○ 文/胡擁軍
看上海石化史上最大規(guī)模檢修
○ 文/胡擁軍
●仔細(xì)再仔細(xì),謹(jǐn)慎再謹(jǐn)慎,檢修就是這樣的細(xì)致活。供圖/胡擁軍
檢修目標(biāo)定位高、安全環(huán)保盯得牢、質(zhì)量進(jìn)度把得嚴(yán),上海石化打贏了大規(guī)模檢修改造攻堅戰(zhàn)。
“37套檢修改造裝置,除了加氫改質(zhì)裝置正在改造收尾外,其他36套裝置全部實現(xiàn)一次開車成功,創(chuàng)造了上海石化大規(guī)模檢修無安全環(huán)保事故、裝置開車后平穩(wěn)運行的又一紀(jì)錄?!鄙虾J笨偣こ處?、設(shè)動部主任吳運祥高興地說。
上海石化副總經(jīng)理金文敏將今年7至9月開展的第二階段檢修改造,概括為四大特點。一是規(guī)模大。這是上海石化歷史上最大規(guī)模的一次檢修改造。二是正值G20峰會召開,對安全環(huán)保要求特別高。三是5號、6號煉油聯(lián)合裝置是2012年煉油改造工程以來的首次檢修,技術(shù)難度大。四是煉油裝置占檢修改造裝置的三分之二以上,對煉化一體的生產(chǎn)系統(tǒng)來說,物料平衡的難度相當(dāng)大。
對此,上海石化黨政主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視,專門召開檢修改造動員大會,提出了現(xiàn)場安全與環(huán)保管理盯得要牢、質(zhì)量和進(jìn)度把關(guān)要嚴(yán)的工作要求,確保優(yōu)質(zhì)高效完成檢修改造任務(wù)。
檢修改造覆蓋面廣、參建隊伍多,G20高峰期間,現(xiàn)場承包商隊伍有50多支,施工人員達(dá)5000左右,再加上大量設(shè)備物資密集進(jìn)出裝置現(xiàn)場,給上海石化治安穩(wěn)定工作帶來壓力。為此,公司保衛(wèi)部制定了治安保衛(wèi)工作方案,明確人員物資進(jìn)出現(xiàn)場、重要設(shè)備物資看護(hù)、危險物品管控等方面的職責(zé)、任務(wù)和措施,加強(qiáng)對“人、車、物”的管控。
“嚴(yán)格直接作業(yè)環(huán)節(jié),是保證此次檢修改造安全的重要手段?!鄙虾J踩偙O(jiān)、安環(huán)部主任周軍介紹,“嚴(yán)格”表現(xiàn)在三方面:嚴(yán)格執(zhí)行制度,對違反相關(guān)禁令的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即開除;嚴(yán)格安全教育,共對承包商開展了18期一級教育班,近4900人在通過安全考試后方能拿到施工作業(yè)證;嚴(yán)格監(jiān)管,聘請第三方監(jiān)管,明確“管什么,怎么管”。
直接作業(yè)環(huán)節(jié),容易存在安全隱患,必須防范到位。檢修改造中,各單位部門都予以高度重視。
如350萬噸/年催化裂化裝置的大油氣管線,因為連通反應(yīng)器和分餾塔,運行過程容易結(jié)焦,停工安裝盲板時存有火災(zāi)隱患。這是一項有安全風(fēng)險的重大作業(yè)。5號煉油聯(lián)合裝置主任周國明通過其勞模工作室,發(fā)動成員制定周密方案。作業(yè)當(dāng)天,操作人員嚴(yán)格控制反應(yīng)器和分餾塔壓力、溫度,引入氮氣、消防水和蒸汽等至作業(yè)處,做好突發(fā)情況的應(yīng)急準(zhǔn)備。在與承包商的共同努力下,過程中無油氣泄漏,作業(yè)安全順利完成。
為加強(qiáng)對直接作業(yè)環(huán)節(jié)的監(jiān)管,上海石化安環(huán)部發(fā)揮HSE“網(wǎng)格化”管理的傳統(tǒng)優(yōu)勢,將HSE監(jiān)督大隊分為4個小組,分區(qū)域?qū)z修現(xiàn)場進(jìn)行駐點監(jiān)督檢查。與此同時,各檢修改造單位結(jié)合“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育,紛紛成立各種形式的監(jiān)督小隊。
如化工部由安全環(huán)保處牽頭,聯(lián)合設(shè)備處、技術(shù)處等7個職能處室成立HSE聯(lián)合監(jiān)督組。檢修期間,每天安排3名管理人員對檢修現(xiàn)場進(jìn)行檢查。
塑料部在工會和團(tuán)委條線中,挑選部分勞動保護(hù)監(jiān)督員、優(yōu)秀團(tuán)員青年,與安保處現(xiàn)場安全管理人員一起,組成檢修HSSE督察隊,每天深入裝置現(xiàn)場進(jìn)行督察,并堅守到檢修作業(yè)完成。
在架構(gòu)“網(wǎng)格化”安全管理的同時,今年的檢修改造,上海石化新增了管理手段。7月開始,對檢修改造中用火、受限空間、高處、動土、起重、臨時用電、卸盲板和斷路等特殊作業(yè)直接作業(yè),進(jìn)行全過程視頻監(jiān)控。為此,公司在相關(guān)檢修改造現(xiàn)場投入了40套便攜式移動視頻監(jiān)控設(shè)施,各承包商總計投入了200多套移動錄像設(shè)備。至此,特殊作業(yè)現(xiàn)場,都有監(jiān)控的“眼睛”盯著。如芳烴部,檢修作業(yè)現(xiàn)場的攝像監(jiān)控率幾乎達(dá)到100%,檢修安全得到有效保障。
確保G20峰會期間環(huán)境空氣質(zhì)量主要指標(biāo)日均值優(yōu)于國家二級標(biāo)準(zhǔn),是上海市環(huán)保局對上海石化做出的要求。與此同時,國家環(huán)保部對上海石化實施駐廠監(jiān)督。上海石化內(nèi)部也實行了安環(huán)部和環(huán)境監(jiān)察分隊24小時值班制,安全科、環(huán)保科、職業(yè)衛(wèi)生科成立了7個小組,每天深入現(xiàn)場,對停工廢水排放、放空吹掃廢氣排放、固體廢物現(xiàn)場堆存場所的合規(guī)性、危險廢物處置情況、檢修期間廠界環(huán)境等及時監(jiān)測和處置。
按照G20峰會環(huán)境空氣質(zhì)量保障要求,公司結(jié)合檢修改造工作實際,制定了《上海石化環(huán)境空氣質(zhì)量保障工作方案》,強(qiáng)化了一系列檢修改造環(huán)境管控措施,特別是在停車過程中,堅持“油不落地、氣不上天”的原則,做到“零排放”,實現(xiàn)了綠色環(huán)保停車。
據(jù)了解,煉油部2號煉油聯(lián)合裝置提前一年制定停車密閉排放方案,殘油回收法、水路集中法等減排措施的應(yīng)用,確保了停車過程殘料的全部回收。
5號煉油雙脫裝置通過改變置換方式,停車時將系統(tǒng)內(nèi)各個區(qū)域的所有堿液集中送至堿洗沉降罐,直接完成罐內(nèi)液化氣置換,從而避免了因向罐內(nèi)注入工業(yè)水而導(dǎo)致額外增加的廢堿液排放,減少約200噸排放量。
6號煉油聯(lián)合裝置一滴油污都不肯放過。他們把自制的小桶放在設(shè)備管線的低位排放點,回收停車過程中可能滴落的污油。
熱電部在6號鍋爐停運前,最大程度將物料清空。在打開鍋爐過程中,采取噴淋降塵。對檢修中的大部件,每日進(jìn)行清掃。種種措施,嚴(yán)控污染源排放,使氮氧化物、二氧化硫及粉塵分別控制在每立方米100、50、20毫克的指標(biāo)以下。
芳烴部實施密閉排放,讓設(shè)備蒸煮的氣體通過空冷冷凝排至含油污水系統(tǒng),低點排放口接金屬軟管至含油污水系統(tǒng),再集中處理。
塑料部1、2號聚丙烯裝置停車時,以往合計約有70多噸丙烯原料要從火炬中燒掉。此次停車時,兩套裝置通過檢修時間差,將回收的大部分丙烯導(dǎo)入另一套運行裝置中,減少約70噸原料損失。
●無論什么工作,上海石化的黨員都走在前面。大檢修也不例外。供圖/胡擁軍
滌綸部在廢液處理上遵循“堅決杜絕直排,確保廢液不落地”的原則,如2號聚酯裝置對廢料、廢液用鐵盤收集集中處置。2號氧化裝置將廢液集中排放至特定水池,全天候使用在線檢測儀監(jiān)測污水質(zhì)量指標(biāo),并對現(xiàn)場及周邊區(qū)域的10多個下水井、地漏、地溝等部位加強(qiáng)監(jiān)控。
乙二醇聯(lián)合裝置有22.5萬噸/年和38萬噸/年2套裝置。為實現(xiàn)“低碳環(huán)保”,他們充分發(fā)揮兩套裝置一體化優(yōu)勢,最大限度實現(xiàn)物料回收和沖洗廢水的循環(huán)利用,做到“氣不上天、液不落地、固有處置”。1號乙二醇裝置在為期5天的停車、置換清洗過程中,回收殘液物料和清洗廢水達(dá)690余噸。
在檢修改造中,上海石化想方設(shè)法推出環(huán)保新舉措。今年,許多檢修單位的換熱器管束需要清洗。對此,相關(guān)部門
通過協(xié)調(diào),專門新辟了固定場地,對換熱器進(jìn)行集中清洗,清洗產(chǎn)生的含油污水集中收集處理,避免了多點無序的污水排放。
各裝置所有的管道沖洗、換熱器清洗等污水,全部采用收集,然后按照一定順序和比例,輸送到環(huán)保水務(wù)部進(jìn)行處理。環(huán)保水務(wù)部根據(jù)檢修改造整體安排,及時溝通協(xié)調(diào),提前制定應(yīng)對方案,平衡水量負(fù)荷,時刻關(guān)注各項工藝參數(shù)和水質(zhì)指標(biāo),加強(qiáng)清下水系統(tǒng)的水質(zhì)常規(guī)監(jiān)測和溯源監(jiān)測,及時調(diào)整生產(chǎn)負(fù)荷及工藝參數(shù),全力保證總出水達(dá)標(biāo)排放。
金文敏表示,此次檢修改造克服了物料回收、管線吹掃等諸多工作難題,真正做到了吹掃在塔內(nèi)進(jìn)行,實現(xiàn)了“油不落地,氣不上天”的綠色環(huán)保目標(biāo)。
面對如此高難度的檢修改造,上海石化未雨綢繆,早在2015年就成立了大檢修指揮部,確立了高標(biāo)準(zhǔn)檢修改造的目標(biāo),開展了20多次工作協(xié)調(diào)會,對所有重點項目預(yù)案、工作計劃進(jìn)行確認(rèn)。
“檢修改造項目整體比計劃提早一天開車,并且保持了安穩(wěn)運行。其中5號、6號煉油聯(lián)合裝置,實現(xiàn)了滿負(fù)荷運行。這說明檢修改造實現(xiàn)了質(zhì)量與進(jìn)度的同步推進(jìn)?!眳沁\祥介紹,為保證進(jìn)度,各項目部采取工作定量化管理,比如將一周、一旬甚至一月的工作量量化到每一天。這樣工作節(jié)點的推進(jìn)按部就班,一目了然。
為保證項目質(zhì)量與進(jìn)度,上海石化將選好用好承包商作為一項重要工作來抓。據(jù)了解,檢修前,公司嚴(yán)格規(guī)范施工承包商的選商流程,認(rèn)真執(zhí)行中國石化招標(biāo)投標(biāo)管理和分包管理規(guī)定要求,依據(jù)“誰保運、誰檢修;誰施工,誰檢修”的選商原則,選擇中石化內(nèi)部企業(yè)和上海石化改制企業(yè)為主力承包商,長期服務(wù)供應(yīng)商為輔助承包商的選商方案,并制定了《上海石化2016年裝置停工檢修項目工程采購方案》。在檢修準(zhǔn)備過程中,對已經(jīng)確定的施工單位的專業(yè)資質(zhì)、員工素質(zhì)、檢修組織設(shè)計、施工方案嚴(yán)格把關(guān),每周召集寧波、燕華、臻友、煉安、信煉、冠益、今電等主力承包商參加檢修準(zhǔn)備協(xié)調(diào)會,跟蹤他們的檢修準(zhǔn)備工作開展情況。
為了推動檢修改造工作的質(zhì)量與進(jìn)度,上海石化開展以“當(dāng)好主力軍,建功大檢修”為主題的檢修改造專項勞動競賽,賽停車質(zhì)量,賽檢修質(zhì)量,賽開車質(zhì)量。
據(jù)統(tǒng)計,專項勞動競賽共有17家二級單位申報160多個項目,13個部室申報40多個項目,在檢修改造現(xiàn)場興起了抓進(jìn)度比質(zhì)量的熱潮。
設(shè)備動力部第一時間組織檢測單位開展對檢修裝置設(shè)備和管道的腐蝕檢查,科學(xué)合理編制檢測計劃網(wǎng)絡(luò)節(jié)點,完成了28套裝置近25萬個密封點的檢測。同時,組織動、靜、電、儀、防腐、水務(wù)6個專業(yè)檢查組,對檢修重點項目、隱蔽工程進(jìn)行質(zhì)量跟蹤檢查,復(fù)核承包商自檢內(nèi)容。檢修后,再對25萬個受檢點進(jìn)行質(zhì)量復(fù)查。
承擔(dān)著為9家二級單位提供物資采購任務(wù)的公司物供部,兵馬未動,糧草先行,在檢修前幾個月就著手分析檢修物資保供能力,查看倉庫物料存儲情況,力求各類檢修物資物歸其主、物盡其用。檢修期間,由各級干部帶頭值班、加班,使夜間和休息天的物資配送都能滿足檢修現(xiàn)場需求,保證了檢修進(jìn)度。
3號煉油聯(lián)合裝置加氫改質(zhì)裝置,其質(zhì)量升級改造是中國石化“十條龍”科技攻關(guān)項目。為保證項目進(jìn)度,公司發(fā)展項目部會同煉油部,精心研究作業(yè)辦法,對有交叉作業(yè)的區(qū)域進(jìn)行硬隔離和錯時錯位,使得安全與進(jìn)度得到保障。
儲運部是上海石化物料進(jìn)出的重要關(guān)口。為了保障檢修改造項目的盡早投用,該部在2個月內(nèi),加班加點完成了19臺油罐的檢修作業(yè),以及20根整改管線的吹掃、動火作業(yè)。其中有一次,只用兩天時間,完成了一車間T-134罐的流程整改工作,確保了上海石化整體物料平衡。
公用事業(yè)部檢修戰(zhàn)線長,檢修任務(wù)重。該部積極發(fā)揮主觀能動性,通過協(xié)調(diào)作戰(zhàn),按計劃完成檢修,為公司安穩(wěn)生產(chǎn)提供了有力的公用工程保障。
1號乙二醇裝置在檢修中,首次裝填了高選擇性YS銀催化劑(90系列)。北京化工研究院專門派駐教授專家,負(fù)責(zé)跟蹤更換新催化劑的每個步驟,確保操作準(zhǔn)確無誤,為開車后的工藝運行掃清障礙。
據(jù)了解,上海石化針對所有檢修改造項目,組織了4次質(zhì)量管理體系的評審,總體情況優(yōu)良。
金文敏表示:“嚴(yán)把質(zhì)量和進(jìn)度關(guān),保證裝置一次成功,對當(dāng)前公司生產(chǎn)運行和效益增長至關(guān)重要?!彼榻B,煉油裝置的大規(guī)模檢修,一方面對上海石化來說,原油及相關(guān)物料平衡難度很大。另一方面造成了華東成品油市場的供應(yīng)告急。
在這種情形下,公司一邊集中精力抓檢修改造,一邊竭盡全力組織好原油使用安排、物料平衡安排。在煉油系統(tǒng)三分之二裝置大檢修的狀況下,9月原油加工量達(dá)到90萬噸,占正常值的六七成,盡最大能力滿足了成品油的市場供應(yīng)。檢修裝置提前一天開車,就提前一天緩解生產(chǎn)壓力、市場供應(yīng)壓力。
歷時兩個多月,從綠色停車到高質(zhì)量開車,上海石化實現(xiàn)了“停得下、零排放、修得好、開得起、穩(wěn)得住、長周期、出效率”的最終目標(biāo),優(yōu)質(zhì)高效地完成了上海石化歷史上最大規(guī)模的檢修改造任務(wù)。
責(zé)任編輯:石杏茹
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