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    高壓冷凝蒸發(fā)器對氮氣精餾的影響

    2016-05-30 14:22:56張志鋼
    科技風 2016年9期
    關鍵詞:分餾塔液氮壓縮空氣

    張志鋼

    摘 要:高壓冷凝蒸發(fā)器是高純氮氣生產(chǎn)設備中的一個換熱器,正常條件下工況非常穩(wěn)定,但在極端條件下,高壓冷凝蒸發(fā)器有換熱不充分的情況發(fā)生,對氮氣精餾產(chǎn)生不利影響。我們根據(jù)工作實際分析總結(jié)了造成這種現(xiàn)象的原因和對策。

    關鍵詞:高壓冷凝蒸發(fā)器;氮氣精餾

    高純氮氣是玻璃、有色金屬、電子等行業(yè)廣泛使用的保護氣體,在深冷法制取高純氮氣的KDN2500-70/Y型高純氮設備中,有一個二股流鋁制板翅式換熱器串聯(lián)在高純氮設備的高壓塔和低壓塔中間,利用不同壓強流體的溫差來冷凝氮氣和蒸發(fā)富氧液態(tài)空氣。

    在正常生產(chǎn)條件下,高壓冷凝蒸發(fā)器的工況非常穩(wěn)定,不需要調(diào)節(jié)。空分教材和設備使用維護說明書上對此冷凝蒸發(fā)器也未做過多的論述。但在實際工作中我們發(fā)現(xiàn),極端情況下,高壓冷凝蒸發(fā)器有換熱不充分現(xiàn)象,能影響到氮氣精餾,需要操作人員根據(jù)情況及時調(diào)整。我公司的高純氮設備就曾出現(xiàn)過這樣的情況,經(jīng)過科學合理處置,及時恢復了正常,這次的處置經(jīng)驗對于類似的工作有一定的借鑒作用。

    2015年,我公司啟動2#KDN2500-70/Y高純氮設備替換運行兩年多的1#KDN2500-70/Y高純氮設備。我們在2#KDN2500

    -70/Y高純氮設備正常運行后,為了加溫吹除1#分餾塔系統(tǒng),先從2#純化器后引出一路干燥的壓縮空氣送入1#分餾塔系統(tǒng)。而后又發(fā)現(xiàn)2#離心式空壓機功率較大,壓縮空氣有放空現(xiàn)象,為避免浪費,我們又從2#純化器后引出一路壓縮空氣送入了與空壓站相連的儀表氣管道。

    由于臨時增加了用氣量,2#純化器后的壓強由以前的0.75 MPa降為0.74 MPa,進入2#分餾塔的壓縮空氣由正常生產(chǎn)時的0.75 MPa,降為0.71 MPa,進塔氣量不足。

    這種情況下,2#分餾塔系統(tǒng)偏離了啟動時的狀態(tài),經(jīng)過調(diào)整,雖然勉強生產(chǎn),但高壓冷凝蒸發(fā)器已經(jīng)處于工藝帶邊緣。表現(xiàn)為高壓冷凝蒸發(fā)器的溫度偏高,TI503為-176.4℃,且液氮計量罐抽取液氮不正常。正常情況下,液氮抽取閥V506開一點兒就能抽取液氮,但這時V506全打開卻一會兒能抽到液氮,一會兒抽不到。

    當設備運行至純化器均壓階段時,又有一部分壓縮空氣分流入待用的純化器過濾罐,2#純化器壓強降至0.73 MPa,進塔壓縮空氣量更加不足,液氮計量罐完全不能抽取液氮。這時操作人員做出了錯誤判斷,認為液氮計量罐剛投入使用,溫度高,或是閥門V506有水分和二氧化碳凍結(jié),于是采取了聯(lián)通液氮計量罐與液氮儲罐,試開液氮計量罐吹除閥,反復開關V506閥等措施,沒有效果。

    由于啟動2#分餾塔時是按照邊生產(chǎn)氮氣邊抽取液氮來調(diào)節(jié)物料平衡的,液氮計量罐不能抽取液氮后,大量液氮進入低壓塔,低壓塔液位迅速上升,操作人員只好多次少量排放低壓塔液空,同時關閉了送空壓站的儀表氣,提升入塔空氣壓強。但不能制止情況進一步惡化,高壓塔壓強不斷上升,低壓塔壓強不斷下降,進而進塔空氣量下降,出塔氮氣量下降,出塔富氧空氣量下降,最終分餾塔的氮氣純度超標。

    事后我們對情況進行了分析。當時高壓塔壓強PI501為0.56MPa,在這個壓強下,高純液氮在高壓冷凝蒸發(fā)器中冷凝的理論溫度約為-176.5℃,而我們測量到的高壓冷凝蒸發(fā)器溫度TI503為-176.4℃,高于理論溫度,我們推測高壓冷凝蒸發(fā)器內(nèi)的氮氣可能沒有獲得足夠的冷量,沒有充分冷凝。這一推斷可在電腦記錄下的液氮計量罐的液位曲線圖上得到驗證。正常情況下,液氮計量罐的液位應隨時間均勻上升,由于沒有充分冷凝,高壓冷凝蒸發(fā)器后面的氮管道內(nèi)有液態(tài)有氣態(tài),當以氣態(tài)流經(jīng)液氮計量罐時,液氮計量罐的液位不上升,呈水平線,而當以液態(tài)流經(jīng)液氮計量罐時,液氮計量罐的液位上升,呈上斜線。如圖所示:

    是什么導致氮氣在高壓冷凝蒸發(fā)器內(nèi)沒有獲得足夠的冷量呢?按照換熱理論,高壓冷凝蒸發(fā)器的換熱量Q(也叫熱負荷)與冷、熱流體的溫度差△t(℃)成正比,與傳熱面積F(m2)的大小成正比,與傳熱系數(shù)K成正比。公式為:

    Q=3600KF△t(kJ/h)

    其中,傳熱系數(shù)K與換熱器的材質(zhì)和傳熱面結(jié)垢有關,材質(zhì)一定,就只和傳熱面結(jié)垢有關系。深冷設備換熱器易出現(xiàn)的問題大都是空氣中的水分和二氧化碳凍結(jié)在了傳熱面上,使傳熱系數(shù)減小。但這種情況一般出現(xiàn)在空分設備運行周期的后期或冷干機、純化器出故障時,而2#KDN2500-70/Y高純氮設備剛剛輪換使用,冷干機、純化器也運行正常,水分和二氧化碳凍結(jié)在傳熱面上的可能性不大。

    另外還有兩種情況能導致傳熱面積F的減小。

    一是氖、氦氣聚積引起的換熱面積減小。由于氖、氦氣的液化溫度比氮低,當氖、氦氣進入高壓冷凝蒸發(fā)器冷凝側(cè)上部時冷凝不下來,會占據(jù)了冷凝器的部分空間,換熱面積不能充分利用。但2#KDN2500-70/Y高純氮設備剛剛輪換使用,且每天都手動排放氖、氦氣,出現(xiàn)異常情況后操作員又嘗試著排放了氖、氦氣,所以出現(xiàn)氖、氦氣聚積的可能性也不大。

    二是高壓冷凝蒸發(fā)器內(nèi)冷流體量不足引起的。正常情況下出高壓塔的氮氣和富氧空氣在高壓冷凝蒸發(fā)器中換熱,氮氣被冷凝液化而富氧液空被蒸發(fā)。按照設計,只要進入高壓塔的壓縮空氣的溫度在工藝范圍內(nèi),氮氣和富氧空氣就有一個合適的比值,也就是說富氧空氣足以吸引氮氣放出的冷凝潛熱。問題是,為了平衡進出高壓塔的氣量,出高壓塔的富氧液空要經(jīng)過一個液空節(jié)流閥V503調(diào)節(jié),一般空分教材和設備說明書上介紹V503的作用都是它的開度會影響到高壓塔液位的穩(wěn)定,如果液空節(jié)流閥的開度正好與生成的富氧液空量相適應,高壓塔的液面將保持穩(wěn)定;如果開度小,則富氧液空通過的量減少,高壓塔液空液面就要持續(xù)上漲;反之,開度大,液面則會持續(xù)下降。所以這個閥一旦調(diào)整到位,盡量不動,以保持高壓塔液面的穩(wěn)定。

    我們的實際經(jīng)驗是這個液空節(jié)流閥的開度不僅影響高壓塔液位的穩(wěn)定,而且影響高壓塔和高壓冷凝蒸發(fā)器液位的高低。液空節(jié)流閥的開度有一個最適值,如果液空節(jié)流閥的開度略小于最適值,高壓塔液面略升后會重新達到一個物質(zhì)平衡,而不是持續(xù)上漲,其后的高壓冷凝蒸發(fā)器的液位則會降一定數(shù)值。

    只有V503的開度小到一定程度時,高壓塔液空的液面才持續(xù)上漲。反之,如果V503的開度只是略大于最適值,高壓塔液面會略降后重新達到一個平衡,液面仍保持穩(wěn)定,其后的高壓冷凝蒸發(fā)器的液位會上升一定的數(shù)值,只有V503的開度過大時,高壓塔的液面才會持續(xù)下降。

    通過長期觀察,我公司2#分餾塔V503閥的最適開度在71,在這次情況下開度在70,雖然高壓塔的液位值在332至339也保持了穩(wěn)定,但高壓冷凝蒸發(fā)器富氧液空的液位值卻在809至890,低于日常值955至1035。對于二股流板翅式換熱器來說,液位值小,液位就低,意味著換熱面積減小了。這是大家都容易忽視的現(xiàn)象,串聯(lián)在一起的三個壓力容器,調(diào)節(jié)聯(lián)接其間的閥門,不僅影響進、出口的壓差和流量,各容器中液相的液位也是有變化的。對直徑較大的容器,如高壓塔,液位的變化不明顯;但對直徑不大的容器,如高壓冷凝蒸發(fā)器,液位的變化不能忽視,特別是有相變的換熱器。

    另外,操作人員排放低壓塔液空的操作也加劇了冷流體量的不足。低壓塔液空排放不經(jīng)過過冷器E2和主換熱器E1回收冷量,造成了分餾塔系統(tǒng)冷量流失,進塔壓縮空氣得不到更充足的冷卻,富氧液空的比例會減小,使得冷流體的量更加不足。

    可是,既然高壓冷凝蒸發(fā)器內(nèi)冷流體量不足引起了氮氣冷凝不充分,氮管道內(nèi)充斥了大量氣態(tài)氮,氮氣流經(jīng)液氮計量罐,液氮計量罐的液位不上升,可為什么當?shù)M入了低壓塔,低壓塔的液位卻上升了呢?進一步分析,這與高壓冷凝蒸發(fā)器后面的過冷器E2有關,氮氣在經(jīng)過過冷器E2時,再次從出塔的氮氣和富氧空氣中獲得冷量,氮氣冷凝成液氮,注入了低壓塔,引起了低壓塔液位急速上升。

    冷流體量不足導致了高壓冷凝蒸發(fā)器的實際換熱面積減少,換熱面積減少導致了氮氣冷凝不充分。隨著高壓冷凝蒸發(fā)器工況的惡化,氮管道內(nèi)充斥的氣態(tài)氮越來越多,液氮節(jié)流閥V502時也出現(xiàn)問題。

    因為V502本來是按照通過液氮設置開度的,這個開度很小,只有19.5左右,大量的氣態(tài)氮無法順利通過。在高壓塔中初步分離出來的氮氣不能及時通過閥V502排到低壓塔,高壓塔的壓強越來越高,而低壓塔的壓強越來越低。當高壓塔壓強達到0.62MPa時,進塔阻力增加,壓縮空氣進塔困難,進塔壓縮空氣量明顯減少,高壓塔阻力明顯減少。進塔壓縮空氣量的減少又導致了出塔氮氣和富氧空氣量的減少。當高壓塔壓強達到0.65 MPa時,氮精餾的工作參數(shù)開始超出工藝范圍,高、低壓塔的精餾工況被破壞。

    針對高壓冷凝蒸發(fā)器引發(fā)的氮精餾工況破壞,我們采取了5點措施:

    1)當高壓塔壓強有明顯上升,精餾工況可能遭到破壞時,迅速切換了保安氮氣。

    2)適當增加了閥V502的開度,降低高壓塔壓強,降低整個分餾塔系統(tǒng)阻力,恢復進塔氣量。由于V502的開度對氮氣純度的影響很大,當其它后續(xù)措施發(fā)揮作用后要及時恢復V502開度。

    3)開大閥門V503來提高高壓冷凝蒸發(fā)器的液位,通過增大換熱面積來降低TI503的溫度,促進氮氣冷凝。開V503提升高壓冷凝蒸發(fā)器液位的同時要防止高壓塔液位降得過低,液位過低會使高壓塔的上升氣減少,對高壓塔精餾工況帶來新的影響,V503的調(diào)整幅度不宜過大,一次以1個開度為宜。

    4)開大閥V513增加來自再沸器的另一股冷流的量來提升高壓冷凝蒸發(fā)器液位,降低TI503的溫度。增加V513的開度會引起低壓塔壓強上升,液位下降,所以開V513的幅度也要小,并注意觀察。

    5)開大閥V405增加膨脹機的制冷量。增加膨脹機的制冷量會引起低壓塔壓強的上升,在開閥405的同時可適當增加閥V515的開度來降低壓塔壓強。

    采取措施后,高壓塔壓強很快恢復至0.58MPa,進塔空氣量、出塔氮氣量、出塔富氧空氣量隨后恢復,高、低壓塔阻力也逐漸正常。在保證了出塔氮氣純度后,我們繼續(xù)增加高壓冷凝蒸發(fā)器的冷流體量,促使高壓冷凝蒸發(fā)器液位值上升,溫度下降,當TI503的溫度降到-175.8℃以下后,液氮抽取也恢復了正常,整個分餾塔系統(tǒng)回工藝范圍內(nèi)。

    我們也通過處置這次事件總結(jié)了2點經(jīng)驗:

    1)高度關注高壓冷凝蒸發(fā)器的溫度TI503,這個溫度的確立應以氮氣充分冷凝為標準,現(xiàn)象是液氮計量罐必須能正常抽取液氮。我公司KDN2500-70/Y高純氮設備的TI503溫度以低于-176.5℃為宜。當TI503的溫度高于-176.5℃時,要及時開大閥門V503或V513來降低高壓冷凝蒸發(fā)器溫度,避免情況惡化。

    2)壓縮空氣進分餾塔的壓強過低會影響高壓冷凝蒸發(fā)器的熱交換。雖然高壓冷凝蒸發(fā)器在設計時,其換熱能力留有一定的裕量,當分餾塔的壓強降幅不大或時間很短時,對空分裝置的正常運轉(zhuǎn)影響不大,但如果長期低壓運行,則需要重新調(diào)整分餾塔,特別是高壓冷凝蒸發(fā)器的工況。

    高壓冷凝蒸發(fā)器在極端條件下熱負荷的變化會影響氮氣精餾工況,這一現(xiàn)象豐富了我們對KDN2500-70/Y高純氮設備的認識,為我們的深冷制氮工作積累了有益的經(jīng)驗,也希望我們的處置經(jīng)驗能給同行有益的參考。

    參考文獻:

    [1] 制氧工問答.冶金工業(yè)出版社,ISBN:9787502427894.

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