張 輝寶鋼特鋼有限公司能源環(huán)保部
機械真空技術(shù)在寶鋼特鋼VD爐上的應(yīng)用
張 輝
寶鋼特鋼有限公司能源環(huán)保部
機械真空技術(shù)因其即開即得、可精確控制、運行可靠、節(jié)能環(huán)保,正在逐步成為大型真空脫氣系統(tǒng)的首選。介紹了寶鋼特鋼以合同能源管理模式實施機械真空節(jié)能改造,用機械真空泵替代原來蒸汽噴射泵的應(yīng)用情況及應(yīng)用效果。
VD爐;機械真空泵;蒸汽噴射泵
鋼水真空循環(huán)脫氣工藝干式(機械)真空系統(tǒng)應(yīng)用技術(shù)(簡稱機械真空技術(shù)),近年來在國內(nèi)外各大鋼廠得到越來越多應(yīng)用,用以替代傳統(tǒng)廣泛應(yīng)用的蒸汽噴射式真空泵。該技術(shù)采用體積流量的傳輸方式(羅茨泵+螺桿泵)產(chǎn)生真空將廢氣排出系統(tǒng)。相比傳統(tǒng)的蒸汽噴射泵,可節(jié)能90%以上,在2012年被國家發(fā)展和改革委員會納入《國家重點節(jié)能技術(shù)推廣目錄(第5批)》,在全國范圍內(nèi)重點推廣。
寶鋼特鋼有限公司是寶鋼集團的全資子公司,專門從事高溫合金、鈦合金等特種材料的生產(chǎn),其煉鋼產(chǎn)線采用的爐外精煉真空工藝即VD法,由燃氣鍋爐房提供蒸汽,使用多級蒸汽噴射泵、同時配套水處理系統(tǒng)來處理含塵污水和冷卻熱水。由于蒸汽通過鍋爐燃燒天然氣生產(chǎn)供應(yīng),相比傳統(tǒng)鋼鐵企業(yè)利用余熱生產(chǎn)蒸汽,成本極高。為降低煉鋼抽真空成本,提高產(chǎn)品競爭力,寶鋼特鋼從2011年起關(guān)注跟蹤機械真空技術(shù)的發(fā)展應(yīng)用,經(jīng)過一年多的技術(shù)調(diào)研、交流和實地考察,于2013年決定以合同能源管理模式實施煉鋼產(chǎn)線VD爐真空脫氣系統(tǒng)的機械真空節(jié)能改造。
1.1 工作原理
蒸汽噴射泵是根據(jù)質(zhì)量傳輸?shù)墓ぷ髟恚蓜恿φ羝ㄟ^拉瓦爾噴嘴噴射產(chǎn)生低壓區(qū),該低壓區(qū)將工藝廢氣吸入噴射泵,推動混合氣體前行。
干式機械泵真空系統(tǒng)采用體積流量的傳輸方式(羅茨泵+螺桿泵)產(chǎn)生真空將廢氣排出系統(tǒng)。
1.2 技術(shù)性能比較[1]
(1)節(jié)能減排
機械效率決定了干式機械泵真空系統(tǒng)與蒸汽噴射泵系統(tǒng)相比具有較高的效率,目前國內(nèi)干式機械泵真空系統(tǒng)市場中承諾的節(jié)能效果可達90%以上。
干式機械泵的運行即不依賴于水也不產(chǎn)生水的污染。因此不需要蒸汽鍋爐、蒸汽輸送管路,以及相應(yīng)的設(shè)備、場地投資和相關(guān)的人工費用。由于沒有污水產(chǎn)生,也不需要污水處理系統(tǒng),與蒸汽噴射泵系統(tǒng)相比,干式機械泵系統(tǒng)的運行噪音非常低。
(2)生產(chǎn)運行
機械泵由于不需要鍋爐、水處理等配套設(shè)施,僅消耗電能,故相比蒸汽泵其運行成本可低90%以上。
機械泵可以通過變頻器控制泵的運行速度,可實現(xiàn)脫氣工藝過程的精確控制,保證在所有壓力范圍的壓力設(shè)定點穩(wěn)定的工作性能,并可以實現(xiàn)真正的自動操作。
機械泵的體積流量不受氣體的密度(壓力)的影響,而蒸汽泵的質(zhì)量流量隨氣體的密度(壓力)變化而變化,可實現(xiàn)在脫氣工藝各壓力區(qū)間(階段)工作穩(wěn)定,脫氣效果不會隨真空度降低而降低。
(3)設(shè)備維護
機械泵由于系統(tǒng)配套設(shè)備少、易耗件少,故相比蒸汽泵其系統(tǒng)維護量小,僅需每年更換機械泵油和定期更換過濾器袋,使得系統(tǒng)和設(shè)備的使用率高。
機械泵配套過濾器下方有干式粉塵收集罐,可實現(xiàn)粉塵自動清掃,而無需用水清理粉塵并配套水處理站。
(4)性能提升
干式機械泵真空系統(tǒng)產(chǎn)生的真空度(曲線)是精確和可復(fù)制的。
長時間和穩(wěn)定的真空條件,可以適用于所有金屬冶煉的所有反應(yīng)和過程。
2.1 國內(nèi)外干式機械真空系統(tǒng)的供應(yīng)商
全球目前約有40套左右的真空脫氣系統(tǒng)采用了干式機械真空泵,在德國Lech-Stahlwerke GmbH工廠有1臺由MTAG公司設(shè)計制造的90 t VD真空系統(tǒng),已經(jīng)穩(wěn)定運行了9 a且無大修記錄。國外主要供應(yīng)商:
(1)瑞士MTAG ,截至2011年一共有VD,VOD投產(chǎn)業(yè)績14臺;
(2)羅馬尼亞阿德萊姆Adrem ,約有10臺VD業(yè)績。
國內(nèi)主要供應(yīng)商:
(1)重慶鋼鐵公司設(shè)計院(購買阿德萊姆Adrem技術(shù));
(2)阿德萊姆Adrem包頭;
(3)杭州西湖真空所;
(4)上海寬量節(jié)能(聯(lián)合瑞士MTAG進行合同能源管理模式)。
2.2 干式機械真空系統(tǒng)的技術(shù)比較[2]:
任何一個機械真空脫氣系統(tǒng),其真空罐內(nèi)最終的真空度要求(通常為67Pa)與大氣壓之間的壓差為真空脫氣系統(tǒng)為一恒定值;機械真空泵系統(tǒng)所要產(chǎn)生的總壓縮比也為恒定值。因此,機械真空泵系統(tǒng)所采用的泵級數(shù)越多,每級泵的工作負荷越小、所需的壓縮比越小。即泵本身和氣體產(chǎn)生的溫升越小。反之,機械泵系統(tǒng)的泵級越小,其每級泵所需的壓縮比就越高,其系統(tǒng)內(nèi)工藝廢氣產(chǎn)生溫升就越大。目前干式機械真空系統(tǒng)的技術(shù)主要有兩種,其技術(shù)特點見表1。
(1)重鋼210 t RH干式機械泵真空脫氣系統(tǒng)
表1 干式機械真空系統(tǒng)的技術(shù)比較
重鋼210 t RH干式機械泵真空脫氣系統(tǒng)2010 年6月建成后調(diào)試周期經(jīng)歷了將近2 a。期間發(fā)生過多次因為外方設(shè)計的過濾器不合理,過濾粉塵不達標(biāo)造成泵組損壞,泵組負荷過高超溫停機或損壞的事故。雖然通過修改過濾器結(jié)構(gòu),增加備用泵組,加強冷卻等改進通過了驗收,但是整個泵組系統(tǒng)多達76臺泵,而且需要安裝在有大功率空調(diào)制冷系統(tǒng)的泵房內(nèi)。表明盡管已經(jīng)有了水冷系統(tǒng)但是其溫度控制始終是一個比較大的問題。
(2)包鋼120 t VD干式機械泵真空脫氣系統(tǒng)由羅馬尼亞阿德萊姆Adrem設(shè)計并制造。調(diào)試周期用了10個月。期間主要發(fā)生的問題是,在工藝規(guī)定的時間內(nèi)達不到規(guī)定的真空度、泵組的超溫報警等。后通過增加輔助泵機,同時增加備用泵機的辦法解決。
4.1 寶鋼特鋼設(shè)備現(xiàn)狀
對于特種鋼的生產(chǎn),必須采用爐外精煉工藝,如真空脫氣(VD)或真空吹氧脫碳(VOD)工藝來減少鋼中的雜質(zhì)。在真空脫氣(VD)工藝中,在壓力低于100 Pa真空度狀態(tài)下,降低熔鋼中溶解的氣體(主要是氫氣),以提高鋼材的強度和耐腐蝕性。
寶鋼特鋼作為寶鋼集團的特鋼生產(chǎn)基地,其煉鋼產(chǎn)線現(xiàn)有VD爐2臺,由燃氣鍋爐房供應(yīng)蒸汽,使用多級蒸汽噴射泵、同時配套水處理系統(tǒng)。其年設(shè)計能力41.1萬t。
4.2 技術(shù)方案選擇
寶鋼特鋼于2013年1月采用瑞士MTAG公司的技術(shù),以合同能源管理模式,實施干式機械真空節(jié)能改造。
根據(jù)寶鋼特鋼煉鋼VD爐的生產(chǎn)工況條件,量身設(shè)計一套機械真空系統(tǒng),按4級16臺真空泵設(shè)計,可供61號、62號2臺VD爐共用,設(shè)計能力為28萬t/a。拆除原有2臺蒸汽噴射泵的其中1臺,保留1臺,以備同步抽氣使用。所有工藝參數(shù)均可達到或優(yōu)于原系統(tǒng)。
4.3 應(yīng)用效果
寶鋼特鋼煉鋼VD爐機械真空節(jié)能改造歷時9個月完成設(shè)計、設(shè)備采購、制作、土建施工以及設(shè)備安裝,又歷時3個月先后完成機械真空泵系統(tǒng)的冷態(tài)調(diào)試驗收和熱態(tài)調(diào)試驗收,于2014年4月正式投運,投運至今1年多的時間內(nèi)設(shè)備運行穩(wěn)定,工藝參數(shù)完全滿足煉鋼VD爐生產(chǎn)工藝要求。在節(jié)能驗收期內(nèi),相比原來的蒸汽泵系統(tǒng)節(jié)能率高達97%以上。
(1)冷態(tài)調(diào)試結(jié)果
寶鋼特鋼機械真空系統(tǒng)包括由羅茨泵和螺桿泵組成的真空泵組、過濾除塵裝置和公輔系統(tǒng)等,按4級16臺真空泵設(shè)計,其中第一級9臺羅茨泵,第二級2臺羅茨泵,第三級1臺羅茨泵,第四級4臺螺桿泵。在冷態(tài)調(diào)試時,對整個機械真空系統(tǒng)的各部件設(shè)備進行性能調(diào)試,其中從真空罐至機械泵組的系統(tǒng)泄漏率僅為約9 kg/h。無負載情況下,從大氣壓抽至67 Pa的時間僅為約280 s,極限真空度可達0.3 hPa。
(2)熱態(tài)調(diào)試結(jié)果
熱態(tài)調(diào)試時,在寶鋼特鋼煉鋼VD爐主要生產(chǎn)的GCr5、MnCr5系列、H13、17CrNiMo6和SW718H等5大類鋼種中各考核3個爐號,對機械泵抽氣開始至真空度≤67Pa的時間、極限真空度以及脫氫、氮、氧能力進行測試。經(jīng)測試,所有的性能指標(biāo)均達到設(shè)計要求,特別是脫氫在實際真空處理后達到了超預(yù)期的效果(<0.5 mg/L)。
(3)節(jié)能效果
寶鋼特鋼原來蒸汽泵系統(tǒng)使用的蒸汽是由燃氣鍋爐生產(chǎn)供應(yīng),其工作時需要過熱蒸汽,通過蒸汽的過熱度來實現(xiàn)真空脫氣,故在其生產(chǎn)前需要通過鍋爐燃燒將蒸汽壓力提高至約1.0 MPa。雖然燃氣鍋爐房距離煉鋼VD爐生產(chǎn)現(xiàn)場不足200 m,但通過蒸汽管道將蒸汽從鍋爐房送至VD爐依然存在較大的熱損失,在VD爐生產(chǎn)時的蒸汽壓力僅約為0.7~0.8 MPa。而蒸汽泵利用蒸汽過熱度真空脫氣后,蒸汽乏汽則大量放散無法利用,所以整個蒸汽泵系統(tǒng)能源利用效率較低。另外,蒸汽泵系統(tǒng)還產(chǎn)生大量的充滿粉塵的廢水,此種廢水需要進行冷卻處理,故需要配套循環(huán)冷軋水處理系統(tǒng),配置水泵、風(fēng)機進行強制循環(huán)冷卻,需要消耗大量的電能、循環(huán)水的補充新水以及水處理設(shè)施的藥劑和運維費用,所以蒸汽泵系統(tǒng)的使用成本很高。特別值得提出的是:蒸汽噴射泵要求定期停產(chǎn),清理噴射泵內(nèi)的粉塵沉積層,勢必影響生產(chǎn),會帶來成本的增加和生產(chǎn)能力的降低。而且,蒸汽噴射泵粉塵需要在熱井中沉淀,但這種回收水無法再變成無粉塵水,這種有腐蝕作用的帶有粉塵顆粒的水流經(jīng)管道和閥門,時間久了就容易損壞管道而導(dǎo)致漏水。
機械真空泵系統(tǒng)僅需要拖動機械真空泵組運轉(zhuǎn)的電能,除塵系統(tǒng)吹掃用的壓縮空氣,以及儀表用的氮氣等。其沒有蒸汽輸送以及放散損失,也沒有配套水處理設(shè)施強制循環(huán)冷卻所需的各類消耗,故相比蒸汽泵系統(tǒng),其能源利用效率極高,能源使用成本也極低。在節(jié)能驗收期間,共抽氣269爐,抽氣鋼產(chǎn)量11 415 t,消耗電27 209 kWh,消耗壓縮空氣8 320 m3,消耗氮氣3 168 m3,能耗共10.31 tce,實際工序能耗0.90 kgce/t,節(jié)能率高達97%以上,噸鋼能源成本僅為1.9元/t,年經(jīng)濟效益可達1 200余萬元。
隨著資源環(huán)境壓力的日益增大,節(jié)能環(huán)保水平已成為鋼鐵企業(yè)體現(xiàn)其競爭力的重要組成部分。國家將充分利用節(jié)能環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)促進鋼鐵業(yè)過剩、落后產(chǎn)能的退出。因此,節(jié)能環(huán)保水平將成為鋼鐵企業(yè)最主要的生命線。面對越來越大的節(jié)能減排和環(huán)保壓力,企業(yè)如何踐行環(huán)境經(jīng)營理念,以盡可能低的能源成本和全新的商業(yè)模式支撐企業(yè)可持續(xù)發(fā)展成為一大課題。
寶鋼特鋼以合同能源管理模式實施機械真空節(jié)能改造,取得了良好的節(jié)能效果,有效降低了能源使用成本,提高了產(chǎn)品競爭力,也用實踐證明機械真空技術(shù)節(jié)能降本優(yōu)勢明顯,是一項革命性的節(jié)能新技術(shù),且在技術(shù)新能上隨著機械泵大型化及變頻技術(shù)的發(fā)展應(yīng)用,可實現(xiàn)真空度精確控制,設(shè)備維護量小,可隨時啟停,特別是在鋼水脫氫方面明顯優(yōu)于蒸汽噴射泵。
[1] 雷貴民,郝宏偉.VD/VOD 爐用的新型機械真空泵系統(tǒng)[J].工業(yè)加熱,2013,(05).
[2] 馬立華,胡兵.機械真空泵裝置在RH精煉中的應(yīng)用實踐[J].重鋼技術(shù),2014,(04).
INFORMATION AND DYNAMIC
節(jié)能信息與動態(tài)
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近日,加拿大滑鐵盧大學(xué)陳忠偉教授的科研團隊協(xié)同加拿大滑鐵盧大學(xué)科技公司成功開發(fā)一種石墨烯硅基鋰離子電池技術(shù),這項技術(shù)采用55%以上的硅材料作為負極活性材料,硫摻雜的石墨烯以及聚丙烯腈作為輔助,通過簡單高溫處理,實現(xiàn)電極微觀結(jié)構(gòu)的構(gòu)筑成型,其內(nèi)部各材料間的相互協(xié)同效應(yīng)解決了硅材料的體積膨脹、電導(dǎo)率低等問題,所測試的電化學(xué)性能與目前商業(yè)化電池相比,比容量提高了6~7倍,循環(huán)壽命達到2200次以上。 (電池網(wǎng))
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Zhang Hui
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