三峽電力職業(yè)學院 徐金雄
某110千伏主變消弧線圈故障分析
三峽電力職業(yè)學院 徐金雄
文章對某110KV變電站主變消弧線圈燒毀事故,結(jié)合事故現(xiàn)場相關(guān)信息,通過分析原因,得出存在的問題及解決問題的措施。
故障;冒煙;缺陷;接地
2013年10月22日 22:15變電站工作人員接地調(diào)詢問:有用戶反映A線路主變有接地現(xiàn)象,查看一下該變電壓是否有異常。經(jīng)檢查所指變一次接線圖、保護信號、數(shù)據(jù)傳輸均正常,無異常信號,主變10kV各段相電壓均正常,匯報地調(diào)。
2013年10月23日 06:35該變電站工作人員接地調(diào)通知:有用戶反映A線路主變高壓室有冒煙現(xiàn)象,通知附近操作隊值班人員到反映的事故變壓器檢查。檢查該變壓器監(jiān)控設(shè)備無任何異常信號,該變壓器10kV各段相電壓正常。
2013年10月23日 06:35附近操作隊值班人員接監(jiān)控班通知:有人反映A線路變電站主變內(nèi)有冒煙。到現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)消弧線圈室內(nèi)煙霧較大,人員無法進入。經(jīng)短時排風后,發(fā)現(xiàn)2#消弧線圈故障冒煙。
07:01 操作隊對事故變壓器檢查后匯報:檢查發(fā)現(xiàn)事故變壓器接地變室冒煙,懷疑該變壓器2#接地變著火,要求斷開2#消1開關(guān);將此情況匯報地調(diào),地調(diào)許可2#消1停止運行,遙控斷開2#消1時遙控斷不開,立即通知操作隊。經(jīng)地調(diào)指令現(xiàn)場斷開2#消1開關(guān),將2#接地變及2#消弧線圈退出運行。07點08分2#消1停止運行操作完畢。
開關(guān)斷開后,廠區(qū)接地信號未消失,說明是廠區(qū)某10千伏接地(具體線路廠區(qū)至今未查明,8:40分左右接地信號消失)。
現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)消弧線圈內(nèi)部發(fā)熱造成固體絕緣物溶化噴出,并伴有大量高溫下產(chǎn)生的刺鼻氣體。主控室消弧線圈控制裝置運行正常,電壓指示正常,集控站電壓也指示正常,現(xiàn)場無任何信號報出。
1.故障設(shè)備情況
2#接地變:天津天能 DKSC-800/10.5;
中性點避雷器:西安神電 YH5WZ-17/45北京;
消弧線圈:XHDCZ-300/10.5 天津天能。
2.現(xiàn)場試驗情況
檢修人員對2#接地變、該變消弧線圈及中性點避雷器進行了例行的檢查試驗,檢查2#接地變及中性點避雷器無異常,試驗數(shù)據(jù)正常,見表1、2,消弧線圈外表面絕緣破損,內(nèi)部固體絕緣物溶化噴出。
將該次消弧線圈直流電阻測量結(jié)果進行溫度修正后與2009年1月投運前測量結(jié)果比較有較大偏差,偏差達35%,見表3。
將該次2#接地變直流電阻測量結(jié)果進行溫度修正后與2009年1月投運前測量結(jié)果比較無明顯異常。
表1 2#接地變本次直流電阻測量數(shù)據(jù) 本體溫度:50℃
表2 2#接地變09年1月直流電阻測量數(shù)據(jù) 本體溫度:0℃
表3 兩次消弧線圈直流電阻測量數(shù)據(jù) 檔位:25
試驗結(jié)論:2#接地變正常,2#變消弧線圈損壞。
通過現(xiàn)場檢查分析可以判定是由于用戶線路發(fā)生接地引起消弧線圈長時間補償造成燒毀。下面對現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)的一些具體問題進行詳細分析。
1.集控站信息分析
10月26日,二次運行人員在西區(qū)集控站試驗2#變消1遙控操作,收到返校錯誤信息。
該問題是開關(guān)操作處于“就地”位置,或裝置問題,待設(shè)備恢復正常后試驗。
試驗1#變消1遙控操作,收到返校正確信息。
證明集控設(shè)備、變電站遠動設(shè)備、通道正常。
2.集控、現(xiàn)場未報“接地”信號原因分析
集控端未報接地信號原因:
圖1 報警回路設(shè)計圖紙
如圖1所示,圖紙并未設(shè)計母線接地信號,故系統(tǒng)接地后沒有接地信號報出。
現(xiàn)場裝置未記錄接地信息原因:
現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)主控室消弧線圈控制屏上三臺控制器均運行于手動狀態(tài),工作在最高檔位(25檔),控制屏上母線電壓空氣開關(guān)沒有合上,據(jù)現(xiàn)場判斷消弧線圈一直在此狀態(tài)下運行。
正常情況下消弧線圈應該在自動狀態(tài)下運行,且控制屏上的空氣開關(guān)都應在閉合狀態(tài),以便隨時計算系統(tǒng)電容電流及補償電流,并自動調(diào)整消弧線圈處于最佳補償狀態(tài)。當系統(tǒng)有接地發(fā)生時,消弧線圈裝置會自動進行補償,控制器會報警并記錄接地信息?,F(xiàn)場運行狀態(tài)屬于不正確運行狀態(tài)。據(jù)廠家介紹,消弧線圈在最高檔位進行補償最長可運行2小時,時間再長就有可能損壞消弧線圈。
3.開關(guān)無法遙控原因
因消弧線圈現(xiàn)已燒毀,無法進行實際試驗,具體遙控試驗待消弧線圈恢復后試驗。
暴露問題:
1.人員責任心不強:未能及時發(fā)現(xiàn)監(jiān)控后臺機遙信信息報“0時21分10kV系統(tǒng)發(fā)生接地”信息;用戶反映故障變壓器有接地現(xiàn)象時未到變電站現(xiàn)場進行檢查。
2.專業(yè)技術(shù)水平需要提高:現(xiàn)場消弧線圈均在手動狀態(tài)、運行于最高檔(25檔);現(xiàn)場消弧線圈母線電壓空開均未合。
3.對消弧線圈設(shè)備等輔助設(shè)施重視不足,從設(shè)計、施工到驗收、運行,存在較多管理疏漏:現(xiàn)場消弧線圈未設(shè)計母線接地信號,運行3年來一直無人發(fā)現(xiàn);消弧線圈長時間處于不正常運行狀態(tài)而無人發(fā)現(xiàn)。
防范措施:
1.技術(shù)上,一是要對開關(guān)遙控失靈應設(shè)置主變開關(guān)失靈時的保護,可以利用母差保護的出口回路實現(xiàn)母聯(lián)開關(guān)和同一母線上所有出線或主變開關(guān)跳閘;二是二次運行部門排查消弧線圈圖紙,統(tǒng)計匯總類似設(shè)計缺陷,由設(shè)計院統(tǒng)一更改設(shè)計,重新出圖。并且二次運行部門負責編寫消弧線圈運行說明,變電運行部根據(jù)運行說明編寫操作說明及注意事項并粘貼在消弧線圈控制屏上,規(guī)范對消弧線圈設(shè)備的管理。
2.管理上,一是要對所管轄區(qū)全部消弧線圈設(shè)備進行排查,確保消弧線圈處于正確運行狀態(tài),對查出的缺陷隱患限時安排整改;二是要加強設(shè)備監(jiān)控,有用戶反映異常時操作隊及時到現(xiàn)場進行檢查。
3.制度上,要定期組織交流學習,提高運維人員的事故意識和突發(fā)事故處理能力。
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徐金雄(1984—),男,湖北黃梅人,講師,主要從事電氣運行與檢修方面的研究。