覃 毅,吳永超,張玉平,李 歡,田寶振,白文濱,毛素梅,湯正輝
(1.渤海鉆探工程有限公司第一固井分公司,河北任丘062552;2.渤海鉆探工程有限公司油氣井測試分公司,河北廊坊065007)
隨著油田不斷地開發(fā),越來越多的油水井由于地質(zhì)及工程原因在經(jīng)過一定時期的生產(chǎn)后,在還具備一定產(chǎn)能的情況下無法繼續(xù)進行生產(chǎn)。小井眼開窗側(cè)鉆技術(shù)解決這個問題提供新的途徑,起到了使“死井復活”、提高采收率、降低成本的目的。
文75X1井是部署在文安斜坡史各莊構(gòu)造帶文75斷塊上位置的一口開窗側(cè)鉆井,使用120.65 mm鉆頭在139.7 mm套管2212 m處開窗側(cè)鉆,設(shè)計井深3376.28 m,實際完鉆井深是3376 m,井斜34.64°,井底位移507.03 m,穩(wěn)斜段長達925.77 m,鉆井周期和建井周期分別僅用17.67和28 d,全井安全無事故,創(chuàng)下區(qū)塊深部開窗側(cè)鉆井裸眼段最長、井深最深、施工時間最短3項新紀錄。裸眼段長達1164 m,下入95.3 mm尾管,懸掛器位置是2137.17~2134.99 m,要求封固段長度達1185.47 m,是一口典型的小間隙小尾管固井的成功范例,井身結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)見表1,采用聚磺鉆井液鉆進,其完鉆時性能為:密度1.26 g/cm3,馬氏漏斗粘度48 s,初/終切 1/2 Pa,失水量 3.0 mL/30 min,泥餅厚0.5 mm,含砂量0.2%,pH值8。
深井小井眼小尾管固井難點如下。
(1)井深、尾管柱長、井斜角度大,套管居中度難以保證,套管安全下入井底難度大。
(2)由于穩(wěn)斜段較長,為保證套管順利下入、不出現(xiàn)新增風險,扶正器加放的難度較大。
表1 井身結(jié)構(gòu)
(4)要求封固段長,水泥漿量較多,且密度要求均衡、波動小,環(huán)空液柱壓力大,水泥漿的流動摩阻高于鉆井液,增大了地層漏失的風險。
(5)替量少,增加了計量的難度。
(6)由于尾管封固段長達1185.47 m,尾管懸掛器能否正常坐掛存在問題,同時巖屑極易堵塞懸掛器處,造成固井失敗。
若尾管懸掛失敗,也不能坐井底進行倒扣。所以實現(xiàn)固井的前提是尾管成功坐掛及“丟手”,若不能明顯判斷成功坐掛及“丟手”,則固井無法實施,即使盲目實施,也很可能造成“插旗桿”事故。
針對文75X1井小井眼小尾管固井施工難點,積極與油田公司、鉆井公司開展聯(lián)合攻關(guān),從通井措施、水泥漿技術(shù)等方面著手,嚴把每個施工環(huán)節(jié)。
固井前充分循環(huán)鉆井液,采用稠漿裹砂清除井內(nèi)沉砂,去除井壁虛泥餅,循環(huán)排量、壓力達到固井施工要求。
引鞋+長套管1根+浮箍+長套管1根+浮箍+長套管1根+球座+95.3 mm長套管若干+尾管懸掛器+73.1 mm鉆桿若干。
根據(jù)電測、通井情況,分段安放扶正器以提高套管居中度。在重疊段加2個扶正器,在2212~2900 m井段每5根套管加一個扶正器,2900~3066 m井段每2根套管加一個扶正器,3066~3240 m井段每4根套管加一個扶正器,3240~3296 m井段每2根套管加一個扶正器。
鉆具送放尾管進入裸眼段后,嚴格控制套管下放速度,防止“激動”壓力過高壓漏地層。
注入適量的FH-100L沖洗液及隔離液,改善膠結(jié)界面,提高第一、第二界面的膠結(jié)質(zhì)量。
優(yōu)選水泥漿性能,采用低密度高強度彈性防漏水泥漿體系,同時作好相容性實驗,優(yōu)化漿柱結(jié)構(gòu),以保證施工安全,防止漏失[7]。根據(jù)文75X1井的實鉆資料、油氣顯示情況、封固段要求,采用防竄性能較好低密度高強度彈性水泥漿配方的漿柱結(jié)構(gòu),水泥漿配方為:D級水泥+微珠(減輕劑)+微硅(增加強度與穩(wěn)定性)+降失水劑+分散劑+堵漏劑+彈性材料+膨脹劑+消泡劑+現(xiàn)場水;試驗條件:初始溫度15℃,最終溫度81℃,升溫時間40 min,初始壓力5 MPa,最終壓力40 MPa;試驗結(jié)果水泥漿性能為:密度1.52 g/cm3,流動度23 cm,稠化時間424 min,濾失量46 mL/30 min,析水0 mL,強度15.9 MPa;水泥漿、隔離液與鉆井液的相容性試驗:水泥漿與泥漿的相容性試驗采用的漿液是:水泥漿∶泥漿=7∶3,時間420 min(稀),達到固井施工要求。
下完套管后下鉆,然后開泵循環(huán)處理鉆井液,固井前鉆井液性能密度1.26 g/cm3,粘度53 s,初/終切1/4 Pa,失水量3.0 mL/30 min,泥餅厚0.5 mm,含砂量0.2%,pH值8.5。投球—坐掛—循環(huán)泥漿鉆井液,一切正常后進行管線試壓20 MPa。注FH-100L前置液2 m3,密度1.03 g/cm3;注華D水泥漿19.0 m3,平均密度1.52 g/cm3;壓膠塞0.5 m3,密度1.03 g/cm3;替鉆井液 5.4 m3,密度 1.26 g/cm3,排量 0.4 m3/min,壓力8 MPa;注入間隔液0.7 m3,密度1.00 g/cm3,排量0.4 m3/min,壓力9 MPa;替鉆井液3.5 m3,密度 1.26 g/cm3,排量 0.3 m3/min,壓力 14 MPa;使用鉆井液進行碰壓,替漿用量1.0 m3,密度1.26 g/cm3,排量0.3 m3/min,碰壓17 MPa。整個施工過程連續(xù)順利,水泥漿密度均勻穩(wěn)定,井下未發(fā)生漏失。
候凝72 h后,檢測固井質(zhì)量聲幅顯示,封固井段固井合格率100%,優(yōu)質(zhì)率高達92%,一、二界面膠結(jié)均為良好,固井質(zhì)量取得新突破,滿足后續(xù)工作要求。
(2)對泥漿降粘、降切,增強潤滑性,降低了下套管摩阻,保證套管順利到位,也可降低泥漿流動時的摩阻,有利于預防固井發(fā)生漏失的發(fā)生。
(3)良好的彈性低密度高強度水泥漿體系和合理的漿柱結(jié)構(gòu),是保證固井質(zhì)量的關(guān)鍵。彈性水泥漿體系具有較好的防竄防漏性能,與泥漿和前置液有較好的相容性,對小井眼小尾管長封固段固井質(zhì)量提高效果顯著。
(4)分段合理安放彈性扶正器,徹底暢通井眼,為套管順利下入創(chuàng)造了有利條件。
(5)本工程形成了一套小井眼長裸眼長封固段小間隙小尾管固井技術(shù),對類似工程有借鑒意義。
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