謝天寶
(濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司煉鋼廠,山東 濟(jì)南 250101)
助燃鼓風(fēng)機(jī)故障分析和處理
謝天寶
(濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司煉鋼廠,山東 濟(jì)南 250101)
8#助燃鼓風(fēng)機(jī)出現(xiàn)突發(fā)性故障,設(shè)備簡(jiǎn)單處理后留下隱患,再次出現(xiàn)振動(dòng)故障時(shí)采用了波形分析和故障診斷技術(shù),找到了故障原因,并將風(fēng)機(jī)修復(fù)正常。
風(fēng)機(jī)故障;波形分析;故障診斷
8#風(fēng)機(jī)為雙吸入離心式鼓風(fēng)機(jī),主要負(fù)責(zé)為球團(tuán)3#豎爐提供助燃風(fēng)。該風(fēng)機(jī)入口流量750m3/min,出氣壓力128kPa,風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速2980r/min,風(fēng)機(jī)旋向左旋,傳動(dòng)方式F式,風(fēng)機(jī)效率78%,進(jìn)風(fēng)箱方向0°,出風(fēng)方向150°。該風(fēng)機(jī)驅(qū)動(dòng)電機(jī)①、②為滾動(dòng)軸承,采用鋰基脂潤(rùn)滑,風(fēng)機(jī)③、④軸承為滑動(dòng)軸承,采用油泵強(qiáng)制潤(rùn)滑。設(shè)備簡(jiǎn)圖如下圖1所示。
圖1 設(shè)備簡(jiǎn)圖
11月,低壓配電室發(fā)生故障突然跳閘,相應(yīng)8#風(fēng)機(jī)輔助油泵跳閘,在聯(lián)鎖保護(hù)下,該風(fēng)機(jī)自動(dòng)跳閘保護(hù),但是由于該風(fēng)機(jī)沒有高位油箱,使4#軸承溫度急劇升高到100℃。為了保證設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)的正常,打開4#滑動(dòng)軸承進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)滑動(dòng)軸承沒有明顯變化,但是風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子軸存在小量的磨損,為了不停產(chǎn),對(duì)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子軸進(jìn)行簡(jiǎn)單處理后,開機(jī)恢復(fù)生產(chǎn)。
8#助燃鼓風(fēng)機(jī)恢復(fù)生產(chǎn)后,風(fēng)機(jī)出現(xiàn)振動(dòng),從11月份到12月份該風(fēng)機(jī)出現(xiàn)振動(dòng)隱患不斷上升,如下表1所示。
其中,風(fēng)機(jī)自由端3#水平振動(dòng)較為明顯,分別作出風(fēng)機(jī)自由端4#時(shí)域(圖2)和頻域譜圖(圖3)。
振動(dòng)分析:
(1)經(jīng)測(cè)量基礎(chǔ)振值遠(yuǎn)小于同方向軸承位振值。說明風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)牢固,沒有問題。
(2)各測(cè)點(diǎn)方向烈度振值均不大,在合理范圍之內(nèi),運(yùn)行基本穩(wěn)定。
(3)風(fēng)機(jī)自由端4#測(cè)點(diǎn)中徑向速度烈度振值為6.2mm/s。
(4)風(fēng)機(jī)自由端4#測(cè)點(diǎn)從時(shí)域譜圖來看,波形基本呈簡(jiǎn)單、穩(wěn)定、周期性正弦波。從頻域譜圖來看,1/2倍頻為最高峰值,伴有1倍頻和2倍頻也比較高。風(fēng)機(jī)呈現(xiàn)明顯油膜渦動(dòng)的振動(dòng)特征。
(5)冬季風(fēng)機(jī)油溫變化較大,且造成油壓小幅波動(dòng),風(fēng)機(jī)振動(dòng)隨之變化,呈現(xiàn)明顯油膜渦動(dòng)的振動(dòng)特征。
為了更好的吸取設(shè)備故障的教訓(xùn),特對(duì)風(fēng)機(jī)設(shè)備油膜渦動(dòng)的振動(dòng)故障的原因進(jìn)行逐項(xiàng)排查。風(fēng)機(jī)設(shè)備油膜渦動(dòng)的振動(dòng)故障原因一般來說包括以下幾個(gè)方面。
(1)軸承設(shè)計(jì)或制造不合理可能造成油膜渦動(dòng)的振動(dòng)。本風(fēng)機(jī)前期安全運(yùn)行2年,雖然也曾軸承老化磨損振動(dòng),但是風(fēng)機(jī)沒有油膜渦動(dòng)的振動(dòng)故障,排除風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)制造因素。
表1 mm/s
圖2 風(fēng)機(jī)自由端4#時(shí)域波形
圖3 風(fēng)機(jī)自由端4#頻域波形
(2)如軸承間隙不當(dāng),軸承殼體配合過盈不足,軸承精度未達(dá)到技術(shù)要求,可以造成油膜渦動(dòng)的振動(dòng)故障。期間,利用豎爐短時(shí)間檢修更換滑動(dòng)軸承,重新調(diào)整軸承間隙,重新調(diào)整聯(lián)軸器間隙和對(duì)中,本風(fēng)機(jī)油膜渦動(dòng)的振動(dòng)故障沒有明顯變化,排除此項(xiàng)因素。
(3)從設(shè)備運(yùn)行和操作角度來看,潤(rùn)滑油不良和潤(rùn)滑油油壓、油溫的不穩(wěn)定可以造成油膜渦動(dòng)的振動(dòng)故障。為了有效排除此項(xiàng)因素,開啟輔助油泵電加熱,確保風(fēng)機(jī)油溫穩(wěn)定和油壓穩(wěn)定,本風(fēng)機(jī)油膜渦動(dòng)的振動(dòng)故障沒有明顯變化,排除此項(xiàng)因素。
(4)從風(fēng)機(jī)設(shè)備劣化角度來說,軸承磨損和轉(zhuǎn)軸磨損,造成風(fēng)機(jī)油膜渦動(dòng)的振動(dòng)故障。前期輔助油泵突發(fā)性停電故障事故造成,轉(zhuǎn)子軸和軸承磨損,軸承雖然表面沒有明顯損傷,并且期間更換一支新滑動(dòng)軸承,但是轉(zhuǎn)子軸損傷較大,造成風(fēng)機(jī)油膜渦動(dòng)的振動(dòng)故障。借助3#豎爐大修機(jī)會(huì),更換風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子和滑動(dòng)軸承,運(yùn)轉(zhuǎn)效果良好,徹底解決風(fēng)機(jī)油膜渦動(dòng)的振動(dòng)故障。
風(fēng)機(jī)潤(rùn)滑的不良是造成本次設(shè)備故障的根本原因,輔助油泵本體油箱很小,增加高位油箱運(yùn)行過程中造成本體油箱潤(rùn)滑油不足,運(yùn)行中本體油箱補(bǔ)充潤(rùn)滑油,停機(jī)后造成高位油箱對(duì)本體油箱的溢油,大量浪費(fèi)。而沒有高位油箱在突發(fā)性停電情況下,造成風(fēng)機(jī)軸承轉(zhuǎn)子軸的嚴(yán)重?fù)p壞。為此,對(duì)高位油箱油路進(jìn)行改造,增加上油和回油管道閥門A和B,高位油箱上油過程中打開閥門A和B,正常狀態(tài)停機(jī)過程中,待風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子停穩(wěn)后,關(guān)閉閥門A和B,避免本體油箱溢油,在突發(fā)性停電情況下高位油箱有效回油,這樣就保證了風(fēng)機(jī)設(shè)備的潤(rùn)滑部位。
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2014-04-04)