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      氯化氫合成爐燃燒廢氫氣生產(chǎn)蒸汽

      2016-05-31 19:03:07李志孟
      中文信息 2016年5期
      關(guān)鍵詞:含氫羅茨膠管

      李志孟

      中圖分類號:TQ114.2 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1003-9082(2016)05-0297-01

      河南永銀化工實業(yè)有限公司燒堿分廠,投運南通星球石墨公司氯化氫石墨合成爐4臺,原設(shè)計為3臺合成爐運行一臺備用,由于PVC裝置長期停運,燒堿分廠HCl合成系統(tǒng)一直處于低負(fù)荷運行狀態(tài),大量氫氣放空,造成資源浪費,經(jīng)公司批準(zhǔn)將1#合成爐改造為燃?xì)錉t,生產(chǎn)蒸汽,供燒堿裝置使用。

      一、生產(chǎn)原理

      空氣中的氧氣與氫氣燃燒生成水蒸氣并產(chǎn)生大量的熱。

      反應(yīng)方程式: 2H2 + O2 → 2H2O + 285.83KJ/mol

      氫氣、空氣(含氧21%)的配比通常為1:3~4.5(體積),控制乏氣氧含量不低于2.5%,含氫小于0.4%。如比例過大,氫氣不能完全燃燒,乏氣中含氫高,易發(fā)生爆炸危險。如比例過小,乏氣量加大,乏氣帶出的熱量增加,降低蒸汽產(chǎn)率。

      二、改造工藝說明

      1.配風(fēng)系統(tǒng):利用新增的羅茨鼓風(fēng)機提供燃燒配風(fēng),采用DN150管道連接到進合成爐前的氯氣總管手動截止閥后,通過原氯氣進爐流量計、流量自動調(diào)節(jié)閥、自動切斷閥和進爐手閥,根據(jù)實際的配比量,通過DCS調(diào)節(jié)風(fēng)機電機供電頻率改變轉(zhuǎn)速控制空氣流量,進入合成爐石英燈頭處與氫氣充分混合燃燒,燃燒乏氣經(jīng)降膜吸收后排空,產(chǎn)生的蒸汽并入低壓管網(wǎng)。

      2.冷凝水排放:由于氫氧燃燒生成物為水蒸汽,合成爐的乏氣出口會產(chǎn)生大量的冷凝水需要外排,將原合成爐出口排水管道改為DN50,增加排水能力,并連接到新增5m高(密封壓力為50KPa)的倒淋水封自動排放,同時把經(jīng)一級膜吸產(chǎn)生的冷凝水也引入水封外排。

      3.氫氣系統(tǒng)維持原狀不變。

      4.安全連鎖:考慮生產(chǎn)安全,增加羅茨風(fēng)機的運行狀態(tài)與氫氣自控切斷閥的連鎖保護,當(dāng)風(fēng)機運行頻率低于5Hz時,連鎖關(guān)閉連鎖關(guān)閉氫氣自控截斷閥(HV- 5459A),其它連鎖控制方案不變。

      三、燃?xì)銱Cl合成爐開車點火

      1.確認(rèn)準(zhǔn)備工作完畢,1#合成爐汽包水位正常,循環(huán)水進、回水閥門打開并供應(yīng)正常,具備開車條件。

      2.確認(rèn)爐內(nèi)含氫等分析指標(biāo)達到開車標(biāo)準(zhǔn)。

      3.確認(rèn)倒淋水封已補水完成,打開1#合成爐出口、一級石墨吸收器下酸管至倒淋水封的排水手閥。

      4.確認(rèn)1#合成爐原氯氣總管一道手動截止閥處于關(guān)閉狀態(tài),空氣手動截止閥處于打開狀態(tài)。

      5.聯(lián)系調(diào)度準(zhǔn)備點爐,現(xiàn)場檢查羅茨風(fēng)機設(shè)備完好,冷卻水供應(yīng)正常,具備開機條件。

      6.關(guān)閉合成爐去氯化氫緩沖罐(V-701)的閥門HV-5451A,打開去尾氣吸收系統(tǒng)的閥門HV-5452A。

      7.關(guān)閉一、二級石墨吸收器循環(huán)水進、回水閥門。關(guān)閉一級石墨吸收器T-701A下酸管線去鹽酸調(diào)整罐(V-707)和高純鹽酸中間罐(V-708A/B)的自控閥(HV-5466A)和所有手動閥。啟動水力噴射器(P-701A),打開并調(diào)節(jié)尾氣吸收塔(T-703A)出口放空閥保持爐內(nèi)處于微負(fù)壓,關(guān)閉吸收水注入調(diào)節(jié)閥(FICA-5455A)和所有手動閥。

      8.一切準(zhǔn)備就緒后,爐門打開,進行點爐操作:

      8.1確認(rèn)新增DCS控制連鎖切除

      8.2點爐前5min關(guān)閉合成爐氮氣置換。

      8.3操作人員將防護用品及氫氣管線抱卡準(zhǔn)備就緒,確認(rèn)爐內(nèi)含氫小于等于0.4%;氫氣純度大于等于99%,含氧小于等于0.2%。

      8.4室外操作人員佩戴防火罩將點燃的點火棒,放置在氫氣膠管的出口處,不要正面對準(zhǔn)氫氣膠管出口,點火人員應(yīng)站在氫氣膠管旁的上風(fēng)口,防止火焰燒傷。

      8.5通知室內(nèi)操作人員開啟氫氣調(diào)節(jié)閥(FV-5452A),然后再慢慢開啟氫氣點火閥(氫氣旁路手閥),待氫氣膠管點著后調(diào)節(jié)好火焰, 室外操作人員把點著的氫氣膠管插接在燈頭上,并用抱箍捆緊氫氣膠管。

      8.6室內(nèi)操作人員觀察火焰情況,打開空氣調(diào)節(jié)閥(FV-5451A),室內(nèi)空氣閥門(空氣旁路手閥關(guān)閉),啟動羅茨風(fēng)機最低轉(zhuǎn)速運行,調(diào)整風(fēng)機風(fēng)量保持爐內(nèi)火焰正常后封閉爐門。

      8.7全部打開尾氣吸收塔(T-703A)出口放空閥,停用水力噴射器(P-701A),保持爐內(nèi)壓力低于30KPa。

      8.8待進合成爐氫氣流量大于等于280Nm3/h時,檢查氫氣管道是否泄漏,一切正常后,根據(jù)生產(chǎn)情況通知調(diào)度并按正常負(fù)荷調(diào)節(jié)。

      8.9羅茨風(fēng)機運行頻率高于10Hz,合成爐正常運行30分鐘后,投入新增保護連鎖。

      在風(fēng)機電機頻率處于30HZ以下時,由于電機內(nèi)部產(chǎn)生的熱量不能及時移除,為避免電機燒毀狀況發(fā)生,應(yīng)啟運配備的軸流風(fēng)機對電機進行散熱。

      切記:如果一次點火不成功,應(yīng)立即依次關(guān)閉氫氣、停運羅茨鼓風(fēng)機,關(guān)閉空氣切斷閥,充氮氣,關(guān)尾氣吸收器后放空,開水力噴射器抽真空置換爐內(nèi)的殘余氣體(時間在20min以上),打開點火孔,直至分析爐內(nèi)含氫≤0.4%時,再按上述步驟點火。一次點火不成功,第二次點火時,不管時間長短,一定要重新分析爐內(nèi)含氫。

      9.當(dāng)進合成爐氫氣達到一定流量之后,調(diào)節(jié)風(fēng)機電機頻率提高空氣流量,根據(jù)乏氣氧含量分析結(jié)果調(diào)節(jié)空氣、氫氣配比(點爐初期按每30min分析乏氣氧含量和氫含量一次)。

      10.合成爐運行穩(wěn)定后,調(diào)節(jié)蒸汽放空閥,待稍高于總管蒸汽壓力后并汽,關(guān)閉蒸汽放空閥投入正常生產(chǎn)。

      四、正常操作要點

      1.根據(jù)氫氣分配臺放空閥閥門開度及工藝空氣供應(yīng)量,調(diào)節(jié)燃?xì)浜铣蔂t生產(chǎn)負(fù)荷,滿負(fù)荷氫氣流量不得高于900Nm3/h。

      2.正常生產(chǎn)每2小時分析一次乏氣氧含量和氫含量,根據(jù)分析結(jié)果及時調(diào)整氫氣空氣比例。

      3.一定要密切注意觀察火焰,依據(jù)爐內(nèi)的火焰顏色變化和乏氣氧含量指標(biāo)來嚴(yán)格控制空氣和氫氣流量配比。儀表顯示僅做參考來判斷氫氣和空氣的流量變化趨勢,如有變化應(yīng)及時進行分析和調(diào)節(jié),切不可只根據(jù)流量計的顯示來調(diào)節(jié)空氫比例而忽視對火焰顏色的觀察,防止流量計失靈造成誤操作。

      4.及時調(diào)節(jié)、保持汽包液位在規(guī)定的范圍,經(jīng)常檢查汽包就地液位計與DCS遠傳信號的對比,發(fā)現(xiàn)異常及時處理,防止合成爐石墨夾套缺水而燒壞。

      5.經(jīng)常檢查石墨冷卻器冷卻水回水溫度及循環(huán)情況,保持冷卻水流動暢通,防止冷卻器缺水燒壞。

      6.經(jīng)常檢查倒淋水封排水情況,保持冷凝水的排放暢通,防止液封造成合成爐超壓。

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