趙陽(yáng)
[摘 要]針對(duì)韓家村選煤廠振動(dòng)混流干燥設(shè)備在試運(yùn)行過程中出現(xiàn)的干燥煙氣帶火星,干燥煤炭產(chǎn)生有害氣體,干燥器內(nèi)死角積煤等問題,提出用注氮?dú)獾姆椒ń档透稍锲鲀?nèi)氧氣濃度,從而杜絕自燃和爆炸的條件,提高振動(dòng)混流干燥系統(tǒng)的安全性。
[關(guān)鍵詞]自燃 爆炸 控制氧氣 注氮
中圖分類號(hào):TQ53 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-914X(2015)31-0007-01
前言
振動(dòng)混流干燥系統(tǒng)是一種低溫干燥系統(tǒng),工作溫度在220℃左右,適于干燥揮發(fā)份析出點(diǎn)低、燃點(diǎn)低的低變質(zhì)程度煤炭。韓家村洗煤廠所屬煤類為不粘煤和長(zhǎng)焰煤,變質(zhì)程度為煙煤Ⅰ階段,變質(zhì)程度較低,適合采用振動(dòng)混流干燥系統(tǒng)進(jìn)行干燥提質(zhì)。但是通過試運(yùn)行振動(dòng)混流干燥系統(tǒng)暴露出一些問題,亟待解決。
一、振動(dòng)混流干燥系統(tǒng)韓廠試運(yùn)行出現(xiàn)的問題
振動(dòng)床混流干燥器設(shè)計(jì)干燥溫度為200℃,而進(jìn)行干燥的煨煤的燃點(diǎn)為278℃,一旦降溫不及時(shí),導(dǎo)致溫度升高,會(huì)引起煤炭自燃,從而導(dǎo)致火災(zāi)爆炸事故。2010年12月6日熱態(tài)帶載試驗(yàn)時(shí)干燥器自燃發(fā)火,好在沒有引起爆炸。
分析其直接原因可知:由于干燥器內(nèi)滯留煨煤和積聚煨煤的存在,送往干燥器內(nèi)高溫?zé)犸L(fēng)極大地縮短煨煤的自燃發(fā)火時(shí)間。而火災(zāi)事故教訓(xùn)得知,進(jìn)入干燥器內(nèi)的熱風(fēng)(150~180℃)約1小時(shí)9分鐘可導(dǎo)致滯留或慢慢積聚的煨煤自燃引起煨煤燃燒。因此,高溫富氧下煨煤的自燃發(fā)火問題已成為目前的首要問題,必須得到徹底的解決,以防止由于自燃發(fā)火而引起的粉塵爆炸。
二、用注氮的方法防止自燃和爆炸
采取重慶院評(píng)估報(bào)告所提出的安全措施,采用惰化的方法控制干燥器、除塵器內(nèi)的氧含量在8%以下,使干燥系統(tǒng)內(nèi)不具有自燃和爆炸的條件,從而達(dá)到防止自燃和爆炸的目的。惰性氣體首選氮?dú)狻?/p>
(一)氮?dú)庵苽?/p>
目前國(guó)內(nèi)外,工業(yè)規(guī)模制氮有三類:即深冷空分制氮、變壓吸附制氮和膜分離制氮。
1。深冷空分制氮
它是一種傳統(tǒng)的空分技術(shù),已有九十余年的歷史,它的特點(diǎn)是產(chǎn)氣量大,產(chǎn)品氮純度高,無(wú)須再純化便可直接應(yīng)用于磁性材料,但它工藝流程復(fù)雜,占地面積大,基建費(fèi)用高,需專門的維修力量,操作人員較多,產(chǎn)氣慢(18~24h),它適宜于大規(guī)模工業(yè)制氮,氮?dú)獬杀驹?.7元/m3左右。
2。變壓吸附制氮
變壓吸附制氮是以空氣為原料,用碳分子篩作吸附劑,利用碳分子篩對(duì)空氣中的氧和氮選擇吸附的特性制取氮?dú)狻?變壓吸附制氮與深冷空分制氮相比,吸附分離是在常溫下進(jìn)行,開停方便,啟動(dòng)迅速,產(chǎn)氣快(一般在30min左右),能耗小,運(yùn)行成本低,自動(dòng)化程度高,操作維護(hù)方便,撬裝方便,無(wú)須專門基礎(chǔ),產(chǎn)品氮純度可在一定范圍內(nèi)調(diào)節(jié)。工藝簡(jiǎn)單,設(shè)備緊湊,占地面積小,因設(shè)備少無(wú)需建專用廠房。
3。膜分離制氮
膜分離空分制氮是在一定的壓力下,利用氧和氮在中空纖維膜中的不同滲透速率來(lái)使氧、氮分離制取氮?dú)?。它與上述兩種制氮方法相比,具有設(shè)備結(jié)構(gòu)更簡(jiǎn)單、體積更小、無(wú)切換閥門、操作維護(hù)也更為簡(jiǎn)便、產(chǎn)氣更快(3min以內(nèi))、增容更方便等特點(diǎn),但中空纖維膜對(duì)壓縮空氣清潔度要求更嚴(yán),膜易老化而失效,難以修復(fù),需要換新膜,膜分離制氮比較適合氮?dú)饧兌纫笤凇?8%左右的中小型用戶,此時(shí)具有最佳功能價(jià)格比;當(dāng)要求氮?dú)饧兌雀哂?8%時(shí),它與同規(guī)格的變壓吸附制氮裝置相比,價(jià)格要高出30%左右。
(二)氮?dú)庵苽浞椒ㄟx擇
由于干燥器內(nèi)氧氣濃度降低,一氧化碳、甲烷等有害氣體的析出量會(huì)大大減少,所以經(jīng)過除塵后的干燥氣體應(yīng)比較純凈,可以循環(huán)利用,因此氮?dú)庀牧坎粫?huì)太大。經(jīng)過比較可知,深冷空氣制氮產(chǎn)量過大,超過了韓家村洗煤廠的用量,且前期投資較高,不適合選取。后兩種制氮方法在產(chǎn)量上比較適合,由于我廠所需氮?dú)鈱?duì)濃度要求不高,加之膜分離制氮更為方便快捷,操作維護(hù)方便,能耗更低,所以膜分離制氮為韓家村洗煤廠最佳選擇。
(三)氮?dú)獾挠昧?/p>
現(xiàn)熱風(fēng)爐為直接式熱風(fēng)爐,產(chǎn)生熱風(fēng)氧氣濃度高,不利于注氮降低干燥器內(nèi)氧氣含量,為節(jié)省氮?dú)庥昧浚瑧?yīng)采用間接式熱風(fēng)爐,通過間接式熱風(fēng)爐對(duì)氮?dú)膺M(jìn)行加熱注入干燥器,干燥后煙氣通過除塵、除水循環(huán)利用。
干燥器的進(jìn)口熱風(fēng)量為278000m3/h,當(dāng)一氧化碳平均濃度為2mmp,運(yùn)轉(zhuǎn)過程中氣體損失量為4%時(shí),每小時(shí)應(yīng)注入氮?dú)?1120m3(標(biāo)準(zhǔn)大氣壓,100℃)。因氣體體積與溫度、壓力和濕度有關(guān),為便于比較通常所說的體積流量是指標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)(溫度為0℃,壓力為0.101MPa,相對(duì)濕度為65%),根據(jù)PV/T=常數(shù)C,P1V1/T1=P2V2/T2,其中P1=P2=0.101MPa,因此,換算成標(biāo)準(zhǔn)體積流量為8139Nm3/h。需選用3臺(tái)3000Nm3/h的制氮機(jī)。
三、振動(dòng)混流干燥設(shè)備注氮可行性分析
自購(gòu)設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)制取高純氮,雖然一次性投資較大,但運(yùn)行成本較低,由于所需氮?dú)鉂舛炔桓?,因此制氮成本?huì)更低,3000 Nm3/h的制氮機(jī)的功率為250kW,電費(fèi)按0.8元/kWh,經(jīng)過計(jì)算得可知耗電成本為0.07元/m3,加上配件消耗等成本,可以達(dá)到0.2元/m3,干燥系統(tǒng)小時(shí)處理量為200t,通過計(jì)算可知制氮噸煤成本為
Q=8139m3/h×0.2元/m3=1628元/h
Q噸= Q/200t =8.1元/th
其中 Q 為制氮小時(shí)成本
Q噸 為制氮小時(shí)噸煤成本
直接式熱風(fēng)爐的效率為95%,而間接式熱風(fēng)爐的效率為75%,直接式熱風(fēng)爐的燃煤量為5345kg/h,原料煤按300元/t計(jì)算,燃煤成本提高2.7元/th。
如果利用注氮的方法能使韓家村洗煤廠振動(dòng)混流干燥系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn),將精煤發(fā)熱量從4500 kcal/kg提高到5000 kcal/kg,除去8%的水分質(zhì)量損失,還能提高收入40.76元/th,再去除原干燥成本20元/th,燃煤成本提高的2.7元/th,注氮成本8.1元/th,可獲利9.96元/th。
四、結(jié)語(yǔ)
熱態(tài)帶載試驗(yàn)時(shí),在干燥溫度為150℃、煤流量為160t/h時(shí),干燥效果僅為全水脫掉2%左右,發(fā)熱量提高100kCal/kg。可見振動(dòng)混流設(shè)備的安全問題制約了其發(fā)揮出更大的效果,實(shí)施注氮法能夠保證振動(dòng)混流干燥器內(nèi)不會(huì)發(fā)生自然或爆炸,為韓家村選煤廠對(duì)振動(dòng)混流干燥系統(tǒng)進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)試提供了保證,技術(shù)可行,經(jīng)濟(jì)合理,是提高振動(dòng)混流干燥設(shè)備適應(yīng)性的有效途徑。
參考文獻(xiàn)
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