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      影響銦富集渣含銦的因素和控制措施

      2016-02-11 06:13:48尹榮花
      中國(guó)有色冶金 2016年5期
      關(guān)鍵詞:后液浮渣含鋅

      尹榮花

      (河南豫光鋅業(yè)有限公司, 河南 濟(jì)源 454650)

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      稀貴金屬

      影響銦富集渣含銦的因素和控制措施

      尹榮花

      (河南豫光鋅業(yè)有限公司, 河南 濟(jì)源 454650)

      分析了影響富集渣含銦的因素,通過(guò)選擇合適的沉銦用氧化鋅,嚴(yán)格控制氧化鋅中浸、鋅精礦還原和中和沉銦過(guò)程,沉銦前液鐵鋅含量降低、含銦提高,銦富集渣含銦由0.4%左右提高至0.8%以上。

      鋅冶煉;氧化鋅;中和鐵;銦富集渣

      0 前言

      銦多隨鉛鋅礦伴生,作為鉛、鋅冶煉的副產(chǎn)品回收。本公司每年產(chǎn)電鋅25萬(wàn)t,回收精銦約25t。綜合考慮物料特點(diǎn),即氧化鋅含銦較低且配入鉛系統(tǒng)產(chǎn)出的氧化鋅比例高(含砷較高),公司采用分段回收銦的方式,即低酸濾液中和水解產(chǎn)出銦富集渣,銦富集渣再經(jīng)過(guò)浸出、萃取等產(chǎn)出精銦。中和沉銦避免了低酸濾液直接萃取帶來(lái)的萃余液體積大對(duì)鋅生產(chǎn)系統(tǒng)的沖擊,也避免了采用鋅粉置換存在砷化氫氣體安全問(wèn)題。

      銦富集渣是生產(chǎn)精銦的原料,其含銦的高低直接影響萃取工藝的穩(wěn)定、銦產(chǎn)能,以及銦在二次渣、除硅渣中的損失等。因此,銦富集渣含銦及雜質(zhì)成為生產(chǎn)控制的一個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)。

      1 工藝流程簡(jiǎn)述

      本公司鋅冶煉采用常規(guī)濕法煉鋅工藝,主要工藝流程為鋅精礦焙燒,兩段浸出,溶液三段凈化,凈化的新液電積產(chǎn)出析出鋅,析出鋅熔鑄產(chǎn)出鋅錠。兩段浸出產(chǎn)出的渣一般含鋅在20%左右,經(jīng)過(guò)壓濾,壓濾渣采用揮發(fā)窯處理,產(chǎn)出的氧化鋅多膛爐脫除氟氯后送入氧化鋅料倉(cāng)。料倉(cāng)中的氧化鋅首先用本工序產(chǎn)出的上清液沖礦送入球磨機(jī),經(jīng)過(guò)球磨的礦漿泵入連續(xù)中性浸出,中性浸出的礦漿送入濃密機(jī)。濃密機(jī)產(chǎn)出的上清一部分返至沖礦,剩余部分送至焙砂浸出混合液槽;濃密機(jī)底流送低酸浸出。低酸壓濾渣高酸浸出,產(chǎn)出鉛泥和高酸濾液。高酸濾液返低酸浸出,低酸浸出液用鋅精礦還原,還原后液(即沉銦前液)用氧化鋅進(jìn)行中和沉銦。產(chǎn)出的銦富集渣送精銦工序生產(chǎn)精銦,沉銦后液返至焙砂浸出系統(tǒng)。沉銦工藝流程如圖1。

      圖1 沉銦工藝流程圖

      2 中和沉銦原理

      沉銦前液一般含銦200~400 mg/L、含酸30~50 g/L,另含有Fe2+和Fe3+、鋅離子等。中和沉銦過(guò)程首先是濾液中的酸與氧化鋅反應(yīng),再者是銦鐵沉淀進(jìn)入銦富集渣。

      銦生成氫氧化銦沉淀的初始pH值為2.9, pH值至4.5時(shí)反應(yīng)基本完全,沉銦前液一般含酸35 g/L左右,需使用中和劑使溶液的pH值逐漸升高。銦沉淀反應(yīng)方程式如下:

      In3++3H2O==In(OH)3↓+3H+

      (1)

      3 影響銦富集渣含銦的主要因素

      3.1 中和劑的影響

      考慮到其他中和劑可能對(duì)鋅主系統(tǒng)造成影響,選用氧化鋅作為中和劑。通常氧化鋅含鋅50%~75%、鐵~7%、鉛~10%,中和時(shí)鋅與酸反應(yīng)進(jìn)入溶液,鉛以硫酸鉛形式進(jìn)入渣中,氧化鋅中的鐵進(jìn)入富集渣中。富集渣再次浸出時(shí),鉛以硫酸鉛形式留在渣中,鋅和鐵進(jìn)入溶液,將對(duì)萃取有較大的影響。氧化鋅含雜影響富集渣的產(chǎn)量,導(dǎo)致富集渣含銦降低,對(duì)后續(xù)處理也有影響。

      3.2 沉銦前液中銦、鐵離子濃度的影響

      從沉銦前液所含銦和鐵離子的比例看,經(jīng)過(guò)鋅精礦還原后的溶液仍含有2~5 g/L左右的Fe3+,而In3+含量?jī)H200~400 mg/L,沉銦前液中Fe3+離子濃度是In3+的10倍左右。鐵在中和過(guò)程中以氫氧化鐵或堿式硫酸鐵的形式沉淀,導(dǎo)致渣量大幅度增加,稀釋了富集渣中銦品位,而且Fe(OH)3膠體的存在也影響富集渣的壓濾。沉銦前液含銦降低,相對(duì)于含雜升高,鐵銦濃度的比例也相應(yīng)升高,也會(huì)降低銦富集渣含銦。

      3.3 沉銦前液酸度、鋅離子濃度的影響

      沉銦用氧化鋅含有一定的雜質(zhì),這部分雜質(zhì)即影響氧化鋅與酸的充分反應(yīng),最終又以沉淀形式進(jìn)入銦富集渣中。酸度的高低直接影響氧化鋅的使用量,使用量增加導(dǎo)致渣量增加,富集渣含銦降低。沉銦前液含鋅過(guò)高,中和沉銦時(shí)將會(huì)有部分鋅進(jìn)入渣中,導(dǎo)致渣量增加,含銦降低。

      3.4 沉銦過(guò)程操作的影響

      加入氧化鋅速度過(guò)快,氧化鋅反應(yīng)不充分,導(dǎo)致中和劑過(guò)量。操作終點(diǎn)pH控制過(guò)高,使富集渣產(chǎn)量增加,含銦下降。

      4 提高銦富集渣含銦的主要措施

      4.1 沉銦用氧化鋅的選擇

      從沉銦的原理看,氧化鋅品質(zhì)越高越有利于提高銦綿品位,綜合考慮銦富集渣質(zhì)量和工序成本,最初選用回轉(zhuǎn)爐產(chǎn)氧化鋅和納米氧化鋅搭配的方式,產(chǎn)出的銦富集渣質(zhì)量較好。因納米氧化鋅價(jià)格高,改用外購(gòu)的含鋅較高的普通氧化鋅,但由于其來(lái)源范圍窄,需要量大,導(dǎo)致品質(zhì)波動(dòng)較大,且有結(jié)塊,對(duì)沉銦過(guò)程和富集渣含銦均造成一定的影響。為了穩(wěn)定沉銦用氧化鋅的質(zhì)量,選用析出鋅熔鑄過(guò)程的浮渣,該浮渣含鋅75%~80%(其中有少量金屬)、含氯1%左右、砷銻等雜質(zhì)微量。為避免氯的影響,浮渣在回轉(zhuǎn)爐進(jìn)行高溫脫氯處理,高溫脫氯過(guò)程也使浮渣中的金屬鋅轉(zhuǎn)化為氧化鋅,即脫除了氯又避免了金屬鋅沉銦存在的安全隱患。年產(chǎn)25萬(wàn)t電鋅的系統(tǒng)產(chǎn)浮渣約8 000 t,沉銦氧化鋅的用量約6 000 t,熔鑄產(chǎn)出的浮渣可滿足沉銦氧化鋅的用量。

      4.2 降低沉銦前液Fe3+的含量

      氧化鋅低酸濾液鐵含量一般在20 g/L左右,其中大部分為Fe3+,隨著中和反應(yīng)的進(jìn)行,F(xiàn)e3+沉淀進(jìn)入富集渣中,即降低了富集渣銦含量,也影響壓濾過(guò)程。為此,采用鋅精礦對(duì)低酸濾液進(jìn)行還原,其反應(yīng)方程式如下:

      ZnS+2Fe3+=Zn2++2Fe2++S0

      (2)

      為降低還原后液中Fe3+含量,對(duì)加料設(shè)施進(jìn)行改造,保證鋅精礦均勻緩慢加入;選用低鐵和粒度細(xì)的鋅精礦作為還原劑;嚴(yán)格控制還原時(shí)間、溫度,鋅精礦分次、間隔加入,并在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)采用還原后液比色方法直接判定還原后液Fe3+含量。通過(guò)以上改進(jìn)和工藝控制,還原后液含F(xiàn)e3+由原來(lái)的平均3.5 g/L降低至1.5 g/L以下,同時(shí)還原后液 Fe3+含量也趨于穩(wěn)定。

      4.3 提高沉銦前液中銦的含量

      沉銦前液含銦高低除受原料氧化鋅含銦的影響外,過(guò)程控制對(duì)其也有較大影響。中浸渣率的降低,有利于提高沉銦前液中銦的含量。具體措施:一是改進(jìn)料倉(cāng)結(jié)構(gòu),穩(wěn)定氧化鋅均勻下料,增加廢液流量計(jì),保證氧化鋅與廢液的充分反應(yīng);二是在球磨機(jī)出口處礦漿中增加廢液加入點(diǎn),延長(zhǎng)廢液與氧化鋅的反應(yīng)時(shí)間;三是嚴(yán)格控制中性浸出各槽pH值的控制。通過(guò)上述措施,中浸底流含鋅由原來(lái)的28%左右降低至20%左右,含銦由原來(lái)的0.08%提高到0.1%以上。

      4.4 降低沉銦前液鋅離子濃度和酸度

      降低沉銦后液的鋅離子濃度可減少銦富集渣含銦,同行業(yè)中多家采取中浸底流壓濾的方式,中浸濃密機(jī)底流礦漿含固量一般在30%左右,上清含鋅在140~160 g/L之間。通過(guò)壓濾,每立方礦漿可減少帶入低酸浸出工序的鋅量近100 kg,同時(shí)降低了中浸渣量,也使后續(xù)低酸、高酸以及還原等溶液含鋅大幅度降低,進(jìn)而減少了進(jìn)入富集渣中的鋅。如氧化鋅車間無(wú)法增加濃密機(jī)底流的壓濾,可考慮對(duì)銦富集渣進(jìn)行中性水洗浸鋅,提高富集渣中銦含量。

      選擇較高酸度是為了避免較低酸度下沉釩的發(fā)生,將低酸浸出的溫度降低至65 ℃左右,進(jìn)而使低酸浸出酸度降低至35 g/L以下,低酸濾液酸度降低,減少了中和沉銦時(shí)氧化鋅的使用量。

      4.5 強(qiáng)化沉銦過(guò)程的精細(xì)化操作

      沉銦過(guò)程操作對(duì)富集渣產(chǎn)出量也有一定的影響,在加料口放置平臺(tái)格篩、擋板,并采取分批次加入氧化鋅的方式,避免氧化鋅集中加入過(guò)快、過(guò)多造成的局部反應(yīng)不完全的問(wèn)題。為此制定了沉銦細(xì)節(jié)工藝控制要求,終點(diǎn)pH值3.5~4.0、加入量第一次2 t左右、第二次1 t左右、第三加入少量氧化鋅調(diào)節(jié)終點(diǎn)pH 值,并適當(dāng)加入生產(chǎn)水稀釋溶液的鋅,提高pH值,每次相隔半小時(shí),即保證氧化鋅的充分反應(yīng),又減少鐵在攪拌過(guò)程的氧化沉淀。

      5 結(jié)論

      采取上述一系列措施后,銦富集渣含銦由0.4%左右穩(wěn)定提高至0.8%以上,含鋅由22%降低至17%,含鐵由10%以上降低至5%以下,含鉛由10%降低至1%以下。精銦工序萃取過(guò)程的乳化現(xiàn)象大幅度減少,精銦段收率也由80%提高到86%以上,料液含銦由0.6 g/L左右提高至1.5 g/L,萃取壓力得到緩解,產(chǎn)能由原來(lái)的20 t提高到25 t以上。

      [1] 王樹(shù)楷等.銦冶金[M].北京:冶金工業(yè)出版社, 2010.

      [2] 梅光貴.濕法煉鋅學(xué)[M].長(zhǎng)沙:中南大學(xué)出版社,2001.

      [3] 李洪桂.冶金原理[M].北京:科學(xué)出版社,2005.

      [4] 重有色金屬冶煉設(shè)計(jì)手冊(cè)·鉛鋅鉍卷[M]. 北京:冶金工業(yè)出版社,1995.

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      2016-02-23

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      B

      1672-6103(2016)05-0034-03

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