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      智能潤(rùn)滑系統(tǒng)在燒結(jié)機(jī)系統(tǒng)應(yīng)用與實(shí)踐

      2016-01-19 16:28:52廖敏
      山東工業(yè)技術(shù) 2016年2期
      關(guān)鍵詞:燒結(jié)機(jī)改造

      摘 要:燒結(jié)機(jī)滑道潤(rùn)滑的良好制約燒結(jié)機(jī)生產(chǎn)較嚴(yán)重的問(wèn)題之一,潤(rùn)滑不到位容易造成臺(tái)車爬坡、滑板磨損脫落,因此給生產(chǎn)和設(shè)備都帶來(lái)許多問(wèn)題。濟(jì)鋼120燒結(jié)之前使用的是雙線集中潤(rùn)滑系統(tǒng),無(wú)法滿足生產(chǎn)需求,在2014年5月大修期間,對(duì)潤(rùn)滑系統(tǒng)進(jìn)行了改造,采用了ZDRH-2000智能潤(rùn)滑系統(tǒng),效果十分顯著。改造后系統(tǒng)穩(wěn)定,設(shè)備故障減少,燒結(jié)機(jī)作業(yè)率和產(chǎn)量都得到明顯提高。

      關(guān)鍵詞:燒結(jié)機(jī);滑道;智能潤(rùn)滑;改造

      DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.02.038

      1 前言

      濟(jì)鋼煉鐵廠有120㎡燒結(jié)機(jī)3臺(tái),其中1#2#燒結(jié)機(jī)在2002年由90㎡燒結(jié)機(jī)擴(kuò)容改造成120㎡燒結(jié)機(jī),采用的是雙線集中潤(rùn)滑系統(tǒng),油泵開(kāi)啟后,采用分配器對(duì)各潤(rùn)滑點(diǎn)進(jìn)行供油,一個(gè)分配器帶4個(gè)潤(rùn)滑點(diǎn),這種潤(rùn)滑系統(tǒng)在自身原理和結(jié)構(gòu)上具有一定的限制,常常因潤(rùn)滑不到位,造成臺(tái)車爬坡、掉滑板、電流過(guò)載等故障,同時(shí)加快了滑道磨損,增大了燒結(jié)機(jī)的漏風(fēng)率,給生產(chǎn)帶來(lái)了嚴(yán)重的影響。燒結(jié)機(jī)生產(chǎn)環(huán)境惡劣、溫度高、潤(rùn)滑點(diǎn)多且分散,燒結(jié)機(jī)頭尾部潤(rùn)滑點(diǎn)多為重載軸承,滑道及尾部潤(rùn)滑點(diǎn)溫度都在100℃以上,濟(jì)鋼120㎡燒結(jié)機(jī)潤(rùn)滑點(diǎn)中部滑道有108個(gè),頭部軸承座有16個(gè),尾部軸承座有10個(gè),在生產(chǎn)運(yùn)行中,雙線集中潤(rùn)滑系統(tǒng)主要存在以下這些方面的問(wèn)題:

      (1)系統(tǒng)泵站壓力比較低,由于各點(diǎn)是同時(shí)供油,管線比較長(zhǎng),系統(tǒng)壓力升不上去,在距離泵站近的地方壓力高能夠得到充分的潤(rùn)滑,遠(yuǎn)的地方壓力低而得不到供油; (2)各點(diǎn)的潤(rùn)滑油量無(wú)法控制,在134個(gè)潤(rùn)滑點(diǎn)中包括滑道、軸承座、齒輪箱等,各點(diǎn)對(duì)潤(rùn)滑油量需求和潤(rùn)滑時(shí)間不一樣,造成潤(rùn)滑油的浪費(fèi),同時(shí)由于管道長(zhǎng)、壓力損失的原因,導(dǎo)致中、后部滑道潤(rùn)滑點(diǎn)油量過(guò)少,容易造成設(shè)備故障; (3)潤(rùn)滑油路由于無(wú)過(guò)濾裝置,容易造成分配器卡阻,并且沒(méi)有檢測(cè)及報(bào)警功能,排查很不方便,一旦某個(gè)分配器卡死,將有4個(gè)點(diǎn)無(wú)法供油。燒結(jié)機(jī)本身工作環(huán)境比較惡劣,屬于高溫、粉塵區(qū)域,分配器在這種環(huán)境下工作,極易出現(xiàn)卡阻,如果得不到及時(shí)處理,很容易造成滑道缺油,發(fā)生設(shè)備事故; (4)故障率比較高,并且檢修不方便,如果系統(tǒng)壓力出現(xiàn)問(wèn)題,不容易查出問(wèn)題的所在,將會(huì)導(dǎo)致整個(gè)系統(tǒng)無(wú)法正常工作,需停止供油,方能檢修; (5)自動(dòng)化程度低,不能進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)控,油量、時(shí)間的調(diào)節(jié)都需要到泵站手動(dòng)操作,經(jīng)常由于操作的原因帶來(lái)一些設(shè)備事故。

      2 潤(rùn)滑系統(tǒng)改造

      2.1 潤(rùn)滑系統(tǒng)改造必要性

      濟(jì)鋼120㎡燒結(jié)機(jī)在使用雙線集中潤(rùn)滑系統(tǒng)過(guò)程中,故障率較高,經(jīng)常因潤(rùn)滑不到位使得電流過(guò)載,造成停機(jī),同時(shí)也影響燒結(jié)機(jī)機(jī)速調(diào)節(jié),制約著燒結(jié)機(jī)的產(chǎn)量和燒結(jié)機(jī)的作業(yè)率,針對(duì)這些問(wèn)題,在2014年5月份我廠對(duì)120㎡燒結(jié)機(jī)進(jìn)行大修時(shí),引進(jìn)了ZDRH-2000智能潤(rùn)滑系統(tǒng),該系統(tǒng)可根據(jù)設(shè)備工作狀態(tài)、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境溫度等不同條件及設(shè)備潤(rùn)滑部位的不同要求,準(zhǔn)確、定量、可靠的滿足各種潤(rùn)滑要求,它具體有以下技術(shù)特點(diǎn):

      (1)潤(rùn)滑泵一用一備,工作壓力高,能夠在其中一臺(tái)出現(xiàn)故障的時(shí)候自動(dòng)啟用備用泵,穩(wěn)定可靠,最高工作壓力能達(dá)到30MPa,保證所有供油點(diǎn)都得到充足的潤(rùn)滑,采用壓力傳感器,實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)壓力。(2)PLC可編程控制器現(xiàn)場(chǎng)控制各潤(rùn)滑點(diǎn)潤(rùn)滑狀態(tài);能夠控制定時(shí)、定量供油,并能依據(jù)潤(rùn)滑狀態(tài)調(diào)整供油參數(shù),提高潤(rùn)滑系統(tǒng)可靠性。(3)給油系統(tǒng)采用的是新型電磁給油器集成,避免了分配器所帶來(lái)的一些缺點(diǎn),各潤(rùn)滑點(diǎn)都是單對(duì)單,提高了潤(rùn)滑可靠性。(4)先進(jìn)的流量傳感器實(shí)時(shí)監(jiān)控潤(rùn)滑點(diǎn)的真實(shí)運(yùn)行狀態(tài),如果某個(gè)點(diǎn)出現(xiàn)故障,能夠及時(shí)從監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)并得到解決,不用停止整個(gè)系統(tǒng),維護(hù)方便。(5)網(wǎng)絡(luò)掛接與微機(jī)通訊實(shí)行遠(yuǎn)程監(jiān)控,方便工人操作,并且能夠從微機(jī)上及時(shí)掌握潤(rùn)滑信息,出現(xiàn)問(wèn)題能夠得到及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決。

      2.2 潤(rùn)滑系統(tǒng)工作原理

      該系統(tǒng)主要由以下幾部分組成:主控系統(tǒng)、潤(rùn)滑泵站、執(zhí)行檢測(cè)部件、監(jiān)控系統(tǒng)。采用PLC控制,通過(guò)流量傳感器進(jìn)行流量信號(hào)檢測(cè),通過(guò)主管路供油,在主管路和潤(rùn)滑點(diǎn)之間皆有電磁給油器和流量傳感器,電磁給油器初始是常閉的,當(dāng)某個(gè)電磁給油器接到指令時(shí)打開(kāi)給油,因此每個(gè)潤(rùn)滑點(diǎn)的供油量都是可以根據(jù)需要控制,且某一點(diǎn)有故障不影響其他各點(diǎn)供油。

      工作流程,首先啟動(dòng)電動(dòng)高壓潤(rùn)滑泵,待主給油管道壓力升至設(shè)定值后,依次逐個(gè)打開(kāi)各電磁給油器開(kāi)關(guān),按照設(shè)定的參數(shù)給各潤(rùn)滑點(diǎn)供油,同時(shí)流量傳感器進(jìn)行檢測(cè),如有故障及時(shí)報(bào)警,并且繼續(xù)給下一個(gè)潤(rùn)滑點(diǎn)供油,直到所有潤(rùn)滑點(diǎn)給油結(jié)束,系統(tǒng)進(jìn)入循環(huán)等待時(shí)間,循環(huán)等待時(shí)間結(jié)束,開(kāi)始下一個(gè)給油過(guò)程。

      3 自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng)應(yīng)用效果

      2014年5月濟(jì)鋼120㎡燒結(jié)機(jī)投入使用ZDRH-2000智能潤(rùn)滑系統(tǒng)后,已經(jīng)安全穩(wěn)定運(yùn)行快一年了,經(jīng)過(guò)這段時(shí)間的實(shí)踐可以看出,改造是非常成功的。

      (1)設(shè)備故障率為零,系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。定期每月打開(kāi)閥前過(guò)濾網(wǎng)檢查,及時(shí)更換損壞件,運(yùn)行期間未出現(xiàn)過(guò)堵塞和卡閥現(xiàn)象。(2)備件費(fèi)用和維護(hù)費(fèi)用大大降低。新系統(tǒng)上線后,系統(tǒng)潤(rùn)滑良好,燒結(jié)機(jī)滑道壽命提高了1倍,年節(jié)約備件費(fèi)用30萬(wàn)元;通過(guò)控制打油量和打油時(shí)間,用油量也大大減少,由單臺(tái)機(jī)月消耗2000kg降到了1500kg;施工費(fèi)用也明顯降低,以前安排了一個(gè)維修承包隊(duì)伍,平時(shí)處理分配器堵塞,檢修處理滑道堵塞等問(wèn)題,每月施工費(fèi)用大概在1.5萬(wàn)元,現(xiàn)在我們自己檢修班就能維護(hù)所有的活,節(jié)約了維修成本。(3)燒結(jié)機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定,機(jī)速能夠得到穩(wěn)定的調(diào)節(jié),滑道漏風(fēng)率也降低了1.5%,每臺(tái)機(jī)年產(chǎn)量提高近4000噸??梢詮谋?中看出。

      4 結(jié)語(yǔ)

      實(shí)踐證明,濟(jì)鋼煉鐵廠120㎡燒結(jié)機(jī)潤(rùn)滑系統(tǒng)改造后,網(wǎng)絡(luò)掛接與微機(jī)通訊實(shí)行遠(yuǎn)程監(jiān)控,可以使?jié)櫥瑺顟B(tài)一目了然,讓工人能更好、更快、更便捷地操作,整套系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定、可靠,未出現(xiàn)因潤(rùn)滑不到位而造成的設(shè)備事故,同時(shí)提高了燒結(jié)產(chǎn)量,降低了備件、材料費(fèi)用,年創(chuàng)效益200萬(wàn)元,為濟(jì)鋼降本增效做出了貢獻(xiàn)。

      作者簡(jiǎn)介:廖敏(1984-),男,江西萍鄉(xiāng)人,本科,工程師,主要從事:機(jī)械。

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