王龍 蔣亮亮
摘 要:目前我國內(nèi)地煤礦多進入深部開采,隨著當前煤炭市場形勢的持續(xù)下滑,企業(yè)應(yīng)對危機的壓力也逐漸增大,如何在礦井支護中不僅做到方案可行、并且能過做到降本增效,消除過度支護及材料浪費,就顯得尤為重要,也為煤礦企業(yè)打贏減虧脫困、應(yīng)對危機提供了重要的支持與保障。
關(guān)鍵詞:差異支護;動態(tài)轉(zhuǎn)換;降本增效;應(yīng)對危機
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.02.043
劉橋一礦作為一座投產(chǎn)30余年的礦井,隨著礦井深部的延伸,巷道支護與巷道壓力控制成為制約該礦發(fā)展的棘手問題,隨著當前煤炭經(jīng)濟持續(xù)下行的嚴峻態(tài)勢,劉橋一礦為積極應(yīng)對危機,就必須在降本增效上尋出路、求效益。
劉橋一礦創(chuàng)新實施了“12345”的巷道支護差異化管理模式,即“1”以技術(shù)經(jīng)濟一體化為中心;“2”是以精細化管理和巷道支護差異化管理為指導(dǎo)思想;“3”是以巷道三級“頂板巖性探查”、巷道壓力與位移監(jiān)測、支護質(zhì)量監(jiān)督與控制為保障;“4”是以員工→班組→區(qū)隊→礦職能部門”的四級轉(zhuǎn)換體系為切入點;“5”是以設(shè)計→轉(zhuǎn)換→施工、監(jiān)督→驗收→總結(jié)、獎罰、推廣的五級動態(tài)轉(zhuǎn)換流程。
1 轉(zhuǎn)變觀念求發(fā)展,超前謀劃變思路。
劉橋一礦采場已轉(zhuǎn)入深部,巷道礦壓顯現(xiàn)明顯、修護率逐年提高,特別是兩主采區(qū)(Ⅱ46、Ⅱ66采區(qū)),需年年大修,不僅既影響礦井安全生產(chǎn)和采掘接替、同時造成了人、財、物的浪費,為此,我們從思想觀念上轉(zhuǎn)變,樹立“新掘巷道不用修,修護巷道不復(fù)修”的目標,有針對性地分別采取不同的相應(yīng)措施:
(1)在巷道設(shè)計源頭上,根據(jù)地質(zhì)資料、已施工相鄰巷道情況,合理選擇巷道層位,根據(jù)設(shè)備、軌道等布置確定巷道斷面,針對巷道用途、巖性、層位、地質(zhì)條件、斷面、服務(wù)年限等綜合因素設(shè)計不同的支護形式及參數(shù),徹底打破以往 “一套設(shè)計用到底,一套參數(shù)永不變”的傳統(tǒng)理念。
(2)在支護設(shè)計上,對主要受斷層構(gòu)造影響、多次動壓影響下的深部巷道,吸取以前支護強度不夠,巷道多次修護的頭疼問題,與中國礦大合作開展了巷道兩強穩(wěn)定型錨網(wǎng)索耦合支護深部圍巖控制技術(shù),巷道壓力得到了有效控制,取得了良好的支護效果,避免了巷道以往的多次修復(fù),多次投入。
(3)在巷道修護上,對主要受相鄰巷道掘進或擴修影響的深部軟巖巷道,修復(fù)過程中采用棚-索協(xié)同全斷面高強支護技術(shù),有效地解決了傳統(tǒng)支護模式存在的問題,增強了支護強度,避免了重復(fù)維修,增加了安全可靠性及綜合效益。
2 動態(tài)轉(zhuǎn)換降成本,差異管理創(chuàng)實效
在當前經(jīng)濟危機的大環(huán)境下,如何才能做好巷道支護差異化,在安全的前提下降本增效就顯得尤為突出。
(1)科學(xué)論證,優(yōu)化設(shè)計,在支護設(shè)計上進行論證優(yōu)化,在II663集中機巷、集中風巷過落差26m的陳集斷層施工中,在巖性變化大,局部頂板矸石破碎的情況下,通過技術(shù)論證,頂板巖性探查分析、合理設(shè)計驗算支護參數(shù),仍推廣采用了錨梁網(wǎng)索噴的支護方式,采用了錨梁網(wǎng)索噴支護比起以往架棚過斷層施工,不僅大量節(jié)約了支護材料的費用,而且加快了施工進度,僅此一項,兩巷道在過斷層共計180m施工中,就節(jié)約了U型鋼1900多米,按錨梁網(wǎng)索噴支護1800元和架U型棚支護每米支護單價3200元計算,每米巷道支護成本就可節(jié)約支護成本1400元,兩巷道共計節(jié)約25萬多元。
(2)動態(tài)轉(zhuǎn)換,降本增效。在支護動態(tài)轉(zhuǎn)換上,在Ⅱ669工作面施工中,共動態(tài)轉(zhuǎn)換9次,及時優(yōu)化支護參數(shù),取消頂板錨索、金屬網(wǎng),頂板錨桿間排距由原來的800×800mm改為800×1000mm;幫部由原來的800×800改為800×1200mm,在切眼的施工及后期刷切眼施工中,取消原煤壁側(cè)的錨桿施工、采取打設(shè)單體掛金屬網(wǎng)的方式貼幫施工,不僅節(jié)約了材料費用,同時每月可提高單進120m左右,在風巷貼斷層施工中,將巷中原工字鋼挑棚加強支護改為打單體挑棚的方式支護,共計節(jié)約工字鋼600m。局部幫部壓力較小段,幫部改為玻璃鋼錨桿施工,照此計算,如果在每條巷道的掘進施工過程中都實施動態(tài)設(shè)計法,及時優(yōu)化支護參數(shù),則經(jīng)濟價值極為可觀,具有良好的推廣價值。
(3)監(jiān)測分析、優(yōu)化支護。在煤巷掘進面全方位推進支護材料及排距優(yōu)化工作,其中在II669機巷、風巷、II663機巷、風巷巷道,及時根據(jù)頂板巖性觀測及巷道表面移近量監(jiān)測數(shù)據(jù)分析,對巷道施工頂幫間排距及支護材料進行綜合優(yōu)化,平均每米巷道節(jié)約成本680元,對II4611機、風巷,根據(jù)巷道壓力變化,對II4611機巷棚距進行優(yōu)化,由原600mm優(yōu)化為700mm,對II4611機、風巷臨近設(shè)計切眼前300m,將原對子棚優(yōu)化為單棚,每米材料費節(jié)約960余元,共節(jié)約工字鋼3000多米;在 661炮采工作面機巷施工中,因后期右?guī)蜑楣ぷ髅胬咸翈?,錨桿不能回收復(fù)用,采取玻璃鋼錨桿配合鐵絲網(wǎng)施工,每根就可節(jié)約20元,對左幫回采幫,采用鐵錨桿配合鐵絲網(wǎng)支護,并要求工作面回采時,所有回采幫的鐵錨桿必須全部回收,并經(jīng)修復(fù)后重新使用,最大限度的減少材料的投入及損耗。對巖巷嚴抓巷道成型、噴漿標準及厚度、支護材料、間排距的優(yōu)化,巖巷位于圍巖條件好、地壓小的砂巖段,采用 “初噴+錨桿”或“錨桿+網(wǎng)”支護,取消網(wǎng)、梁(鋼帶)或初、復(fù)噴,同時將排距由800mm*800mm優(yōu)化為800*900mm,平均每米減少消耗支護材料費用488.6元/米。徹底改變了以往施工的巖巷成型靠噴漿的現(xiàn)象,有效解決了巷道容易出現(xiàn)大面積的漿皮脫落的現(xiàn)象。
(4)修舊利廢、精益高效。礦將掘進工作面用梯子梁由外購逐步改為自制加工,單價成品每米節(jié)約6元左右,每年可節(jié)約50多萬元,并在地壓小的巷道幫部采用廢舊皮帶加工成皮質(zhì)帶梁施工,更一步降低成本,針對以往回收的工字鋼、U型棚材料不能復(fù)用后只能進行廢舊物資拍賣,加工成錨索托梁或錨索托盤,僅2015年統(tǒng)計的1-12月份我礦由于采用工字鋼托盤而節(jié)約的支護材料費約63萬。
劉橋一礦自從2013年開始推廣巷道差異化支護以來,不僅保證了礦井安全生產(chǎn),提升了單進水平,降低了支護成本,而且消除了材料浪費,延長了巷道服務(wù)年限,實現(xiàn)了效益最大化。為積極應(yīng)對當前煤炭市場的危機,提升企業(yè)效益,提升企業(yè)競爭力提供了重要保障。