王琰
摘 要:隨著煉油及化工行業(yè)發(fā)展越來越快,油品定量裝運技術(shù)也隨之不斷提高,先進的、現(xiàn)代化的定量裝車系統(tǒng)應(yīng)運而生。定量裝車系統(tǒng)將計算機控制技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、通訊技術(shù)等有機結(jié)合起來,實現(xiàn)裝車的分散控制和集中管理功能。每一個環(huán)節(jié)都可以有相應(yīng)的軟硬件功能支持;即提高裝車精度和效率,又降低了損耗,減輕工人的勞動強度,更加便于工人操作和工廠管理。
關(guān)鍵詞:發(fā)油鶴管;定量裝車系統(tǒng)
汽車定量裝車系統(tǒng)于2012年投用以來,運行情況一直不太理想,故障頻繁,維護量較大,嚴(yán)重影響正常裝車,多次產(chǎn)生計量糾紛。根據(jù)對該系統(tǒng)近去年下半年故障高發(fā)期運行情況的掌握和調(diào)查分析,特成立QC小組攻關(guān)予以解決。力爭達到提高油品裝車精度,減少故障率和裝車損耗,保證安全高效裝車,減少計量糾紛的發(fā)生,提高總廠定量裝車系統(tǒng)的速度和效率的目的。
汽車發(fā)油流程:
油罐→汽車裝車泵→裝車匯管→定量裝車系統(tǒng)→裝車鶴管→罐車
定量裝車系統(tǒng):
包括質(zhì)量流量計、電液閥門、靜電報警系統(tǒng)、批處理器等主要設(shè)備。
一、現(xiàn)狀分析
自油庫定量裝車投用以來,問題一直持續(xù)不斷,給裝車增加了困難,增加了計量糾紛。主要故障為電液閥泄漏、質(zhì)量流量計零點漂移且與地衡比對偏差較大、提示裝車任務(wù)未完成無法結(jié)算、批處理器和控制器時常出現(xiàn)通訊故障、地衡數(shù)據(jù)傳輸失敗、溢油接地報警等,我們做了以下幾方面的調(diào)查:
(一)設(shè)備故障率調(diào)查
油庫定量裝車投產(chǎn)使用兩年多來,電液閥總計18臺,已經(jīng)開始出現(xiàn)故障頻發(fā)現(xiàn)象。
(二)電液閥使用環(huán)境的調(diào)查
通過對電液閥故障的檢查處理,造成電液閥關(guān)不死的主要原因為:工藝管道吹掃不徹底,電液閥門前未加過濾網(wǎng),經(jīng)常發(fā)現(xiàn)有焊渣、螺栓帽、破碎的墊片等雜物進入閥體,致使閥門關(guān)閉不嚴(yán),造成無法計量和油品泄漏的安全隱患。
而電液閥門不動作主要是發(fā)生溢油或者產(chǎn)生接地保護。當(dāng)接地夾和溢油開關(guān)都正常時,主要故障原因就是接地電路板保護箱密封效果差,導(dǎo)致箱內(nèi)進水電路板損壞或者溢油開關(guān)表面有灰塵誤報警等。
調(diào)查結(jié)論:工藝管線吹掃不徹底、儀表安裝施工不規(guī)范是造成電液閥門故障多的主要因素。
(三)批處理器通訊調(diào)查
經(jīng)過調(diào)查7-12鶴位批處理器時常通訊中斷故障,經(jīng)檢查RS485電纜接地和絕緣性能完好,每個接線箱信號線接觸正常,出現(xiàn)問題時需要把7-12鶴位6臺批處理器一次停電,再一次上電才能正常工作。如不能解決需要重啟服務(wù)器。
調(diào)查結(jié)論:頻繁重啟批處理器對正常裝車、刷卡、結(jié)算都有影響,設(shè)備制造本身和通訊配置不合理影響安全長周期運行。
(四)結(jié)算單打印錯誤調(diào)查
結(jié)算單與提貨單中提貨人不一致,結(jié)算單中打印出以前保存的流水號數(shù)據(jù),這要求銷售人員要仔細核對,同時說明數(shù)據(jù)庫存在問題,需優(yōu)化完善。
調(diào)查結(jié)論:對數(shù)據(jù)庫優(yōu)化,規(guī)范銷售操作行為。
(五)質(zhì)量流量計零點漂移的調(diào)查
定量裝車系統(tǒng)共配備22臺艾默生質(zhì)量流量計,其中輕油發(fā)車臺18臺,重油發(fā)車臺4臺。重油發(fā)車臺自投用以來,一直以地衡結(jié)算。輕油發(fā)車臺全部以流量計數(shù)據(jù)結(jié)算。為了達到準(zhǔn)確計量的目的,計量站定期對質(zhì)量流量計和地衡數(shù)據(jù)進行比對,偏差過大要對流量計進行檢查、維修。自2014年12月以來,2號、3號、5號偏差較大,多次出現(xiàn)零漂現(xiàn)象,同時,密度波動頻繁,經(jīng)常引起計量糾紛。
經(jīng)過調(diào)查,該流量計都是在停止裝車的情況下產(chǎn)生零點漂移的現(xiàn)象。正常裝車后,流量計開始正常工作,瞬時流量、密度、驅(qū)動增益等參數(shù)未出現(xiàn)大的波動,并且均在正常的范圍之內(nèi)。經(jīng)過多次與地衡比對,正常裝車后,比對數(shù)據(jù)均在誤差范圍之內(nèi)。在沒有裝車的情況下,質(zhì)量流量計產(chǎn)生零漂,引起質(zhì)量流量計零漂原因主要有:安裝應(yīng)力、傳感器損壞、介質(zhì)不滿管、介質(zhì)凝結(jié)掛壁、管道內(nèi)氣液兩相等原因。
調(diào)查結(jié)論:仔細檢查流量計安裝情況,各部件是否完好,提高備壓,提高介質(zhì)溫度等。
二、針對造成定量裝車系統(tǒng)故障率高的原因,采取相應(yīng)的措施:
(一)規(guī)范提貨單格式,減少地衡數(shù)據(jù)傳輸失敗發(fā)生
(二)實現(xiàn)預(yù)知維修,減少電液閥泄露的發(fā)生
(三)加強職工培訓(xùn),及時準(zhǔn)確處理設(shè)備故障
(四)落實防爆防護要求,防止水汽對電路板的損壞
(五)完善批處理器與控制器的通訊配置,保證通訊正常
(六)規(guī)范數(shù)據(jù)庫調(diào)用格式,避免打印數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)庫不一致發(fā)生
(七)針對流量計冬季零點飄移的現(xiàn)象,制定相應(yīng)措施
1.裝車開始前,建議開泵循環(huán)30分鐘以上,提高介質(zhì)溫度,避免因介質(zhì)凝結(jié)、氣泡等造成流量計零點漂移。
2.裝車作業(yè)結(jié)束后,關(guān)閉流量計前后手閥,保證流量計U型測量管內(nèi)充滿液體,避免零漂的發(fā)生。
3.做好預(yù)知維護,定期查看流量計的激勵電流、驅(qū)動電壓和驅(qū)動增益值等是否工作在正常的范圍內(nèi)。同事建議做好流量計的冬季保溫工作。
4.對未出現(xiàn)零漂但質(zhì)量流量計和地衡數(shù)據(jù)比對超差的流量計,應(yīng)該做零點校正工作。
5.為提高流量計測量精度,質(zhì)量流量計安裝應(yīng)注意以下方面:在安裝傳感器時,傳感器安裝法蘭必須與管道法蘭同軸連接,應(yīng)使傳感器、斷流閥與工藝主管線處于同一鉛垂面內(nèi),這樣才能消除安裝應(yīng)力。建議在流量計兩側(cè)安裝不銹鋼擾性軟管,達到克服應(yīng)力的目的。在安裝中還要采用支撐桿牢固支撐管道及閥門的方式。支撐桿的下端必須固定在穩(wěn)固的基礎(chǔ)上,上端與管道卡子相配合來支撐工工藝管道。
三、通過對影響“降低定量裝車故障率”的各種因素的分析和研究,實施相應(yīng)的措施后取得明顯的效果
(一)設(shè)備故障有明顯的降低
據(jù)統(tǒng)計2015年2月至今,汽車臺定量裝車系統(tǒng)的故障率由活動前101次下降到活動后5次。在具體實施過程中,我們對有聯(lián)系的相關(guān)故障,在制定解決措施時,進行了統(tǒng)一規(guī)劃,在一定的時間內(nèi)集中解決,避免了各自為政,這樣有效地縮短檢維修時間,節(jié)約了裝車人員等待時間,提高了生產(chǎn)效率。
(二)提高了計量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,減少了計量糾紛
采取措施以來,分批集中解決了電液閥密封圈更換7臺次、溢油開關(guān)信號纜線芯更換4臺次、規(guī)范并更新提貨單格式5處、完善批處理器與控制器的通訊配置18臺次,定期巡檢質(zhì)量流量計數(shù)據(jù),及時對差量較大的流量計進行維修,以及班組內(nèi)部專項培訓(xùn)3課時。較去年同期相比裝車故障率大大降低,降幅為87%,提高了計量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。