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      大型噴霧干燥塔改善噴槍霧化效果的方法初探

      2016-05-14 04:55:45區(qū)家勤王業(yè)勤
      佛山陶瓷 2016年8期

      區(qū)家勤 王業(yè)勤

      摘 要:本文針對陶瓷企業(yè)原料制粉設(shè)備——噴霧干燥塔存在的“跑濕料”問題,下力弄清問題發(fā)生的原因,并經(jīng)多方嘗試,找出了解決問題的辦法——改噴槍、調(diào)分風(fēng)、變漿管、嚴(yán)管理。

      關(guān)鍵詞:長噴槍;短噴槍;跑濕料;環(huán)形供漿管;噴漿壓力;霧化效果

      1 引言

      生產(chǎn)設(shè)備大型化是當(dāng)今世界制造業(yè)的必然趨勢。我國作為世界制造業(yè)大國,已經(jīng)從過去的大規(guī)模技術(shù)引進,國產(chǎn)化替代,逐步發(fā)展成為世界裝備制造業(yè)技術(shù)的引領(lǐng)者。毋庸置疑,從生產(chǎn)成本下降、節(jié)約能源和經(jīng)濟效益提高等諸多方面,生產(chǎn)設(shè)備大型化的好處不勝枚舉。生產(chǎn)設(shè)備大型化帶來的許多新問題、新要求,都是我們這些生產(chǎn)決策者、管理者必須面對的,我們必須走出過去習(xí)慣思維的圈子,與時俱進,合理揚棄,才能使企業(yè)在嚴(yán)峻的市場形勢下立于不敗之地。

      2 項目基本情況簡介

      筆者所在公司原料車間新改建的2#塔規(guī)格為9000型噴霧干燥塔,于今年三月初建成投產(chǎn)。該噴霧干燥塔采用全新的節(jié)能環(huán)保型設(shè)計,貫穿著現(xiàn)代大型噴霧干燥塔新的設(shè)計理念和技術(shù)。經(jīng)旁通試產(chǎn)和帶布袋除塵器試產(chǎn),很快達到了產(chǎn)能設(shè)計要求。

      但是自投產(chǎn)以來,噴霧干燥塔就存在不規(guī)律地大量掉濕料球現(xiàn)象(俗稱“跑濕料”),造成人力和物料的浪費,產(chǎn)能和產(chǎn)品品質(zhì)也受到很大影響。而且,“跑濕料”現(xiàn)象似無規(guī)律可循,工況好時連續(xù)幾天不見“跑濕料”,差時"跑濕料"很頻繁。此外還有一個明顯特征,開旁通時"跑濕料"少些,開布袋除塵器后,"跑濕料"就多些。經(jīng)多次檢查和尋找原因,筆者發(fā)現(xiàn)部分噴槍霧化效果很不理想,尤其是生產(chǎn)粒度較細的粉料產(chǎn)品時,因供漿壓力偏低,該狀況尤為明顯。

      3 原因分析

      縝密的分析來源于細致地調(diào)查與求證,必須抓住噴槍霧化效果不好這個特征,透過現(xiàn)象看本質(zhì),層層解剖,細致摸查,才能找出關(guān)鍵原因,制定出合理的解決辦法。最終發(fā)現(xiàn)了以下幾個方面:

      (1) 長噴槍與短噴槍噴漿區(qū)相互交叉沖擊,造成局部霧化效果不好。

      這是摸查多次才發(fā)現(xiàn)的狀況。按照設(shè)計,該噴霧干燥塔原采用長、短槍成對相鄰相間配置,長噴槍長度為3.2米,短噴槍長度為2.2米。這也是原設(shè)計者根據(jù)大塔設(shè)計原理采取的配置。

      據(jù)了解,3米以上的超長噴槍在噴霧干燥塔上使用較少,在10000型以上的大型、超大型噴霧干燥塔上才有使用。相應(yīng)地,其結(jié)構(gòu)形式和材質(zhì)要求都應(yīng)提高,才能適應(yīng)大塔工況環(huán)境。

      因長噴槍太長,剛性較弱,受力、受熱易發(fā)生擾曲,改變噴射角度,清洗、更換也比較困難。若某支長噴槍擾曲過大,而又未能及時檢查發(fā)現(xiàn)并加以調(diào)整,噴射方向會緩慢改變從而導(dǎo)致相互交叉沖擊逐漸增多,“跑濕料”現(xiàn)象會逐步加重。

      因長噴槍太長,有兩個折彎,噴漿阻力也較大,漿液較稠時易發(fā)生堵塞,也易磨損。當(dāng)噴漿壓力較低時,也會使霧化效果變差,引起跑濕料。事實上,我們也已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了2#塔在生產(chǎn)中長噴槍確實比短噴槍易堵,經(jīng)常需要清理。

      (2) 噴霧干燥塔頂部熱風(fēng)管彎頭入口偏心,造成分風(fēng)器熱風(fēng)分配不均。

      這是發(fā)動相關(guān)人員群策群力研討得出的原因,由于2#塔是在原6000型塔場地上改建的,場地十分狹窄,安裝空間受限,安裝時有所疏忽,塔頂熱風(fēng)管彎頭接口存在明顯偏心。因熱風(fēng)管入口偏心,導(dǎo)致噴霧干燥塔內(nèi)部熱量分布不均,不同方向和部位溫度差別較大,溫度較低部位的料漿無法獲得足夠的蒸發(fā)熱量,這也可能是“跑濕料”的原因之一。

      (3) 環(huán)形供漿管供漿方式和連接方法不合理,造成各噴槍噴漿壓力有差異,噴漿壓力高的噴槍霧化效果好,噴漿壓力低的噴槍霧化效果差。

      這是廠際合作、相互交流得到的經(jīng)驗和心得,2#塔原配的環(huán)形供漿管為2條,每條環(huán)形供漿管均與3臺柱塞泵相連接,柱塞泵采取2用1備工作制,連接方法見圖1。

      按圖1的配置,噴槍在環(huán)形供漿管的位置不同,則噴漿壓力會有差異。這是因為環(huán)形供漿管內(nèi)的泥漿壓力不均衡,隨著噴槍距上漿口的距離增加依次逐漸遞減,離上漿口位置越近,則噴漿壓力越高;離上漿口位置越遠,噴漿壓力越低。

      更為極端的情況下,若只開1臺柱塞泵供漿,最遠處噴槍壓力衰減將更為嚴(yán)重,霧化效果更差,跑濕料將更加頻繁。此外,這種供漿方式不僅會造成噴槍的壓力差異,還會在環(huán)形供漿管內(nèi)形成局部沉淀死角,很容易引起環(huán)形供漿管內(nèi)漿料濃稠不均,甚至堵塞環(huán)形供漿管。

      4 改進措施

      根據(jù)以上分析,我們采取的改進措施如下:

      (1) 采用單一長度的中長噴槍,取代原來的長、短相鄰間隔配置。

      經(jīng)反復(fù)斟酌,并結(jié)合前一階段的使用經(jīng)驗,新噴槍長度確定為2.7米,帶1個向上折彎。經(jīng)幾次試裝試噴,霧化效果明顯改善,“跑濕料”現(xiàn)象得到有效控制。

      (2) 在塔頂環(huán)形分風(fēng)器前端,安裝導(dǎo)流板,促進熱風(fēng)均衡分配。

      采用熱電阻溫控儀在操作平臺部位多點采樣測量(鉑熱電阻探頭插入塔內(nèi)),塔內(nèi)東北側(cè)溫度偏高,平均溫度約440℃,西南側(cè)溫度偏低,平均溫度約360℃,兩者平均溫差在70~90℃之間。以前的小型噴霧干燥塔微小偏心不可能產(chǎn)生如此大的溫差。溫差方向正好與熱風(fēng)管彎頭入口方向?qū)?yīng):塔內(nèi)東北側(cè)(高溫側(cè))為熱風(fēng)管彎頭外側(cè),塔內(nèi)西南側(cè)(低溫側(cè))為熱風(fēng)管彎頭內(nèi)側(cè)。安裝導(dǎo)流板時,筆者適當(dāng)減小了外側(cè)通風(fēng)口徑,延伸擴展了內(nèi)側(cè)通風(fēng)口徑。經(jīng)幾次試裝試產(chǎn)和檢測,現(xiàn)塔內(nèi)平均溫差已降低至20~30℃之間,也對霧化效果改善起到了一定作用。

      (3) 改進環(huán)形供漿管供漿方式和連接方法,使各噴槍噴漿壓力保持一致,并消除局部沉淀死角,改造方法見圖2。

      改造后,2條環(huán)形供漿管內(nèi)的漿料能夠借助各上漿口來料推力,在管內(nèi)順暢地逆時針連續(xù)循環(huán)回轉(zhuǎn),并使整條環(huán)形供漿管內(nèi)迅速達到壓力平衡,徹底消除了局部沉淀死角。在操作制度上也作出了新規(guī)定:正常生產(chǎn)時,柱塞泵嚴(yán)格執(zhí)行“2用1備”作業(yè)制度,除特殊情況外,盡管1臺柱塞泵供漿也能滿足產(chǎn)能要求,仍要堅持采用雙柱塞泵供漿,以穩(wěn)定噴漿壓力,達到最佳霧化效果,做到優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低消耗。

      該項改造完成后的第一次試產(chǎn),就取得了十分顯著的效果,經(jīng)反復(fù)檢查觀察,其霧化效果非常令人滿意,跑濕料現(xiàn)象得到了根除。

      (4) 加強管理,制定規(guī)范的操作規(guī)程,并嚴(yán)格執(zhí)行。

      2016年初以來,我司面對嚴(yán)酷的市場形勢,提出了“管理從嚴(yán),創(chuàng)新挖潛”的工作思路,全面推行了6S管理。原料車間各重要機臺、各生產(chǎn)崗位、各產(chǎn)品要求等均制定了工藝及操作規(guī)程(如熱風(fēng)爐溫度控制、柱塞泵壓力控制、布袋除塵器控制等),從強化崗位職責(zé)入手,使上、下工序、機修、檢驗等形成了環(huán)環(huán)相扣的有機協(xié)調(diào)整體,既相互配合,又相互監(jiān)督,為確保技改效果奠定了基礎(chǔ)。

      截止到6月中旬,2#塔已投產(chǎn)3個月。原設(shè)計產(chǎn)量為900 t/d,現(xiàn)在各產(chǎn)品平均產(chǎn)量約1050 t/d,粉料品質(zhì)達到全優(yōu),完全達到了設(shè)計要求。

      5 結(jié)語

      當(dāng)今世界,新技術(shù)、新裝備層出不窮,企業(yè)的技術(shù)進步是永無止境的。若不能下定決心,認真鉆研,迎頭趕上,企業(yè)將會被激烈競爭的市場淘汰。在這一點上,我們僅僅是剛剛開始,未來還有很長的路等待我們探索。

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