秦治國
(國電電力發(fā)展股份有限公司大同第二發(fā)電廠,山西 大同 037043)
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200?MW機組空冷系統(tǒng)熱工保護的改進
秦治國
(國電電力發(fā)展股份有限公司大同第二發(fā)電廠,山西 大同 037043)
〔摘 要〕介紹了某電廠對2臺200 MW空冷機組空冷系統(tǒng)熱工保護的改進工作。通過采取改進控制電源、凝汽器水位保護、系統(tǒng)總流量測量、水輪機與A7閥增加閥位等措施,完善了機組空冷系統(tǒng)的熱工保護功能,保證了機組的安全穩(wěn)定運行。
〔關(guān)鍵詞〕空冷機組;空冷系統(tǒng);熱工保護;改進
某發(fā)電廠位于缺水嚴(yán)重的北方地區(qū),總裝機容量6×200 MW,為國產(chǎn)第1批200 MW空冷機組,其中5,6號機組配備匈牙利生產(chǎn)的海勒式空冷系統(tǒng)。5號機于1987年12月投產(chǎn),6號機于1988年11月投產(chǎn)。投產(chǎn)以后,由于機組空冷系統(tǒng)在熱工保護回路設(shè)計方面的缺陷及實際運行環(huán)境的不同,曾多次發(fā)生機組非正常停運及降出力事故。
根據(jù)5,6號機組在實際運行中發(fā)生的故障和暴露的技術(shù)問題,結(jié)合機組運行過程中積累的經(jīng)驗,逐步改進、完善了空冷控制系統(tǒng)的主要保護功能。改進后,機組運行的穩(wěn)定性與可靠性得到了大幅提升。在近幾年空冷機組過冬防凍和迎峰度夏及長周期運行期間,未發(fā)生一起因空冷系統(tǒng)熱工保護誤動或拒動而造成的停機事故及限負(fù)荷事件,熱工保護的改進收到了明顯的成效。
機組的空冷系統(tǒng)如圖1所示。
圖1 機組空冷系統(tǒng)
在空冷系統(tǒng)中,熱工控制電源24 V DC負(fù)責(zé)為系統(tǒng)輸入信號和輸出指令提供電源。當(dāng)電源出現(xiàn)故障異常時,系統(tǒng)既無法采集到輸入信號,又無法輸出正確指令,空冷系統(tǒng)將完全癱瘓。原220 V AC/24 V DC電源轉(zhuǎn)換器只采用從6號機6B段單獨引來的1路220 V AC電源供電,且輸出只有1 路24 V DC電源。此設(shè)計缺陷是:在輸入電源故障或電源轉(zhuǎn)換器故障時, 將失去24 V DC電源,中斷系統(tǒng)的正常供電,電源故障易擴大為停機事故。
為此,在原有基礎(chǔ)上,再增加1個電源轉(zhuǎn)換器,從4號機4A段引1路220 V AC電源作為輸入電源,再把2路24 V DC電源并聯(lián)輸出(見圖2),實現(xiàn)了電源的冗余配置,提高了系統(tǒng)的可靠性。
圖2 24 V DC控制電源改進
水輪機(WT)與A7節(jié)流閥是空冷控制系統(tǒng)的重要設(shè)備,通過二者閥位開度調(diào)節(jié)系統(tǒng)壓力。在原系統(tǒng)中無水輪機、A7節(jié)流閥閥位開度指示,當(dāng)系統(tǒng)壓力變化時無法準(zhǔn)確掌握水輪機及A7節(jié)流閥閥位開度。在緊急狀態(tài)手動調(diào)節(jié)系統(tǒng)壓力時,由于閥位開度滯后于系統(tǒng)壓力變化,可能造成壓力過調(diào),增加了系統(tǒng)的不安全性。
為此,在水輪機(WT)與A7節(jié)流閥上安裝閥位變送器,變送器的指示0和100 %分別對應(yīng)閥位的全關(guān)與全開,自動或手動調(diào)節(jié)系統(tǒng)壓力時能看到閥位的實時開度,并在實踐中總結(jié)出閥位與系統(tǒng)壓力的對應(yīng)關(guān)系,使系統(tǒng)壓力保持在安全范圍。
在空冷系統(tǒng)的凝汽器中,共設(shè)8支干簧管來監(jiān)視8點水位。當(dāng)水位為第1點時,表示凝汽器水位最高,即滿水;當(dāng)凝汽器水位為第8點時,表示凝汽器水位最低,即缺水。上述2種情況分別啟動凝汽器高、低水位保護,確保設(shè)備和系統(tǒng)安全運行。
2001-06-12,6號機因凝汽器第8點水位干簧管年久失磁接點誤斷開,造成凝汽器低水位保護誤動作,導(dǎo)致停機事故。為降低保護誤動作幾率,防止類似事故再次發(fā)生,對凝汽器高、低水位保護進行了改進(見圖3)。
圖3 凝汽器高、低水位保護邏輯改進
(1)高水位保護邏輯改進:在凝汽器另2個5 m水位處,各加裝1個液位開關(guān),與原5 m液位開關(guān)一起取得3個液位信號,“3選2”后實現(xiàn)水位顯示與高水位保護。
(2)低水位保護邏輯改進:將低8點水位與低7點水位相與后輸出保護動作接點,即當(dāng)凝汽器水位同時低于第7值及第8值時,空冷凝汽器低水位保護動作。
在空冷系統(tǒng)中,由于冷卻三角形頂部與凝汽器之間存在壓差和位差,使一部分能量回收成為可能。為此,在冷卻水主管道上安裝了1臺回收能量的水輪機(WT),在水輪機旁安裝A7節(jié)流閥作為備用。二者聯(lián)鎖邏輯為:水輪機故障退出運行,A7閥開啟;否則將觸發(fā)空冷系統(tǒng)解列,機組停機。
2001-06-01,5號機的水輪機跳閘后,A7節(jié)流閥未正確聯(lián)鎖投運,空冷系統(tǒng)解列,發(fā)生1次非計劃停用。經(jīng)技術(shù)分析發(fā)現(xiàn),A7節(jié)流閥的關(guān)中斷接點粘合,即使A7節(jié)流閥打開20 %開度后,該關(guān)中斷接點仍閉合,邏輯經(jīng)一定延時后判定A7節(jié)流閥未打開,引發(fā)空冷系統(tǒng)解列,機組停用。
針對上述故障,實施了如下改進:將A7節(jié)流閥閥位模擬量4-20 mA信號輸入至PLC中,經(jīng)邏輯比較指令,將5.6 mA(10 %開度)轉(zhuǎn)換為開關(guān)量接點輸出,再與原關(guān)中斷接點相“與”后作為A7節(jié)流閥的關(guān)中斷。當(dāng)聯(lián)啟A7節(jié)流閥時,即使A7節(jié)流閥原關(guān)中斷接點不能可靠斷開,在一定的延時內(nèi),A7節(jié)流閥能開至20 %開度(7.2 mA,大于10 %開度對應(yīng)的5.6 mA)時,輸出為開關(guān)量1,邏輯仍可判定A7節(jié)流閥打開,空冷系統(tǒng)轉(zhuǎn)為A7節(jié)流閥調(diào)整系統(tǒng)壓力,確保系統(tǒng)的正常運行。
海勒式空冷系統(tǒng)是微正壓循環(huán),每個扇形段各有1個立管,立管中保持恒定水位,使整個系統(tǒng)保持在一定正壓力之下。散熱器頂部壓力略高于大氣壓力,當(dāng)散熱器損壞時,水會自動噴出,便于檢出故障點并及時處理;同時,也避免空氣泄漏到冷卻系統(tǒng),造成凝汽器真空惡化。散熱器頂點壓力高低是通過調(diào)節(jié)水輪機導(dǎo)葉開度或節(jié)流閥開度來實現(xiàn)的。調(diào)節(jié)水輪機導(dǎo)葉開度,同時也控制了進入凝汽器的冷卻水壓力。
壓力測點設(shè)在循環(huán)泵出口壓力P1和水輪機入口壓力P2處(見圖1)。
由圖1可知:
其中:P為系統(tǒng)壓力;Ptop為散熱器頂部壓力;p′為進水總管壓力損失;p″為回水總管壓力損失(p′≈p")。因此,泵出口壓力和水輪機前壓力之和約為散熱器頂部壓力的2倍,可通過調(diào)節(jié)水輪機導(dǎo)葉或A7節(jié)流閥開度來調(diào)節(jié)系統(tǒng)壓力。A7節(jié)流流與水輪機并列,互為備用運行。
原設(shè)計為:循環(huán)泵(CWP)出口和水輪機入口各安裝1臺壓力變送器,2臺變送器將模擬信號送入加法器相加后,作為系統(tǒng)壓力的測量值。但由于采用單一的變送器和MZ系列調(diào)節(jié)器,存在信號采集不準(zhǔn)、調(diào)節(jié)品質(zhì)差、開路時可能過調(diào)或引起機組故障等缺點?,F(xiàn)將其改進為:從循環(huán)泵出口的3個壓力變送器取樣,將其轉(zhuǎn)換為4-20 mA電流信號后送入PLC,PLC比較3個信號值后輸出中間值,將其作為循環(huán)泵的出口壓力值;從水輪機入口3個壓力變送器取樣,將其轉(zhuǎn)換為4-20 mA電流信號后送入PLC,PLC比較3個信號值后輸出中間值,將其作為水輪機的入口壓力值。依據(jù)以上2個壓力中間值之和來調(diào)整系統(tǒng)壓力,提高了系統(tǒng)調(diào)節(jié)的可靠性;同時,將MZ更新為可編程A3A調(diào)節(jié)器,具有調(diào)節(jié)靈敏、快速可靠的優(yōu)點,提高了調(diào)節(jié)品質(zhì)。
冬天,為防止冷卻三角形凍壞,需監(jiān)視水輪機出口溫度并設(shè)置相應(yīng)的保護。原設(shè)計是在水輪機回水管路上,安裝1只接點式溫度表:當(dāng)出口水溫低于16 ℃時,接點輸出動作。但此設(shè)計易因線路開路或檢測元件故障而導(dǎo)致保護誤動作。
改進后,在原水輪機出口管路上增加1處取樣,加裝1只熱電阻測量元件,將溫度模擬量輸入到PLC中,使測量溫度值實時在系統(tǒng)畫面上顯示,便于運行人員對溫度進行跟蹤監(jiān)視。當(dāng)出口水溫低于16 ℃時,PLC輸出溫度低報警、動作接點,與原接點式溫度表接點相與,作為水輪機出口水溫低的動作判據(jù)。當(dāng)2個出口水溫同時滿足低于16 ℃時,才能使保護動作,避免因單一檢測元件損壞或電纜接地及短路引起的誤動作。
系統(tǒng)總流量信號可監(jiān)視系統(tǒng)是否有水,即空冷系統(tǒng)循環(huán)是否處于正常工作狀態(tài)。原設(shè)計只在扇形段冷卻回水的總管上裝了1個流量開關(guān)作為系統(tǒng)總流量信號,當(dāng)電纜或流量開關(guān)故障時,極易導(dǎo)致系統(tǒng)發(fā)出無總流量信號。
現(xiàn)將其改進為:在系統(tǒng)熱水管路(進水)上安裝1個流量開關(guān),在系統(tǒng)冷水管路(出水)上加裝2個流量開關(guān);每個流量開關(guān)信號單獨通過1根電纜輸至PLC上3塊不同的I輸入通道板上,邏輯實現(xiàn)“3選2”后作為系統(tǒng)的總流量,確保流量信號的采集、傳輸及控制的可靠性。
系統(tǒng)運行時,熱水由2臺循泵送入扇形段進行冷卻。為了防止冬天冷卻三角形被凍壞,當(dāng)環(huán)境溫度低于5 ℃時,扇形段自動排水,扇形段內(nèi)無水循環(huán)(無流量)。原來只在進水管路上安裝了1個流量開關(guān),不能保證流量的可靠監(jiān)視?,F(xiàn)改為在每段熱水管路和冷水管路上各裝1個流量開關(guān),相互采用“與”邏輯判斷。只有在進水處與出水處同時檢測到流量信號時,系統(tǒng)才向PLC發(fā)出分段流量信號。
在空冷塔的6號室內(nèi),為了保證冷卻水排向儲水箱,A103緊急排水閥接在冷水主管道上,A104緊急排水閥接在熱水主管道上。在緊急情況下,2個緊急排水閥能同時將水排入儲水箱中。
A103,A104緊急排水閥為液壓閥,當(dāng)液壓缸內(nèi)的油壓低于一定值時,A103,A104緊急排水閥會自動打開。為了可靠維持液壓缸內(nèi)的油壓,將其改進為:在液壓缸內(nèi)安裝2個壓力取樣器,分別監(jiān)測液壓缸內(nèi)的油壓力。當(dāng)油壓低于15 MPa時,自動聯(lián)啟油泵;當(dāng)油壓升至18 MPa時,自動停止油泵,使油壓保持在15-18 MPa,防止低油壓誤開緊急排水閥。
在冷卻系統(tǒng)停運時,從扇形段排出的冷卻水排至儲水箱中。機組啟動時,儲水箱水位要滿足扇形段的充水需要。在系統(tǒng)運行時,如果實際水量比所需水量多,則多余的水量進入儲水箱中;如果冷卻系統(tǒng)缺水,則儲水箱會補充系統(tǒng)所需的水量。因此,需對儲水箱水位加以檢測,使其既能滿足系統(tǒng)運行的需求,又有足夠容量容納扇形段的全部排水,確保緊急排水時冷卻塔不至被水淹沒。
原儲水箱水位采用干簧管檢測監(jiān)視。由于儲水箱處于冷卻塔內(nèi)地面下,且水箱中的水溫度較高,故干簧生銹的可能性增加,水位檢測的可靠性下降。為此,將干簧管水位計全部更換為浮球式液位計,電源單獨供電,保證儲水箱水位的正確監(jiān)視。
在空冷系統(tǒng)中,PLC輸出指令啟動N113柜內(nèi)的中間繼電器,由中間繼電器控制設(shè)備的運行。N113柜內(nèi)有控制繼電器146個,控制電源11路,負(fù)責(zé)控制空冷系統(tǒng)各主、輔設(shè)備的運行。當(dāng)5,6號機投運后,由于N113柜內(nèi)線路繁多、標(biāo)志不清,且多次更改后無圖紙資料可查,給設(shè)備維護與檢修帶來很大不便,影響機組的安全運行。
在2次機組大修期間,依據(jù)歷史圖紙資料,設(shè)計并完成了對N113柜的改進。改進后,電氣與熱工設(shè)備分離,確保各自檢修不發(fā)生誤操作;線路全部重新配接,完成了圖紙的繪制工作,確保工作時有圖可查。
秦治國(1972-),男,高級工程師,主要從事火電廠熱控管理及維護工作,email:dtfdqzg@163.com。
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收稿日期:2015-10-12。