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      上沖泵吸入口非預(yù)期切換瞬態(tài)處理

      2016-04-05 11:23:19魏中華申國(guó)偉張祝愿
      科技視界 2016年8期

      魏中華 申國(guó)偉 張祝愿

      【摘 要】本文首先闡述上充泵的運(yùn)行原理,然后分析泵吸入口非預(yù)期切換瞬態(tài)及對(duì)機(jī)組影響,最后提出了解決方法并對(duì)解決方法進(jìn)行論證。

      【關(guān)鍵詞】雙水源;硼化;隔離上充

      0 緒論

      本文所涉及的系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)備均是以M310堆型為原型。雖然誤硼化向反應(yīng)堆引入的是負(fù)反應(yīng)性,不會(huì)影響到核安全,但對(duì)于以創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益為目的的核電廠來說,非預(yù)期硼化會(huì)嚴(yán)重影響機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行。本文就是針對(duì)上充泵吸入口非預(yù)期切換這一瞬態(tài)提出解決方法。

      1 上充泵運(yùn)行原理

      1.1 運(yùn)行方式

      化學(xué)和容積控制系統(tǒng)(RCV)是反應(yīng)堆冷卻劑系統(tǒng)(RCP)的重要輔助系統(tǒng)。上充泵是化學(xué)和容積控制系統(tǒng)的重要組成部分,上充泵是由三臺(tái)并聯(lián)的離心式多級(jí)臥式泵組成并分為兩列,其中A列是RCV001PO(A列應(yīng)急母線供電),B列是RCV002PO和RCV003PO(B列應(yīng)急母線供電)。上充泵同時(shí)作為高壓安注泵并在事故工況下執(zhí)行安注功能。由于其在正常和事故工況下的作用不同,運(yùn)行方式也有很大區(qū)別。

      正常運(yùn)行時(shí)一臺(tái)B列上充泵運(yùn)行,其來水取自容控箱(RCV002BA),而RCV002BA來水是取自反應(yīng)堆冷卻劑系統(tǒng)(RCP)二環(huán)路過渡段經(jīng)兩次降溫降壓并經(jīng)過濾凈化后的下泄流,經(jīng)上充泵升壓到17.7Mp后返回反應(yīng)堆冷卻劑系統(tǒng)(RCP)一環(huán)路冷段和主泵軸封水回路。反應(yīng)堆穩(wěn)定運(yùn)行時(shí),上充流量與主泵軸封注入流量之和與下泄流量一致,維持穩(wěn)壓器水位,保持一回路水容積恒定。在正常工況下,運(yùn)行上充泵的流量包括以下流量的總和:上充流量+主泵密封水注入流量+小流量管線流量。具體到機(jī)組實(shí)際情況,上沖泵流量=10.3m3/h+3.6 m3/h+13.6 m3/h=27.5 m3/h。

      事故工況下(安注信號(hào)觸發(fā))上充泵作為高壓安注泵,備用列的高壓安注泵自動(dòng)啟動(dòng)(A列和B列各一臺(tái)泵運(yùn)行),其供水由換料水箱(PTR001BA)提供,上充管路及小流量循環(huán)管路被隔離。換料水箱中硼水經(jīng)高壓安注泵增壓后通過高壓安注管線注入堆芯,注入高濃度硼水的目的是向堆芯引入負(fù)反應(yīng)性,確保堆芯安全。

      上充泵額定流量為34m3/h,額定流量下的總壓頭為1760~1802m,軸輸入功率(最大)700kW。最小流量是13.6m3/h,下限是4m3/h,此時(shí)至多可維持一小時(shí);上充泵吸入口溫度小于25℃情況下,上充流量6m3/h,則可維持10小時(shí)。

      1.2 切換原理及問題

      來自容控箱的管路上串聯(lián)兩個(gè)電動(dòng)隔離閥(RCV033/034VP),來自換料水箱有A/B兩條管線對(duì)應(yīng)上沖泵A/B列,每列管線上布置一個(gè)電動(dòng)閥(A列為RIS012VP、B列為RIS013VP)。吸入口切換是通過先開后關(guān)入口電動(dòng)閥的方式實(shí)現(xiàn)的以保證切換過程中上充泵不間斷供水。水源由RCV002BA切換到PTR001BA即可手動(dòng)切換也可自動(dòng)切換。自動(dòng)切換信號(hào)有兩個(gè)

      (1)RCV002BA水位降到5%;

      (2)安注信號(hào)。

      自動(dòng)信號(hào)觸發(fā)后RIS 012/013 VP自動(dòng)打開,RCV 033/034 VP自動(dòng)關(guān)閉。從PTR001BA切回到RCV002BA只能手動(dòng)切換完成,即操作員遠(yuǎn)控打開RCV 033/034 VP后,關(guān)閉RIS 012/013 VP。為了驗(yàn)證安全設(shè)備的可用性,按照《秦山第二核電廠一、二號(hào)機(jī)組安全相關(guān)系統(tǒng)定期試驗(yàn)要求》的要求,反應(yīng)堆保護(hù)系統(tǒng)(RPR)每?jī)蓚€(gè)月(每月一個(gè)系列)都要進(jìn)行安全設(shè)備的功能驗(yàn)證試驗(yàn),對(duì)于本文之前涉及部分具體試驗(yàn)過程是利用人為部分觸發(fā)安注信號(hào)來驗(yàn)證吸入口閥門切換,預(yù)期結(jié)果達(dá)到后立即取消觸發(fā)信號(hào)并遠(yuǎn)控先開啟容控箱吸入閥再關(guān)閉換料水箱吸入閥的方法恢復(fù)正常工況。實(shí)際機(jī)組運(yùn)行過程中出現(xiàn)過試驗(yàn)恢復(fù)過程中換料水箱吸入口閥門故障拒動(dòng)導(dǎo)致無法及時(shí)關(guān)閉進(jìn)而造成一回路硼化事件。另外容控箱液位計(jì)低漂故障導(dǎo)致錯(cuò)誤切換的風(fēng)險(xiǎn)也存在。所以有必要分析事件后果及制定相應(yīng)的處理措施。

      2 應(yīng)對(duì)措施分析

      考慮到故障原因的不確定性,理論上最直接解決方法就是直接從執(zhí)行機(jī)構(gòu)著手,也就是在配電柜或者閥門就地直接人為干預(yù)手動(dòng)完成切換,這種方法直接有效,可以略過分析事故原因的步驟直接作用于結(jié)果。但是在機(jī)組實(shí)際運(yùn)行中,主控操作員發(fā)現(xiàn)故障然后電話通知現(xiàn)場(chǎng)操作員就地干預(yù),再由現(xiàn)場(chǎng)操作員就地完成切換,實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)最快也要5分鐘的時(shí)間。如果按照上述響應(yīng)時(shí)間進(jìn)行定量計(jì)算以分析事件影響。

      對(duì)于換料水箱中水的硼濃度,《秦山第二核電廠一、二號(hào)機(jī)組運(yùn)行技術(shù)規(guī)格書》(簡(jiǎn)稱技術(shù)規(guī)范)中有明確要求,換料水箱有效容積1600 m3,有效水深15.6m,硼濃度為2400±100ppm。反應(yīng)堆冷卻劑系統(tǒng)中冷卻劑硼濃度則跟機(jī)組運(yùn)行時(shí)間(壽期)有關(guān),壽期初硼濃度最高(約1300ppm),隨著運(yùn)行時(shí)間延長(zhǎng),為了補(bǔ)償燃耗等效應(yīng)硼濃度逐漸降低,壽期末達(dá)到最低(約30ppm)。從最嚴(yán)重結(jié)果考慮,以下分析假設(shè)機(jī)組處于壽期末,此時(shí)一回路冷卻劑的硼濃度為30ppm。

      此時(shí)機(jī)組處于正常運(yùn)行狀態(tài)。此時(shí)反應(yīng)堆冷卻劑系統(tǒng)穩(wěn)壓器水位穩(wěn)定,上充流量+主泵軸封注入流量=下泄流量=13.6 m3/h,如果此時(shí)發(fā)生非預(yù)期上充泵吸入口切換,則5分鐘內(nèi)一回路硼化體積為13.6 m3/h*(5/60)h=1.13 m3,根據(jù)硼化稀釋量計(jì)算公式1:

      通過查詢《秦山第二核電廠2#機(jī)組第十燃料循環(huán)核設(shè)計(jì)報(bào)告》得到壽期末、滿功率、平衡氙時(shí)硼的微分價(jià)值為-8.7pcm/ppm,則硼化提供的負(fù)反應(yīng)性為△ρ=16ppm*(-8.7pcm/ppm)=-139.2pcm,為了補(bǔ)償硼化引入的負(fù)反應(yīng)性,則需提棒步數(shù)為139.2pcm/5pcm/步=28步,這無疑會(huì)對(duì)堆芯功率分布產(chǎn)生嚴(yán)重影響,甚至造軸向功率偏差出帶引起甩負(fù)荷等。

      鑒于硼化效應(yīng)顯著,如何盡量減小硼化量以控制機(jī)組狀態(tài)顯得尤為重要。因?yàn)閷?shí)踐證明5分鐘已是最優(yōu)化,所以減少硼化量只能從降低硼化流量入手。硼化流量如前所述分為兩個(gè)部分,一部分是作為反應(yīng)堆冷卻劑系統(tǒng)主泵軸封注入水,另一部分為上充流量。為了保障主泵的正常運(yùn)行必須保證主泵軸封注入,軸封注入流量不能降低;上充流的目的是參與穩(wěn)壓器水位調(diào)節(jié),維持一回路水裝量恒定。如果將上充管線隔離,那么根據(jù)上充下泄之間的邏輯關(guān)系下泄管線也會(huì)自動(dòng)隔離,這樣一回路的水裝量就會(huì)因?yàn)檩S封注入而不斷增加。但是考慮到主泵1號(hào)軸封回流,軸封注入造成反應(yīng)堆冷卻劑系統(tǒng)冷卻劑增量為3.6m3/h*2/3=2.4 m3/h。作為反應(yīng)堆冷卻劑系統(tǒng)容積緩沖箱的穩(wěn)壓器滿功率情況下汽相空間為14.4 m3,所以短時(shí)間內(nèi)是可以接受的。

      隔離上充管線還會(huì)造成上充泵的流量降低,在這種情況下上充泵流量由兩部分組成,軸封注入流量和小循環(huán)管線流量,泵流量=3.6 m3/h+13.6 m3/h=17.2 m3/h,滿足泵長(zhǎng)期運(yùn)行設(shè)計(jì)要求,考慮到隔離上充管線后的影響可以接受后,現(xiàn)定量分析對(duì)堆芯反應(yīng)性影響。

      硼化流量如前所述為2.4 m3/h。

      硼化時(shí)間為5分鐘,則硼化量為2.4 m3/h *(5/60)h=0.2 m3。

      根據(jù)公式1:

      其中V=0.2m3,C0=2400ppm,Ci=30ppm,計(jì)算得到Cf=33ppm。

      硼化量△C=Cf-Ci=33ppm-30ppm=3ppm。

      引入的負(fù)反應(yīng)性為3ppm*(-8.7pcm/ppm)=-26.1pcm。

      如果用控制棒補(bǔ)償,提棒步數(shù)為26.1ppm/5pcm/步=6步。

      在合理調(diào)節(jié)區(qū)間內(nèi),不會(huì)對(duì)堆芯功率分布產(chǎn)生較大影響。

      3 結(jié)論

      在上充泵吸入口發(fā)生非預(yù)期切換導(dǎo)致一回路誤硼化時(shí)采用立即隔離上充管線的方法可以最大限度地降低一回路誤硼化量,結(jié)合平均溫度調(diào)節(jié)系統(tǒng)可以保持機(jī)組瞬態(tài)過程穩(wěn)定運(yùn)行,為非預(yù)期切換的原因查找及處理爭(zhēng)取更多時(shí)間。

      【參考文獻(xiàn)】

      [1]核電廠高級(jí)運(yùn)行.核電秦山聯(lián)營(yíng)有限公司,2008,3[Z].

      [2]秦山第二核電廠一/二號(hào)機(jī)組運(yùn)行技術(shù)規(guī)格書[Z].2009,6.

      [3]秦山第二核電廠一/二號(hào)機(jī)組安全相關(guān)系統(tǒng)定期試驗(yàn)要求[Z].2009,6.

      [4]秦山第二核電廠二號(hào)機(jī)組第十循環(huán)核設(shè)計(jì)報(bào)告[R].2013,4.

      [責(zé)任編輯:楊玉潔]

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