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      某電廠CFB鍋爐滾筒式冷渣器改造

      2016-04-21 13:16:06何鈺剛粵電云河發(fā)電有限公司廣東云浮527328
      山東工業(yè)技術(shù) 2016年3期
      關(guān)鍵詞:運行問題改造

      何鈺剛(粵電云河發(fā)電有限公司,廣東 云浮 527328)

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      某電廠CFB鍋爐滾筒式冷渣器改造

      何鈺剛
      (粵電云河發(fā)電有限公司,廣東云浮527328)

      摘 要:水冷滾筒式冷渣器是現(xiàn)今國內(nèi)大型循環(huán)流化床首選的排渣設備,本文通過分析所在電廠冷渣器投運三年內(nèi)出現(xiàn)的嚴重運行問題,對冷渣器進行改造消除運行隱患。

      關(guān)鍵詞:滾筒式冷渣器;運行問題;改造

      0 引言

      云浮發(fā)電廠三期#5、#6機組是國內(nèi)首批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的300MW循環(huán)流化床燃煤機組。每臺機組配備4臺水冷滾筒式冷渣器,主要特點有無級可調(diào),運行平穩(wěn),能實現(xiàn)連續(xù)排渣;出渣量調(diào)節(jié)范圍大,有利于穩(wěn)定床壓,促進燃燒穩(wěn)定;滾筒轉(zhuǎn)速低,灰渣與金屬之間的摩擦小、磨損小,運行可靠性高,使用壽命長;系統(tǒng)配置簡單,維護量少;實現(xiàn)排渣溫度低于100℃,熱回收效率高。缺點是進渣口容易漏渣,體積較大,屬壓力容器,運行安全性稍差。

      電廠冷渣器是由四川德陽鉅鼎鍋爐輔機設備有限公司生產(chǎn)的,設備參數(shù)如表1。

      表1 滾筒式冷渣器主要參數(shù)

      1 設備存在問題

      冷渣器運行超過三年,已陸續(xù)出現(xiàn)運行問題,嚴重時單爐出現(xiàn)3臺冷渣器運行故障導致不能投運,給生產(chǎn)安全造成嚴重影響。經(jīng)分析電廠滾筒式冷渣器主要存在以下問題:

      A 支撐托輪及滾圈出現(xiàn)嚴重磨損現(xiàn)象。滾圈寬度130mm,滾圈與托輪材質(zhì)均為Q235-A碳鋼車削加工成型。如圖1所示,由于滾圈寬度較窄,接觸面積小,導致接觸壓強大,排渣時渣重及筒體自重作用在4個支撐托輪上,碾壓造成接觸面磨損量大,導致托輪和托輪軸承座損壞。托輪損壞后又引起冷渣器筒體回轉(zhuǎn)同心度變化,更加重了磨損。

      圖1  支撐托輪與滾圈

      B 傳動大小齒輪嚙合面積小,有卡齒及磨損大現(xiàn)象。托輪磨損后出現(xiàn)筒體整體下沉或前后推移現(xiàn)象。筒體下沉后,原來固定的齒底間隙變小,個別嚴重下沉可達7mm,造成卡齒;筒體前后推移后,齒輪嚙合面積減少,嚙合面壓強增大,導致齒面出現(xiàn)麻點,齒根裂紋。

      C進渣箱密封漏渣,渣量大時易漏,硅膠密封墊碳化嚴重,不能起到密封的作用。進渣箱漏渣是滾筒式冷渣器共性問題,電廠單純依靠填料密封結(jié)構(gòu)簡單,密封效果差,甚至出現(xiàn)漏紅渣導致起火燒毀硅膠密封墊。

      2 進行設備改造

      為提高設備可靠性,有針對性地對冷渣器主體進行改造,主要改造要點如下:

      A更換新式滾圈與支撐托輪。新滾圈采用高強螺栓固定式,滾圈接觸面由原來的130mm增加到180mm;新式托輪由原來軸承座+托輪改為支撐托輪與軸承一體式,支撐托輪被固定在厚實的鋼制基座上;新式托輪配有限位軸承,可以防止?jié)L圈前后推移對大小齒輪的影響;新式托輪外側(cè)還配有調(diào)整絲桿,一是可以防止支撐托輪地腳螺栓松動后因受筒體重力影響往左右兩端移位,二是當筒體滾圈及托輪磨損后能夠通過調(diào)整絲桿來調(diào)整筒體高度,加強冷渣器運行安全與穩(wěn)定性,降低維護量。為提高滾圈與托輪的耐磨性,要求兩者表面進行滲氮處理,提高鋼的表面耐磨性及抗疲勞性能。改造后結(jié)構(gòu)如圖2所示。

      圖2 新式支撐托輪

      B更換大小齒輪。新式大齒輪采用高強螺栓固定式,齒輪接觸面加寬并重新調(diào)整大小齒輪配合間隙;

      C冷渣器進渣箱改造,筒體進渣側(cè)增加疏通式葉輪密封裝置。對進渣箱出口至筒體內(nèi)部的斜管加長,改變筒體內(nèi)渣堆積位置及爐渣堆積量,減少渣在筒體內(nèi)的堆積高度,保證排渣時紅渣的流動平面低于進渣端面板高度,防止紅渣外流;同時在進渣端新增迷宮式的機械密封結(jié)構(gòu),當紅渣流動到密封位置時,依靠筒體旋轉(zhuǎn)又將紅渣重新拋灑回筒內(nèi),防止紅渣外流。另外再在密封裝置外面恢復原來的硅膠密封板,進一步防止筒內(nèi)含塵氣體外漏,改善現(xiàn)場條件。

      3 改造技術(shù)要求及質(zhì)量控制點

      改造的質(zhì)量控制點在于4個支撐托輪的定位以及滾圈、大齒輪和筒體三者的同心度。

      A 4個支撐托輪的定位出現(xiàn)問題,將導致坐落在其上的兩個滾圈不同心,會出現(xiàn)運轉(zhuǎn)時的冷渣器筒體跳動,更甚者造成冷渣器損壞。故在安裝時, 4個托輪座應在同一水平面上,水平度要求0.50mm/m;兩組對邊平行度符合要求,每米不大于1.5mm;

      B滾圈、大齒輪和筒體三者若不同心,筒體運轉(zhuǎn)時將進渣端開口及旋轉(zhuǎn)接頭會跟筒體一起偏心轉(zhuǎn)動,其結(jié)果將導致進渣水箱與筒體對磨,前者被磨穿,旋轉(zhuǎn)接頭漏水,傳動大小齒輪轉(zhuǎn)動間隙不一導致脫齒或卡死。所以,安裝必須確保三者同心偏差小于5mm。

      4 改造效果

      改造后布置樣式如圖3所示,空載試運6小時中,冷渣器運行較改造前更平穩(wěn)安靜,運行兩年多時間以來未發(fā)生過一起冷渣器托輪損壞事件,每半年檢查一次托輪僅有正常碾壓痕跡,未見損傷性磨損。冷渣器進渣端漏渣情況明顯改善,由原來2星期更換1次硅膠密封墊變成每半年檢查一次密封裝置。充分表明本次改造成功。

      圖3 冷渣器改造后結(jié)構(gòu)圖

      DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.03.030

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