劉利民
摘 要:針對某650MW核電汽輪機(jī)在盤車狀態(tài)下1號(hào)機(jī)1號(hào)軸瓦溫升高的原因,闡述了影響1瓦溫度的關(guān)鍵因素,并通過調(diào)整軸瓦油隙、修補(bǔ)軸瓦與軸頸手段,從而解決了1瓦溫升高的問題。
關(guān)鍵詞:1瓦溫升;盤車;軸瓦;軸頸
1 概述
某核電一期是由哈汽廠提供的650MW 級(jí)單軸、四缸六排汽帶中間汽水分離再熱器的反動(dòng)凝汽式汽輪機(jī),型號(hào)為HN650-6.41(三個(gè)低壓缸、一個(gè)高壓缸)。該汽輪機(jī)組共有8個(gè)軸承,結(jié)構(gòu)為四瓦塊可傾瓦,能按轉(zhuǎn)子的撓度和傾斜程度自動(dòng)調(diào)整定位,使軸頸與軸瓦處在較好潤滑狀態(tài)下工作。該汽輪機(jī)組1號(hào)和2號(hào)軸承不設(shè)頂軸油,3至8瓦設(shè)頂軸油。該機(jī)組在首次非核沖轉(zhuǎn)期間在250rpm時(shí)1號(hào)軸瓦溫度171.8℃導(dǎo)致燒瓦,隨后翻瓦檢查發(fā)現(xiàn)瓦塊及軸頸嚴(yán)重拉毛(軸頸尺寸由φ304.19mm變成φ303.80)?,F(xiàn)場根據(jù)廠家要求現(xiàn)場先后進(jìn)行6次處理軸頸及軸瓦,每次投盤車后1瓦溫升都在6℃至10℃范圍,且瓦塊與軸頸出現(xiàn)干磨燒瓦現(xiàn)象。現(xiàn)場依據(jù)沖轉(zhuǎn)前盤車溫升7℃出現(xiàn)燒瓦情況,會(huì)議決定依據(jù)其他同類型機(jī)組(如秦山核電)及廠家指導(dǎo)經(jīng)驗(yàn),再次沖轉(zhuǎn)前盤車軸瓦溫升小于5°為必要條件。
2 原因分析
1號(hào)軸承座與前軸承箱焊接成一體,軸承箱就位固定后1號(hào)軸承標(biāo)高可通過下半墊塊厚度(45度角)進(jìn)行調(diào)整,潤滑油通過金屬軟管連接至軸承四個(gè)進(jìn)油孔(上下左右)進(jìn)入軸承,通過擋油環(huán)回油孔泄到軸承座內(nèi)。在軸瓦下半左右共4個(gè)金屬測溫元件,檢測瓦溫。機(jī)組沖轉(zhuǎn)及盤車過程中出現(xiàn)軸瓦金屬溫度異常,經(jīng)過核實(shí)檢查排除了測溫元件損壞、溫度測量極性裝反、溫度測量補(bǔ)償方法或標(biāo)準(zhǔn)不正確、溫度補(bǔ)償系統(tǒng)受到外界嚴(yán)重干擾等,確認(rèn)軸承溫度異常的真實(shí)性。
排除了因熱工測量系統(tǒng)異常引起的軸瓦金屬溫度虛假升高和波動(dòng)。根據(jù)軸承理論,引起1號(hào)瓦金屬溫度高的原因可能有軸承載荷過大、軸瓦質(zhì)量不良、軸瓦自動(dòng)調(diào)整能力差、軸頸表面及軸瓦沖轉(zhuǎn)損傷后現(xiàn)場修復(fù)未達(dá)到設(shè)計(jì)要求等,下面逐一加以分析可能因素。
2.1 1瓦載荷太重
依據(jù)廠家文件1瓦的載荷為8T,因沖轉(zhuǎn)前盤車轉(zhuǎn)態(tài)下1號(hào)軸瓦溫升7℃-8℃,2號(hào)軸瓦沒有溫升。而且軸承修復(fù)后再次盤車溫升在6℃至10℃,軸瓦接觸面出現(xiàn)發(fā)亮及發(fā)黑現(xiàn)象,該問題可能是由于1號(hào)軸瓦載荷過大所致;但現(xiàn)場通過1號(hào)軸承臺(tái)高0.05mm后分別臺(tái)高2號(hào)和3號(hào)軸承,測得1號(hào)軸承的載荷在5.5至7T之間未超出設(shè)計(jì)范圍,可排除載荷太重原因。
2.2 軸瓦烏金澆鑄不良
軸瓦烏金澆鑄質(zhì)量不良,澆鑄時(shí)烏金過熱、有夾雜、結(jié)合不佳,存在脫胎現(xiàn)象。當(dāng)承受動(dòng)載荷時(shí),結(jié)合不牢的地方,脫胎進(jìn)一步加劇。機(jī)組盤車或運(yùn)行中,當(dāng)雜質(zhì)隨潤滑油一起進(jìn)入軸瓦時(shí),軸瓦與雜質(zhì)發(fā)生干摩擦,使軸瓦烏金被刮傷、碾壓等,都會(huì)造成瓦溫升高。
2.3 軸瓦自動(dòng)調(diào)整能力差
因采用假軸檢查發(fā)現(xiàn)軸瓦曲率與軸頸不匹配:瓦塊與假軸局部存在0.03mm可入,且軸承殼體中分面最大0.26mm可入。同時(shí)軸承間隙過小或者過大,軸承安裝偏斜,瓦塊底部增加的墊片過多,軸承與轉(zhuǎn)子揚(yáng)度不一致等因素,都可能使軸瓦自動(dòng)調(diào)整能力變差。另外,在盤車過程中,若潤滑油油質(zhì)中的微小顆粒進(jìn)入墊塊與瓦塊接觸面,造成球面墊塊在相對移動(dòng)過程中發(fā)生卡澀或者產(chǎn)生毛刺,將影響軸瓦轉(zhuǎn)動(dòng)自位。
2.4 軸頸表面及軸瓦沖轉(zhuǎn)損傷后現(xiàn)場修復(fù)未達(dá)到設(shè)計(jì)要求
因首次沖轉(zhuǎn)瓦溫過高軸頸已拉毛,通過現(xiàn)場通過砂帶及麻繩處理后不柱度為0.04mm,橢圓度為0.06mm,不符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)軸頸橢圓度≤0.02mm,不柱度≤0.02mm。軸瓦通過現(xiàn)場修刮調(diào)整,因軸頸直徑減小太多(0.40mm)分別嘗試開油楔、菱形油槽、調(diào)整與軸頸接觸面積等方式均未見效,每次投盤車后都會(huì)有新的拉毛痕跡
3 處理及效果
通過原因分析后現(xiàn)在主要解決為軸頸及軸瓦修復(fù)、檢查復(fù)裝問題。
3.1 軸頸修復(fù)
因軸頸拉毛嚴(yán)重(直徑已變小0.40mm),通過現(xiàn)場人工用沙帶和麻繩難以達(dá)到設(shè)計(jì)要求。現(xiàn)場議定兩種方案:①選擇國內(nèi)專業(yè)的軸頸機(jī)加修復(fù)公司到現(xiàn)場進(jìn)行處理;②高壓缸揭缸,整根轉(zhuǎn)子返廠修復(fù)軸頸。采用現(xiàn)場機(jī)加工雖然可以修復(fù)軸頸表面拉痕,節(jié)約成本及時(shí)間,但質(zhì)量無保證且核電無先列。返廠修復(fù)雖然工期長成本高,但技術(shù)成熟質(zhì)量有保證。通過綜合考慮選擇轉(zhuǎn)子返廠處理軸頸,編制軸頸修復(fù)質(zhì)量計(jì)劃并派專人跟蹤監(jiān)督。通過修復(fù)后軸頸拉痕全部消除,軸頸跳動(dòng)≤0.02mm,橢圓度≤0.02mm,不柱度≤0.02mm,滿足設(shè)計(jì)要求。
3.2 軸瓦修復(fù)
軸瓦根據(jù)轉(zhuǎn)子修復(fù)后的直徑尺寸,從新修復(fù)曲率。因軸頸修復(fù)后尺寸變化較大,同時(shí)軸承拉毛嚴(yán)重且現(xiàn)場修復(fù)無效果,討論決定返廠補(bǔ)焊加工處理。軸瓦修復(fù)完成后抱假軸檢查瓦塊與假軸間隙0.02mm塞尺檢查不入;軸承殼體中分面間隙0.03mm塞尺檢查不入。通過現(xiàn)場軸瓦修刮進(jìn)油楔(間隙放大至0.10mm),以便潤滑油進(jìn)入,同時(shí)剔除瓦塊硬點(diǎn)、夾雜。并用著色法檢查軸瓦烏金無裂紋、脫胎現(xiàn)象。
3.3 軸承復(fù)裝及中心調(diào)整
因轉(zhuǎn)子返廠修復(fù)軸系已解列,現(xiàn)根據(jù)中心設(shè)計(jì)要求重新軸系找中連接。調(diào)整完中心后測量出1號(hào)瓦塊底部的球面墊塊總厚度,采用備用墊塊加工至所需厚度進(jìn)行替換,以免因增加工藝墊片造成卡澀影響瓦塊自位能力。從新測量調(diào)整軸瓦頂隙、軸瓦頂隙、汽封間隙等參數(shù)使之滿足設(shè)計(jì)要求。
依據(jù)以上方法處理后復(fù)裝,油質(zhì)合格后起盤車1號(hào)軸瓦溫升0.3℃,異常問題得到順利解決,核沖轉(zhuǎn)時(shí)各軸瓦溫升正常。時(shí)隔數(shù)月后同樣問題在2號(hào)機(jī)出現(xiàn),非核沖轉(zhuǎn)前盤車時(shí)軸瓦溫升上升10℃。依據(jù)一號(hào)機(jī)的安裝經(jīng)驗(yàn)立即停盤車翻瓦檢查:發(fā)現(xiàn)軸瓦也出現(xiàn)大面積炭黑,軸頸輕度拉毛;現(xiàn)場通過加工假軸對1號(hào)軸瓦進(jìn)行修刮,同時(shí)用沙袋及麻繩處理軸頸。處理后再次盤車溫度正常,非核沖轉(zhuǎn)一次成功。
4 結(jié)束語
對于盤車轉(zhuǎn)態(tài)下出現(xiàn)軸瓦拉毛燒壞現(xiàn)象實(shí)屬罕見。特別是無頂軸油軸瓦較“脆弱”,對各項(xiàng)加工參數(shù)要求較高,在安裝前除常規(guī)檢查外,采用假軸檢查軸瓦曲率也很有必要。通過此次核電機(jī)組出現(xiàn)此類問題現(xiàn)象,在后續(xù)沖轉(zhuǎn)前軸瓦溫升情況應(yīng)作為一項(xiàng)重要檢查指標(biāo),能有效降低運(yùn)行燒瓦潛在風(fēng)險(xiǎn),提高了機(jī)組的安全運(yùn)行及經(jīng)濟(jì)效益。