牛立志
(安格莊水電廠,河北 保定 074200)
?
安格莊水電廠增效擴容改造及效果
牛立志
(安格莊水電廠,河北 保定 074200)
摘要:安格莊水電廠經(jīng)多年運行,設(shè)備老化,自動化程度下降,不僅嚴重影響機組效率,而且極大地威脅電廠的安全運行,亟需進行技術(shù)改造。通過增效擴容改造,提高了機組效率,改善了設(shè)備性能,使電站煥發(fā)了新的生機和活力,為保安全、多發(fā)電提供了設(shè)備保障。表1個。
關(guān)鍵詞:水電廠;增效擴容;設(shè)備改造
1概述
安格莊水電廠座落于河北省易縣安格莊村西,屬壩后式電廠。1974年10月機組投產(chǎn)發(fā)電,裝機容量3×3 200 kW,設(shè)計水頭30.5 m,設(shè)計流量37.8 m3/s,多年平均發(fā)電量2 845 萬kW·h。主機設(shè)備為天津發(fā)電設(shè)備廠制造,運行至今已40多年。由于缺乏改造資金,設(shè)備老化,自動化程度下降,不僅嚴重影響機組效率,而且極大地威脅電廠的安全運行,亟需進行技術(shù)改造。經(jīng)過積極努力,2013年安格莊水電廠被列為水利部、財政部2014年增效擴容改造單位。
2設(shè)備改造
2.13號水輪發(fā)電機組改造
水輪機氣蝕磨損嚴重,運行工況降低,早已達不到設(shè)計要求,而且運行穩(wěn)定性差。因此,將原水輪機型號KL123—LJ—140改造為HLNF06—LJ—140不銹鋼節(jié)能轉(zhuǎn)輪。在安裝過程中,根據(jù)實測,新轉(zhuǎn)輪比舊轉(zhuǎn)輪上、下冠增高50 mm,因此將轉(zhuǎn)輪平臺下降50 mm,尾水管補氣裝置也做了進一步改善。上、下機架在原始安裝時未裝定位銷,只是用電焊加固,在本次安裝過程中,測好中心后重新加裝定位銷。機組安裝完畢后經(jīng)試運行一切穩(wěn)定,上導(dǎo)擺度0.07 mm,水導(dǎo)擺度0.10 mm,各部溫升正常。
由于3號發(fā)電機定、轉(zhuǎn)子絕緣下降,線圈和鐵芯溝槽內(nèi)油泥堆積較多,溫升較高,嚴重影響散熱效果,因此將定子線圈由B級絕緣更新為F級絕緣,轉(zhuǎn)子線圈也做了一并處理。
2.2調(diào)速器改造
原3臺調(diào)速器均為CT—40型,經(jīng)過多年運行,機械部件磨損嚴重,零配件無法購買,多年失修,不能實現(xiàn)自動化,開停機只能人工操作手輪,調(diào)節(jié)極不穩(wěn)定,開機并網(wǎng)慢,并網(wǎng)運行過程中經(jīng)常出現(xiàn)負荷下滑現(xiàn)象?,F(xiàn)改造為YZFT—3000系列數(shù)字閥可編程計算機控制器,其特點如下:
(1)采用觸摸屏作為人機畫面。畫面全中文顯示,便于檢修操作、觀察及維護。
(2)邏輯性強。內(nèi)存大,調(diào)節(jié)模式靈活,具有很強的自診斷、防錯、糾錯及容錯功能。
(3)聯(lián)網(wǎng)方便。自動化水平高,具有很高的測頻精度和可靠性能。
(4)適用各種特殊運行方式。如孤網(wǎng)運行,由大電網(wǎng)解裂為小電網(wǎng)運行的突變情況,均可保證機組穩(wěn)定性。
2.3主變壓器改造
原2臺主變壓器為64標準生產(chǎn)的SJL型鋁線繞阻變壓器,負載損耗大,效率低,發(fā)熱嚴重,閥體漏油嚴重,滿器油污。更新為S11型銅芯繞組節(jié)能變壓器,該變壓器體積較小、功耗低、維護方便、溫升效果好。
2.4斷路器改造
原使用的斷路器為DW1—35D(多油式斷路器)和SN2—10(少油式斷路器),設(shè)備早已過時淘汰,動靜觸頭磨損嚴重,接觸電阻大,三相同步差,漏油嚴重,無設(shè)備配件,維護檢修困難?,F(xiàn)更新為ZW7—40.5戶外真空斷路器和ZN28—10型戶內(nèi)真空斷路器。新型斷路器帶有合閘貯能機構(gòu),操作機構(gòu)為電磁式彈簧機構(gòu),具有結(jié)構(gòu)簡單,動作可靠,維護方便,滅弧能力強,使用壽命長,無爆炸危險,無污穢,噪音低等優(yōu)點。
2.5保護測控裝置改造
控制保護測控裝置系統(tǒng)是機組指揮中心,是設(shè)備改造的重中之重。本次改造采用先進的DMP300C1型微機發(fā)電機保護測控裝置,HZDK200監(jiān)控系統(tǒng)和HZGPS全球衛(wèi)星同步時鐘取代了維護成本高、動作靈敏度差的老繼電器保護測控裝置。微機保護測控裝置通過以太網(wǎng)接入計算機監(jiān)控系統(tǒng)中,采用單元式組合,方便保護配置和功能擴充,具有自動檢測故障診斷和定位及修復(fù)提示功能,通過通信接口可實現(xiàn)與計算機監(jiān)控系統(tǒng)互聯(lián)。
HZDK200系統(tǒng)操作采用菜單分層式結(jié)構(gòu),操作簡單,清晰方便。系統(tǒng)接通電源時進入主界面,可顯示系統(tǒng)時間和電源基本信息及當前狀態(tài)。信息查詢包括:交流電壓、直流控制電壓、電流、合成電壓、開關(guān)狀態(tài)、電池組電壓、電流、溫度、放電容量、母線對地電壓、電阻絕緣,如有故障會發(fā)出音響報警信號。
DMP300C1系列微機發(fā)電機保護測控裝置,采用當今先進的軟、硬件技術(shù),雙CPU結(jié)構(gòu),整體面板,抗振動、抗干擾,適應(yīng)于惡劣環(huán)境,可靠性高,保護算法成熟、完善、功能設(shè)計全面化,內(nèi)部硬件自檢功能強,當裝置內(nèi)部故障時能及時檢測并報警。用戶界面人性化,實時顯示電流、電壓、頻率、功率及各種事件及接線圖,便于現(xiàn)場運行維護人員操作。結(jié)合網(wǎng)絡(luò)及GPS對時,實現(xiàn)與系統(tǒng)時鐘同步,通訊接口提供以太網(wǎng)接口。
3改造效果
改造后設(shè)備運行穩(wěn)定,發(fā)電效率顯著提高,運行操作人員操作頻度大大降低,實現(xiàn)了增效擴容的目的。
3.13號發(fā)電機組效率提高
經(jīng)過實際運行測量,庫水位在154.3 m時,空載流量1.95 m3/s,負荷帶3 200 kW,用水流量9.83 m3/s。而相同型號的2號機滿帶3 200 kW,用水流量12.36 m3/s,節(jié)水2.53 m3/s,可多帶負荷761 kW,效率提高23.8%(見表1)。
表1 改造效果對比
3.2自動化程度提高
3號機組電腦發(fā)出開機到并網(wǎng)指令后,自動開蝴蝶閥(本次改造操作系統(tǒng)已更新),調(diào)速器自動開導(dǎo)水葉,自動準同期并網(wǎng),自動調(diào)整給定有、無功負荷,均由電腦完成,實現(xiàn)了少人值守的目的。
3.3降低了廠用電率
調(diào)速器改造前壓油泵2 min啟動1次,給壓力油罐充氣每8 h充氣2次;改造后壓油泵1個多小時啟動1次,壓力油罐24 h充氣1次,空壓機啟動次數(shù)大大降低,減少了設(shè)備磨損,節(jié)省了廠用電。
3.4節(jié)省用油
斷路器更新為真空斷路器,解決了變壓器及斷路器漏油問題,大大減少了用油量。
4目前存在的問題
本廠油、水、風(fēng)三大系統(tǒng),1、2號蝴蝶閥操作系統(tǒng)和3臺蝴蝶閥漏水以及1、2號水輪發(fā)電機組尚未改造,仍需人工操作,并存在安全隱患。如果這些問題得到解決,全部設(shè)備就完全實現(xiàn)微機監(jiān)控自動化,徹底實現(xiàn)少人值守或無人值守的目標。
5結(jié)語
通過增效擴容改造,提高了機組效率,改善了設(shè)備性能,使老舊電站煥發(fā)了新的生機和活力,為保安全、多發(fā)電提供了設(shè)備保障,實現(xiàn)了增效擴容的目的。
■
責(zé)任編輯吳昊
作者簡介:牛立志(1966-),男,工程師,主要從事農(nóng)村水電管理工作。E_mail:baodingshi064x@sina.com
收稿日期:2016-01-05