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      艾薩爐高富氧濃度和高冰銅品位生產(chǎn)實(shí)踐

      2016-02-11 02:38:08
      中國有色冶金 2016年1期
      關(guān)鍵詞:冰銅富氧噴槍

      王 森

      (謙比希銅冶煉有限公司 非洲贊比亞銅帶省卡魯魯西北京代表處,北京 100029)

      重金屬

      艾薩爐高富氧濃度和高冰銅品位生產(chǎn)實(shí)踐

      王 森

      (謙比希銅冶煉有限公司 非洲贊比亞銅帶省卡魯魯西北京代表處,北京 100029)

      對艾薩爐熔煉系統(tǒng)和制酸系統(tǒng)生產(chǎn)能力進(jìn)行分析,生產(chǎn)中通過提高艾薩爐富氧濃度和冰銅品位,使艾薩爐的技術(shù)指標(biāo)得到優(yōu)化,產(chǎn)能得到提高。

      銅; 艾薩爐; 熔煉; 富氧濃度; 冰銅品位; 產(chǎn)能

      0 引言

      謙比希銅冶煉有限公司由中國礦業(yè)集團(tuán)有限公司和云南銅業(yè)集團(tuán)公司合資組建,位于贊比亞銅帶省卡魯魯西市謙比希鎮(zhèn)。公司于2009年2月正式投產(chǎn),設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為粗銅15萬t/a、硫酸26萬t/a,采用艾薩爐造锍熔煉—電爐沉降分離—PS轉(zhuǎn)爐吹煉技術(shù), 冶煉煙氣經(jīng)余熱鍋爐、電收塵降溫除塵后,送硫酸工序采用兩轉(zhuǎn)兩吸制酸工藝生產(chǎn)濃硫酸。

      工廠投入運(yùn)行3個月后,實(shí)現(xiàn)了達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)。其后歷年的生產(chǎn)中,工藝持續(xù)優(yōu)化、各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)不斷改善。2010年2月公司對贊比亞銅精礦的產(chǎn)能和冶煉廠的冶煉能力進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)銅精礦的生產(chǎn)能力遠(yuǎn)大于冶煉廠的冶煉能力。如何利用現(xiàn)有設(shè)備,優(yōu)化工藝,挖掘潛力,提高負(fù)荷,實(shí)現(xiàn)公司粗銅年產(chǎn)量由15萬t向18萬t的跨越,是公司面臨的新課題。

      在逐步提高負(fù)荷的過程中,面臨著轉(zhuǎn)爐吹煉能力和硫酸系列煙氣處理能力不足的問題,只能通過采取高品位吹煉的方式,將冶煉造渣部分工作量轉(zhuǎn)移到艾薩爐,以實(shí)現(xiàn)艾薩爐熔煉與轉(zhuǎn)爐吹煉能力的平衡。但生產(chǎn)中存在著艾薩爐熔體過熱、電爐渣含銅高、轉(zhuǎn)爐一周期熱量不著足、冶煉煙氣超過硫酸處理煙氣能力等問題,為此公司進(jìn)行了全面分析,并采取了相應(yīng)的解決措施。

      1 系統(tǒng)產(chǎn)能分析

      火法煉銅主要分為兩步:一是在熔煉爐內(nèi)造锍,二是在吹煉爐內(nèi)造銅。系統(tǒng)的產(chǎn)能取決于熔煉爐產(chǎn)出的銅锍量、銅锍品位、吹煉爐的爐數(shù)和單爐吹煉爐時。按年產(chǎn)18萬t粗銅,作業(yè)天數(shù)330 d推算,預(yù)測的相關(guān)生產(chǎn)數(shù)據(jù)如表1。

      當(dāng)艾薩爐料量達(dá)到目標(biāo)要求值時,艾薩余熱鍋爐的蒸發(fā)量、轉(zhuǎn)爐的吹煉爐數(shù)和硫酸系統(tǒng)的煙氣處理量成為生產(chǎn)中的瓶頸。主要表現(xiàn)在以下幾方面。

      1.1 轉(zhuǎn)爐吹煉能力不足

      公司火法系統(tǒng)配置有3臺100 t轉(zhuǎn)爐(φ4 m×11.7 m),2臺三K風(fēng)機(jī),采取爐交換模式生產(chǎn),2臺熱態(tài),1臺備用,每天最大生產(chǎn)爐數(shù)5爐,處理冰銅量900 t。如果年產(chǎn)18萬t粗銅,應(yīng)具備的能力為5.3爐/d,而實(shí)際能力只有5爐/d。在轉(zhuǎn)爐數(shù)量不變的情況下,提高產(chǎn)能受到限制。

      1.2 硫酸系統(tǒng)煙氣處理能力不足

      硫酸系列設(shè)計(jì)煙氣處理量145 000 m3/h,SO2濃度6%~8%。按年產(chǎn)18萬t粗銅計(jì)算,硫酸系列需具備160 000 m3/h的煙氣處理能力。提高產(chǎn)能后,制酸系統(tǒng)的煙氣處理能力與冶煉能力不匹配,產(chǎn)能提高受到限制。

      表1 年產(chǎn)18萬t粗銅生產(chǎn)數(shù)據(jù)預(yù)測

      1.3 艾薩余熱鍋爐負(fù)荷過大

      艾薩余熱鍋爐設(shè)計(jì)煙氣處理能力40 000 m3/h,蒸發(fā)量28 t/h,鍋爐出口煙氣溫度350 ℃。目前生產(chǎn)艾薩余熱鍋爐的煙氣處理量已達(dá)36 400 m3/h,蒸發(fā)量26 t/h,鍋爐出口煙氣溫度270~280 ℃。因此,從艾薩余熱鍋爐的運(yùn)行參數(shù)看,通過提高小時料量提高產(chǎn)能的方式受到限制。

      目前,銅冶煉行業(yè)對于采用熔煉爐生產(chǎn)白冰銅甚至直接生產(chǎn)粗銅,在理論研究和實(shí)踐上存在不同意見。但艾薩爐的冶煉特性決定了其在渣層反應(yīng)的氧化-還原復(fù)式模型,生產(chǎn)白冰銅的同時可控制爐渣中的四氧化三鐵含量,進(jìn)而獲得熔點(diǎn)合理的低四氧化三鐵爐渣。熔煉爐直接生產(chǎn)白冰銅的生產(chǎn)方式,在CODELCO奇科堪瑪塔冶煉廠和KCM青科拉冶煉廠已經(jīng)得到證明。并且有一點(diǎn)可以確定,熔煉爐生產(chǎn)白冰銅或者粗銅,其前提條件是精礦必須低鐵高銅,鐵越低越好、銅越高越好。謙比希銅冶煉有限公司銅精礦含銅較高,全年物料平衡后的平均入爐料含銅可達(dá)33%以上,這為艾薩爐直產(chǎn)白冰銅提供了原料保障。艾薩爐入爐物料成分見表2。

      表2 艾薩爐入爐物料成分統(tǒng)計(jì)表 %

      若熔煉爐直接生產(chǎn)白冰銅或高品位冰銅,轉(zhuǎn)爐吹煉過程將縮短甚至省略造渣期,而直接進(jìn)入造銅期。這樣可提高轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)效率,降低系統(tǒng)煙氣量。

      通過對上述情況進(jìn)行分析,公司決定采用提高艾薩爐富氧濃度、降低艾薩爐煙氣量、提高艾薩爐熔煉冰銅品位和降低轉(zhuǎn)爐單爐吹煉時間的操作方式,以實(shí)現(xiàn)艾薩爐、電爐、轉(zhuǎn)爐、制酸系統(tǒng)的生產(chǎn)平衡,從而提高系統(tǒng)產(chǎn)能。理論計(jì)算的艾薩爐工藝參數(shù)見表3。

      表3 艾薩爐工藝控制參數(shù)

      2 生產(chǎn)實(shí)踐

      2.1 艾薩熔煉工序

      艾薩熔煉工藝控制的核心是熔煉溫度、冰銅品位和渣型,三者之間關(guān)系密切,一個因素的改變會影響到其它因素。在確定入爐物料成分和熔煉氧料比的情況下,采取逐步降低噴槍空氣量、提高噴槍富氧濃度的方式,實(shí)現(xiàn)艾薩爐高富氧濃度、高冰銅品位和低煙氣量的生產(chǎn)。但隨著富氧濃度的提高,生產(chǎn)中出現(xiàn)了下述問題:

      (1)熔池?zé)崃窟^剩。隨著噴槍富氧濃度的提高,煙氣量逐漸減少,爐內(nèi)熔體熱量過剩,熔煉溫度高且波動范圍大,對生產(chǎn)控制和爐壽不利。生產(chǎn)過程中,向艾薩爐入爐物料中配入流程返料(冰銅包殼),轉(zhuǎn)移熔體內(nèi)過剩的熱量,熔池溫度得到了控制。

      (2)熔煉狀況不佳。艾薩熔煉反應(yīng)在爐渣中完成,如果爐渣成分改變偏離控制目標(biāo)值,將對爐內(nèi)各物料的反應(yīng)速度起抑制作用。爐渣成分與入爐物料組成、冰銅品位和爐內(nèi)的攪動情況有很大的關(guān)系。

      熔池熔煉反應(yīng)的動力來源于噴槍內(nèi)的工藝風(fēng)量。隨著噴槍風(fēng)量的降低,富氧濃度的提高,爐內(nèi)單位熔體的攪動能力下降,爐內(nèi)物料之間的反應(yīng)速率和傳質(zhì)速率下降,爐渣物相組成發(fā)生變化,使?fàn)t渣熔點(diǎn)偏離控制溫度。實(shí)際生產(chǎn)中表現(xiàn)為,噴槍操作端壓大、熔池噴濺大、爐內(nèi)掉渣頻繁和加料口下方結(jié)瘤等。

      (3)噴槍彎曲。艾薩噴槍是熔煉的主要核心設(shè)備,噴槍在爐內(nèi)熔池的定位和對熔體的攪動區(qū)域,是熔池反應(yīng)的根本保證,噴槍彎曲,將造成熔池反應(yīng)效率下降。造成噴槍彎曲的原因有兩個:其一,噴槍的冷卻效果取決于富氧空氣流速和槍內(nèi)介質(zhì)溫度,當(dāng)噴槍內(nèi)空氣量降低后,槍內(nèi)氣體流速下降,噴槍管壁的冷卻效果變差使得槍壁溫度上升;其二,爐內(nèi)熔體粘稠,噴槍在熔體內(nèi)的擺動受限,極易造成噴槍在爐內(nèi)的扭曲變形。

      綜合上述,富氧空氣量是保證噴槍槍體冷卻和保持爐內(nèi)熔體攪動的條件,是熔煉反應(yīng)的基礎(chǔ)。熔煉的富氧濃度不是越高越好,而是有一定限度。結(jié)合公司原料、料量和噴槍管徑等情況,空料比應(yīng)控制在280~300 m3/t,富氧濃度控制在60%~65%。艾薩爐工序的生產(chǎn)數(shù)據(jù)見表4。

      表4 艾薩爐高富氧高品位冰銅生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表

      2.2 電爐工序

      進(jìn)入電爐的爐渣來源于艾薩爐和轉(zhuǎn)爐。隨著艾薩爐處理料量的上升,進(jìn)入電爐的爐渣總量上升,爐渣比例也發(fā)生改變,渣中的磁性鐵總量呈上升趨勢。渣量的上升使?fàn)t渣在電爐內(nèi)的澄清分離時間縮短,電爐功率不足,爐渣過熱度不夠,渣含銅量上升,爐內(nèi)前后凍結(jié)層厚度增加。

      圍繞著改善渣型、降低系統(tǒng)渣量和提高電爐功率,采取了以下措施:

      (1)嚴(yán)格控制艾薩爐和轉(zhuǎn)爐渣型,降低渣中磁性鐵含量。生產(chǎn)中,提高艾薩爐冰銅品位,增大艾薩爐冶煉渣量,降低轉(zhuǎn)爐吹煉渣量。艾薩爐采用高硅渣性,控制硅鐵比在0.85~0.9,爐渣中Fe3O4含量控制在8%以下;轉(zhuǎn)爐放渣時,向渣包內(nèi)投入還原煤以降低爐渣磁性鐵含量。

      (2)根據(jù)電爐爐況,選擇適合的電壓級和功率,控制熔體溫度。在電爐返渣三通口和爐頂油槍孔位置,采用“插木還原”、加生鐵等方法,降低和改善返渣三通口和油槍孔下方的凍結(jié)層厚度和爐渣中的磁性鐵含量。

      上述措施使?fàn)t況得到了改善。電爐工序的生產(chǎn)數(shù)據(jù)見表5。

      表5 艾薩爐高富氧高品位冰銅生產(chǎn)期間電爐工序的生產(chǎn)數(shù)據(jù)

      2.3 轉(zhuǎn)爐工序

      采取高品位冰銅吹煉的操作方式,不僅解決了生產(chǎn)系統(tǒng)中轉(zhuǎn)爐設(shè)備配置不足的問題,還實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)工序之間的平衡以及產(chǎn)能的提高。但仍存在一系列的問題,如轉(zhuǎn)爐一周期吹煉熱量不足,處理冷料量下降,爐渣磁性鐵含量高,冷料產(chǎn)出高,轉(zhuǎn)爐自產(chǎn)冷料不平衡和二周期熱量過剩,轉(zhuǎn)爐壽命縮短等問題。

      針對轉(zhuǎn)爐一周期吹煉熱量不足和爐渣磁性鐵含量高的問題,轉(zhuǎn)爐吹煉時通過提高轉(zhuǎn)爐吹煉的富氧濃度、添加燃煤以提高爐溫;采取還原放渣的操作方式降低爐渣中磁性鐵含量。生產(chǎn)試驗(yàn)與實(shí)踐表明:當(dāng)冰銅品位低于65%時,轉(zhuǎn)爐能實(shí)現(xiàn)自產(chǎn)冷料平衡處理,并且轉(zhuǎn)爐爐壽處于正常水平。轉(zhuǎn)爐工序工藝參數(shù)見表6。

      表6 艾薩爐高富氧高冰銅品位生產(chǎn)期間轉(zhuǎn)爐工序的生產(chǎn)數(shù)據(jù)

      2.4 艾薩余熱鍋爐工序

      艾薩余熱鍋爐設(shè)計(jì)為煙氣處理量40 000 m3/h,蒸發(fā)量26 t/h,工作壓力4.2 MPa,煙氣出口溫度350 ℃。盡管艾薩爐精礦處理量和鍋爐煙氣處理量上升,艾薩爐采取高富氧濃度熔煉,系統(tǒng)的煙氣量基本保持不變,但煙氣的熱焓上升,鍋爐的蒸發(fā)量上升到32 t/h。針對該情況,提高鍋爐運(yùn)行壓力,降低鍋爐振打頻率,降低鍋爐換熱量,使煙氣出口溫度達(dá)到280 ℃。不但緩解了艾薩電收塵器長期低溫操作存在的露點(diǎn)腐蝕問題,而且實(shí)現(xiàn)了鍋爐系統(tǒng)安全平穩(wěn)運(yùn)行。

      2.5 硫酸工序

      原硫酸系統(tǒng)設(shè)計(jì)煙氣處理量145 000 m3/h,SO2濃度6%~8%。艾薩爐物料處理量提高后,系統(tǒng)煙氣量上升,且煙氣SO2濃度升高至11%,導(dǎo)致硫酸工序煙氣處理能力不足;硫酸轉(zhuǎn)化器溫度高,酸溫高至105 ℃。分析計(jì)算后認(rèn)為,艾薩電收塵、轉(zhuǎn)爐電收塵、轉(zhuǎn)爐和艾薩運(yùn)行時設(shè)備漏風(fēng)大,導(dǎo)致系統(tǒng)煙氣量增大,造成硫酸工序煙氣處理量與火法系統(tǒng)生產(chǎn)能力不匹配。

      采取調(diào)整收塵風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速、控制爐口負(fù)壓、焊補(bǔ)艾薩電收塵和轉(zhuǎn)爐電收塵灰倉漏點(diǎn)等措施調(diào)整系統(tǒng)煙氣量,取得了顯著的效果。下一步將在硫酸轉(zhuǎn)化系統(tǒng)增加1組SO3冷卻器,通過換熱的方式,降低進(jìn)入轉(zhuǎn)化器煙氣的溫度,增加濃酸冷卻器,實(shí)現(xiàn)制酸系統(tǒng)熱平衡。

      2.6 系統(tǒng)生產(chǎn)平衡及能耗

      經(jīng)過2個月的生產(chǎn)實(shí)踐,艾薩爐富氧濃度提高到65%,冰銅品位控制在(65±2)%,物料處理量達(dá)到了70 t/h,實(shí)現(xiàn)了艾薩、電爐、轉(zhuǎn)爐、制酸系統(tǒng)生產(chǎn)平衡,粗銅15 500 t/月和硫酸30 000 t/月的目標(biāo)。 由于原料中鐵硫含量低,補(bǔ)加煤量增加,噸粗銅能耗大于150 kg標(biāo)煤的考核值。粗銅能耗和硫酸電耗見表7。

      表7 艾薩爐高富氧高冰銅品位生產(chǎn)期間粗銅能耗和硫酸電耗統(tǒng)計(jì)

      3 結(jié)論

      實(shí)踐證明,提高艾薩爐熔煉富氧濃度和冰銅品位,對于降低生產(chǎn)成本和綜合能耗等效果顯著。

      (1)艾薩爐熔煉通過優(yōu)化配料、提高富氧濃度和冰銅品位,提高了物料處理量,降低了煙氣量,該方式是提高產(chǎn)能、優(yōu)化技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的有效途徑。

      (2)艾薩熔煉富氧濃度參數(shù)的確定,需考慮噴槍在爐內(nèi)的攪動及在使用過程中的變形情況;艾薩爐產(chǎn)出高品位冰銅的熔煉方式對入爐物料的成分有嚴(yán)格的要求。

      (3)高氧勢的熔煉渣中銅含量較高,其經(jīng)貧化電爐沉降后棄渣含銅仍高于0.75%,棄渣具有回收利用價值。

      [1] 陳俊化.艾薩爐“煙氣、煙塵”測試的重要性探討[J].環(huán)境科學(xué)導(dǎo)刊,2009,28(2):84-86.

      [2] 肖興國,謝蘊(yùn)國.冶金反應(yīng)工程學(xué)基礎(chǔ)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1997.

      [3] 張波.艾薩爐水模擬研究[D].云南,昆明:2006.

      [4] 付江,王華.艾薩熔池熔煉的應(yīng)用與優(yōu)化[J].工業(yè)加熱,2007,36(1):35-39.

      [5] 任鴻九等.有色金屬熔池熔煉[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2001.12.

      [6] 彭容秋. 銅冶金[M].長沙:中南大學(xué)出版社,2004.

      [7] 謙比希銅冶煉有限公司.生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)總結(jié)匯編2009年2月至2011年5月[Z].

      Production practice of ISA furnace with high oxygen-enriched concentration and high grade matte

      WANG Sen

      The ISA furnace smelting system and capacity of acid making production were analyzed in this paper. The oxygen-enriched concentration of ISA furnace and matte grade were increased in production, as results, the technical indexs were optimized and the production capacity was highly improved.

      copper; ISA furnace; smelting; oxygen-enriched concentration; matte grade; capacity

      王森(1974—),男,河南省唐河縣人,學(xué)士學(xué)位,冶煉工程師,從事銅冶煉生產(chǎn)工藝及管理工作。

      2015-06-05

      TF811

      B

      1672-6103(2016)01-0006-04

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