李曉(山東能源新汶礦業(yè)集團泰山鹽化工分公司熱電廠)
氯堿行業(yè)自備電廠節(jié)能環(huán)保改造項目
李曉(山東能源新汶礦業(yè)集團泰山鹽化工分公司熱電廠)
除塵系統(tǒng)在燃煤發(fā)電廠肩負著重要的環(huán)保任務,本文針對泰山鹽化熱電廠近年來除塵系統(tǒng)出現的問題,介紹了在原設備基礎上進行的節(jié)能改造項目案例及改造后的效益指標。
脫硫;電袋復合除塵器;稀相微正壓輸灰
煤為熱電廠鍋爐燃燒的主要原料,入爐煤經燃燒、循環(huán)、換熱后產生的粉塵其濃度控制對后期脫硫系統(tǒng)及外排起著至關重要的作用,特別影響我廠FGD脫硫系統(tǒng),系統(tǒng)運行中高濃度粉塵進入脫硫塔,會導致母液純度降低、排漿困難,進而影響到除霧器、噴淋設施噴頭、濾網等的堵塞,導致結垢量增加,嚴重的會聚集在煙道內結垢造成通流面積變小,對鍋爐系統(tǒng)的安全運行產生極大的影響。 一套可靠的除塵系統(tǒng),既可以提高脫硫系統(tǒng)效率,也能保證生產系統(tǒng)的安全穩(wěn)定,最為重要的是除塵裝置在系統(tǒng)運行期間,一旦發(fā)生問題,無法進入裝置內進行檢修,勢必造成電廠系統(tǒng)進行停車處理。所以選擇一套可靠、穩(wěn)定、達標、便于維護的除塵裝置有著至關重要的作用。
我廠的總裝機容量90MW,鍋爐為產能130t/h的循環(huán)流化床鍋爐,廠區(qū)配備完備的煙氣脫硫、水處理、燃料系統(tǒng),是新汶礦業(yè)集團泰山鹽化工分公司的自備電廠,為公司燒堿、PVC、片堿等產品的生產工藝提供熱電能源。
我廠除塵器為三電場組合靜電除塵器,自2005年建設投產至今,設計煙塵排放濃度≤ 50mg/m3,除塵器基本工況為I電場40-60kV,II III電場30-40kV,近些年隨著設備的老化,除塵效率的降低,后期維護工作量較大,且出現較大的問題無法達到一個檢修周期,加之環(huán)保局勢日益嚴峻,除塵系統(tǒng)改造項目迫在眉睫。首先將我廠電除塵出現的典型問題匯總如下:
①陰極線故障。陰極芒刺線發(fā)生斷裂或者異常短路,可能由于陰極線斷裂搭設在陽極板,出現電除塵無法升壓,電流極高。②放電極、極板變形。長時間高溫煙氣及粉塵沖刷導致場內部陽極板、陰極線老化嚴重,上壁掛灰嚴重,受熱膨脹后,部分極線極板間距變小,加之氣流擾動,導致電壓波動頻繁。③振打裝置異常。錘頭或者附屬件脫落,振打故障直接會導致積灰嚴重,電除塵無法工作。④輸灰異常。常見為氣動閥、進料閥、倉泵密封組件、硫化盤等頻發(fā)故障,無法正常輸灰,導致灰斗料位高,電除塵內部集灰量大。⑤除塵效率降低。因為以上問題引起的設備除塵的效率降低,設備安裝初期,除塵效率由99%降低至95%,給系統(tǒng)工藝下游設備帶來較多問題。
當前熱電廠采用主流除塵器主要有靜電除塵器、布袋除塵器、電袋組合除塵器。
①我廠現有的靜電除塵器,其除塵率較高、壓力損失?。?00pa,缺點是不具備在線檢修功能,出現故障后除塵裝置無法隔離,對系統(tǒng)影響大。 ②布袋除塵器,除塵效率較前者更高,1500-2000pa,開啟旁路可實現離線檢修,后期維護量投入較少,主要就是更換濾袋。缺點是壓力損失大,布袋一般情況下使用周期在2~3年之間,之后需要進行布袋更換。 ③電袋復合式除塵器,將靜電除塵與布袋除塵兩者優(yōu)化組合,形成一套經濟、穩(wěn)定的除塵系統(tǒng),可以將各項運行參數指標平衡化。前置電場可預吸收80%~90%以上的灰量,同時也起到粉塵緩沖區(qū)的作用,使粉塵荷電蓬松有序、濃度均勻,進一步可減少后置布袋機構的濾袋的阻力,布袋較前者有較長的使用壽命。
根據我廠靜電除塵器現場的設備、裝置的實際情況,本著節(jié)約投資、設備綜合利用的原則,通過除塵裝置的行業(yè)調研,最終采用了當下主流的電袋復合式除塵器,可以利用現有的裝置進行改造。①靜電除塵保留原I電場,對II、III電場進行布袋改造,日常運行中I電場為重力沉降室,II、III電場通過布袋進行過濾。②更換I電場所有芒刺線,材料入場嚴格把握陰極線材質質量,修復陽極板。③完善所有輔機設備,特別是震打機構、懸掛部件等,將II、III電場撤下的設備綜合利用,擇優(yōu)選取可靠部件換至I電場,余下備件入庫,降低后期維護費用投入。
鍋爐輸灰參數:輸灰量15t/h(1×130t/h循環(huán)流化床鍋爐)按200%考慮。輸送距離:水平距離約200m;垂直爬升25m;彎頭約22個。我廠現有輸灰系統(tǒng)采用正壓密相氣體輸灰,受現場制約因素較多,特別是倉泵本體、密封組件質量、氣源質量、運行人員操作水平等,系統(tǒng)每個環(huán)節(jié)出現問題就容易堵管現象,堵管是輸灰系統(tǒng)的重大故障,直接影響除塵裝置。結合現場設備的實際應用情況采用稀相輸灰代替原系統(tǒng),利用封料泵為氣體輸灰設備,通過高速氣流的引射作用來輸送粉狀物料,輸送范圍為距離200m、高度25m。其現場設備少、操作簡單,減少了后期投資維修費用,低壓力輸送,設備密封性較好,無堵管現象,現場環(huán)境面貌得到了改善。
電袋除塵與稀相輸灰組合,在我廠應用效果顯著、各項參數控制較為成功,能夠達到環(huán)保要求,本次改造立足于現場原有設備與架構,施工方采用模塊化安裝,由于多數部件由廠家制作完成,設備組件質量得到進一步控制,系統(tǒng)投運后經測量粉塵濃度可在20mg/m3以內。
[1]嵇敬文,陳安琪.鍋爐煙氣袋式除塵技術[M].中國電力出版社:2006.
[2]陳宏勛.管道物料輸送與工程應用[M].北京:化學工業(yè)出版社,2003.
李曉 ,助理工程師,山東能源新汶礦業(yè)集團泰山鹽化工分公司熱電廠。