場進行監(jiān)測,腹板最厚處(T110斷面)溫度最高,最高溫度分別為74.5 和75.6℃,且水化熱高溫出現(xiàn)時間早,持續(xù)時間長(70℃以上高溫持續(xù)超過24 h)。水化熱峰值過高、局部溫度應力偏大是造成砼開裂的原因之一。
(2)砼保護層厚度。該預制箱梁內(nèi)箱腹板砼保護層厚度設計為3 cm,而現(xiàn)場通過鋼筋保護層測厚儀測量,第二片箱梁內(nèi)箱長懸臂側(cè)變截段處保護層厚度普遍達到5 cm。保護層厚度超標,鋼筋對于砼的變形約束減小,導致第二片箱梁內(nèi)箱長懸臂側(cè)變截段處豎向裂紋比第一片梁多。
(3)預應力預張拉。大噸位預制箱梁可通過預張拉預防梁體早期砼裂紋的產(chǎn)生。該高速公路箱梁在預制過程中亦采用預張拉工藝,但仍有裂紋產(chǎn)生,其原因可能是預張拉應力偏小,砼壓應力不足,不能遏制砼表面裂紋的產(chǎn)生,預張拉未達到預期效果。
(4)內(nèi)箱齒板模型對梁體的約束作用。大噸位預制箱梁設計為帶模預張拉,與傳統(tǒng)鐵路預制箱梁不同的是該箱梁內(nèi)箱預留后期結(jié)構(gòu)體系轉(zhuǎn)換張拉齒板,預張拉時內(nèi)箱齒板模型緊貼相鄰的齒板和梁體砼面,由于內(nèi)箱齒板模型對梁體的約束作用,導致預張拉時齒板模型消耗一定的預壓應力,使砼向中部的預壓應力傳遞減小,導致產(chǎn)生裂紋。
圖5 第一片箱梁翼緣板下裂紋位置示意圖(單位:cm)
圖6 第二片箱梁長懸臂側(cè)腹板裂紋位置示意圖(單位:cm)
圖7 第二片箱梁短懸臂側(cè)腹板裂紋位置示意圖(單位:cm)
圖8 第二片箱梁翼緣板下裂紋位置示意圖(單位:cm)
2.2內(nèi)箱不規(guī)則裂紋的產(chǎn)生原因
不規(guī)則裂紋主要表現(xiàn)為干縮裂紋,因該箱梁噸位大,結(jié)構(gòu)非對稱,箱內(nèi)結(jié)構(gòu)復雜,導致脫內(nèi)模時間過長,造成內(nèi)箱表面砼長時間暴露,若人工灑水養(yǎng)護不到位,砼表面將嚴重失水,且箱內(nèi)外、砼表面與環(huán)境溫度相差過大,砼內(nèi)、外收縮變形不一致,當砼變形產(chǎn)生的收縮應力大于砼的抗拉強度時,將導致砼表面開裂。
2.3長懸臂翼板下斜向裂紋的產(chǎn)生原因
該箱梁預張拉、初張拉均在制梁臺位固定式底側(cè)模上進行,由于該箱梁長懸臂長度過大(達3.8 m),在預應力張拉過程中,固定式底側(cè)模限制了長懸臂翼緣板向下變形的趨勢,導致箱梁端頭翼緣板下集中受力,長懸臂翼板下產(chǎn)生斜向裂紋。
針對上述成因,結(jié)合多年施工經(jīng)驗,分別從砼工藝改進、鋼筋保護層厚度控制、預張拉前后模板工藝及砼養(yǎng)護、預應力張拉工藝調(diào)整等方面進行優(yōu)化改進,采取措施預防早期裂紋的產(chǎn)生。
3.1砼工藝方面
(1)該箱梁采用C50砼,通過試拌對配合比進行再優(yōu)化調(diào)整,降低水化熱峰值和速率。1)新增砼配合比(PHB15-003-1)。一是對減水劑進行調(diào)試,增加緩凝成分,增大初凝及終凝時間,在此基礎上進行試拌驗證,查看配合比的凝結(jié)時間;二是增大粉煤灰用量、減少礦粉用量,砂率降低為38%,其他材料品種及用量與PHB-003(前2片梁配合比)相同(如表2所示)。2)砼澆筑過程中,加強振搗工藝以減少水化熱,提高砼的密實性和抗拉強度。
表2 優(yōu)化C50砼理論配合比
3.2鋼筋保護層厚度控制
(1)施工過程中對鋼筋骨架尺寸進行嚴格控制,確保骨架及鋼筋輪廓尺寸滿足保護層要求。
(2)底腹板筋入模后,對腹板外側(cè)鋼筋保護層情況進行檢查,并測量腹板、底板鋼筋輪廓至外模的尺寸,以核實腹板內(nèi)側(cè)保護層是否滿足要求。內(nèi)模吊入后再次核實,特別是變截段處保護層厚度,確保保護層超差在設計范圍內(nèi)。
3.3預張拉前后模板工藝及養(yǎng)護整改措施
箱梁預制完成后,由于前期凝結(jié)固化,砼水化熱劇烈反應,導致箱梁溫度應力變化劇烈。加上前期砼未受到外界施加的預應力,極易產(chǎn)生裂紋。故該階段模板安裝、拆除工藝及砼養(yǎng)護是防治裂紋產(chǎn)生的重要因素之一。
(1)箱梁預制模板均為新制鋼模,側(cè)模與底模采用整體焊接固定于制梁臺座,內(nèi)模采用液壓式,齒塊處模板人工安裝、拆除,實現(xiàn)內(nèi)模整體安裝及脫模。在側(cè)模外側(cè)安裝彩鋼板密封兩側(cè)翼緣板下模板空間,控制砼澆筑后腹板外側(cè)與環(huán)境間的溫差(如圖9所示)。
(2)為減少預張拉時內(nèi)模及齒板模板對箱梁的約束,在內(nèi)模變截面及齒板處設置壓縮橡膠條,預張拉前取出壓縮橡膠條,以減少預應力損失。
圖9 側(cè)模彩鋼板封閉兩側(cè)翼緣板下模板空間
(3)盡早脫除端模,砼強度大于10 MPa后及時進行,脫模后采用噴霧霧化進行保濕養(yǎng)護,嚴禁直接用水噴灑砼面。
(4)端模拆除后,拆除內(nèi)模小件固定螺栓,并在預張拉前將內(nèi)??卓诩白兘孛婺0逅砷_,以防止內(nèi)模對梁體的約束,此時內(nèi)模高度不能下降。作業(yè)人員進入內(nèi)箱前,對內(nèi)箱適當通風,內(nèi)模模板面收起后禁止通風,應立即用高壓清洗機將噴頭調(diào)成噴霧狀態(tài)對砼面適當濕潤。
(5)在預張拉前,將梁端4 m范圍內(nèi)翼板模型松開10 mm,以防預張拉過程中及預張拉后梁端翼緣板受力。
(6)內(nèi)模卷起前對砼芯部與表層、箱內(nèi)與箱外、表層與環(huán)境溫差進行檢查確認,小于15℃時方可進行拆模。溫差超過要求時不得脫模,需采取逐漸通風、噴霧等降溫措施進行降溫處理,降溫速度不超過10℃/h。溫差達到要求后方可拆模,氣溫急劇變化時不應脫模。
(7)內(nèi)模拉出后,用篷布將孔口遮蓋,防止穿堂風造成箱內(nèi)溫度驟降。
(8)內(nèi)模脫出后嚴禁用水直接沖刷砼面,應采用高壓水槍調(diào)成噴霧狀態(tài)對腹板進行養(yǎng)護,保持腹板砼面濕潤即可。當養(yǎng)護用水與砼表面溫差在10℃以下時,方可直接灑水養(yǎng)護。噴霧養(yǎng)護或灑水養(yǎng)護頻率不少于1次/h,以砼面保持濕潤為度。
3.4預應力張拉工藝
通過預應力預張拉可有效預防砼早期裂紋的產(chǎn)生,但預張拉應力過小則達不到預張效果,預張拉應力過大則會導致砼變形甚至損壞。因此,合理的預張拉方案對早期裂紋的控制尤為重要。
通過有限元軟件計算分析,該箱梁原設計方案預張拉應力過小,需提高預張拉應力。將預張拉方案進行調(diào)整(如表3所示),并對原設計及調(diào)整后的預張拉方案分別進行檢算。
表3 預制梁預應力束張拉順序及控制應力
對調(diào)整前后預制箱梁預張拉方案進行檢算,結(jié)果表明:采用原設計預張拉方案,當預制梁的砼澆筑完成、縱向預應力鋼束預張拉完成后,梁體的變形很小,最大變形為1.29 mm;各控制截面縱向基本受壓應力的作用,最大壓應力為1.12 MPa。采用調(diào)整后預張拉方案,當預制梁的砼澆筑完成、縱向預應力鋼束預張拉完成后,梁體的變形很小,最大變形為1.28 mm;各控制截面縱向基本受壓應力的作用,最大壓應力為1.49 MPa。調(diào)整后,梁體的變形很小,各控制截面縱向基本受壓應力的作用,調(diào)整后跨中斷面縱向壓應力增加0.37 MPa。
同時,根據(jù)鐵路預制箱梁施工經(jīng)驗,參考鐵路相關(guān)規(guī)范要求,為保證及時預張拉,將預張拉時砼強度調(diào)整為砼設計強度的50%(原設計為60%)。
對6片箱梁改進后效果進行觀測,結(jié)果如下:
(1)調(diào)整砼工藝后,T110斷面水化熱最高溫度62.1~66.7℃,高溫持續(xù)時間為16~18 h,有效降低了水化熱峰值和速率。
(2)內(nèi)箱鋼筋保護層厚度合格率達到90%以上,且最大不超過40 mm。
(3)改進養(yǎng)護措施后未見內(nèi)箱表面不規(guī)則收縮裂紋。
(4)預張拉前取出橡膠條,并按調(diào)整后的預張拉方案進行張拉,效果良好,梁體變形在設計范圍內(nèi),且脫內(nèi)模后內(nèi)箱未見豎向裂紋。
(5)預張拉前翼板模型松開后,預張拉、初張過程中梁端翼板未受力,箱梁提出后未見斜向裂紋。
在該高速公路工程后續(xù)箱梁批量生產(chǎn)過程中,均按上述整改措施進行施工,杜絕了早期裂紋的產(chǎn)生,證實上述改進措施切實可行,可為類似工程提供參考和借鑒。
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中圖分類號:U445.7
文獻標志碼:A
文章編號:1671-2668(2016)03-0226-05
收稿日期:2016-02-08