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      雅瑪渡水電站機(jī)組推力軸承測(cè)溫異常跳變分析及處理

      2016-05-30 08:48:33肖云亞
      水電站機(jī)電技術(shù) 2016年4期

      肖云亞

      (新疆伊犁河流域開發(fā)建設(shè)管理局,新疆伊寧835000)

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      雅瑪渡水電站機(jī)組推力軸承測(cè)溫異常跳變分析及處理

      肖云亞

      (新疆伊犁河流域開發(fā)建設(shè)管理局,新疆伊寧835000)

      摘要:雅瑪渡水電站機(jī)組導(dǎo)軸承、推力軸承及各油槽均裝有PT100測(cè)溫電阻用于監(jiān)測(cè)軸承或油槽溫度,該電站自投運(yùn)以來,3臺(tái)機(jī)組推力軸承多個(gè)測(cè)溫點(diǎn)頻繁出現(xiàn)異常跳變的現(xiàn)象,這給機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行帶來了隱患。為此,針對(duì)該問題進(jìn)行了原因查找分析并改進(jìn)處理,通過后續(xù)運(yùn)行觀察,問題得到消除,達(dá)到了處理改進(jìn)的目的。

      關(guān)鍵詞:推力軸承;測(cè)溫異常;分析與處理

      0 引言

      雅瑪渡水電站安裝3臺(tái)立軸混流式水輪發(fā)電機(jī)組,單機(jī)容量44 MW,總裝機(jī)容量132 MW,機(jī)組制造廠家為福建南平水電設(shè)備制造有限公司,機(jī)組額定水頭154.3 m,額定轉(zhuǎn)速428.6 r/min。每臺(tái)機(jī)組均裝有水導(dǎo)、下導(dǎo)、上導(dǎo)和推力軸承,其作用是承受機(jī)組在運(yùn)行過程中徑向振擺力和軸向推力。運(yùn)行過程中監(jiān)視各軸承溫度是判別機(jī)組狀態(tài)的重要條件,若機(jī)組在運(yùn)行過程中出現(xiàn)軸承溫度升高,會(huì)使機(jī)組軸承燒損導(dǎo)致機(jī)組非計(jì)劃事故停機(jī),且需很長(zhǎng)時(shí)間修復(fù)。因此,監(jiān)視軸承溫度的測(cè)溫元件和回路的穩(wěn)定與可靠是保證正確監(jiān)視軸承溫度的必要條件。雅瑪渡水電站自2011年投運(yùn)以來,在運(yùn)行1年之后,3臺(tái)機(jī)組均有多個(gè)推力軸承測(cè)溫點(diǎn)出現(xiàn)測(cè)溫跳變的現(xiàn)象,但水導(dǎo)、下導(dǎo)、上導(dǎo)少有類似的現(xiàn)象出現(xiàn)。

      1 測(cè)溫跳變?cè)虿檎遗c分析

      (1)針對(duì)僅出現(xiàn)推力軸承測(cè)溫點(diǎn)測(cè)溫跳變的現(xiàn)象分析,導(dǎo)致測(cè)溫跳變的原因基本排出測(cè)溫表計(jì)、回路干擾等因素的影響,可以確定測(cè)溫跳變的問題原因存在于油槽內(nèi)的測(cè)溫元件和測(cè)溫回路。

      (2)通過查閱機(jī)組廠家設(shè)計(jì)圖分析,推力軸承PT100測(cè)溫電阻安裝及信號(hào)線引出均為早期設(shè)計(jì)方式,即測(cè)溫電阻水平安裝于推力軸承測(cè)溫孔內(nèi),測(cè)溫電阻通過帶有螺紋膠木套再經(jīng)壓緊彈簧固定在推力軸承測(cè)溫孔內(nèi),測(cè)溫信號(hào)線沿推力軸承冷卻器銅管綁扎后經(jīng)油槽內(nèi)專用測(cè)溫接線端子盒引出。針對(duì)該安裝結(jié)構(gòu)的分析,導(dǎo)致測(cè)溫跳變的原因可能有如下因素:

      ①測(cè)溫信號(hào)線在油槽內(nèi)專用測(cè)溫接線端子盒處因受油流沖擊接線松動(dòng)導(dǎo)致;

      ②測(cè)溫信號(hào)線在油槽內(nèi)綁扎走線過程中,因油流磨檫損傷信號(hào)線導(dǎo)致;

      ③測(cè)溫電阻安裝固定處,因機(jī)組運(yùn)行時(shí)油流沖動(dòng)導(dǎo)致測(cè)溫電阻斷線。

      (3)2012年雅瑪渡水電站1號(hào)機(jī)組開展了投運(yùn)1年后的大修工作,機(jī)組通過解體后針對(duì)推力軸承測(cè)溫跳變的問題進(jìn)行了有針對(duì)性的檢查,檢查中發(fā)現(xiàn)推力軸承多個(gè)測(cè)溫電阻信號(hào)線被推力軸承冷卻器油管路磨破或磨斷,且在專用接線盒引出端子處也有松動(dòng)的現(xiàn)象,個(gè)別測(cè)溫電阻測(cè)溫信號(hào)線在安裝處根部有拆斷的現(xiàn)象。

      (4)結(jié)合上述三個(gè)階段的分析與查找,基本確定雅瑪渡水電站機(jī)組推力軸承測(cè)溫跳變現(xiàn)象是由于設(shè)計(jì)與安裝工藝不合理導(dǎo)致,同時(shí)也反映出測(cè)溫電阻信號(hào)引出線本身線徑偏細(xì)等問題。

      2 處理方案確定

      在問題原因查找分析確定后,提出了2個(gè)處理方案:

      2.1方案一

      采取暫不改變測(cè)溫電阻安裝結(jié)構(gòu)原設(shè)計(jì),處理方案:

      (1)對(duì)現(xiàn)有的測(cè)溫電阻更換,要求測(cè)溫電阻引出線長(zhǎng)度應(yīng)超過6 m(減少測(cè)溫電阻信號(hào)線在油槽內(nèi)有接頭),要求信號(hào)線線徑不小于0.75 mm2,信號(hào)線需帶屏蔽抗干擾、能耐透平油能耐高溫,受透平油長(zhǎng)時(shí)間浸泡不應(yīng)出現(xiàn)硬化或龜裂等老化現(xiàn)象。

      (2)在推力冷卻器立肋上焊接相應(yīng)的支撐鋼筋,且所焊鋼筋應(yīng)隨油槽弧度彎曲相應(yīng)的幅度,用于單個(gè)測(cè)溫電阻引出線的綁扎固定。

      (3)在推力冷卻器分瓣固定板和油槽頂部蓋板上分別開孔,所開孔的直徑能滿足所有測(cè)溫點(diǎn)測(cè)溫線線把的穿出。

      (4)加工一定數(shù)量的測(cè)溫電阻安裝固定所用的膠木套,用于更換出現(xiàn)滑絲的膠木套。

      2.2方案二

      改進(jìn)測(cè)溫電阻安裝結(jié)構(gòu),采用更為先進(jìn)的自帶航空插頭且引出線帶減振彈簧的測(cè)溫電阻直接安裝于推力瓦上,信號(hào)線引出綁扎方式參照方案一進(jìn)行。

      由于采用方案二改動(dòng)較大,需對(duì)每塊打推力軸承重新加工測(cè)溫電阻安裝孔,且原有的測(cè)溫電阻將全部更換,因此受之于元件采購周期及在推力軸承加工測(cè)溫孔的局限,經(jīng)公司專題技術(shù)討論會(huì)確定,采用方案一方法進(jìn)行改造處理。

      3 改造試驗(yàn)及運(yùn)行效果

      2015年7月、8月按照方案一方式分別對(duì)雅瑪渡水電站3號(hào)、1號(hào)機(jī)組進(jìn)行了改造,更換了信號(hào)線線徑為0.75 mm2的測(cè)溫電阻,并在改造過程中注意控制如下問題:

      (1)對(duì)各測(cè)溫電阻引出線用白布帶包扎涂刷涼干漆,以做到抗磨耐油處理(見圖1、圖2)。

      圖1 測(cè)溫電阻信號(hào)線原引出綁扎工藝

      圖2 測(cè)溫電阻信號(hào)線改進(jìn)后引出綁扎工藝

      (2)測(cè)溫電阻引出線與推力冷卻器立肋上所焊接的支撐鋼筋固定時(shí)應(yīng)留有適當(dāng)裕量,不易過緊,以減輕機(jī)組運(yùn)行中受推力瓦本身左右擺動(dòng)及上下振動(dòng)的影響。

      (3)測(cè)溫線穿越推力冷卻器分瓣固定板孔洞和油槽頂部蓋板孔洞時(shí),應(yīng)對(duì)測(cè)溫線線把用白布帶再次包扎,以抗孔洞處的磨損。

      (4)將測(cè)溫線從油槽內(nèi)接線盒接線改至油槽外接線,以防測(cè)溫點(diǎn)因油槽內(nèi)接線盒接線松動(dòng)而引起的測(cè)溫值跳變(見圖3、圖4)。

      圖3 原測(cè)溫電阻信號(hào)線接線端

      圖4 取消油槽內(nèi)接線端直接引出信號(hào)線

      雅瑪水電站3號(hào)、1號(hào)機(jī)組推力軸承測(cè)溫電阻自改造處理后運(yùn)行至今,未有測(cè)溫點(diǎn)再次出現(xiàn)測(cè)溫溫度跳變的現(xiàn)象,對(duì)推力軸承溫度監(jiān)視更加穩(wěn)定可靠。

      4 結(jié)束語

      雅瑪渡水電站機(jī)組屬中型水頭機(jī)組,其轉(zhuǎn)速相對(duì)較高,機(jī)組在運(yùn)行過程中油槽內(nèi)的測(cè)溫元件及信號(hào)線易受機(jī)組運(yùn)行振擺及油流旋轉(zhuǎn)離心力的影響,而導(dǎo)致測(cè)溫元件及回路受損,從而導(dǎo)致測(cè)溫穩(wěn)定性、可靠性降低。因此,設(shè)計(jì)合理的測(cè)溫元件安裝方式和施工工藝至關(guān)重要。

      作者簡(jiǎn)介:肖云亞(1982-),男,工程師,從事水電站維護(hù)、檢修與試驗(yàn)管理工作。

      收稿日期:2016-02-23

      DOI:10.13599/j.cnki.11-5130.2016.04.019

      中圖分類號(hào):TK730.3+22

      文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B

      文章編號(hào):1672-5387(2016)04-0058-02

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