師文虎,杜煥銅
(1.中煤科工集團(tuán)唐山研究院有限公司,河北 唐山 063012;2.河北省煤炭洗選工程技術(shù)研究中心,河北 唐山 063012)
騰慶選煤廠是貴州貴能投資集團(tuán)所屬的礦井型煉焦煤選煤廠,設(shè)計(jì)能力為1.80 Mt/a,設(shè)計(jì)工藝為50~0.5 mm粒級(jí)采用無(wú)壓三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選、0.5~0.25 mm粒級(jí)采用煤泥重介質(zhì)旋流器分選、<0.25 mm粒級(jí)浮選的聯(lián)合工藝。該選煤廠主要入選騰慶煤礦原煤和部分外購(gòu)原煤,原煤灰分在26%~44%之間,水分約為11%,硫含量在3%以上,發(fā)熱量約為19.24 MJ/kg,屬于中(高)灰、高硫、中等發(fā)熱量的焦煤。該廠主導(dǎo)產(chǎn)品為焦精煤,灰分≤11.50%,硫含量<1%,揮發(fā)分在16%~18%之間,粘結(jié)指數(shù)在78~85之間,發(fā)熱量為27.42 MJ/kg,主要銷往水鋼、昆鋼、攀鋼等大型鋼企。
騰慶選煤廠于2015年6月初進(jìn)入試生產(chǎn)階段,由于騰慶煤礦技改升級(jí)后采用綜合機(jī)械化采煤工藝,加之煤層埋藏深度發(fā)生變化,且煤層厚度不均勻,致使原煤煤質(zhì)波動(dòng)較大,進(jìn)而使試生產(chǎn)初期的精煤指標(biāo)波動(dòng)大,產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定。在對(duì)系統(tǒng)工藝參數(shù)調(diào)整后,實(shí)現(xiàn)了精煤灰分≤11.50%、中煤中<1.40 g/cm3密度級(jí)浮物(中煤帶精損失)產(chǎn)率<25%、精煤中<1.40 g/cm3密度級(jí)浮物產(chǎn)率>82%的既定目標(biāo),并且洗選產(chǎn)品質(zhì)量相對(duì)穩(wěn)定,工藝系統(tǒng)基本滿足生產(chǎn)需要,但精煤損失仍較多。為了進(jìn)一步減少精煤損失,提高并穩(wěn)定洗選產(chǎn)品質(zhì)量,提升企業(yè)綜合經(jīng)濟(jì)效益,在對(duì)入選原煤、洗選產(chǎn)品的煤質(zhì)和生產(chǎn)工藝進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上,有針對(duì)性地采取措施,對(duì)工藝系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化。
根據(jù)GB/T 477—2008《煤炭篩分試驗(yàn)方法》、GB/T 478—2008《煤炭浮沉試驗(yàn)方法》[1-2]規(guī)定,對(duì)騰慶選煤廠原煤煤質(zhì)進(jìn)行了檢測(cè),50~0 mm粒級(jí)原煤粒度特性見表1,各粒級(jí)原煤密度組成與浮物累計(jì)數(shù)據(jù)見表2、表3, 50~0.5 mm粒級(jí)原煤的可選性評(píng)定結(jié)果見表4。
表1 50~0 mm粒級(jí)原煤粒度組成
由表1可知:煤樣的主導(dǎo)粒級(jí)為13~1 mm粒級(jí),>0.5 mm粒級(jí)的灰分隨粒度的減小而下降;0.5~0粒級(jí)煤泥的產(chǎn)率為5.91%,灰分為23.93%,說(shuō)明有輕微的泥化現(xiàn)象存在。
表2 50~0.5 mm粒級(jí)原煤密度組成
表3 50~0.5 mm粒級(jí)浮物累計(jì)數(shù)據(jù)
由表2、表3可知:
(1)50~0.5 mm粒級(jí)浮物中<1.40 g/cm3密度級(jí)的灰分為9.23%,在要求精煤灰分為9%~11%時(shí),除1~0.5 mm粒級(jí)外,其他各粒級(jí)均為極難選;隨著粒度的減小,<1.40 g/cm3密度級(jí)的累計(jì)產(chǎn)率迅速上升,而灰分逐漸下降,說(shuō)明細(xì)粒級(jí)精煤的產(chǎn)率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于粗粒級(jí)精煤的產(chǎn)率,這與篩分試驗(yàn)結(jié)果吻合,也說(shuō)明對(duì)原煤破碎解離有利于提高精煤產(chǎn)率。
(2)1~0.5 mm粒級(jí)浮沉數(shù)據(jù)顯示:<1.80 g/cm3密度級(jí)的累計(jì)產(chǎn)率高達(dá)90.95%,累計(jì)灰分僅為9.99%;當(dāng)要求精煤灰分在9.00%~11.00%之間時(shí),精煤理論分選密度>1.80 g/cm3,分選密度過(guò)高。
表4 50~0.5 mm粒級(jí)原煤的可選性
由表4可知:當(dāng)要求精煤灰分在9.00%~12.50%之間時(shí),扣除沉矸后的δ±0.1含量均在42%以上,說(shuō)明其為極難選煤;當(dāng)要求精煤灰分在9.00%~11.00%之間時(shí),扣除沉矸后的δ±0.1含量均在65%以上,遠(yuǎn)超出標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,故暫稱其為特殊極難選煤。
綜上分析可知:煤和矸石交錯(cuò)分布是該選煤廠原煤難選的重要原因,因此可通過(guò)合理解離改善其可選性。
現(xiàn)場(chǎng)觀察發(fā)現(xiàn),重介質(zhì)旋流器分選出的塊精煤普遍存在明暗相間的夾層,為探明重介精煤的煤質(zhì)情況,根據(jù)GB/T 478-2008《煤炭浮沉試驗(yàn)方法》規(guī)定,對(duì)其進(jìn)行分級(jí)浮沉試驗(yàn),結(jié)果見表5。
表5 精煤分級(jí)浮沉試驗(yàn)結(jié)果
由表5可知:細(xì)粒煤的浮沉結(jié)果明顯優(yōu)于粗粒煤,<6 mm粒級(jí)精煤的產(chǎn)率高達(dá)84.38%,灰分為8.20%,而50~25 mm粒級(jí)精煤的產(chǎn)率為54.42%,灰分為10.47%。
為此,將>25 mm粒級(jí)塊精煤破碎到13 mm以下,并對(duì)其進(jìn)行浮沉試驗(yàn)。浮沉試驗(yàn)結(jié)果表明:<1.40 g/cm3密度級(jí)產(chǎn)率提高了5個(gè)百分點(diǎn)左右,且>1.40 g/cm3密度級(jí)的灰分高達(dá)23.48%,這說(shuō)明精煤中存在可分離的高灰組分。
為了了解中煤破碎解離后的煤質(zhì)情況,將重介中煤分別破碎解離到13、6、3 mm以下,并對(duì)其分別進(jìn)行全級(jí)浮沉試驗(yàn),結(jié)果見表6。由表6可知:在破碎解離前后,<1.40 g/cm3密度級(jí)的產(chǎn)率均偏高,而其灰分均偏低;在將重介中煤破碎解離到6或3 mm以下時(shí),<1.40 g/cm3密度級(jí)的產(chǎn)率較高,且二者接近;從破碎解離能耗和分選效果考慮,6 mm是重介中煤的最適解離粒度。
表6 中煤破碎產(chǎn)物浮沉試驗(yàn)結(jié)果
矸石全粒級(jí)浮沉結(jié)果表明:<1.80 g/cm3密度級(jí)的產(chǎn)率<0.5%,這說(shuō)明矸石純度很高。為檢驗(yàn)細(xì)粒煤的分選效果,分別對(duì)精煤磁選尾礦和矸石高頻篩的篩上物進(jìn)行檢測(cè),測(cè)得0.5~0.2 mm粒級(jí)粗煤泥的灰分<10%,0.5~0.2 mm粒級(jí)矸石的灰分>74%。
綜上分析可知:由于原煤普遍存在條狀?yuàn)A層,導(dǎo)致其可選性極差。隨著粒度的減小,各粒級(jí)灰分降低,而其產(chǎn)率明顯升高,原生煤泥產(chǎn)率較小。隨著要求精煤灰分的增加,精煤理論產(chǎn)率迅速提高;如果只從原煤性質(zhì)考慮,應(yīng)該對(duì)1~0.5 mm粒級(jí)原煤?jiǎn)为?dú)分選;當(dāng)將重介中煤破碎到6 mm以下時(shí)解離相對(duì)充分,可認(rèn)為其最佳解離粒度為6 mm。
根據(jù)煤質(zhì)分析與精煤、破碎解離中煤的浮沉試驗(yàn)結(jié)果,中煤破碎解離后,精煤產(chǎn)率明顯提高,中煤帶煤率顯著降低。此外,為使高灰塊精煤在分選前得到適度解離,將塊原煤與中煤分別破碎解離,并將破碎解離中煤再選。
考慮到現(xiàn)有生產(chǎn)系統(tǒng)的處理能力(主要指原煤和煤泥水的處理能力)、設(shè)備投資等因素,確定將>25 mm粒級(jí)塊原煤與25~13 mm中煤分別破碎解離到13 mm以下。
原煤通過(guò)原帶式輸送機(jī)給入原煤分級(jí)篩(分級(jí)粒度為25 mm),>25 mm粒級(jí)塊煤進(jìn)入手選皮帶,由崗位工揀出特大塊矸石、鐵器、木塊等雜物,再通過(guò)卸料器給入破碎機(jī)破碎解離,之后與原煤分級(jí)篩的篩下物一起進(jìn)入主廠房重介質(zhì)旋流器分選;重介質(zhì)旋流器分選出精煤、中煤、矸石三種產(chǎn)品,精煤、矸石經(jīng)脫介、脫水后作為產(chǎn)品,中煤經(jīng)脫介、脫水、破碎解離后給入中煤重介混料桶,再由泵給入有壓兩產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器;有壓兩產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選出精煤和中煤,經(jīng)脫介、脫水的再選精煤與主選精煤混合后作為最終產(chǎn)品,再選中煤經(jīng)脫介、脫水后直接作為中煤產(chǎn)品。
在原工藝系統(tǒng)基礎(chǔ)上,調(diào)整分級(jí)篩的篩孔尺寸,并增加環(huán)錘破碎機(jī)、有壓兩產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器、介質(zhì)入料泵等,并對(duì)有關(guān)非標(biāo)、管道、電氣進(jìn)行改造、完善,這樣不但能夠節(jié)約投資,而且可以減少工藝優(yōu)化對(duì)生產(chǎn)造成的影響。
工藝系統(tǒng)優(yōu)化后,當(dāng)原煤煤質(zhì)較差時(shí),可采用三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器主選、中煤再選的聯(lián)合工藝,以提高分選效果;在原煤煤質(zhì)較好時(shí),可采用原煤三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器分選、煤泥重介分選的聯(lián)合工藝,以提高分選效率。
根據(jù)優(yōu)化方案,先將50~25 mm自然級(jí)塊原煤破碎至<13 mm,并依據(jù)國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行浮沉試驗(yàn);再將13~0.5 mm破碎級(jí)原煤浮沉試驗(yàn)結(jié)果與25~0.5 mm自然級(jí)原煤浮沉試驗(yàn)結(jié)果綜合,得出25~0.5 mm綜合級(jí)原煤浮沉試驗(yàn)結(jié)果。通過(guò)理論分析與計(jì)算,對(duì)不同情況下的精煤產(chǎn)率等預(yù)測(cè)指標(biāo)分析比較。
(1)鑒于原煤特殊的可選性,在選擇可能偏差Ep值時(shí),參照GB 50359—2005《煤炭洗選工程設(shè)計(jì)規(guī)范》規(guī)定,選取無(wú)壓給料三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器一段、二段的可能偏差分別為Ep1=0.045,Ep2=0.065,這與目前實(shí)際工藝指標(biāo)基本吻合;由于再選效率一般低于主選效率,故再選的可能偏差取Ep=0.055。對(duì)于要求灰分<11.00%的精煤,為保證精煤灰分指標(biāo)滿足要求,應(yīng)留出較大的富余量,故精煤灰分取10.60%。
(2)根據(jù)最高產(chǎn)率原則(等λ原則),在基元灰分或邊界灰分相等的條件下,綜合精煤產(chǎn)率最高,但在實(shí)際應(yīng)用中,只要多種入選原煤的浮沉特性基本滿足等λ條件,就應(yīng)優(yōu)先考慮混合洗選。在采用主再選聯(lián)合選煤工藝時(shí),主選和再選的入料來(lái)自同一種原煤,其密度和灰分關(guān)系相同,故等λ與等密度是一樣的,這種情況也可理解為等密度分選[3]。由于再選的數(shù)量效率較低,在分選密度相同時(shí),再選的實(shí)際灰分高于主選的實(shí)際灰分[4]。為了簡(jiǎn)化計(jì)算,按分選密度相同預(yù)測(cè)主再選聯(lián)合選煤工藝的產(chǎn)品指標(biāo)。
(3)關(guān)于部分原煤破碎后產(chǎn)生的次生煤泥量,按>25 mm粒級(jí)塊原煤量占原煤量的20%計(jì)算,并結(jié)合顎式破碎機(jī)試驗(yàn)結(jié)果,增加的次生煤泥量約為原煤量的5%,在實(shí)際生產(chǎn)中環(huán)錘破碎機(jī)產(chǎn)生的次生煤泥更多,但在對(duì)工藝系統(tǒng)優(yōu)化進(jìn)行設(shè)計(jì)時(shí),增加的煤泥量應(yīng)在系統(tǒng)承受能力范圍內(nèi)。
(4)由于缺少相應(yīng)的浮沉試驗(yàn)數(shù)據(jù),以50~0.5 mm粒級(jí)原煤代表全粒級(jí)進(jìn)行對(duì)比分析。
在Ep1=0.045、Ep2=0.065、δ1=1.421 g/cm3、δ2=1.771 g/cm3的條件下,原三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器的產(chǎn)品預(yù)測(cè)結(jié)果見表7;在主選Ep1=0.045、Ep2=0.065,再選Ep=0.055,δ1=1.388 g/cm3、δ2=1.738 g/cm3的條件下,工藝優(yōu)化后的三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器與兩產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器的產(chǎn)品預(yù)測(cè)結(jié)果見表8。
表7 原三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器的產(chǎn)品預(yù)測(cè)結(jié)果
由表7可知:在精煤灰分為10.60%時(shí),精煤產(chǎn)率為44.02%,精煤中<1.40 g/cm3密度級(jí)產(chǎn)率(即精煤上浮率)為82.10%,中煤中<1.40 g/cm3密度級(jí)產(chǎn)率(即中煤損失率)為25.57%,這與實(shí)際生產(chǎn)指標(biāo)相符。由表8可知:在精煤灰分10.60%時(shí),精煤產(chǎn)率為47.29%,精煤中<1.40 g/cm3密度級(jí)產(chǎn)率(即精煤上浮率)為82.45%,中煤中<1.40 g/cm3密度級(jí)產(chǎn)率(即中煤損失率)為22.32%。
表8 三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器與兩產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器的產(chǎn)品預(yù)測(cè)結(jié)果
綜上所述:在要求精煤灰分相同時(shí),工藝優(yōu)化后的精煤產(chǎn)率可提高3.27個(gè)百分點(diǎn)。按照入選原煤1.80 Mt/a計(jì)算,該選煤廠每年可多回收精煤5 890 t;按照精煤、中煤的市場(chǎng)差價(jià)360元/t計(jì)算,每年可增加銷售收入200余萬(wàn)元,經(jīng)濟(jì)效益相當(dāng)可觀。
騰慶選煤廠的入選原煤存在明顯夾層,采用傳統(tǒng)工藝難以取得理想分選效果。為了有效回收煉焦煤資源,在對(duì)原煤和洗選產(chǎn)品進(jìn)行煤質(zhì)分析的基礎(chǔ)上,將>25 mm粒級(jí)塊原煤與25~13 mm粒級(jí)中煤分別破碎解離,并對(duì)破碎解離中煤進(jìn)行再選?;谙催x產(chǎn)品產(chǎn)率等預(yù)測(cè)指標(biāo)的比較分析表明:工藝優(yōu)化后,精煤產(chǎn)率可提高3.27個(gè)百分點(diǎn),中煤中精煤損失率可降低3.25個(gè)百分點(diǎn),這樣既可有效保證產(chǎn)品質(zhì)量,提高企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,又能增加銷售收入,提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。同時(shí),該研究為原煤煤質(zhì)類似的選煤廠的設(shè)計(jì)與改造提供了有益借鑒。
[1] 中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì).煤炭篩分試驗(yàn)方法:GB/T 477-2008[S]. 北京:中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社,2008.
[2] 中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì).煤炭浮沉試驗(yàn)方法:GB/T 478-2008[S]. 北京:中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社,2008.
[3] 戴少康,李夢(mèng)昆.最大產(chǎn)率原則(等“λ”原則)在選煤工藝設(shè)計(jì)中的應(yīng)用[J]. 煤炭加工與綜合利用, 2014(3):1-5.
[4] 吳壽培. 談最大產(chǎn)率原則和主再選配合[J]. 煤質(zhì)技術(shù)與科學(xué)管理, 1997(S1):29-30.