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    輸油泵運行振動超高故障處理

    2016-05-14 22:01:21史鐵峰
    科學(xué)與財富 2016年6期
    關(guān)鍵詞:輸油泵狀態(tài)監(jiān)測振動

    摘要:本文主要闡述對輸油泵運行振動超高故障的檢維修過程。通過動設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測手段進行深入分析,采取葉輪切削方式改變離心泵流體動力激振狀態(tài),從而改善離心泵運行振動超高問題。

    關(guān)鍵詞:輸油泵;振動;狀態(tài)監(jiān)測;葉輪切削

    概述

    中國石化華南成品油長輸管道主要采用德國魯爾泵(RUHRPUMPEN)作為輸油主輸泵,首站共4臺主輸泵,2臺小泵和2臺大泵依次串聯(lián),編號分別為4#、5#、6#、7#。其中6#主輸泵長期存在輸送汽油工況下振動超高問題,其在工藝流程中為串聯(lián)第3臺泵,泵型為ZM IP 480/03,按API610(第11版)泵分類屬于BB1型水平臥式軸向剖分單級雙吸泵,滾動軸承非強制潤滑。該泵額定流量780m?/h、額定揚程300m、轉(zhuǎn)速2980r/min,工頻運行?,F(xiàn)場振動監(jiān)測采用加速度振動傳感器,驅(qū)動端(DE)和非驅(qū)動端(NDE)均為垂直振動測量,測量點為徑向軸承座上部。

    故障現(xiàn)象

    在汽油工況下輸送流量為400m?/h時,現(xiàn)場測量6#泵NDE端振動值:垂直9.2mm/s、水平5.2mm/s、軸向3.6mm/s;DE端振動值:垂直3.2mm/s、水平2.4mm/s、軸向2.9mm/s。在與其它泵聯(lián)運狀態(tài)下,NDE端垂直振動最高達12.5mm/s。根據(jù)《泵的振動測量與評價方法》(JB/T 8097-1999)第4.2條內(nèi)容規(guī)定,按泵中心高和轉(zhuǎn)速將泵分為四類來評價泵的振動級別,該泵屬于第三類泵(1800 r/min﹤轉(zhuǎn)速﹤4500 r/min,中心高>550 mm),振動級別A、B、C、D四級,D級為不合格(振動值﹥7.10mm/s),該泵振動在不合格區(qū)域,需要停車檢修。

    檢修過程

    故障排查

    在對6#泵開泵蓋前對泵進行外觀初步檢查和檢測,檢測泵軸與電機軸同心度正常,DE和NDE端機械密封泄漏量正常(10滴/min內(nèi)),但止推軸承溫度在高報警臨界值附近(90℃)。因為泵故障已經(jīng)顯露,當時未再做早期故障診斷,所以編制檢修方案時未考慮狀態(tài)監(jiān)測手段進行定性分析,而是直接采取開蓋檢查故障點并處理。

    開泵蓋后發(fā)現(xiàn):葉輪與軸配合部松動,軸葉輪安裝位置存在明顯磨損,但葉輪無沖蝕情況;葉輪鎖緊螺母松動,且外周磨損嚴重;葉輪口環(huán)和殼體口環(huán)均磨損,殼體口環(huán)與葉輪口環(huán)配合部局部周向磨損,且存在細小沖蝕孔,殼體口環(huán)內(nèi)端面存在魚鱗狀沖蝕帶。根據(jù)以往泵檢修經(jīng)驗,以上情況為轉(zhuǎn)子正常使用磨損,一般不是泵運行振動超高的主導(dǎo)因素。

    拆松泵進出口法蘭連接螺栓,檢查自由狀態(tài)下法蘭配對情況,發(fā)現(xiàn)泵進口管法蘭比泵進口法蘭高6mm,泵出口法蘭比泵出口管線法蘭高3mm,水平無偏差。故泵進口配對法蘭配合超差較大(標準≤2mm),初步判斷進出口管帶應(yīng)力安裝或泵基礎(chǔ)安裝偏差。

    對泵水平中分面進行水平度檢測,使用量程200mm、分度值0.02mm/m的框式水平儀和塞尺進行測量,泵端軸向加0.23 mm塞尺使水平儀平衡,即軸向水平度偏差1mm/m;泵端徑向進口側(cè)加0.25mm塞尺使水平儀平衡,即徑向水平度偏差1.40mm/m。對泵基礎(chǔ)地腳水平度進行復(fù)測,數(shù)據(jù)與中分面一致,即泵基礎(chǔ)存在安裝偏差(GB50275標準值為0.02mm/m)。

    前期故障處理

    針對6#泵轉(zhuǎn)子磨損問題,更換了除葉輪外全套轉(zhuǎn)子部件,并按G2.5級重新進行動平衡調(diào)整,恢復(fù)原有各間隙配合精度,更換了NDE端、DE端徑向軸承和止推推軸承。針對泵基礎(chǔ)偏差問題,綜合輸油生產(chǎn)影響、施工安全和可行性等因素,最終采取在泵地腳加特制墊鐵的調(diào)整方案。根據(jù)水平度測量數(shù)據(jù),在每個泵腳增加一塊基礎(chǔ)厚度為2㎜的斜角墊鐵,斜角比例由現(xiàn)場水平儀數(shù)據(jù)選定。現(xiàn)場安裝過程中根據(jù)實時水平測量數(shù)據(jù)進行手工研磨調(diào)整,最終使地腳墊片達到0.02mm/m精度要求。再將下泵體坐至墊鐵上復(fù)測泵體中分面水平度,邊固定地腳螺栓邊測量水平度變化,待螺栓完全緊固且水平度符合要求后,點焊固定墊鐵防止竄動。

    采用狀態(tài)監(jiān)測分析手段

    經(jīng)過轉(zhuǎn)子檢修和基礎(chǔ)調(diào)整后,6#泵單泵和多泵聯(lián)運試運行仍存在NDE端垂直振動超高現(xiàn)象,最高達12.0mm/s,振動無明顯改善。說明6#泵振動超高與基礎(chǔ)安裝偏差也無明顯關(guān)系。該泵長時間工作點在API610規(guī)定的最優(yōu)工作區(qū)邊緣,初步判斷工作點與該泵流體動力激振點重合。采用狀態(tài)監(jiān)測手段對該泵進行深入分析,分別在汽油和柴油工況下進行監(jiān)測,但由于工況流量調(diào)節(jié)范圍有限,無法實現(xiàn)泵性能曲線全區(qū)域監(jiān)測,但通過出站調(diào)節(jié)閥37%-75%緩慢調(diào)節(jié)觀察,流量變化對振動影響較小。本次測點選在軸承箱外側(cè)垂直、水平、軸向三個方向。

    柴油工況下振動無異常這里不做分析。在汽油工況下(500m?/h)從振動頻譜分析得到振動主要分布于NDE端垂直方向,由5倍頻(249.5Hz)占主導(dǎo);1、2、3、4倍頻幅值在輸送汽油和柴油時均較小,可判斷轉(zhuǎn)子不存在軸向力不平衡及偏心問題(如圖1)。

    由于單級葉輪為5片葉片,5倍頻即為葉輪通過頻率,葉輪通過頻率是由葉輪與蝸殼之間的動靜干涉引起。葉輪每旋轉(zhuǎn)一周,5個葉片產(chǎn)生5次干涉,干涉振蕩反作用在葉輪上,通過轉(zhuǎn)子傳遞至徑向軸承座產(chǎn)生5倍頻振動,又稱為流體動力激振。在汽油工況下,該泵流體動力激振異常升高,振動源且主要為5倍頻,汽油介質(zhì)對流道沖擊作用造成激振作用較強,這是導(dǎo)致泵運行振動超高的主導(dǎo)因素。

    通常通過改變?nèi)~輪結(jié)構(gòu)來改變流體動力激振,如改變?nèi)~輪葉片數(shù)、葉輪切割改變直徑、增加電機變頻器等方法,在這里主要采用葉輪切割方案進行改造。

    葉輪切削量計算

    離心泵經(jīng)驗切割公式[1]

    中高比轉(zhuǎn)速的離心泵:80<<150。

    ⑴;對于低比轉(zhuǎn)速的離心泵,即一般類型泵:30<<80。

    ⑵;對于(2)式修正式為[2]:

    ⑶; D2--切割前葉輪直徑;D2--切割后葉輪直徑;Q--切割前泵流量;Q--切割后泵流量H--切割前泵揚程;H--切割后泵揚程。

    按6#泵最佳效率點即額定點的計算比轉(zhuǎn)速[1]。

    =≈70。

    N--轉(zhuǎn)速(r/min);H--每級揚程(m);Q--葉輪每個進口的流量(m?/s)。

    該泵葉輪切削適用上式(3)。

    葉輪切割量確定及核算

    該輸油站近期出站工藝輸油量為300-600m?/h。在300m?/h流量情況下,運行1臺大泵或1臺小泵和1臺大泵,出站壓力在3-5MPa,該工況占總工況的90%左右,即在額定點38%左右運行,屬不穩(wěn)定區(qū)域;在600m?/h流量下,運行2臺大泵或1臺小泵和2臺大泵,出站壓力在5-7MPa。該站為首站,進主輸泵壓力為0.6MPa左右。該站工藝調(diào)節(jié)范圍較大,但為減少效率損失,應(yīng)盡可能減少葉輪切割量。將切割量調(diào)整在葉輪直徑的5%以內(nèi),原葉輪直徑為D2=488mm,切割后直徑圓整為D2≈465mm。采用切割公式(3)進行核算,以額定點H=300m,Q=780 m?/h進行計算,得到=280m, Q=730 m?/h。依照原有性能曲線,相似做出切割后性能曲線(如圖2),這里假設(shè)葉輪出口安放角β不變,且葉輪切割前出口半徑處蝸殼與切割后相比等寬度[3]:

    該泵進出口中心高一致即差為0;

    即(4)式可化為H=(5)。

    采用(5)式核算,當流量為300m?/h時,3MPa≤P≤5MPa,可保證小泵與大泵各1用1備;當流量為600m?/h時,5MPa≤P≤7MPa,運行1臺小泵和2臺大泵,滿足工藝條件,可增加出站調(diào)節(jié)閥控制范圍,降低出站調(diào)節(jié)閥球體沖蝕風(fēng)險。葉輪切割按照Φ465mm完成后進行靜平衡檢測,對整套轉(zhuǎn)子重新進行動平衡檢測,再進行回裝。

    檢修后測試結(jié)果

    6#泵檢修完成后,在汽油(密度按750kg/m?)工況下流量為290m?/h單獨試運行,泵進、出口壓力實測分別為0.57MPa、2.90MPa。根據(jù)公式(5)計算,工作點=327m,該點位于圖5中切割后性能曲線(虛線)上。測試6#泵振動DE端振動值:水平4.0mm/s、垂直3.1 mm/s、軸向2.8 mm/s;NDE端振動值:水平3.0 mm/s、垂直4.6 mm/s、軸向2.7 mm/s。各項振動值在標準合格范圍內(nèi),故障檢修取得明顯效果。

    參考文獻:

    [1]薛敦松.泵[M]. 第二版.

    [2]何希杰等.離心泵葉輪切割定律的研究.水泵技術(shù),1982.

    [3]顧建明、陸明琦.離心泵葉輪切割對性能的影響[J].流體機械,1994年,第22卷第5期:12-15.

    作者簡介:

    史鐵峰(1985年8月-),男(漢族),吉林省吉林市人,助理工程師,大學(xué)本科,就職于中石化銷售有限公司華南分公司。

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