湯江平 陳喜
摘 要:病險水庫壩體安全鑒定勘察中采用注水試驗、壓水試驗取得的巖土層的滲透系數(shù)、透水率,是鑒定巖土層滲透性的重要依據(jù)。
關(guān)鍵詞:鉆孔注水試驗;壓水試驗;滲透系數(shù);透水率
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.09.108
1 前言
鉆孔注水試驗、壓水試驗是水庫工程地質(zhì)勘察中常用的原位試驗方法。鉆孔注水試驗是通過鉆孔向試段注水,以確定巖土層的滲透系數(shù)的原位試驗方法,可分為鉆孔常水頭注水試驗和降水頭注水試驗。 鉆孔壓水試驗是用栓塞隔離出一定長度的孔段,并向該孔段壓水,根據(jù)壓力與流量的關(guān)系確定巖體滲透特性的一種原位滲透試驗。
2 試驗簡介
鉆孔常水頭注水試驗適用于滲透性比較大的壤土、粉土、砂土和砂卵礫石層,或不能進行壓水試驗的風(fēng)化、破碎巖體,斷層破碎帶和其他透水性強的巖體等。鉆孔降水頭注水試驗適用于地下水位以下滲透系數(shù)比較小的粘性土層或巖層。鉆孔壓水試驗其主要任務(wù)是測定巖體的透水性,為評價巖體的滲透特性和設(shè)計滲控提供基本資料。
3 水庫勘察注水試驗、壓水試驗的應(yīng)用
十堰市鄖陽區(qū)譚家灣水庫是一座以灌溉、人畜飲水為主,兼有防洪、發(fā)電等綜合效益的中型水庫。水庫樞紐工程由心墻土石壩、溢洪道、引水隧洞、壩后水電站等主要建筑物組成。
譚家灣水庫原建于1959年,壩高28.30m,為心墻壩。1966年擴建加高到34.4m,上部為斜墻壩,壩頂高程238.40m,壩頂長246.5m,為小型水庫。1993年動工擴建,該水庫擴建增容為中型水庫。在下游壩腳不動的前提下,從大壩上游面加高,仍采用心墻土石壩結(jié)構(gòu)。大壩軸線采用折線布置,在原壩上游向庫內(nèi)加高11.2m,壩軸線向上游平移18.85m,在高程230.50m處與原心墻軸線重合,壩高47.2m。2002年5月完工,達到中型水庫規(guī)模,現(xiàn)已投入使用10多年。2005年2月,大壩外壩腳右岸出現(xiàn)明顯滲漏。
水庫設(shè)計灌溉面積1.0萬畝,水庫為譚家灣鎮(zhèn)、城關(guān)鎮(zhèn)、楊溪三鄉(xiāng)鎮(zhèn)10萬余人提供生活生產(chǎn)用水,影響下游鄖縣縣城、譚家灣及楊溪鎮(zhèn)、209國道以及一大批工礦企業(yè)和十多萬人的生命財產(chǎn)安全,一旦發(fā)生重大險情,將會造成巨大的經(jīng)濟損失和嚴重的社會影響。
3.1 壩體主要險情
水庫經(jīng)過50多年運用,大壩壩體存在較大安全隱患,主要表現(xiàn)如下:
(1)大壩始建于六十年代,壩體粘土心墻及堆石填筑質(zhì)量較差;下游壩坡腳高水位時局部散浸。壩體、壩基、右壩肩存在滲水現(xiàn)象。
(2)上游干砌塊石及六棱形預(yù)制塊護砌浪蝕較嚴重,局部垮塌、出現(xiàn)裂縫;下游草皮護坡雨淋沖蝕破壞較嚴重,局部損壞、脫坡,代料外露。排水棱體局部塌陷變形,干砌塊石風(fēng)化破碎。過水渠道及排水溝局部破損。
(3)大壩壩體沉降明顯,現(xiàn)沉陷量最大0.43m,壩頂無防浪墻。
勘察工作主要采用鉆探取樣、鉆孔注水試驗、壓水試驗、標準貫入、重型動力觸探等原位試驗手段進行。
3.2 壩基工程地質(zhì)條件及評價
壩基為震旦系耀嶺河群吳家梁組綠泥鈉長石英片巖,強風(fēng)化層厚0.50~1.50m。弱風(fēng)化層揭露厚度7.40~25.40m。壩基弱風(fēng)化綠泥鈉長石英片巖抗壓強度標準值24.25Mpa,屬較軟巖,壩基巖體分類為CⅣ類。
勘察對壩基巖體進行了37段鉆孔壓水試驗,根據(jù)壓水試驗成果,壩基強風(fēng)化片巖透水率為14.94~17.89Lu,平均值為15.90Lu,為中等透水層;壩基弱風(fēng)化片巖透水率為4.18~8.63Lu,平均值為6.45Lu,為弱透水層。
壩體心墻與壩基間接觸帶清基不徹底,基槽大部分開挖至強風(fēng)化綠泥鈉長石英片巖。壩基清基后凸凹不平,接觸帶心墻未經(jīng)嚴格碾壓,心墻與下部壩基巖石結(jié)合不緊,局部存在滲漏現(xiàn)象,壩基接合面長期滲流,造成接觸帶滲漏。根據(jù)《碾壓式土石壩設(shè)計規(guī)范》(SL274—2001),3級及以下的土石壩壩基帷幕灌漿設(shè)計標準,相對隔水層透水率為5—10Lu。壩基強風(fēng)化綠泥鈉長石英片巖滲透性不能滿足要求。由于壩基清基不徹底,存在壩基滲漏和壩肩滲漏現(xiàn)象,需作灌漿防滲處理。
3.3 壩體工程地質(zhì)條件及評價
壩頂保護層主要由碎石、巖屑及少量塊石、粘性土組成,厚度0.5~0.8m。
大壩心墻為黃褐色粘土,呈硬塑狀態(tài),局部含5%~10%角礫。心墻局部底部含少量礫砂透鏡體,厚度0.5~0.8m。壩殼代料主要由角礫、碎塊石及砂類土、巖石碎屑、少量粘性土組成。上部3.0~5.0m主要成份為塊石,巖屑及砂類土充填。底部4.0~8.0m粘性土含量較高,約20~30%。
勘察對壩體心墻在在野外進行了29段鉆孔注水試驗(表1)。
根據(jù)現(xiàn)場鉆孔注水試驗結(jié)果分析,壩體心墻粘土的滲透系數(shù)區(qū)間值為1.28×10-5—9.40×10-5cm/s,滲透系數(shù)取平均值為5.33×10-5cm/s,滲透性分級為弱透水。大壩1960年原粘土心墻滲透系數(shù)稍大于1993年擴建后粘土心墻滲透系數(shù)。
評價依據(jù)為《碾壓式土石壩設(shè)計規(guī)范》(SL274-2001)防滲土料應(yīng)滿足下列要求,粘土心墻堆石壩粘土料的滲透系數(shù)不大于1×10-5 cm/s?,F(xiàn)場注水試驗結(jié)果表明,壩體填土滲透系數(shù)平均值5.33×10-5cm/s,不滿足規(guī)范要求。
本次勘察對壩殼代料在在野外進行了19段鉆孔注水試驗,根據(jù)現(xiàn)場注水試驗結(jié)果分析,壩殼代料碎石土的滲透系數(shù)區(qū)間值為3.08×10-3—8.91×10-3cm/s,滲透系數(shù)取平均值為5.30×10-3cm/s,滲透性分級為中等透水。壩殼代料密實度基本符合要求,透水性較好。
大壩始建于1959年,后于1966年、1993年兩次擴建加高,受當時施工條件及施工技術(shù)的限制,建壩時,壩體心墻未達到土料最優(yōu)含水量及最大干密度,成分不均勻,壓實質(zhì)量較差,壓實度未達到規(guī)范要求。
根據(jù)鉆探及土工試驗分析資料,壩體心墻粘土質(zhì)呈硬塑狀。根據(jù)室內(nèi)擊實試驗結(jié)果:①-1層粘土最優(yōu)含水率16.7%,最大干密度1.74g/cm3。
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依據(jù)《碾壓式土石壩設(shè)計規(guī)范》(SL274—2001),3級中、低壩及3級以下的中壩粘性土壓實度應(yīng)為96%-98%,取壓實度96%為基本控制標準,對應(yīng)控制干密度1.67g/cm3,對壩體填筑質(zhì)量進行評價。粘性土的填筑含水量一般應(yīng)控制在最優(yōu)含水量附近,其上下限偏離最優(yōu)含水量不超過±2%~3%,心墻填土最優(yōu)含水量上限控制值為23.18%。
實測壩體心墻干密度在1.46~1.63g/cm3之間,平均干密度1.57g/cm3,實際壓實度為84%~94%,平均壓實度90%,由此推斷壩體心墻密實度不滿足要求。心墻天然含水量在21.6~27.6%之間,大部分高于最優(yōu)含水量上限控制值。據(jù)現(xiàn)場調(diào)查,水庫下游壩坡存在局部散浸,右壩肩壩坡坡腳有一處明流,造成壩腳土質(zhì)軟化,影響壩體的安全。
壩頂沉陷主要分布于壩體河床段壩頂,大壩呈兩端高中間低的趨勢,目前壩體中段已沉陷深度最大達0.43m,規(guī)模較長,變形程度較嚴重。根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查,結(jié)合勘察的成果分析,壩體沉陷的原因主要為壩體心墻填土局部較為松軟,部分具高壓縮性,壩體心墻填筑質(zhì)量差,碾壓欠密實,易于產(chǎn)生不均勻沉降。壩體心墻沉陷對大壩的危害程度較大,危險性較大?,F(xiàn)場調(diào)查壩體滲漏現(xiàn)象和現(xiàn)場鉆孔注水試驗、壓水試驗數(shù)據(jù)基本吻合。建議對大壩采用灌漿防滲防滲處理,降低壩體的滲透性。
鉆孔注水試驗、壓水試驗是查明壩體、壩基具體滲漏原因、滲漏位置的重要方法之一,具有一定的真實性、準確性。在水利建筑物勘察中,采用水文地質(zhì)試驗與鉆探結(jié)合,能更好地達到勘察目的,有效發(fā)現(xiàn)工程中存在的安全隱患。
參考文獻:
[1]《水利水電工程鉆孔壓水試驗規(guī)程》(SL31—2003).
[2]《水利水電工程鉆孔注水試驗規(guī)程》(SL345—2007).
[3]《水利水電工程地質(zhì)勘察規(guī)范》(GB50487—2008).
[4]《中小型水利水電工程地質(zhì)勘察規(guī)范》(SL55—2005).